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      淺談霍煤脫硫改造工程技術(shù)與安全管理

      2015-05-30 10:48:04張鵬
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年35期
      關(guān)鍵詞:煙氣脫硫工程建設(shè)安全管理

      張鵬

      摘 要:福建龍凈環(huán)保股份有限公司霍煤項(xiàng)目脫硫塔增容改造施工,應(yīng)用了目前先進(jìn)的技術(shù)和成熟的經(jīng)驗(yàn),收到了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益,并特別針對(duì)濕法脫硫增容改造工程的施工特點(diǎn)提出安全管理策略與合理化建議。

      關(guān)鍵詞:煙氣脫硫;增容改造;工程建設(shè);安全管理

      引言

      隨著機(jī)組的燃煤品質(zhì)發(fā)生明顯變化,燃煤含硫量大幅上升,2014年7月1日開始,二氧化硫排放濃度要求不大于200mg/Nm3,導(dǎo)致現(xiàn)有的脫硫系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)二氧化硫穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)的排放,因此,需對(duì)現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容改造。

      1 工程概況

      內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒市霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司電力分公司7、8號(hào)爐裝機(jī)容量為2臺(tái)300MW機(jī)組,于2010年投入運(yùn)行。7、8號(hào)鍋爐為1060t/h亞臨界中間再熱自然循環(huán)汽包爐。每臺(tái)鍋爐配套兩臺(tái)雙室電袋除塵器及氣力輸送設(shè)備,每臺(tái)鍋爐設(shè)置帶有GGH的石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)施,由青島國電藍(lán)德環(huán)境工程有限公司設(shè)計(jì)、制造。系統(tǒng)設(shè)置為一塔一爐制,采用逆流噴淋洗滌脫硫形式。設(shè)計(jì)FGD入口二氧化硫濃度3553mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),脫硫系統(tǒng)在設(shè)計(jì)條件下,設(shè)計(jì)煤種含硫按0.96%設(shè)計(jì),保證全煙氣脫硫效率為≥90%。

      該改造工程由福建龍凈環(huán)保股份有限公司2014年5月、10月分別對(duì)8#7#機(jī)組的FGD裝置進(jìn)行增容和改造,要求改造方案盡可能不破壞現(xiàn)有脫硫系統(tǒng),以盡量利用現(xiàn)有設(shè)施、減少拆遷和土建工程量、不影響電廠主機(jī)運(yùn)行和盡量縮短FGD裝置改造工期為前提。改造后的脫硫系統(tǒng)仍采用一塔一爐方案,鍋爐燃用本改造工程的設(shè)計(jì)煤種,且GGH泄露小于1%時(shí)(原煙氣向凈煙氣泄露),F(xiàn)GD脫硫率≥95%;FGD出口煙氣二氧化硫濃度不大于150mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)。

      2 本次脫硫改造采用EPC工程總承包方式。

      改造范圍兩臺(tái)爐脫硫及輔助系統(tǒng)所有設(shè)備和設(shè)施所需的工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)采購、運(yùn)輸及儲(chǔ)存、制造及安裝、土建勘察與原基礎(chǔ)加固及新增基礎(chǔ)施工、調(diào)試、試驗(yàn)及檢查、試運(yùn)行、考核驗(yàn)收、培訓(xùn)和最終交付投產(chǎn)等一條龍服務(wù),交鑰匙工程;該項(xiàng)目工期緊、改造跨專業(yè)接口環(huán)節(jié)多而復(fù)雜,為保證改造項(xiàng)目的順利實(shí)施和成功投運(yùn),采取跨部門,由專業(yè)工程執(zhí)行部門抽調(diào)專業(yè)技術(shù)骨干組建項(xiàng)目部,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目部主抓生產(chǎn)交貨、工程執(zhí)行各環(huán)節(jié)問題的落實(shí)處理,并派出土建、機(jī)務(wù)、電氣、熱工等專業(yè)技術(shù)人員、安全質(zhì)量專工在現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)服務(wù),以控制施工質(zhì)量和工程進(jìn)度。

      3 脫硫裝置主要改造內(nèi)容

      改造主要是在現(xiàn)有的脫硫系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,內(nèi)容如下:

      (1)保持吸收塔漿池高度不變,增加一臺(tái)漿液循環(huán)泵及相應(yīng)噴淋層,控制二氧化硫排放濃度不大于150mg/Nm3。

      (2)每個(gè)吸收塔下層增加一臺(tái)攪拌器,新增攪拌器形式為無軸封永磁傳動(dòng)攪拌器。并對(duì)吸收塔上下層現(xiàn)有的五臺(tái)攪拌器進(jìn)行修復(fù)處理。

      (3)保留現(xiàn)有氧化風(fēng)機(jī),兩套脫硫系統(tǒng)各新增一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),并對(duì)現(xiàn)有的氧化風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,更換塔內(nèi)塔外氧化風(fēng)管,氧化風(fēng)系統(tǒng)形式不變。

      (4)新增一臺(tái)與現(xiàn)有系統(tǒng)一致的波紋擋邊機(jī),與現(xiàn)有系統(tǒng)互為備用。增設(shè)的波紋擋邊機(jī)布置在現(xiàn)有設(shè)備旁,震動(dòng)給料機(jī)利用原設(shè)備。

      (5)保留現(xiàn)有的屋脊式除霧器,并對(duì)其進(jìn)行修復(fù),增加一層管式除霧器。

      (6)對(duì)7、8號(hào)脫硫系統(tǒng)的GGH進(jìn)行化學(xué)清洗。

      (7)改造現(xiàn)有的石灰石供漿系統(tǒng),供漿管道按雙管路設(shè)計(jì),新增管路在7號(hào)吸收塔增加去事故漿液罐管道與閥門。

      (8)為降低工程造價(jià),充分利用原有設(shè)備。

      4 主要施工技術(shù)措施

      4.1 停爐前的準(zhǔn)備措施

      由于該項(xiàng)目每臺(tái)脫硫塔改造工期只有40天,時(shí)間十分緊迫,為了保證設(shè)備增容改造以后能與機(jī)組同時(shí)投運(yùn),經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)溝通,電廠允許我公司在確保設(shè)備安全生產(chǎn)的前提下可以先做以下準(zhǔn)備工作。

      (1)搭設(shè)塔外施工腳手架,拆除吸收塔與凈煙道頂升段保溫層及設(shè)備上的支架或欄桿,并開始吸收塔增高段壁板、凈煙道增高段壁板、噴淋支撐梁等的制作。

      (2)土建部分施工開始,開挖施工新增設(shè)備基礎(chǔ)、溝道。

      (3)電氣、熱工做好設(shè)備線路標(biāo)記工作。

      (4)現(xiàn)場(chǎng)施工所需機(jī)具維修保養(yǎng)及檢查。

      4.2 停爐后的施工措施

      新增設(shè)備土建基礎(chǔ)在停爐前已經(jīng)基本完成,總體施工流程主要體現(xiàn)機(jī)務(wù)、電氣、熱控部分。

      (1)塔原煙道、塔頂凈煙道連接拆除:拆除煙氣進(jìn)口、出口處補(bǔ)償器,拆除附屬連接平臺(tái)。

      (2)將吸收塔內(nèi)的石灰石漿液倒至事故漿液罐后開始清淤工作。

      (3)清淤完畢后,開始搭設(shè)塔內(nèi)腳手架,腳手架高度搭設(shè)至頂升段位置時(shí),開始鋪設(shè)跳板如圖2。(注意:搭設(shè)腳手架前塔底必須進(jìn)行鋪底層工作,以免塔底受損)

      (4)修復(fù)塔內(nèi)兩層屋脊式除霧器及其沖洗水管道。

      (5)按照?qǐng)D紙要求在塔內(nèi)壁畫出頂升位置標(biāo)高線,將該標(biāo)高線上、下各50mm寬度區(qū)域內(nèi)的襯膠層全部鏟除并打磨至露出鋼板原色后,用水平管、鋼直尺清晰畫出割塔標(biāo)記線,做好一級(jí)防火安全措施,割塔。

      (6)吸收塔頂升裝置就位,拆除與吸收塔相連接的煙道、支架、樓梯、管道、電纜線等一切妨礙塔體頂升的連接。

      (7)開始吸收塔、凈煙道頂升2.6米,頂升完畢后安裝2.6米吸收塔壁板。如下圖2、3。

      (8)吸收塔頂升完成以后,開始吸收塔的所有開孔工作,將循環(huán)泵入口開孔、循環(huán)泵出口開孔、檢修門開孔、新增噴淋層開孔完成以后打磨干凈,防腐單位開始進(jìn)行噴砂除銹工作,進(jìn)行吸收塔的防腐施工。

      (9)新增噴淋層系統(tǒng)與管式除霧器系統(tǒng)安裝。

      (10)氧化空氣系統(tǒng)與塔內(nèi)攪拌器安裝。

      (11)塔內(nèi)襯膠損壞情況檢查,發(fā)現(xiàn)有鼓包、破損等情況均應(yīng)進(jìn)行修復(fù)。

      (12)塔內(nèi)腳手架拆除。(注意:拆除腳手架過程中應(yīng)避免二次損壞襯膠層)

      (13)恢復(fù)吸收塔與原有設(shè)備連接的管道、設(shè)備電纜。

      (14)敷設(shè)新增設(shè)備電纜。

      (15)新增設(shè)備單體調(diào)試。

      (16)整套設(shè)備聯(lián)動(dòng)試車,試車無問題后則進(jìn)入168h負(fù)載試運(yùn)階段,負(fù)載通過后設(shè)備則可投入使用。

      4.3 吸收塔頂升施工方案與技術(shù)要點(diǎn)

      針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)際情況,為了降低吸收塔的變形和施工方便,我公司采用部分頂升方式進(jìn)行施工。施工方法是在頂升段位置,沿吸收塔體環(huán)向布置多臺(tái)葫蘆導(dǎo)鏈,將塔體頂升抱桿焊接在26.9米塔壁外部T型環(huán)梁上設(shè)置8個(gè)抱桿,在抱桿頂部加T字型梁,兩側(cè)各掛16臺(tái)20t導(dǎo)鏈保持吊點(diǎn)重力平衡。葫蘆導(dǎo)鏈掛在抱桿上,在塔外壁板設(shè)置倒牛腿為吊裝點(diǎn)(停爐后在對(duì)應(yīng)塔內(nèi)四根除霧梁塔壁外側(cè)焊接折彎 圈及吊耳,起到漲圈的作用,通過導(dǎo)鏈拉升塔體,頂升高度為2600mm,分兩次進(jìn)行頂升。

      4.3.1 塔體頂升載荷計(jì)算

      計(jì)算公式:n=Pmax/Q Pmax=K·(PG+P附)

      n-需要葫蘆導(dǎo)鏈的數(shù)量;Pmax-最大頂升重量;PG-設(shè)備本體最大頂升重量;P附-設(shè)備附件最大頂升重量。

      Q=160kN SQD-160-100S 承載

      k=2(安全系數(shù))

      經(jīng)過圖紙初步核算重量,塔27.41米切割點(diǎn)上部重量為124T,考慮到保溫及內(nèi)部防腐層、結(jié)垢等PG按160T考慮; 則塔頂最大頂升重量:

      Pmax=2* 160 = 320T

      塔27.4米葫蘆導(dǎo)鏈數(shù)量:

      n=320T/20T= 16

      葫蘆導(dǎo)鏈為16臺(tái)20t,吸收區(qū)總重約160t,導(dǎo)鏈負(fù)載率為:

      160t/(16臺(tái)*20t)*100%=50%

      因此塔頂層加高選16臺(tái)20t葫蘆導(dǎo)鏈,沿塔徑均勻分布,則能夠滿足施工要求,如圖4所示。

      ①-頂升裝置;②-吸收塔;③-頂升裝置加強(qiáng)板

      圖4 頂升裝置布置圖

      4.3.2 吸收塔頂升過程施工要點(diǎn)

      當(dāng)抱桿與葫蘆導(dǎo)鏈全部就位以后,現(xiàn)場(chǎng)則具備吸收塔頂升條件,在塔體頂升施工開始前,應(yīng)先對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行技術(shù)、安全交底,且做好現(xiàn)場(chǎng)緊急救援準(zhǔn)備措施后,方可開始吸收塔頂升作業(yè)。由于頂升施工人員較多,為保證施工人員拉葫蘆導(dǎo)鏈的速度、節(jié)拍一致,現(xiàn)場(chǎng)需安排一名吹哨員,通過哨聲指揮作業(yè)。在頂升過程中還應(yīng)注意以下兩點(diǎn):(1)在提升過程中,每提升200mm就用尺子對(duì)塔體圓周8根抱桿對(duì)應(yīng)位置進(jìn)行測(cè)量,如有偏差逐一調(diào)整。(2)每提升200mm施工人員調(diào)整位置使拉力均勻。

      5 安全管理策略及合理化建議

      5.1 改造施工前安全管理措施

      現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部在工程開始前建立完整的安全管理制度,包括安全例會(huì)制度、安全獎(jiǎng)罰制度、安全事故分析上報(bào)統(tǒng)計(jì)制度、特種設(shè)備安全管理制度、機(jī)動(dòng)車輛安全管理制度、施工用電安全管理制度、“兩票”(動(dòng)火票、工作票)管理制度等。

      總承包單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的安全管理制度編制實(shí)施細(xì)則,原則上不能與之相違背。這樣公司的安全管理才能“有法可依”。

      5.2 識(shí)別濕法脫硫塔施工主要危險(xiǎn)源,制定專項(xiàng)預(yù)防措施

      主要危險(xiǎn)源:(1)引起腳手架坍塌的危險(xiǎn)點(diǎn)。(2)引起高空墜落的危險(xiǎn)點(diǎn)。(3)引起物體打擊的危險(xiǎn)點(diǎn)。(4)引起觸電的危險(xiǎn)點(diǎn)。(5)引起人員氣體中毒的危險(xiǎn)點(diǎn)。(6)引起火災(zāi)的危險(xiǎn)點(diǎn)。

      5.3 改造施工過程中的安全管理措施

      施工階段是危險(xiǎn)點(diǎn)最集中的階段,為了有序高效的展開安全管理工作,防范安全事故發(fā)生,保護(hù)參建人員的健康與安全,控制作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的各種環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的污染和危害,工程建設(shè)組織機(jī)構(gòu)必須設(shè)置專職安全員,并由專職安全員牽頭舉辦每天的站班會(huì),發(fā)現(xiàn)著裝不符合要求的、精神疲勞等存在危險(xiǎn)因素的人員,嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),結(jié)合每天的施工內(nèi)容向施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底,做到“作業(yè)任務(wù)清楚、危險(xiǎn)點(diǎn)清楚、作業(yè)程序清楚、安全措施清楚”。

      5.4 調(diào)試階段的安全管理措施

      對(duì)試運(yùn)條件檢查確認(rèn)。調(diào)試主要包括單體試車、系統(tǒng)試車、整套系統(tǒng)啟動(dòng)試車,是項(xiàng)目竣工前對(duì)土建、設(shè)備制造和安裝等前期建造質(zhì)量的檢驗(yàn),考驗(yàn)設(shè)備是否能夠安全穩(wěn)定的運(yùn)行。為了確保調(diào)試人員安全、設(shè)備安全,應(yīng)按照火力發(fā)電建設(shè)工程啟動(dòng)試運(yùn)及驗(yàn)收規(guī)程的有關(guān)要求,在調(diào)試前填報(bào)單機(jī)試運(yùn)檢查確認(rèn)表、系統(tǒng)試運(yùn)檢查確認(rèn)表、整套系統(tǒng)啟運(yùn)檢查確認(rèn)表,表中檢查內(nèi)容由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)審查評(píng)定。施工單位組織單機(jī)試運(yùn)條件檢查,調(diào)試單位組織系統(tǒng)試運(yùn)條件、整套啟動(dòng)試運(yùn)條件檢查,施工、調(diào)試、監(jiān)理、建設(shè)、生產(chǎn)等相關(guān)專業(yè)人員參加檢查,并對(duì)檢查結(jié)果簽字確認(rèn)。

      6 改造結(jié)果

      改造后,霍煤鴻駿鋁電公司電力分公司委托東北電力科學(xué)研究院,2015年6月8、9日分別對(duì)#8#7爐脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了性能測(cè)試,其中#8爐測(cè)試結(jié)果主要數(shù)據(jù)如表1所示。

      進(jìn)口檢測(cè)結(jié)果:(1)原煙氣SO2質(zhì)量濃度檢測(cè)結(jié)果表明:試驗(yàn)期間,在機(jī)組負(fù)荷為90%時(shí),原煙氣SO2質(zhì)量濃度檢測(cè)均值為3465mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干態(tài)、6%O2)接近于《濕法煙氣脫硫裝置改造總承包技術(shù)協(xié)議》中原煙氣SO2質(zhì)量濃度設(shè)計(jì)值3553mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干態(tài)、6%O2)。(2)原煙氣煙塵顆粒物質(zhì)量濃度檢測(cè)結(jié)果表明,在機(jī)組負(fù)荷為90%時(shí),試驗(yàn)期間原煙氣煙塵質(zhì)量濃度檢測(cè)均值為18.9mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干態(tài)、6%O2),原煙氣煙塵質(zhì)量濃度滿足設(shè)計(jì)要求。

      出口檢測(cè)結(jié)論:(1)出口脫硫效率及凈煙氣SO2質(zhì)量濃度檢測(cè)結(jié)果表明:在機(jī)組負(fù)荷為90%時(shí),試驗(yàn)期間系統(tǒng)脫硫效率和凈煙氣SO2質(zhì)量濃度平均值分別為97.55%和85mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干態(tài)、6%O2),脫硫系統(tǒng)脫硫效率及凈煙氣SO2排放濃度均滿足保證值要求。(2)凈煙氣煙塵顆粒物質(zhì)量濃度和脫硫系統(tǒng)除塵效率檢測(cè)結(jié)果表明,在90%機(jī)組負(fù)荷時(shí),試驗(yàn)期間脫硫系統(tǒng)凈煙氣煙塵質(zhì)量濃度和脫硫系統(tǒng)除塵效率平均值分別為7.5mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干態(tài),6%O2)和60.8%,凈煙氣煙塵質(zhì)量濃度滿足保證值。另#7爐各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)也均優(yōu)于設(shè)計(jì)值。

      7 結(jié)束語

      本次脫硫系統(tǒng)增容改成功改造是我公司技術(shù)創(chuàng)新、工程管理制度化、安全管控體系規(guī)范運(yùn)作及龍凈環(huán)保霍煤項(xiàng)目部全體成員共同的智慧、施工工藝創(chuàng)新與辛勤勞動(dòng)的結(jié)果。大膽進(jìn)行技術(shù)革新,采用新工藝,新材料,新設(shè)備,研究探討新的施工方法,吸取同行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),攻克了現(xiàn)場(chǎng)各種的施工難題,設(shè)備投運(yùn)后整體運(yùn)行效果穩(wěn)定,完全能夠滿足我國對(duì)電力行業(yè)的排放新標(biāo)準(zhǔn)。

      此次脫硫塔增容改造工程,采用EPC總包形式改造成功,對(duì)于后續(xù)同類型的脫硫增容提效改造,具有較好的工程推廣和借鑒價(jià)值。

      參考文獻(xiàn)

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