唐本順
【摘 要】胡慶油田是一個(gè)復(fù)雜斷塊砂巖注水開發(fā)油田,隨著油田開發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),受不同因素的影響,套變、套管錯(cuò)斷、砂卡、其它原因造成的大直徑工具卡鉆以及復(fù)雜落魚的打撈等工作量呈逐年增多趨勢(shì),如此大的工作量,使得作業(yè)隊(duì)伍時(shí)常緊張,油水井增產(chǎn)增注措施受到制約,給我廠的開發(fā)和整體經(jīng)濟(jì)效益帶來不利因素。因此采取各種有效途徑,推廣應(yīng)用復(fù)雜井況修井技術(shù),提高施工成功率,提高生產(chǎn)時(shí)效,對(duì)我廠的原油生產(chǎn)有著十分重要的意義。
【關(guān)鍵詞】復(fù)雜井況 工具配套 技術(shù)創(chuàng)新
1 實(shí)施的新技術(shù)
1.1 劈裂魚頂打撈技術(shù)
大斜度井、卡封堵水井經(jīng)常發(fā)生管、桿嚴(yán)重偏磨,導(dǎo)致油管磨穿,繼而斷脫的井下事故。此類井打撈施工,內(nèi)撈易使油管嚴(yán)重劈裂,外撈易使油管夾扁,打撈失敗,甚至造成井下復(fù)雜化。針對(duì)這種情況,對(duì)撈矛、卡瓦撈筒進(jìn)行工藝技術(shù)集成,使用ф114mm×0.90m卡瓦+滑塊撈矛復(fù)合工具,利用撈矛外脹,撈筒加緊,對(duì)已經(jīng)劈裂的油管類落物也可實(shí)施打撈。如今年3月份試油聯(lián)隊(duì)施工的Q11-17井,在鉆塞過程中油管斷且魚頂劈裂,常規(guī)工具已無法打撈,利用創(chuàng)新工具卡瓦撈筒+滑塊撈矛組合工具打撈成功,大大縮短了作業(yè)打撈施工周期。另外還有大修隊(duì)1月份施工的HX7-142井、作業(yè)五聯(lián)隊(duì)7月份施工的Q61井都應(yīng)用該工具進(jìn)行了打撈且獲得成功。
1.2 小修作業(yè)實(shí)施套管整形與打撈施工相結(jié)合技術(shù)應(yīng)用
該技術(shù)是通過實(shí)施液壓整形對(duì)套管縮頸變形部位進(jìn)行修復(fù),然后對(duì)井筒內(nèi)的落物實(shí)施打撈。今年3月份作業(yè)二聯(lián)隊(duì)施工的HC12-20井,原井管柱卡,活動(dòng)解卡起出發(fā)現(xiàn)Y221-114封隔器上接頭絲扣捋,預(yù)計(jì)魚頂深度為2533m。經(jīng)打印落實(shí)2488.26m處套管縮頸至∮106mm,先后實(shí)施2次液壓整形后撈出所有落物。
1.3 爆炸切割與震擊解卡技術(shù)應(yīng)用
在處理井下管柱、工具卡點(diǎn)以上鉆具時(shí),常規(guī)的倒扣打撈往往是重復(fù)施工,效率不高,一般2500m左右卡點(diǎn)以上鉆具的倒扣打撈需要7-10天,采用爆炸切割工藝技術(shù),既提高了施工效率,而且可切割至理想位置,對(duì)下步處理被卡工具提供方便,達(dá)到事半功倍的施工目的。如10月份作業(yè)五聯(lián)隊(duì)施工10-18井,鉆塞時(shí)管柱卡,上80T井架活動(dòng)解卡未開,實(shí)施爆炸切割,下套銑筒套銑清洗環(huán)空后,上鉆桿用地面震擊解卡法解卡成功,節(jié)約了上大修費(fèi)用。另外還有11月份作業(yè)四聯(lián)隊(duì)施工的5-74井也實(shí)施了震擊解卡技術(shù),并獲得成功。
1.4 4"套固井封堵法在大修施工中的應(yīng)用
大修隊(duì)1-5月份施工的2-C24井,在施工過程中發(fā)現(xiàn),井段1297-1300m處漏失出砂嚴(yán)重,無法實(shí)施修井施工,分析套管破裂。兩次對(duì)該漏失段化堵均未成功,組織了技術(shù)部門及有關(guān)專家進(jìn)行了分析討論,并制定了在井段1380-1197.81m處下4"套,采用固井封堵法實(shí)施堵漏,結(jié)果獲得成功,使得修井施工順利完成,為以后此類施工提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
1.5 27/8″無接箍鉆桿在4"套修井中的技術(shù)應(yīng)用
在4″套管井施工中,由于油套間隙小,造成4″套管內(nèi)落物打撈、套磨鉆銑、沖砂等工藝實(shí)施困難,且使用的 23/8″非API標(biāo)準(zhǔn)鉆桿已經(jīng)嚴(yán)重老化,存在漏失、本體機(jī)械性能降低等問題,給施工帶來不安全因素,針對(duì)這種情況,引進(jìn)了一套27/8″無接箍鉆桿,改善了小套管井施工條件。今年利用27/8″無接箍鉆桿處理4"套小井筒施工8井次,如2-C24大修井,采用了27/8″無接箍鉆桿處理。撈出Φ60.3mm加管44根,Φ60.3mm平式管76根,Φ80mm油管扶正器2個(gè)、Y221-80封隔器1套,Φ60.3mm公堵1個(gè)。
1.6 因井制宜改制加工工具,滿足不同井況和復(fù)雜施工需求
通過認(rèn)真分析井下情況,采取改造現(xiàn)有工具、重新設(shè)計(jì)加工新工具等措施,有的放矢,做到“件件管用、手到病除”。今年以來加工制作了鉆銑撈矛、限位撈矛、鉆銑公錐、大頭公錐、復(fù)合套銑筒、壁鉤等工具40余件,提高了施工工序成功率。如作業(yè)二聯(lián)隊(duì)7月份施工的7-62井,原井Y341-114封隔器上接頭脫,先后用ф47mm滑塊撈矛、公錐、底部鋪鎢鋼塊的公錐打撈均未成功,打印確認(rèn)魚頂為封隔器外殼上接頭,分析中心管內(nèi)腔變形或被異物堵死,加工大頭公錐打撈魚頂接頭處,打撈一次成功。H58井:該井為4"套井,由于原井油管公扣斷落井,魚頭為2"管接箍(內(nèi)含斷扣),先后2次下ф47mm滑塊撈矛未獲,由于魚頂為接箍,油套環(huán)空小,只能內(nèi)撈,加工了鉆銑式撈矛,打撈1次成功。再如: 作業(yè)四聯(lián)隊(duì)7月份施工的5-C45井,在鉆銑無進(jìn)尺的情況下,采用空心桿沖洗,在高泵壓小水眼產(chǎn)生的強(qiáng)水流噴射作用下,沖洗處理33.7m后無進(jìn)尺,經(jīng)查資料及打印證實(shí),下面落有射孔槍身,加工對(duì)應(yīng)尺寸的滑塊撈矛打撈一次成功。
1.7 內(nèi)磨銑工藝技術(shù)在大修施工中的應(yīng)用
油、水井大修過程中,處理油管錨、封隔器等大直徑工具卡鉆,由于環(huán)空較小,被卡落物直徑大、材質(zhì)硬度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,撈獲后不易解卡,甚至造成井下情況復(fù)雜化,常規(guī)的套銑、磨銑處理則施工時(shí)間長(zhǎng),效率低。 采用內(nèi)磨銑工藝技術(shù),利用被卡工具水眼,逐級(jí)放大磨銑工具,從內(nèi)到外對(duì)被卡工具進(jìn)行磨銑切削,破壞其鎖定機(jī)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)解卡。如12-93大修施工,應(yīng)用內(nèi)磨銑工藝技術(shù)首先將水力錨磨銑破壞錨定機(jī)構(gòu)后,下公錐撈出Y341-114封隔器2套+665-2配水器2個(gè)+Φ50.8mm球座1個(gè),完成施工任務(wù)。
2 創(chuàng)新點(diǎn)
(1)針對(duì)特殊落魚,改制創(chuàng)新工具,提高了打撈效率。如:組合撈筒、鉆銑撈矛、鉆銑式公錐、非常規(guī)型號(hào)的滑塊撈矛等。
(2)利用小修完成大修任務(wù)。一是應(yīng)用爆炸切割、套銑、震擊器解卡,避免了上大修;二是應(yīng)用液壓整形修套,再實(shí)施打撈施工。
(3)應(yīng)用4"套固井封堵法,確保了安全施工,為以后類似施工提供了借鑒。
3 完成的技術(shù)指標(biāo)
(1)修井成功率91.3%;(2)修井工序成功率87.9%。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
(1)有效解決了胡狀慶祖油田井筒日益惡化與油水井正常生產(chǎn)的矛盾,恢復(fù)了可采儲(chǔ)量,增加了水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量;
(2)利用小修實(shí)施大修任務(wù),緩解了大修工作量,節(jié)約大修費(fèi)用90余萬元。
參考文獻(xiàn):
[1]胡博仲.油水井大修工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1989.