郭青龍 李夢年
摘要:通過對惰性氣體在密閉空間循環(huán)換熱的熱效率的計(jì)算和分析來提高干熄焦產(chǎn)氣率,根據(jù)所得數(shù)據(jù)結(jié)果最優(yōu)化工藝參數(shù)指標(biāo),并提出改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:干熄焦;余熱鍋爐;熱效率;計(jì)算
干法熄焦的運(yùn)用在很大程度上提高了環(huán)境的保護(hù),其產(chǎn)生的壓力蒸汽用來發(fā)電也給企業(yè)帶了效益,國家相關(guān)規(guī)定也明確指出干熄爐作為安全環(huán)保投入設(shè)施必須與焦?fàn)t同時施工作業(yè),在生產(chǎn)規(guī)模和管理上也進(jìn)一步規(guī)范化。我臨渙焦化現(xiàn)有2座75t/h處理能力的干熄焦裝置,濕熄焦系統(tǒng)作為備用。1#干熄爐與2009年3月投入使用,2#干熄爐與2010年4月份投產(chǎn)。自投產(chǎn)以來干熄焦裝置存在預(yù)存室壓力波動大,焦炭燒損率偏高,產(chǎn)氣率低等問題,因此本文通過對干熄焦風(fēng)料比,紅熱焦炭熱能的傳遞以及鍋爐熱效率等熱工參數(shù)的研究,來實(shí)現(xiàn)每噸焦產(chǎn)氣率的最大化,優(yōu)化工藝操作。
1.惰性氣體吸收紅焦顯熱的熱效率:(表1)
名稱 質(zhì)量 溫度 比熱
紅焦 1t 1030℃ 1.465kj/kg.℃
冷焦 1t 160℃ 0.985kj/kg.℃
焦粉 0.1t 28893kj/kg
高溫循環(huán)煙氣 設(shè)定 940℃ 1.2942kj/Nm3.℃
低溫循環(huán)煙氣 設(shè)定 140℃ 1.2942kj/Nm3.℃
我干熄焦目前最大的難點(diǎn)是如何提高熱能的傳遞效率,減少熱能損失以提高產(chǎn)氣率,這里通過對焦炭放熱和惰性氣體吸收紅焦顯熱的計(jì)算來研究論證得出合理的工藝參數(shù)供同行參考。根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)可以知道,我單位干熄焦裝置的實(shí)際熱傳遞效率只為76.5%低于同行的80%的平均效率。根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),我干熄焦在循環(huán)風(fēng)量進(jìn)風(fēng)擋板的開度不合理,周邊進(jìn)風(fēng)和中央進(jìn)風(fēng)均為50%,這造成周邊進(jìn)風(fēng)量多大,大量的氣體不斷往爐壁匯集,使氣體在干熄爐冷卻段上部形成一個空心的錐形體,使中央部位焦炭冷卻效果下降,換熱不充分。另外,我干熄焦冷卻段四點(diǎn)溫度分布不均,最高點(diǎn)和最低點(diǎn)相差可達(dá)200度。經(jīng)過調(diào)整,把周邊進(jìn)風(fēng)開度設(shè)定為60%,中央進(jìn)風(fēng)設(shè)定30%并在排出裝置下錐斗處 打入調(diào)節(jié)棒來控制焦炭均勻下降,現(xiàn)在熱效率已基本控制在80%左右。
2.鍋爐熱效率的研究:(表2)
名稱 流量 工質(zhì)參數(shù) 比熱
鍋爐供水 設(shè)定 104℃ 436kj/kg.℃
過熱蒸汽 0.56t/h 450℃/3.65MP 3221kj/kg
高溫循環(huán)煙氣 1212Nm3/h 940℃ 1.2942kj/Nm3.℃
低溫循環(huán)煙氣 1212Nm3/h 170℃ 1.2942kj/Nm3.℃
由計(jì)算得出鍋爐蒸汽吸收惰性氣體的熱效率為66.26%,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)熱損失主要源于兩個部分:一是鍋爐管道結(jié)垢,我們在鍋爐年修檢查管道發(fā)現(xiàn),從下部省煤器到上部蒸發(fā)器管道結(jié)垢厚度從0.5-5mm不等,這跟鍋爐給水水質(zhì)的控制有較大關(guān)系。二是鍋爐負(fù)壓區(qū)泄露,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐在一次除塵膨脹節(jié)和水冷套管上部泄露嚴(yán)重,造成冷空氣進(jìn)入鍋爐內(nèi)部循環(huán),降低產(chǎn)氣率。
3.干熄焦風(fēng)料比的優(yōu)化
干熄焦風(fēng)料比即使指每完全干熄一噸焦炭所需要的循環(huán)風(fēng)量,循環(huán)風(fēng)量過大或過小都會影響鍋爐產(chǎn)氣率,這里我們通過對鍋爐入口問題T6與鍋爐出口溫度T1的差值的變化來找出最優(yōu)的風(fēng)料比。設(shè)定循環(huán)風(fēng)量為M1,惰性氣體經(jīng)鍋爐的釋放的熱量為Q5,則
Q5=M1*(T6-T1)*C即Q5=M1*△T*C
可以看出惰性氣體在鍋爐內(nèi)釋放的熱量和△T有直接關(guān)系,表3是在干熄焦140t/h排焦量下設(shè)定不同風(fēng)料比得出的T6與T1
表3
風(fēng)料比
溫度℃ 1:1150 1:1200 1:1250 1:1300 1:1350 1:1400
T6 926 932 940 937 931 922
T1 165 167 169 171 172 174
△T 761 765 771 766 759 748
此表可以得出風(fēng)料比設(shè)定1:1250時△T值最大,此時惰性氣體在鍋爐內(nèi)放熱量最大。
4.結(jié)論
(1)通過對惰性氣體在干熄爐和鍋爐中的循環(huán)熱傳遞的研究以及熱效率的計(jì)算可以得出每段時期內(nèi)干熄焦鍋爐熱效率的高低,由此幫助我們實(shí)時判斷干熄焦裝置是否存在缺陷,有利于我們找出問題所在并及時做出調(diào)整,保證蒸汽發(fā)電量。
(2)通過對鍋爐入口溫度和出口溫度差值的研究,可以合理控制風(fēng)料比,對提高產(chǎn)氣率以及降低焦炭燒損率都有幫助。
上述內(nèi)容可以看出干熄焦余熱鍋爐的產(chǎn)氣率還有很大的提高空間,這對于節(jié)能降耗,控制企業(yè)成本都具有明顯優(yōu)勢,值得企業(yè)推廣運(yùn)用。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:
郭青龍,臨渙焦化股份有限公司 車間主任。
李夢年,臨渙焦化股份有限公司 班長。