雷帥 佟彪(中海油(青島)重質(zhì)油加工工程技術(shù)研究中心有限公司, 山東 青島 266555)0)
常減壓裝置節(jié)能降耗探討
雷帥 佟彪(中海油(青島)重質(zhì)油加工工程技術(shù)研究中心有限公司, 山東 青島 266555)0)
本文分析了常減壓裝置節(jié)能降耗的意義與目前存在的主要問(wèn)題,并對(duì)同類裝置的節(jié)能技術(shù)改造,節(jié)能管理和優(yōu)化工藝操作等節(jié)能的手段和途徑進(jìn)行了探討。
常減壓蒸餾裝置;節(jié)能;降耗;技改
常減壓蒸餾裝置的節(jié)能具有以下重要意義:煉油廠加工所消耗的能量占原油加工量的4%~8%,而常減壓蒸餾裝置又是能耗最大的生產(chǎn)裝置,1989年國(guó)內(nèi)煉油廠平均能耗為2.90GJ/t原油,其中常減壓蒸餾裝置能耗為0.536 GJ/t原油,占全廠能耗的18.5%。2001年中國(guó)石化常減壓蒸餾裝置平均能耗為0.496GJ/t(不包括不開(kāi)減壓裝置),最低0.438GJ/t,最高0.686GJ/t。國(guó)外先進(jìn)水平已達(dá)0.419GJ/t,與國(guó)外常減壓蒸餾裝置相比,我國(guó)常減壓蒸餾裝置的能耗依然偏高,具有較大的節(jié)能潛力。以年加工5.0Mt原油的常減壓蒸餾裝置為例,若降低能耗77MJ/t,達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平,則相當(dāng)于每年降低燃料油耗量約9150t。由此可見(jiàn),常減壓蒸餾裝置的節(jié)能具有特殊的意義,它不僅給煉油廠帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且為能源緊張的我國(guó)提供更多的燃料。
(1)換熱流程不佳 換熱終溫低,極大地增大了常壓爐的熱負(fù)荷,導(dǎo)致燃料消耗增加。裝置運(yùn)行狀況與設(shè)計(jì)工況存在較大的差別,現(xiàn)有換熱網(wǎng)絡(luò)、加熱爐操作參數(shù)遠(yuǎn)離設(shè)計(jì)值。設(shè)計(jì)換后終溫298℃,實(shí)際換后終溫為275℃,這和國(guó)內(nèi)同類裝置相比存在很大差距。國(guó)內(nèi)部分常減壓裝置換熱終溫為296~310℃。另外電脫鹽的脫鹽效果不佳導(dǎo)致脫鹽后原油含鹽含水量較大,換熱器老化,結(jié)垢嚴(yán)重,傳熱傳質(zhì)效果差。常壓塔取熱氣液負(fù)荷分配不合理,塔頂負(fù)荷較大,一中二中負(fù)荷較小,這樣造成換熱系統(tǒng)難以在優(yōu)化條件下運(yùn)行。
(2)加熱爐熱效率低,燃料消耗大 由于設(shè)置的煙氣回收系統(tǒng)換熱面積過(guò)小,換熱流程短,導(dǎo)致加熱爐排煙溫度高,過(guò)??諝庀禂?shù)偏大;對(duì)流室吹灰系統(tǒng)設(shè)置不合理,吹灰效果不好;另外常壓爐、減壓爐表面局部溫度高,增大了爐體的散熱損失。
(3)電耗高 由于裝置為科研服務(wù),而且裝置規(guī)模小,經(jīng)常出現(xiàn)原油庫(kù)存不夠的情況,所以裝置加工量經(jīng)常變化。而加工量的變化對(duì)電耗影響較大,當(dāng)加工量不能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電的單耗將隨加工量的下降而升高。
(4)裝置規(guī)模小 規(guī)模小的裝置加工能耗較高,其原因除了小設(shè)備小機(jī)泵效率較低外,主要是散熱損失大。粗略計(jì)算一個(gè)年處理能力為50萬(wàn)噸的常減壓蒸餾裝置,其單位散熱面積一般為年處理能力為250萬(wàn)噸同類裝置的2.4倍以上。因此規(guī)模小的裝置,其“固定能耗”占的比例比規(guī)模大的裝置大,這是小型煉油廠在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上的致命弱點(diǎn)。
(5)蒸汽消耗量較大 由于減壓系統(tǒng)采用的是蒸汽抽真空系統(tǒng),蒸汽抽真空工作效率低,蒸汽抽真空能耗占裝置總能耗20%。
(6)高溫部位散熱損失大 檢修后的高溫部位保溫未及時(shí)恢復(fù),或者一些地方的保溫設(shè)施被破壞未及時(shí)更換,導(dǎo)致高溫設(shè)備表面散熱損失(如爐體,塔體,高溫轉(zhuǎn)油線,閥門,機(jī)泵大蓋)大。
(1)進(jìn)行技術(shù)改造
①換熱流程的改造:利用夾點(diǎn)技術(shù)分析換熱網(wǎng)絡(luò),找出換熱網(wǎng)絡(luò)能量回收中的瓶頸因素,對(duì)閃底油換熱流程進(jìn)行改造,通過(guò)深化部分物流換熱程度和調(diào)整現(xiàn)有物流的換熱次序,盡可能提高原油換熱終溫,最終使換熱終溫從275℃提高到295℃,可以極大地減少了燃料的消耗,并且降低了油品出裝置溫度,減少了循環(huán)水的使用量。
②蒸汽抽真空改為機(jī)械抽真空:蒸汽抽真空所需要的條件比較苛刻,比如蒸汽壓力,蒸汽溫度,蒸汽量,冷卻水的溫度和流量等都會(huì)影響真空度的穩(wěn)定,否則會(huì)對(duì)裝置的正常生產(chǎn)產(chǎn)生影響。而羅茨水環(huán)抽真空機(jī)組最大的優(yōu)點(diǎn)是能耗較低,約為蒸汽抽真空能耗的1/5左右,并且運(yùn)行過(guò)程中所受的干擾較少,能較好的保證塔頂真空度的穩(wěn)定。
③對(duì)部分負(fù)荷變化較大,主要靠調(diào)節(jié)閥或者出口閥來(lái)調(diào)節(jié)流量的機(jī)泵,改造成變頻調(diào)速技術(shù)調(diào)節(jié)流量。
④設(shè)置常減壓爐的煙氣余熱回收系統(tǒng),降低排煙溫度,提高入爐空氣的溫度,有效的利用煙氣余熱。設(shè)置吹灰效果好的吹灰器,定期吹灰,提高對(duì)流傳熱效果,降低壁溫,減少散熱損失。
(2)加強(qiáng)節(jié)能管理
①每個(gè)班組進(jìn)行能耗核算制度,發(fā)現(xiàn)有超指標(biāo)的項(xiàng)目,及時(shí)分析原因,采取措施補(bǔ)救并對(duì)之考核,不達(dá)標(biāo)的與月度獎(jiǎng)金掛鉤,引導(dǎo)班組對(duì)節(jié)能工作的重視。
②定期進(jìn)行對(duì)流室的吹灰工作,設(shè)置先進(jìn)的自動(dòng)控制系統(tǒng),加強(qiáng)加熱爐“三門一板”的調(diào)節(jié)。在降低加熱爐過(guò)剩空氣系數(shù)的同時(shí),保證加熱爐燃料完全燃燒。根據(jù)煙氣氧含量情況調(diào)節(jié)加熱爐總供風(fēng)量,盡量減少煙氣排放量,減少加熱爐排煙損失。
③及時(shí)對(duì)跑冒滴漏的蒸汽,風(fēng),水,物料進(jìn)行堵漏或者加盲板處理,對(duì)檢修完的設(shè)備及時(shí)的加上保溫。比如某個(gè)機(jī)泵特別是高溫的機(jī)泵,在機(jī)修處理完畢后,機(jī)泵的大蓋長(zhǎng)時(shí)間的裸露在外,一方面很不安全,容易被燙傷,另一方面散熱損失非常大,浪費(fèi)嚴(yán)重,極不利于節(jié)能降耗。
④定期對(duì)裝置常減壓爐的外壁進(jìn)行溫度檢測(cè),以觀察外壁溫度是否符合相關(guān)的規(guī)定。該裝置邀請(qǐng)了工程研究室進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果如下:常減壓爐由熱成像儀檢測(cè)對(duì)流室外壁溫度數(shù)據(jù)顯示:對(duì)流室外壁平均溫度為81.51℃,雖然符合《一般煉油裝置用火焰加熱爐》SH/T3036-2012加熱爐外壁溫度≯82℃要求,但存在外壁溫度偏高現(xiàn)象。防爆門、看火窗、對(duì)流室彎頭箱等因結(jié)構(gòu)原因,局部溫度超過(guò)82℃以上。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,對(duì)常減壓爐的外壁保溫進(jìn)行了加固和更換了新的保溫材料,再次檢測(cè)外壁平均溫度大約在70℃,有效的減少了加熱爐的散熱損失,節(jié)能了寶貴的燃料。
(3)平穩(wěn)及優(yōu)化工藝操作
①搞好電脫鹽的操作,保證脫鹽后的原油含鹽含水符合要求,以減少換熱器的結(jié)垢結(jié)鹽,保證換熱器的傳熱效果,同時(shí)也可減少加熱爐的燃料消耗。要是原油帶水嚴(yán)重的話,給裝置的正常生產(chǎn)造成沖擊而不得不把產(chǎn)品改進(jìn)不合格罐,會(huì)使得裝置的能耗極大地上升。②搞好平穩(wěn)操作,提高整個(gè)換熱網(wǎng)絡(luò)效果。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低塔頂冷回流的取熱比,提高中段回流取熱比,以加強(qiáng)原油的換熱,提高換熱終溫。③搞好物料平衡,保證塔底液位平穩(wěn),防止塔底流量大幅的波動(dòng),以保證與原油換熱的高溫?zé)嵩创笾路€(wěn)定,有利于加熱爐和換熱器的穩(wěn)定操作和塔底泵的使用壽命。④提高閃蒸塔、常壓塔的拔出率,減少過(guò)氣化率,減少常渣中350℃以前的餾分含量,以減少常壓爐減壓爐的燃料消耗量。
①通過(guò)技術(shù)改造,公司的節(jié)能降耗工作取得明顯成效,比如通過(guò)對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施,經(jīng)過(guò)運(yùn)行測(cè)算,達(dá)到了預(yù)計(jì)效果,換熱終溫提高后,節(jié)省天然氣約1.48Nm3/t。增加熱量回收20×104kcal/h,循環(huán)水平均溫升按10℃計(jì),則節(jié)約循環(huán)冷卻水0.32t/t。天然氣價(jià)格按3.91元/m3,節(jié)省資金289萬(wàn)元,循環(huán)水價(jià)格按0.4元/m3,節(jié)省資金6萬(wàn)元,全年總計(jì)節(jié)省生產(chǎn)成本295萬(wàn)元,為公司的節(jié)能降耗發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
②蒸汽抽真空改為機(jī)械羅茨水環(huán)抽真空機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益情況。
蒸汽抽真空消耗蒸汽:1.72×8000=13760噸。
機(jī)械抽真空消耗電:
(1.5+11+7.5+55) ×8000=600000kW·h
消耗新鮮水:3×8000=24000噸。
消耗循環(huán)水;60×8000=480000噸。
節(jié)省蒸汽資金1.72×8000×370=509.12萬(wàn)元
電費(fèi)消耗75×8000×0.8=48萬(wàn)元
節(jié)約資金509.12-48=461.12萬(wàn)元
本項(xiàng)目總投資120萬(wàn)元。按一年開(kāi)工8000小時(shí)計(jì)算,機(jī)械抽真空改造后,全年可節(jié)省蒸汽1.3760萬(wàn)噸,抽真空單相噸油加工成本降低10.48元。投用后年節(jié)省資金509.12萬(wàn)元,去除機(jī)械抽真空設(shè)備耗電費(fèi)48萬(wàn)元,全年節(jié)省461.12余萬(wàn)元,3個(gè)月就已經(jīng)收回成本。該項(xiàng)目實(shí)施后為公司降低成本,節(jié)能減排起到了重要的作用,并被上級(jí)公司評(píng)為節(jié)能減排優(yōu)秀項(xiàng)目。
[1]唐夢(mèng)海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術(shù)問(wèn)答[J].中國(guó)石化出版社,2015,3.
[2]趙曉鈺.常減壓蒸餾裝置節(jié)能探討-以蘭州石化公司煉油廠為例[J].