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      FM350-1 高速計數(shù)模塊在鋼管自動測長系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2015-04-17 12:27:52吳明升
      鋼管 2015年4期
      關(guān)鍵詞:光電管編碼器油缸

      吳明升

      (杭州浙達精益機電技術(shù)股份有限公司,浙江杭州 311100)

      在自動化控制系統(tǒng)中,經(jīng)常會遇到計數(shù)功能,而普通的數(shù)字量模塊無法響應(yīng)快速變化的信號,即無法捕捉到頻率較高的信號[1]。本文主要介紹了基于FM350-1 高速計數(shù)模塊的鋼管自動測長系統(tǒng),F(xiàn)M350-1 高速計數(shù)模塊用于在鋼管測長過程中讀取管端距離最后經(jīng)過那一對光電管時編碼器所統(tǒng)計的脈沖數(shù),根據(jù)每個脈沖所對應(yīng)的鋼管長度與FM350-1 高速計數(shù)模塊讀取的脈沖數(shù)之積而計算出編碼器值所對應(yīng)鋼管長度值ΔL。該測長系統(tǒng)應(yīng)用PLC 控制系統(tǒng)及光電傳感器技術(shù)[2],大大降低了設(shè)備的故障率,其測長精度達到了±2 mm,超過了世界同類產(chǎn)品的先進水平,在很大程度上降低了成本和工人的勞動強度[3-4]。

      1 鋼管自動測長系統(tǒng)的工作原理

      1.1 鋼管自動測長系統(tǒng)的組成

      鋼管自動測長系統(tǒng)主要由多組發(fā)射光電管盒、多組接收光電管盒、液壓缸、對齊檔板、PLC、計算機等部分組成[5],其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

      圖1 鋼管自動測長系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

      1.2 鋼管自動測長系統(tǒng)的工作原理

      鋼管自動測長系統(tǒng)的工作原理如圖2 所示。當(dāng)液壓油缸推動鋼管在測長工位的被動輥道組上前進時[6],油缸通過齒輪齒條帶動編碼器旋轉(zhuǎn),鋼管前進時鋼管前端每經(jīng)過一對光電管,編碼器的計數(shù)值清零一次,然后一直累加編碼器的計數(shù)值[7]。當(dāng)液壓油缸推到前極限位時[6,8-9],保存這一時刻的光電管狀態(tài)和編碼器的計數(shù)值。編碼器統(tǒng)計管端距離剛經(jīng)過的光電管的脈沖數(shù),根據(jù)每一個脈沖相應(yīng)的長度,換算出ΔL 長度。PLC 讀取所有數(shù)據(jù)用于計算鋼管的長度。

      整支鋼管的長度L 可由公式L=L0+ΔL 計算出來[10-11]。其中:L0是鋼管最后經(jīng)過的光電管距離測長基準(zhǔn)點(油缸行程的前極限位)的距離,L0的長度是預(yù)先標(biāo)定好的;ΔL 是管端距離最后經(jīng)過那一對光電管的距離,ΔL=脈沖數(shù)×每個單位脈沖數(shù)對應(yīng)長度,脈沖計數(shù)由FM350-1 高速計數(shù)模塊來完成。

      圖2 鋼管自動測長系統(tǒng)的工作原理

      2 FM350-1 高速計數(shù)模塊現(xiàn)場應(yīng)用

      2.1 FM350-1 高速計數(shù)模塊的接線

      鋼管自動測長系統(tǒng)使用24 V 增量型編碼器,其FM350-1 高速計數(shù)模塊的接線如圖3 所示。

      M350-1 高速計數(shù)模塊支持5 V 和24 V 的增量型編碼器,需要將其側(cè)部的連接件設(shè)置到正確的位置。A 對應(yīng)5 V 編碼器,D 對應(yīng)24 V 編碼器。若沒有正確設(shè)置,PLC 上電后,F(xiàn)M350-1 高速計數(shù)模塊會出現(xiàn)故障,紅燈亮[12-13]。

      圖3 FM350-1 高速計數(shù)模塊的接線示意

      2.2 FM350-1 高速計數(shù)模塊的硬件組態(tài)設(shè)置

      在FM350-1 高速計數(shù)模塊和編碼器正確接線后,在PLC 上電情況下,還需要先對FM350-1 高速計數(shù)模塊的硬件組態(tài)進行設(shè)置,才能進行編程測試,打開STEP7 程序,SIMATIC 300→Hardware→FM350-1 COUNTER,出現(xiàn)如圖4 所示的設(shè)置選項,在此可以設(shè)置編碼器類型、FM350-1 模塊的計數(shù)形式等。

      圖4 FM350-1 高速計數(shù)模塊的設(shè)置選項

      Encoders 設(shè)置:雙擊Encoders,可按照如圖5所示設(shè)置編碼器類型、Signal Evaluation、Count Direction、Max. Count Frequency、Sensor inputs、Monitoring 的參數(shù),在鋼管測長系統(tǒng)中采用24 V Incremental 形式,Sensor inputs 需要根據(jù)實際編碼器的類型選擇是Source Output 或Sink Output。

      圖5 編碼器設(shè)置

      Operating Modes 設(shè)置:雙擊Operating Modes,可按照如圖6 所示設(shè)置計數(shù)方向、門控制、操作模式。門控制Gate Control 采用Software Gate,在編程中需要控制此Software Gate 來進行計數(shù)。計數(shù)方向Counting Range Limits 有兩種設(shè)置:“0 to +32 Bits”表示無論編碼器正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn),計數(shù)值是一直正向累加的;“-31 to +31 Bits”表示編碼器正轉(zhuǎn)計數(shù)值為正向累加,編碼器反轉(zhuǎn)計數(shù)值反向減少。在鋼管自動測長系統(tǒng)中,采用何種計數(shù)方式均可。其他設(shè)置采用默認設(shè)置,無需更改。

      農(nóng)田水利灌溉節(jié)水技術(shù)在應(yīng)用過程中,要有完善規(guī)范的管理制度。水利工程應(yīng)用現(xiàn)場管理十分混亂,大部分農(nóng)牧民群眾基于自身經(jīng)濟利益出發(fā),不重視應(yīng)用先進的節(jié)水灌溉技術(shù),使得水資源浪費嚴(yán)重。農(nóng)田水利工程屬于公共設(shè)施,在多數(shù)情況下,很多小型農(nóng)田水利工程并沒有明確職責(zé)范圍和管理單位,在對這些小型農(nóng)田水利設(shè)施進行管理過程中,缺乏明確規(guī)定,即便是制定了一些規(guī)定,在具體應(yīng)用過程中也很難得到落實。

      圖6 操作模式設(shè)置

      需要注意的是:硬件組態(tài)必須設(shè)置正確,然后下載到PLC 中;若設(shè)置錯誤,F(xiàn)M350-1 高速計數(shù)模塊的紅燈會在下載組態(tài)后亮;若沒有下載組態(tài),

      紅燈就亮。

      2.3 FM350-1 高速計數(shù)模塊的編程

      2.3.1 主要功能塊FC CNT_CTRL Function

      FC CNT_CTRL Function 調(diào)用前需要在程序中先編寫以下參數(shù)設(shè)置:

      Module address:FM350-1 高速計數(shù)模塊在硬件組態(tài)中的地址;

      Channel address:FM350-1 高速計數(shù)模塊使用的通道地址;

      User data length:16。

      此功能塊FC 中需要注意如下參數(shù)[14]:

      DB_NO:選用當(dāng)前程序FM 350-1 高速計數(shù)模塊的數(shù)據(jù)塊;

      SW_GATE:軟件門,在計數(shù)時需要將此門打開,此信號關(guān)閉,將無法計數(shù);

      GATE_STP:關(guān)軟件門,當(dāng)不要計數(shù),保持最后編碼器數(shù)值時,需要將此信號置1,以防止液壓油缸后退時,F(xiàn)M350-1 高速計數(shù)模塊仍然計數(shù),導(dǎo)致測長數(shù)據(jù)錯誤;

      OT_ERR_A:若FM350-1 高速計數(shù)模塊出現(xiàn)錯誤,將此信號置1,錯誤便可排除;

      OT_ERR:若FM350-1 高速計數(shù)模塊出現(xiàn)錯誤,此信號置1;

      L_DIRECT:此信號為脈沖信號,每經(jīng)過一對光電管時,需要將此信號給一個上升沿,以便清零,鋼管經(jīng)過最后一對光電管時,給一個脈沖信號,記錄最后一段編碼器的數(shù)值。

      在鋼管自動測長系統(tǒng)中,F(xiàn)M350-1 高速計數(shù)模塊的編程如圖7 所示。

      2.3.2 編碼器清零問題

      鋼管的前端每經(jīng)過一對光電管時編碼器清零一次。當(dāng)液壓油缸推到前極限位與前端清零不同時間時,計數(shù)模塊可以正確地將0 賦給編碼器計數(shù)值;但當(dāng)清零與停止計數(shù)同時間時,由于為保存光電管狀態(tài),碰到前極限位時立刻停止計數(shù),此時清零信號可能只有一個上升沿或有下降沿但還沒將0 賦給計數(shù)值,此時編碼器計數(shù)值中保留的是上一對光電管離前端的距離,導(dǎo)致計算時多加了一對光電管的距離,即鋼管測長結(jié)果偏長450 mm(兩對光電管之間的距離為450 mm)。這是因為編碼器清零需調(diào)用FM350-1 高速計數(shù)模塊的控制程序,當(dāng)退出計數(shù)程序時,編碼器還沒有完成清零的整個過程,導(dǎo)致光電管狀態(tài)與編碼器數(shù)值的不同步。為將正確的編碼器值送給上位機計算,先將編碼器計數(shù)值存在中間繼電器中,沒有清零信號時,實時讀取編碼器值;清零信號為1 時,中間繼電器清零,這樣即使編碼器中的數(shù)值還沒來得及清零,但送給上位機的數(shù)值已經(jīng)為零,保證了計算的正確。

      當(dāng)油缸運行到前極限位時,需要記下此時編碼器的計數(shù)和光電管的狀態(tài),同時關(guān)閉軟件門,不再計數(shù),油缸后退。這里可能會出現(xiàn)鋼管由于慣性,繼續(xù)前進,恰好又碰到一對光電管,此時,若光電管狀態(tài)是一直刷新的,就會出現(xiàn)多計算了一對光電管的距離,造成測長不準(zhǔn);所以建議光電管狀態(tài)在液壓油缸前極限位有上升沿時記下此時的光電管狀態(tài),此后不再刷新光電管的狀態(tài)。

      圖7 鋼管自動測長系統(tǒng)FM350-1 高速計數(shù)模塊編程

      3 結(jié) 語

      介紹了以FM350-1 高速計數(shù)模塊為核心的鋼管自動測長系統(tǒng),闡述了鋼管自動測長系統(tǒng)的工作原理和FM350-1 高速計數(shù)模塊的現(xiàn)場應(yīng)用。該鋼管自動測長系統(tǒng)在各鋼管生產(chǎn)線上使用中取得了很好的效果,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各大鋼管制造公司,如盧森堡Arcelor Mittal、臺灣中鴻鋼鐵股份有限公司、德國SMS Meer、天津鋼管集團股份有限公司、成都攀成鋼冶金工程技術(shù)有限公司、衡陽華菱鋼管有限公司、鞍鋼股份有限公司、煙臺魯寶鋼管有限責(zé)任公司等生產(chǎn)現(xiàn)場,其測長精度和性能較好,設(shè)備工作穩(wěn)定故障率低,解決了以前依靠國外進口的困境,在很大程度上降低了成本。

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