朱 偉
(山東石大科技集團(tuán)有限公司,山東 東營(yíng) 257061)
催化柴油汽提塔的主要作用是將分餾塔第12和14層塔盤上自流的輕柴油通過蒸汽進(jìn)行汽提,一方面提高輕柴油的閃點(diǎn),另一方面輕柴油中的輕組分汽提后通過氣返線返回分餾塔中,提高了汽油的收率。柴油汽提的工作原理比較簡(jiǎn)單,它是一個(gè)物理過程,蒸汽汽提時(shí)破壞原氣液兩相平衡同時(shí)建立一種新的氣液平衡狀態(tài),使輕柴油中低于205℃的油氣由于分壓降低而解析出來,從而達(dá)到分離輕組分的目的。
柴油汽提塔在生產(chǎn)運(yùn)行過程中各項(xiàng)操作參數(shù)指標(biāo)正常,但外送柴油含水偏高。柴油含水量過高延長(zhǎng)了柴油在罐區(qū)的沉降時(shí)間,進(jìn)一步影響柴油的后續(xù)加工和調(diào)和,不利于裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)。為了掌握外送柴油的含水量和變化趨勢(shì),我們對(duì)外送柴油過程中的含水進(jìn)行了全面地分析,包括分餾塔(T201)柴油抽出、柴油汽提塔(T202)、泵出口(P204)、柴油取樣口等分別取樣,分析數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 柴油含水化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
正常生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)催化裝置外送柴油帶水后,我們積極排查帶水的原因,并采取多項(xiàng)措施來降低外送柴油含水量。主要做了以下幾方面工作:
(1)排查冷換設(shè)備。對(duì)催化外送柴油的兩臺(tái)冷卻器(H202/1、2,L701)管束進(jìn)行打壓排查,將兩臺(tái)冷卻器的水路切除,水線放空后出入口打盲板,打壓20kg/cm2并穩(wěn)壓半小時(shí),未發(fā)現(xiàn)管束泄漏。
(2)調(diào)整工藝操作。盡量提高頂循環(huán)油返塔溫度,降低分餾塔柴油抽出的含水量。目前裝置頂循環(huán)油肩負(fù)著給氣分車間提供熱源,若要大幅度提高返塔溫度,會(huì)影響氣分車間熱水的取熱量,增加能耗,嚴(yán)重時(shí)影響裝置平穩(wěn)操作,故實(shí)際操作起來難度較大。
(3)保證取樣規(guī)范。操作工在取樣時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行取樣操作規(guī)程,取樣時(shí)盡量多放一放,保證取樣的真實(shí)性。
(4)控制合理的汽提蒸汽量。在保證柴油初餾點(diǎn)合格的情況下,使柴油汽提塔的汽提蒸汽控制最小量,降低柴油含水的機(jī)率。
首先,我們通過對(duì)柴油冷換設(shè)備打壓以后排除了管束泄漏引起帶水問題。其次,操作工在現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)T202玻璃板放空有明水存在,且玻璃板內(nèi)柴油有細(xì)小的水珠,分析認(rèn)為這是油氣平衡狀態(tài)下正常析出的冷凝水。最后,從柴油含水化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)表1可以看出,從分餾塔(T201)和柴油汽提塔(T202)抽出的柴油含水是呈遞增趨勢(shì),柴油外送取樣口的含水最高,且波動(dòng)較大。綜上所述,我們認(rèn)為柴油汽提塔采用的F1浮閥塔盤分離效率低是造成外送柴油含水高的主要原因。
通過對(duì)正常溫度和壓力情況下柴油水份分壓值進(jìn)行計(jì)算,柴油汽提以后冷凝水的含量在0.09%左右。裝置停工檢修期間我們對(duì)柴油汽提塔的塔盤進(jìn)行了改造,將4層F1圓形浮閥塔盤全部更換為CTST高效立體傳質(zhì)塔盤,改造后柴油汽提塔運(yùn)行正常。
柴油汽提塔塔盤更換以后,汽提塔運(yùn)行更加平穩(wěn),柴油汽提效果較改造前更好。在保證柴油初餾點(diǎn)的情況下,汽提蒸汽量比原來節(jié)省30~50kg/h,起到了節(jié)能降耗的目的;外送柴油的含水量比較穩(wěn)定,能保持在合理的水平,起到了降低柴油含水的目的,為柴油的后續(xù)加工和調(diào)和提供了有力保障。改造前、后外送柴油含水分析數(shù)據(jù)見下表2:
表2 改造前、后外送柴油含水量
柴油汽提塔的塔盤改造以后,提高了汽提塔的汽提效果,減少了汽提蒸汽的使用量,外送柴油的含水量平均降低了40%,并且能夠穩(wěn)定在一個(gè)合理范圍之內(nèi),減少柴油在罐區(qū)的沉降時(shí)間,使催柴的后續(xù)加工更加有利。
[1]李平華.降低柴油含水的技術(shù)研究[D].中國(guó)石油大學(xué)(北京),碩士學(xué)位論文,2010.
[2]陳平安,段立波.汽提塔汽提效率下降原因及對(duì)策[J].西部煤化工,2006(02).