張彬 陳鐵娟 黃金桂(延長(zhǎng)油田股份有限公司瓦窯堡采油廠,陜西延安717300)
瓦窯堡油田注水井復(fù)合深部調(diào)剖效果評(píng)價(jià)
張彬 陳鐵娟 黃金桂(延長(zhǎng)油田股份有限公司瓦窯堡采油廠,陜西延安717300)
簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)注水井復(fù)合深部調(diào)剖技術(shù)在瓦窯堡油田富昌地區(qū)取得的效果。
調(diào)剖;工藝;效果評(píng)價(jià)
注水井復(fù)合深部調(diào)剖是對(duì)以往的聚合物凝膠調(diào)剖大幅度改進(jìn)的基礎(chǔ)上,有機(jī)結(jié)合了超細(xì)惰性顆粒,以及聚合物無機(jī)封口劑封口為一體的高穩(wěn)定、高強(qiáng)度、長(zhǎng)有效期的調(diào)剖技術(shù)。
1 、高強(qiáng)度的復(fù)合凝膠:預(yù)交聯(lián)聚合物地面粘度極小優(yōu)先進(jìn)入高滲層,在其滲流的大孔道和砂巖表面產(chǎn)生吸附水膜機(jī)理,交聯(lián)后形成較高強(qiáng)度網(wǎng)狀凝膠,主要調(diào)剖機(jī)理是堵塞高滲層使得后續(xù)的注入水實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向低滲層進(jìn)行驅(qū)油;同時(shí)該有機(jī)交聯(lián)的復(fù)合凝膠具有一定的流動(dòng)性可以使后續(xù)注入水連續(xù)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)深部調(diào)剖。
2 、超細(xì)惰性顆粒的堵水機(jī)理:超細(xì)顆粒用高分子溶液攜帶到裂縫末端,在高泵壓的驅(qū)使下一部分進(jìn)入高滲層,形成賈敏效應(yīng)對(duì)注入水進(jìn)行封堵,同時(shí)其余濾失在裂縫末端,這樣就可以對(duì)近井高速水流進(jìn)行緩速和堵塞。
3 、聚合物封口劑的堵水機(jī)理:封口劑由40%超細(xì)惰性顆粒和60%高水體超細(xì)水泥在聚合物懸浮下形成,堵塞機(jī)理防止復(fù)合凝膠的返排,其他與惰性顆粒調(diào)剖機(jī)理相似。
1 、固井質(zhì)量好且無套漏和竄槽;
2 、明確注水層位,精確射孔層段深度;
3 、井網(wǎng)需完善規(guī)范、油水井對(duì)應(yīng)關(guān)系要好;
4 、最好是做過井間示蹤劑測(cè)試,能確定對(duì)應(yīng)油井的大幅見水是因該注水井造成。
1 、調(diào)剖劑擠注方式
此調(diào)剖技術(shù)是采用原注水管柱正注的施工方式。
2 、調(diào)剖劑用量及工藝
調(diào)剖劑用量:q1+q2+q3+q4+q5=q=3.14×R2hk?;
其中q-調(diào)剖劑用量,m3;h-射孔段厚度,m;R-為調(diào)剖半徑,m;k-為校正系數(shù),一般取1.2-1.3;
?-孔隙度,百分比;q1-前置液劑量,m3;q2-聚合物復(fù)合預(yù)交聯(lián)液劑量,m3;
q3-超細(xì)惰性顆粒堵劑劑量,m3;q4-聚合物封口劑劑量,m3;q5-后置處理液,m3
3 、施工過程
3.1 、正擠前置液,記錄注入壓力,停泵觀察壓降;
3.2 、正擠復(fù)合凝膠體系,記錄壓力;
3.3 、正擠聚合物超細(xì)微細(xì)體系,記錄壓力;
3.4 、正擠無機(jī)封口劑,記錄壓力;
3.5 、頂替液,記錄壓力,停泵觀察壓降。
本文評(píng)價(jià)的瓦窯堡油田富昌地區(qū)調(diào)剖井為F133、4110、 F036、4012、F045、4067井共6口,措施后井組含水均有所下降,其中井組含水下降到70%以下的有3口,含水下降到80%以下的有3口,。
F133井組日產(chǎn)液量從措施前18.24m3下降到9.48m3。含水從90.75%降為76%。日產(chǎn)油從措施前1.77m3,上升到2.76m3。日增油0.99m3,月累計(jì)增油29.7m3。啟動(dòng)壓力由3.0Mpa提升到5.3Mpa。在停井8小時(shí)的壓力觀測(cè)中,壓力由10MPa下降至0MPa,整個(gè)過程壓力共下降10MPa,壓力下降速度較快;措施后在同樣觀測(cè)時(shí)間內(nèi),壓力由10MPa下降至5.0MPa,僅下降5.0MPa,分析認(rèn)為,井底高滲透帶已得到了有效封堵。
4110井組日產(chǎn)液量從措施前17.14m3下降為8.68m3。含水從88%降為65.7%。日產(chǎn)油從措施前1.94t,上升到2.49t。日增油0.55t,月累計(jì)增油16.5m3。啟動(dòng)壓力由4.0Mpa提升到5.3Mpa。在停井8個(gè)小時(shí)的壓力觀測(cè)中,壓力由8MPa下降至0MPa,整個(gè)過程壓力共下降8MPa,壓力下降速度較快;措施后在同樣觀測(cè)時(shí)間內(nèi),壓力由8MPa下降至4MPa,僅下降4MPa,判斷分析認(rèn)為,井底高滲透帶已得到有效封堵。
4067井組日產(chǎn)液量從措施前18.15m3下降為12.24m3。含水從84%降為66%。日產(chǎn)油從措施前2.78t,上升到3.63t。日增油0.85t,月累計(jì)增油25.5t。啟動(dòng)壓力由4.0Mpa提升到5.3Mpa。在停井8個(gè)小時(shí)的壓力觀測(cè)中,壓力由8MPa下降至0MPa,整個(gè)過程壓力共下降8MPa,壓力下降速度較快;措施后在同樣觀測(cè)時(shí)間內(nèi),壓力由8MPa下降至4MPa,僅下降4MPa,分析認(rèn)為,井底高滲透帶已得到有效封堵。
F036井組對(duì)應(yīng)井組產(chǎn)液含水進(jìn)行測(cè)定,對(duì)應(yīng)油井普遍含水下降明顯,整個(gè)井組含水由原來的87%降到76.7%,井組產(chǎn)油由作業(yè)前3.44m3平均增加至5.69m3。作業(yè)后,啟動(dòng)壓力由作業(yè)前10.30Mpa上升到11.40Mpa。作業(yè)前后吸水剖面對(duì)比顯示,吸水厚度增加,指進(jìn)現(xiàn)象得到一定遏制。
4012井組調(diào)剖后該井組日產(chǎn)油量提高了1.63t,含水下降了11%,尤其是水淹井4010含水率下降了15%,作業(yè)效果顯著。從一周后測(cè)得吸水指數(shù)及壓降曲線也可以說明這一點(diǎn)。該井調(diào)剖后,啟動(dòng)壓力由1.9MPa提高到5.2MPa。
F045井組調(diào)剖后該井組日產(chǎn)油量提高了1.52t,含水下降了14%,尤其是水淹井4027-3和F040含水率分別下降了18%、13%,作業(yè)效果顯著。作業(yè)后注水井的生產(chǎn)狀況也明顯改觀:油壓顯著提高,注水量有所下降。從一周后測(cè)得吸水指數(shù)及壓降曲線也可以說明這一點(diǎn)。調(diào)剖后,啟動(dòng)壓力由2.0MPa提高到4.0MPa,本次施工達(dá)到了預(yù)期效果。
據(jù)分析表明,調(diào)剖技術(shù)已趨于成熟,措施對(duì)油田開發(fā)較為有利,應(yīng)大力開展。
張彬(1987-),男,助理工程師,2010年畢業(yè)于西安石油大學(xué)地質(zhì)學(xué)專業(yè)。工作于延長(zhǎng)油田股份有限公司瓦窯堡采油廠,主要從事油田石油開發(fā)方面的技術(shù)研究工作。