摘要:國投新集能源股份有限公司劉莊煤礦120601工作面在回采的過程中出現(xiàn)斷層和構(gòu)造異常區(qū),通過水文地質(zhì)探查和分析,確認(rèn)異常構(gòu)造為隱伏陷落柱,該陷落柱充填物膠結(jié)程度較好,不含水、不導(dǎo)水,給回采施工提供依據(jù)。文章介紹了綜采工作面陷落柱的探查,以及回采施工方案與安全技術(shù)措施。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;回采施工;陷落柱;探查 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TD823 文章編號(hào):1009-2374(2015)21-0168-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.21.084
1 工程概況
1.1 工作面四鄰關(guān)系
劉莊煤礦位于淮南煤田西部,地理坐標(biāo)為東徑116°07′30″~116°20′40″,北緯32°45′00″~32°51′15″。120601工作面采用走向長(zhǎng)壁布置,工作面可采走向長(zhǎng)為1300m,工作面傾斜長(zhǎng)210m。工作面西起5煤集中上山,距F19(H=0~175m)斷層57m,東距F32(H=18m)斷層36m,北臨120501采空區(qū),南為6-1煤未采區(qū)。該區(qū)域6-1煤與上覆8煤間距29~42m,工作面上部對(duì)應(yīng)120801及120802工作面采空區(qū),8煤回采過程中未見異?,F(xiàn)象。
1.2 煤層及其頂?shù)装?/p>
煤層結(jié)果簡(jiǎn)單,自西向東逐漸增厚,平均厚1.28m。傾向170°~185°傾角8°~17°。直接頂自西向東由泥巖漸變?yōu)榧?xì)砂巖,厚度為1.0~4.0m;老頂為粉砂巖,厚度為1.5~3.5m;直接底為砂質(zhì)泥巖,厚度為1.0~2.0m;老底為粉砂巖,厚度為2.0~4.0m。
1.3 地質(zhì)構(gòu)造
120601工作面處于F19斷層與F32斷層之間塊段內(nèi),工作面內(nèi)地層總體形態(tài)為一單斜構(gòu)造,上下順槽揭露8條斷層。
2 工作面陷落柱探查與分析
2.1 120601工作面陷落柱揭露情況
該面于2013年3月10日開始回采,4月12日開始出現(xiàn)斷層,4月15日出現(xiàn)構(gòu)造異常。構(gòu)造復(fù)雜區(qū)內(nèi)巖石破碎,層理紊亂,多處充填方解石及黃鐵礦結(jié)晶體。巖層裂隙非常發(fā)育,裂隙被方解石充填,局部形成約30cm3的純空間,空間內(nèi)壁充填方解石,方解石結(jié)晶較好。
2.2 井下鉆探驗(yàn)證
2.2.1 驗(yàn)證鉆孔設(shè)計(jì)。在120601軌道順槽設(shè)計(jì)了3個(gè)鉆孔對(duì)物探結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證。3個(gè)鉆孔均嚴(yán)格按照高壓水鉆孔進(jìn)行設(shè)計(jì),施工時(shí)嚴(yán)格要技術(shù)要求進(jìn)行施工。
2.2.2 施工情況
(1)2#孔,終孔深度74.7m,累計(jì)注入水量約130m?。(2)1#孔,終孔深度106m,孔深60~70m時(shí)鉆孔有少量漏水。(3)3#孔,終孔深度83m,出現(xiàn)漏水,孔口不返水,最終注入水泥10袋。
2.2.3 鉆探分析。(1)1#孔孔深60~70m時(shí)鉆孔有少量漏水,終孔106m無其他位置漏水,2#孔施工至74.7m時(shí)出現(xiàn)漏水,3#孔孔深83m時(shí)鉆孔出現(xiàn)漏水,說明該陷落柱在6煤層附近裂隙較發(fā)育,往深部膠結(jié)程度較好。(2)2#孔進(jìn)行注水試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)工作面76#架附近底板出水,而2#孔終孔點(diǎn)位于6煤層底板16m左右,分析認(rèn)為陷落柱深部膠結(jié)程度較好,裂隙連通性差,注入水量在淺部積聚,致使從工作面76#架附近底板滲出。(3)陷落柱的物探和三維地震資料的解釋,探測(cè)深度50m范圍內(nèi)不富水,發(fā)現(xiàn)6-1煤及下伏煤層對(duì)應(yīng)區(qū)地震波異常,為煤層缺失。根據(jù)物探、鉆探結(jié)果,可得到以下結(jié)論:120601工作面實(shí)際揭露的異常構(gòu)造為隱伏陷落柱;該陷落柱充填物膠結(jié)程度較好,不含水、不導(dǎo)水,120601工作面可安全開采。
3 回采施工方案與安全技術(shù)措施
3.1 施工方案
3.1.1 工作面過陷落柱異常構(gòu)造帶時(shí),選用采煤機(jī)破巖直接平推的方法通過;當(dāng)工作面遇硬巖,采煤機(jī)切割不動(dòng)時(shí),則采取放松動(dòng)炮配合采煤機(jī)切割進(jìn)行破矸
回采。
3.1.2 過陷落柱異常構(gòu)造帶期間,每天由地測(cè)科、總工辦及相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人到現(xiàn)場(chǎng)跟班,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)造帶進(jìn)行觀測(cè)、分析,及時(shí)給采隊(duì)提供安全回采建議;礦壓組每天對(duì)構(gòu)造帶附近支架支撐力進(jìn)行檢查,綜采隊(duì)則每班對(duì)此構(gòu)造帶附近支架初撐力進(jìn)行檢查,保證初撐力至少達(dá)到24MPa,加強(qiáng)頂板管理,并每天向地測(cè)部門匯報(bào)工作面情況。
3.1.3 工作面過構(gòu)造帶期間,局部可能因異常構(gòu)造帶造成采空區(qū)殘留煤,致采空區(qū)CO等氣體濃度升高。因此,過陷落柱構(gòu)造帶期間,由通防部門加強(qiáng)采空區(qū)相關(guān)氣體濃度監(jiān)測(cè),并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要,由抽排區(qū)對(duì)采空區(qū)進(jìn)行灌漿處理。
3.2 防治水安全技術(shù)措施
根據(jù)地質(zhì)部門提供的120601工作面水文地質(zhì)情況,工作面探放水期間最大涌水量為100m3/h,結(jié)合礦設(shè)備實(shí)際情況,采用二級(jí)排水方式。
3.2.1 在膠帶順槽外段距第一中部車場(chǎng)約1140m、900m附近低洼處分別掘水倉,容積不小于2m3。
3.2.2 在各水倉內(nèi)安分別安設(shè)3臺(tái)防爆排沙泵并敷設(shè)1趟DN108×4.5排水管,將水排至膠帶順槽外段水溝內(nèi)。3臺(tái)防爆排沙泵接于同一排水管。為防止回水,在每臺(tái)水泵出口均安設(shè)逆止閥。
3.2.3 當(dāng)工作面水量較大時(shí),開動(dòng)大泵排水。正常用水量時(shí),開動(dòng)小泵排水即可。
3.2.4 膠帶順槽外段120m往外排水可直接挖水溝與120601工作面第二部車場(chǎng)水溝連通,通過水溝排水。
3.2.5 水泵的選型校核。排水能力驗(yàn)算:投入工作的水泵的排水能力應(yīng)滿足20h內(nèi)排出24h相應(yīng)的涌水量。Q最大=1.2×100=120m3/h。工作面所選水泵排水能力最小為130m3/h,因此完全能夠滿足工作面生產(chǎn)的排水要求,保證礦井正常生產(chǎn)。
4 結(jié)語
通過對(duì)工作面陷落柱探查和分析,制定了相應(yīng)的安全技術(shù)措施,保證了120601工作面安全回采,同時(shí)為附近5煤、6煤、8煤、13煤工作面的設(shè)計(jì)和施工提供了依據(jù)。因此,所采取探查和施工技術(shù)具有良好的推廣與應(yīng)用價(jià)值。
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作者簡(jiǎn)介:李奎(1982-),男,安徽淮南人,供職于國投新集能源股份有限公司駐劉莊煤礦安監(jiān)處,工程碩士。
(責(zé)任編輯:王 波)endprint