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      回轉(zhuǎn)式空預(yù)器堵灰原因及在線沖洗效果分析

      2015-08-22 01:46:18田俊義天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司天津301900
      中國設(shè)備工程 2015年9期
      關(guān)鍵詞:盤山冷端預(yù)器

      田俊義(天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司,天津`301900)

      回轉(zhuǎn)式空預(yù)器堵灰原因及在線沖洗效果分析

      田俊義
      (天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司,天津`301900)

      針對(duì)天津大唐國際盤山發(fā)電有些責(zé)任公司600MW機(jī)組回轉(zhuǎn)式空預(yù)器脫硝改造后突發(fā)堵灰加重的異常情況加以分析,指出原因,通過在線高壓水沖洗解決了問題,并提出了防范措施。

      煙氣脫硝;空預(yù)器改造;在線高壓水沖洗;煙氣差壓;排煙溫度;運(yùn)行電流

      目前在我國大容量發(fā)電機(jī)組中回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(簡稱“空預(yù)器”)的應(yīng)用最為普遍,其波紋板式蓄熱元件被緊密地放置在扇形隔倉內(nèi),由于流通空間狹小,很容易造成灰塵沉積。隨著環(huán)保排放壓力增大,國家規(guī)定單機(jī)容量≥20萬kW、投運(yùn)年限20年內(nèi)的現(xiàn)役燃煤機(jī)組必須全部配套脫硝設(shè)施。公司在進(jìn)行脫硝技術(shù)改造時(shí)對(duì)空預(yù)器本體及吹灰系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)改造,但是空預(yù)器堵灰的現(xiàn)象仍然十分明顯,影響到了鍋爐設(shè)備的安全,增加了能耗,降低了效率。

      空預(yù)器堵灰導(dǎo)致三大風(fēng)機(jī)(送、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī))電流增大,排煙溫度升高,鍋爐效率降低,廠用電率升高。同時(shí)也增加了送、引風(fēng)機(jī)喘振甚至鍋爐RB事故發(fā)生的可能。堵灰嚴(yán)重時(shí),有可能導(dǎo)致機(jī)組無法滿負(fù)荷運(yùn)行,甚至迫使機(jī)組停運(yùn)檢修。

      當(dāng)空預(yù)器因堵灰導(dǎo)致差壓達(dá)到一定數(shù)值后,傳統(tǒng)的蒸汽吹灰或聲波吹灰系統(tǒng)無法發(fā)揮明顯作用。利用高壓沖洗水對(duì)空預(yù)器進(jìn)行在線沖洗,降低空預(yù)器差壓,成為不停爐在線處理的主要可行手段。

      一、設(shè)備概述

      1.機(jī)組概述

      盤山發(fā)電公司2×600MW火電機(jī)組是我國華北地區(qū)建設(shè)投產(chǎn)最早的600MW火電機(jī)組。其中3號(hào)機(jī)組于2001年12月正式投產(chǎn),4號(hào)機(jī)組于2002年6月正式投產(chǎn),是京津唐電網(wǎng)的主力機(jī)組。鍋爐為HG-2023/17.6-YM4型鍋、亞臨界壓力、一次中間再熱、固態(tài)排渣、單爐膛、Π型布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、半露天布置、控制循環(huán)汽包爐,采用三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,平衡通風(fēng),6套制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置ZGM-123型中速磨煤機(jī)。

      2.脫硝SCR工藝概述

      盤山發(fā)電公司脫硝系統(tǒng)采取選擇性催化還原(SCR)法去除煙氣中NOx。還原劑采用純氨(純度≥99.6%)。SCR反應(yīng)器采用高灰型工藝布置(即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間),通過催化劑進(jìn)行脫硝反應(yīng),最終從出口煙道至鍋爐空預(yù)器,達(dá)到脫硝目的。

      脫硝SCR系統(tǒng)布置在鍋爐省煤器和空預(yù)器之間的位置。根據(jù)鍋爐機(jī)組現(xiàn)狀,SCR反應(yīng)器系統(tǒng)按1臺(tái)機(jī)組配置兩臺(tái)脫硝反應(yīng)器,煙道分兩路從省煤器后接出,經(jīng)過垂直上升后變?yōu)樗?,接入SCR反應(yīng)器,反應(yīng)器為垂直布置,經(jīng)過脫硝以后的煙氣經(jīng)水平煙道接入空預(yù)器入口煙道,然后經(jīng)空預(yù)器、電除塵器、引風(fēng)機(jī)和脫硫裝置后,排入煙囪。系統(tǒng)布置如圖1所示。

      圖1 脫硝SCR工藝系統(tǒng)(單側(cè))布置圖

      3.脫硝空預(yù)器改造概述

      脫硝SCR反應(yīng)器投運(yùn)后,由于氨逃逸的存在,會(huì)加劇空預(yù)器中溫段和冷端的腐蝕和堵灰。因此需要對(duì)下游的空預(yù)器在防止堵塞和冷段清洗方面作特殊設(shè)計(jì)和改造。改造范圍主要包括以下6點(diǎn)。

      (1)改造后總的換熱面積由45032m2增加到47189m2;蓄熱元件仍維持原來的三段布置,總高度由860mm增加到1910mm。

      (2)改造后空預(yù)器的轉(zhuǎn)動(dòng)重量計(jì)算值由373.12t增為423.23t;驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率由9kW增至11kW。

      (3)熱段元件采用高吹灰通透性的HS7板型替代原DU板型,高度由原來的780mm減少到300mm。

      (4)中溫段采用利舊原中溫段,保持HS7板型不變,高度780mm不變。

      (5)冷段層采用HS8板型脫碳鋼度搪瓷表面?zhèn)鳠嵩?,高度由?00mm增加到830mm。冷端采用搪瓷表面?zhèn)鳠嵩梢愿魯喔g物(硫酸氫銨和由SO3吸收水分產(chǎn)生的H2SO4)和金屬接觸,而且表面光潔,易于清洗干凈。搪瓷層穩(wěn)定性好,耐磨損,使用壽命長。

      (6)空預(yù)器熱端新增1臺(tái)普通蒸汽吹灰器。冷端吹灰器采用雙介質(zhì)吹灰器,采用蒸汽、高壓水做為吹灰介質(zhì),新增1套高壓水泵系統(tǒng),兩臺(tái)空預(yù)器共用,設(shè)計(jì)上可以在線隔離、非隔離及離線水沖洗。

      4.空預(yù)器高壓水沖洗系統(tǒng)概述

      由于高壓水射流集中,剪切強(qiáng)度大,對(duì)灰垢的清掃能力比蒸汽大得多,同時(shí)高壓水的流速遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于蒸汽,動(dòng)能的破壞作用比蒸汽小得多,因此大部分脫硝空預(yù)器配有高壓水沖洗裝置,供在線或離線對(duì)空預(yù)器進(jìn)行沖洗。3D2A型高壓沖洗水泵組因具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小的特點(diǎn),被采用并進(jìn)行現(xiàn)場集成安裝,主要參數(shù)見表1,空預(yù)器高壓沖洗水系統(tǒng)布置如圖2所示。

      表1 空預(yù)器高壓沖洗水泵組性能參數(shù)

      圖2 空預(yù)器高壓水沖洗系統(tǒng)布置簡圖

      二、空預(yù)器差壓增長趨勢(shì)及原因分析

      1.差壓增長趨勢(shì)分析

      3號(hào)機(jī)組1月3日啟動(dòng)至今維持正常運(yùn)行。機(jī)組啟動(dòng)后進(jìn)行脫硝系統(tǒng)調(diào)試工作,3月底通過環(huán)保驗(yàn)收開始正常運(yùn)行。從機(jī)組啟動(dòng)至今,兩臺(tái)機(jī)組空預(yù)器差壓的變化趨勢(shì)如圖3所示。

      機(jī)組啟動(dòng)后滿負(fù)荷工況空預(yù)器差壓1~3月維持在1.2~1.5kPa左右;4月初隨著脫硝正常投運(yùn)、高負(fù)荷季節(jié)的到來,差壓增長速度加快;5月份,1號(hào)空預(yù)器差壓從1.5kPa快速上漲至2.7kPa;2號(hào)空預(yù)器差壓從1.5kPa快速上漲至2.1kPa。可以得出兩個(gè)規(guī)律:一是隨著脫硝正常運(yùn)行,空預(yù)器的差壓增長速度加快;二是1號(hào)空預(yù)器差壓的增長速度和峰值都比2號(hào)空預(yù)器高。

      2.差壓增長的原因分析

      (1)設(shè)計(jì)或改造原因。經(jīng)過和兄弟電廠調(diào)研了解,某A、某B兩家機(jī)組類型相似的電廠脫硝運(yùn)行半年后滿負(fù)荷空預(yù)器差壓才1.1kPa左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于盤山發(fā)電公司,而空預(yù)器吹灰參數(shù)及周期區(qū)別不大。故差壓情況區(qū)別較大的主要原因可能和技改或設(shè)計(jì)有關(guān)。3家單位空預(yù)器的主要改造內(nèi)容和吹灰參數(shù)見表2。

      圖3 機(jī)組啟動(dòng)后空預(yù)器差壓的變化趨勢(shì)

      表2 空預(yù)器改造及相關(guān)參數(shù)對(duì)比

      (2)脫硝系統(tǒng)銨鹽腐蝕。脫硝運(yùn)行導(dǎo)致空預(yù)器差壓增加加快的主要機(jī)理是:SCR反應(yīng)器出口煙氣中的剩余NH3、煙氣中SO3和水反應(yīng)生成的硫酸氫銨是強(qiáng)腐蝕物,其凝結(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)煙氣溫度230℃左右。液態(tài)硫酸氫銨具有很強(qiáng)的粘結(jié)性,通常迅速粘在傳熱元件表面并進(jìn)而吸附大量灰分,另外SCR催化物也會(huì)將部分SO2轉(zhuǎn)化為易溶于水形成硫酸滴的SO3,加劇冷端腐蝕和堵塞的可能,從而急速加劇空預(yù)器堵灰。

      就盤山發(fā)電公司目前脫硝運(yùn)行的氨逃逸率(0.5ppm左右)來看,脫硝系統(tǒng)大量氨逃逸的可能性不大,產(chǎn)生銨鹽腐蝕的可能性也不大,前提是氨逃逸率測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,脫硝系統(tǒng)SO2及SO3設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化率<1%,計(jì)劃8月進(jìn)行脫硝系統(tǒng)性能驗(yàn)收試驗(yàn)(規(guī)定投運(yùn)后半年內(nèi)完成),同時(shí)對(duì)實(shí)際的SO2及SO3轉(zhuǎn)化率進(jìn)行測(cè)試時(shí)。

      (3)冷端低溫酸腐蝕。酸腐蝕的前提是空預(yù)器冷端綜合溫度低于酸露點(diǎn),盤山發(fā)電公司空預(yù)器改造后的冷端綜合溫度控制為77℃。1~6月空預(yù)器冷端綜合溫度和機(jī)組負(fù)荷對(duì)應(yīng)曲線如圖4所示。

      從圖4可知:①5月初停運(yùn)暖風(fēng)器之前,基本能保證在77℃以上,停運(yùn)暖風(fēng)器后冷端綜合溫度(CCET,為煙氣出口溫度+空氣入口溫度)有明顯下降,基本在75℃左右,夜間低負(fù)荷時(shí)偏低;②進(jìn)入5月后,如不投運(yùn)暖風(fēng)器,除夜間低負(fù)荷有2~3h外,大部分時(shí)間冷端綜合溫度可以保證;③由于盤山發(fā)電公司暖風(fēng)器系統(tǒng)在供汽調(diào)整門開度較小時(shí),容易發(fā)生水擊,因此白天高負(fù)荷不需要投入暖風(fēng)器、調(diào)整門關(guān)閉至10%以下時(shí),暖風(fēng)器系統(tǒng)振動(dòng)、漏水嚴(yán)重,只能維持較大的供汽,空預(yù)器冷端綜合溫度高達(dá)100℃,造成排煙溫度上升5~10℃,估算影響鍋爐效率約0.5%;④綜上所述,今年4號(hào)機(jī)組在4月停運(yùn)暖風(fēng)器,考慮到空預(yù)器堵灰的影響,3號(hào)機(jī)組推遲到5月初退出暖風(fēng)器系統(tǒng)。

      (4)初步結(jié)論。本次空預(yù)器堵灰加重原因?yàn)椋孩倥L(fēng)器退出后,空預(yù)器蓄熱片低溫腐蝕可能是空預(yù)器堵灰加重的主要原因;②機(jī)組啟動(dòng)后進(jìn)行了長達(dá)3個(gè)月的脫硝系統(tǒng)調(diào)試,調(diào)試期間氨氣反應(yīng)不完全或使用過量是造成最終空預(yù)器堵灰加重的可能原因之一;③脫硝投運(yùn)后,由于脫硝系統(tǒng)具有一定的把SO2轉(zhuǎn)換為SO3的能力,空預(yù)器出口煙氣中SO3含量增多,也是容易產(chǎn)生酸腐蝕的誘因。

      3.空預(yù)器堵灰加重后采取的措施

      發(fā)現(xiàn)空預(yù)器差壓快速增加后,主要采取了如下措施。

      (1)逐步縮短空預(yù)器蒸汽吹灰時(shí)間間隔,5月中旬兩臺(tái)空預(yù)器開始連續(xù)吹灰。

      (2)5月底將兩臺(tái)空預(yù)器吹灰閥后壓力分別由1.0MPa提高至1.3MPa加強(qiáng)吹灰。

      圖4 機(jī)組負(fù)荷和空預(yù)器冷端綜合溫度對(duì)比

      圖6 32空預(yù)器沖洗期間空預(yù)器差壓變化趨勢(shì)

      表3 在線高壓水沖洗前后差壓及風(fēng)機(jī)電流對(duì)比

      (3)適當(dāng)降低脫硝控制效率,減少噴氨量。

      (4)積極準(zhǔn)備空預(yù)器在線高壓水沖洗系統(tǒng)的調(diào)研和調(diào)試工作。

      三、在線高壓水沖洗分析

      盤山發(fā)電公司在系統(tǒng)完成分步調(diào)試后,制定了嚴(yán)格的技術(shù)措施和操作注意事項(xiàng),經(jīng)過精心準(zhǔn)備,對(duì)3號(hào)機(jī)組兩臺(tái)空預(yù)器分別進(jìn)行了兩次在線高壓水沖洗,效果較為明顯,目前滿負(fù)荷工況空預(yù)器差壓降低到1.8kPa的可控范圍內(nèi)。

      1.空預(yù)器沖洗效果分析

      (1)高壓水沖洗過程。根據(jù)系統(tǒng)要求,空預(yù)器在線高壓水沖洗時(shí)選擇單臺(tái)空預(yù)器進(jìn)行,兩臺(tái)空預(yù)器沖洗期間差壓的變化趨勢(shì)如圖5、6所示。

      (2)滿負(fù)荷工況下沖洗效果??疹A(yù)器在線高壓水沖洗前后,600MW滿負(fù)荷工況下(總風(fēng)量1420km3/h、總煤量250t/h左右)的空預(yù)器差壓及風(fēng)機(jī)電流對(duì)比見表3。

      (3)從表3看出,在線高壓水沖洗效果明顯:

      ①600MW負(fù)荷下,31空預(yù)器煙氣側(cè)差壓能維持在1.8kPa以下,32空預(yù)器煙氣側(cè)差壓能維持在1.6kPa以下,基本屬于可控范圍;②空預(yù)器煙氣側(cè)、空氣側(cè)差壓下降后,滿負(fù)荷工況下三大風(fēng)機(jī)總電流下降約110A,每小時(shí)節(jié)電約1000kW·h,節(jié)電效果明顯;③空預(yù)器差壓降至可控范圍,基本消除了引風(fēng)機(jī)喘振、送風(fēng)機(jī)搶風(fēng)、機(jī)組限出力等異常隱患,保證機(jī)組運(yùn)行安全。

      四、結(jié)語

      采用回轉(zhuǎn)式空預(yù)器的燃煤鍋爐機(jī)組,空預(yù)器堵灰是較常見且不易解決的問題,本次堵灰的主要原因是脫硝投入后煙氣中SO3含量增加及過早退出暖風(fēng)器,導(dǎo)致冷端產(chǎn)生低溫酸腐蝕。通過空預(yù)器在線水沖洗,基本解決了差壓高的問題,效果明顯,帶來一定的安全和經(jīng)濟(jì)效益。

      [1]邢希東.回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器吹灰系統(tǒng)及改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)介紹[J].鍋爐技術(shù)2008(02),68-74.

      [2]邢希東.600MW火電機(jī)組降低廠用電率措施[J].中國電力2007(09),60-64.

      TK223.27``

      B

      1671-0711(2015)09-0050-04

      (2014-04-30)

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