劉小雋(遼寧石化職業(yè)技術學院, 遼寧 錦州 121001)
催化裂化裝置生焦率的影響因素及控制措施
劉小雋(遼寧石化職業(yè)技術學院, 遼寧 錦州 121001)
催化裂化是重要的原油二次加工過程,其能耗直接影響石油加工企業(yè)的總能耗和生產效益,而燒焦能耗在裝置能耗中占相當大的比例,必須結合裝置特點和生產方案,從原料、工藝條件、催化劑和設備結構等方面入手,采取措施控制裝置生焦率,以有效降低裝置能耗水平。
催化裂化;生焦;措施
催化裂化是以重質油輕質化為目的的原油二次加工過程,旨在提高汽柴油產量,滿足市場需要,是煉油企業(yè)的主要創(chuàng)收裝置,也是能耗大戶。中國石油催化裂化能耗調研組通過對相關企業(yè)催化裂化裝置調查后,將能耗和焦炭產率進行關聯(lián),得出兩者的關系式E=157.63Cc+1511.64??芍?,焦炭產率高,裝置能耗明顯增加。一般來講,焦炭產率每增加0.1%,裝置能耗增加160MJ/t。為了降低裝置能耗,提高經濟效益,必須采取措施控制焦炭產率。
在催化裂化條件下,原料中的烷烴、烯烴、環(huán)烷烴和芳烴分別發(fā)生分解、異構化、氫轉移、芳構化、烷基化、疊合等反應,上述反應為復雜的平行順序反應,隨著反應深度增加,烯烴和芳烴等能夠縮合甚至產生焦炭,導致最終產物中焦炭數量增加。
催化裂化工藝產生的焦炭可以歸納為四種類型,分別是反應縮合物產生的催化焦、原料本身固有的殘?zhí)哭D化生成的附加焦、吸附在催化劑表面沒有汽提干凈的油氣產生的可汽提焦和污染焦,其中前三種屬于可再生的焦炭。再生后,除去部分焦炭,恢復催化劑活性,并為反應過程提供熱量。分子篩催化劑再生后焦炭含量通常要求<0.2%,甚至更低。
2.1 原料的影響
(1)原料組成 從原料組成看,原料油中烷烴含量升高,反應選擇性好,焦炭產率下降。芳烴含量高,選擇性差,焦炭產率高。
目前,催化裂化的餾分油原料主要為減壓餾分油、焦化蠟油、脫瀝青油等餾分油,所用的渣油原料為常壓渣油、減壓渣油。裝置可以單獨加工餾分油或渣油,也可以在餾分油中摻入渣油。催化裂化裝置自身分餾出的重組分回煉油與油漿,通常也進行回煉。渣油中的稠環(huán)芳烴、膠質和瀝青質難裂解,極易生焦。油漿的裂化性能比新鮮原料低,而其結焦性能卻比新鮮原料高2~4倍。中國石油催化裂化能耗調研組,對焦炭產率與原料性質進行關聯(lián),得出焦炭產率Cc與原料密度d、殘?zhí)緾s之間的關聯(lián)式:Cc=18.782d+0.826Cs-12.369,由此可見,隨著原料密度增大和殘?zhí)苛吭黾樱瑢е卵b置焦炭產率提高。
(2)原料中重金屬雜質 原料中重金屬雜質對催化劑有污染能力。隨著原料的重質化程度提高,重金屬含量增加,特別是原料中的Ni、V等含量一般在13mg/kg以上,上述金屬加劇脫氫反應進行,造成污染焦,引起生焦率偏高。
2.2 催化劑的影響
現代提升管催化裂化采用微球分子篩催化劑。要求其具有良好的活性、選擇性、穩(wěn)定性、再生性能和抗污染能力。重金屬沉積在催化劑表面,會降低催化劑性能,增加焦炭產率。裂化反應后催化劑表面的積炭是否容易燒掉是催化劑的再生性能,再生性能差會造成活性中心恢復率低,造成性能不能充分發(fā)揮,導致結焦積炭量增加,還可能導致催化劑抗重金屬污染能力降低。
就催化劑組成和結構而言,催化劑孔徑較大,重質油在孔內的停留時間縮短,高溫縮合減少。采用對氫轉移反應性能差的分子篩催化劑,可以一定程度抑制縮合。
2.3 操作條件的影響
(1)回煉比 在操作條件和原料性質相同情況下,提高回煉比,轉化率提高,同時生焦率也增大。油漿量采出越大,越接近回煉油餾分,兩者均容易造成結焦。根據原料的組成、裂化深度和加工方案,確定油漿的排出量,減少油漿和回煉油的回煉量。
(2)原料預熱溫度 原料預熱溫度較低時,要確保裂解反應所需能量,必須增大劑油比,在進料量不變情況下,汽提段負荷加大,效果變差,引起焦炭量增加。
(3)再生溫度 適當提高再生溫度,能加速進料的霧化和氣化,降低再生劑含炭量,因此催化劑循環(huán)量降低,從而減小劑油比,使總生焦率降低。
(4)汽提蒸汽量 催化劑循環(huán)量一定時,增加汽提蒸汽用量,可以從催化劑上汽提分離出更多烴類物質,減少可汽提焦的產生。
(5)分餾塔塔底和回煉油的吹汽量 吹汽量減小,造成回煉油中留有一部分柴油餾分,返回提升管反應器回煉,進而發(fā)生裂解或縮合產生焦炭。
3.1 解決原料問題
隨著原料摻渣比的不斷增大,原料中的膠質、瀝青質和重金屬含量也隨之增加,導致裝置焦炭產率上升。降低裝置回煉比、停止油漿回煉,對降低焦炭產率效果良好。
根據生產中,關注原料中重金屬含量的變化,及時調整鈍化劑的注入量.減少鎳金屬脫氫反應造成的污染焦。
青島煉化公司采用MIP—CGP工藝,采用兩段串聯(lián)提升管反應器,反應器總長度達50 m,催化劑與油氣接觸時間較長,存在過度裂化傾向。為降低焦炭產率,將常一線油作為急冷油注入一反出口來抑制后續(xù)的二次反應。20 t/h工況下的焦炭產率下降了0.61百分點,相應燒焦能耗降低38.2 MJ/t。
3.2 優(yōu)化進料形式
澤普石化廠采用新鮮原料、回煉油和油漿進行催化裂化,過去按照三者密度由小到大的順序,從下部向上依次進入提升管反應器。由于新鮮原料在高溫催化劑上反應后,溫度降低,催化劑活性降低?;責捰徒又c催化劑接觸時,汽化效果變差,液態(tài)組分吸附在低活性的催化劑表面,影響催化反應過程中的內外擴散,導致生焦量增加。裝置改造后三種物料均勻混合后進入同一噴嘴,進行霧化、汽化,與活性較高的催化劑反應,產品分布得以優(yōu)化。
3.3 選擇高性能的催化劑
以新型高活性分子篩為活性單元,結合分子篩晶粒高分散性和酸性優(yōu)化調變技術的LDO-70催化劑,增強了重油大分子高效選擇性裂化能力。在烏魯木齊石化公司應用中,焦炭產率降低0.77%,輕質油收率增加1.45%。在遼河石化公司應用中,焦炭產率降低0.5%,輕質油收率提高1.02%。
3.4 改進工藝設備
影響生焦率的工藝設備因素主要集中在預提升段、原料噴嘴、提升管出口快分、汽提段、旋風分離器等部位。改善噴嘴型式,使原料油的霧化粒度減小,提高傳熱效率。改善提升管催化劑流化狀態(tài),提升管出口安裝快速分離設施,減少反應生成油氣與催化劑的接觸時間,終止反應,降低生焦率。減少油氣在沉降器的停留時間,油氣和催化劑在旋風分離器快速分離,減少了二次裂化反應的發(fā)生,降低了焦炭產率,強化汽提段汽提效果,盡量減少催化劑表面的可汽提焦。
催化裂化裝置要結合原料性質、生產方案、裝置特性,從改善裝置的原料、控制工藝條件、催化劑選擇和設備結構調整等方面入手,確保降低焦炭產率,實現催化裂化裝置的節(jié)能。
[1]梅建國,周華群,胡雪生,張兆前.淺析催化裂化裝置節(jié)能降耗的有效途徑,中外能源,2011,(8):95-99.
[2]中國石油催化裂化能耗調研組,中國石油催化裂化裝置能耗調查報告,催化裂化協(xié)作組第十屆年會報告論文選集,2004:76-86.
[3]尤克偉. 1.4Mt/a重油催化裂化裝置能耗分析與措施,中外能源,2010,(15):88-91.
[4] 王佳,劉忠恩,王國慶,葉曉軍.催化裂化裝置在設計中如何節(jié)能降耗,煉油與化工,2007,(1):50-51.
[5]張苡源,張成,常培廷.2.9 Mt/a蠟油催化裂化裝置能耗分析與節(jié)能措施,石油煉制與化工,2013,(9):87-90.
[6]黃風林,黃勇,馬敬,劉菊榮.催化裂化裝置節(jié)能降耗措施分析和實施,石油煉制與化工,2010,(1):67-70.
劉小雋(1968-),女,河北 人, 副教授,從事石油化工生產技術及教學研究。