• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      某余熱電站C 4.5-3.43/0.5汽輪機(jī)推力瓦燒損事故的原因分析及處理

      2015-08-30 08:04:44王建峰
      水泥技術(shù) 2015年3期
      關(guān)鍵詞:燒瓦抽汽隔板

      王建峰

      某余熱電站C 4.5-3.43/0.5汽輪機(jī)推力瓦燒損事故的原因分析及處理

      Causes and Solutions for Burning Accident of C4.5-3.43/0.5 Steam TurbineThrust Bearing Pad in a Waste Heat Power Station

      王建峰

      針對某余熱電站抽汽凝汽式汽輪機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的六次推力瓦燒損現(xiàn)象,根據(jù)機(jī)組發(fā)生事故時的各項參數(shù)的變化,即旋轉(zhuǎn)隔板行程和抽汽管道內(nèi)的壓力突然變化和推力瓦溫度的急劇升高,結(jié)合DCS系統(tǒng)記錄的曲線進(jìn)行各次事故的追溯,做出分析判斷,找出導(dǎo)致機(jī)組推力瓦燒損的原因,并綜述設(shè)計和安裝等方面因素的影響,提出機(jī)組預(yù)防推力瓦燒損和解決問題的處理方法。

      抽汽凝汽式汽輪機(jī);推力瓦燒損;中壓油動機(jī)行程;旋轉(zhuǎn)隔板;抽汽壓力;軸向推力

      1 概述

      某余熱發(fā)電工程是利用碳素生產(chǎn)線排放的廢氣余熱建設(shè)的中溫中壓余熱發(fā)電機(jī)組。其汽輪機(jī)系國產(chǎn)C4.5-3.43/0.5型號單缸、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。主要設(shè)計參數(shù)如下:

      新蒸汽壓力為3.43MPa,新蒸汽溫度為435℃,額定功率4.5MW。最大抽汽運(yùn)行工況時,進(jìn)汽量為23t/h,抽汽壓力為0.5MPa(a),抽汽量為12t/h。

      機(jī)組自首次并網(wǎng)發(fā)電后,純凝工況運(yùn)行。自機(jī)組準(zhǔn)備第一次投入抽汽系統(tǒng),中壓油動機(jī)(帶動旋轉(zhuǎn)隔板)突然關(guān)閉動作,導(dǎo)致推力瓦溫度迅速升高,鎢金燒損,中壓油動機(jī)行程連續(xù)出現(xiàn)三次從全開狀態(tài)100%到10%的突然動作(即旋轉(zhuǎn)隔板接近于關(guān)閉狀態(tài)),導(dǎo)致推力瓦鎢金溫度迅速升高造成燒損,共發(fā)生六次推力瓦燒損事故。

      2 機(jī)組推力瓦燒損后的檢查情況和運(yùn)行工況簡述

      機(jī)組共進(jìn)行了兩次揭缸檢查和處理(即推力瓦第二次和第四次燒損后)。

      (1)機(jī)組純凝工況運(yùn)行。準(zhǔn)備第一次投入抽汽系統(tǒng)時,打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,未在505發(fā)任何操作指令。中壓油動機(jī)行程瞬間動作,由100%關(guān)小至14%;同時,抽汽壓力迅速上升至1.0MPa,推力瓦溫由44℃迅速上升至100℃,軸向位移由0.36mm迅速上升至1.5mm,軸移報警并跳閘。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。

      原因初步分析:中壓油動機(jī)瞬間幾乎滿行程關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板關(guān)閉,抽汽壓力瞬間增大,軸向推力瞬間增大。

      (2)機(jī)組純凝工況運(yùn)行。打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,準(zhǔn)備第二次投入抽汽系統(tǒng)。在505發(fā)中壓油動機(jī)操作指令,中壓油動機(jī)無動作,隨后油動機(jī)行程瞬間又從100%關(guān)小至10%,抽汽壓力迅速上升,推力瓦溫迅速上升至120℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。

      原因初步分析:因第一次燒瓦后,旋轉(zhuǎn)隔板迅速關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板與油動機(jī)連接裝置卡澀,動作不靈活,未做處理,再次試投抽汽時,瞬間全關(guān),出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,抽汽壓力和軸向推力瞬間增大。

      (3)汽機(jī)揭缸,對旋轉(zhuǎn)隔板與油動機(jī)連接裝置的卡澀問題進(jìn)行了處理。機(jī)組純凝工況運(yùn)行。電負(fù)荷為3MW,關(guān)閉主汽旁路減溫減壓系統(tǒng),準(zhǔn)備第三次投入汽輪機(jī)抽汽。在無任何操作、中壓油動機(jī)無任何動作及抽汽壓力無任何變化的工況下,推力瓦溫突然升高至120℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。

      (4)因幾次故障原因不明,所以在機(jī)組啟動后,一直未投入抽汽系統(tǒng)。機(jī)組大修前,投抽汽試驗。打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,未在505發(fā)任何操作指令,中壓油動機(jī)行程瞬間由100%關(guān)小至8%。同時,抽汽壓力迅速上升,瓦溫迅速上升至150℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。

      原因初步分析:中壓油動機(jī)瞬間幾乎滿行程關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板全關(guān),抽氣口壓力瞬間增大,軸向推力瞬間增大。

      (5)汽機(jī)揭缸檢查。機(jī)組試投自動方式抽汽運(yùn)行時,在505上手動操作調(diào)節(jié)中壓油動機(jī)行程。當(dāng)油動機(jī)行程逐漸減小,抽汽壓力逐漸增大時(最高0.497MPa),推力瓦溫迅速升高至118℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。

      原因初步分析:抽汽壓力過大導(dǎo)致軸向推力大,推力瓦溫迅速升高并燒損鎢金。

      (6)汽封管道改造方案。將接到抽汽管道上前軸封的第三段漏汽改接至減溫減壓器,以減小汽機(jī)的正向推力。機(jī)組試投自動方式抽汽運(yùn)行時,電負(fù)荷波動較大。為機(jī)組的安全考慮,改為采用控制閥位運(yùn)行,即控制閥位不變,靠調(diào)節(jié)抽汽手動閥來控制抽汽壓力的方式運(yùn)行,抽汽壓力、抽汽量顯示均平穩(wěn)正常。經(jīng)3個月的運(yùn)行,抽汽壓力突然由0.25MPa上升至0.42MPa,中壓油動機(jī)行程由設(shè)定的38%關(guān)小至10%,說明旋轉(zhuǎn)隔板關(guān)閉,但505控制器油動機(jī)行程仍為38%未變。在505操作將中壓油動機(jī)行程調(diào)為80%,此時現(xiàn)場油動機(jī)行程為80%,恢復(fù)正常。為檢驗調(diào)整是否可靠,在505將中壓油動機(jī)行程由80%調(diào)為70%,此時現(xiàn)場中壓油動機(jī)行程關(guān)小至10%;再次在505操作調(diào)整油動機(jī)行程,恢復(fù)正常。為保證機(jī)組安全,退出抽汽,純凝工況運(yùn)行。中壓油動機(jī)行程突然由100%關(guān)小至10%,抽汽壓力迅速升高,推力瓦溫迅速升至120℃。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)8只推力瓦鎢金均局部燒損。

      原因初步分析:中壓油動機(jī)行程三次從100%關(guān)小至10%,關(guān)小迅速、沖擊大,至推力瓦溫迅速升高。在505未發(fā)操作指令的情況下(特別是第三次已處于純凝工況),中壓油動機(jī)行程出現(xiàn)三次關(guān)小問題,其原因有待進(jìn)一步分析。

      圖1 汽封管道原設(shè)計

      3 機(jī)組推力瓦燒損的原因分析及檢查發(fā)現(xiàn)的問題

      (1)從燒瓦情況簡述和停機(jī)后對機(jī)組各項參數(shù)所進(jìn)行的故障追溯可以看出,第一、第四、第六次均有共同點:打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,未在505上發(fā)指令,但中壓油動機(jī)瞬間滿行程動作,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板全關(guān),抽汽壓力瞬間增大,軸向推力瞬間增大,推力瓦燒損。

      第二次推力瓦燒損原因基本同上。其區(qū)別是,由于第一次燒瓦時旋轉(zhuǎn)隔板迅速關(guān)閉,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)隔板與油動機(jī)連接裝置卡澀,旋轉(zhuǎn)隔板動作不靈活。

      第五次推力瓦燒損原因是,隨著抽汽壓力的增大(最高至0.497MPa),正向推力增大,推力瓦溫迅速升高并燒損。

      第五次燒瓦后,為了減小汽輪機(jī)的軸向推力,按汽封管道改造方案,將接到抽汽管道上前軸封的第三段漏汽改接至汽輪機(jī)減溫減壓器。

      只有第三次推力瓦燒損原因較為復(fù)雜,這是在未打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥及中壓油動機(jī)無任何動作的工況下發(fā)生的推力瓦燒損。分析認(rèn)為,其主要原因是,在關(guān)閉主汽旁路減溫減壓系統(tǒng)的蒸汽后,其蒸汽流量全部加在汽輪機(jī),致使汽輪機(jī)軸向推力增加。這次燒瓦使我們對推力軸承安全系數(shù)的設(shè)計取值是否合理產(chǎn)生了疑問。

      (2)在第六次燒瓦后的停機(jī)前,打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥,DDV閥和中壓油動機(jī)行程均不動作,二次脈沖油無油壓。一段時間后二次脈沖油壓又恢復(fù)正常。

      幾次停機(jī)后進(jìn)行靜態(tài)試驗,在打開中壓油動機(jī)至DDV閥油管路上的泄油閥時,中壓油動機(jī)有時會出現(xiàn)瞬間全開或全關(guān)。

      解體檢查該處油管路通暢無堵塞。分析認(rèn)為,這是不明電信號的干擾所致。正是這種導(dǎo)致中壓油動機(jī)動作的脈沖油壓變化的不明干擾信號的多次突發(fā)現(xiàn)象,造成中壓油動機(jī)非正常關(guān)閉。

      (3)汽封管道設(shè)計不合理。

      從圖1可以看出,原設(shè)計中汽封的第三段漏汽接至抽汽管道。

      第五次燒瓦后的改造方案見圖2。從圖2可以看出,汽封管道改造后,汽封的第三段漏汽改接至減溫減壓器。改造后,油動機(jī)突然關(guān)閉時抽汽壓力隨之突升的現(xiàn)象得到了改善。

      在汽封管道改造前,查曲線圖記錄發(fā)現(xiàn),在抽汽壓力>0.5MPa時出現(xiàn)過燒瓦。在汽封管道改造后,查運(yùn)行曲線圖追溯記錄,當(dāng)抽汽壓力≥1.0MPa時才會出現(xiàn)燒瓦。

      在機(jī)組發(fā)生第六次推力瓦燒損事故后,因故未立即停機(jī),繼續(xù)運(yùn)行5天后才停機(jī)處理。燒瓦前原軸移14μm,軸移變?yōu)?8μm,振動值正常,推力瓦溫度約60℃以上,這說明由于汽封管道改進(jìn)后,軸向推力減小,在中壓油動機(jī)突然關(guān)閉后,瓦燒損的程度有所減輕。

      (4)抽汽管道的安全閥位置和安全閥起跳壓力設(shè)置不合理。

      圖2 汽封管道改造

      從圖3可以看出,汽機(jī)抽汽出口順序布置為:水控速關(guān)閥、水控逆止閥、手動閘閥和彈簧安全閥。投入抽汽時,關(guān)小手動閥調(diào)整壓力,由于關(guān)小手動閥,阻力增加,致使閥后管道內(nèi)的壓力傳遞速度緩慢,也就會使安全閥的起跳反應(yīng)速度緩慢。

      查運(yùn)行曲線圖記錄追溯,汽封管道改造前,當(dāng)抽汽壓力>0.497MPa時,就會出現(xiàn)燒瓦。汽封管道改造后,當(dāng)抽汽壓力>1.0MPa時,也會出現(xiàn)燒瓦。并且抽汽壓力從0.7MPa上升至1.0MPa,所需時間一般僅為3s左右,速度較快。安全閥的反映速度稍慢即出現(xiàn)燒瓦。

      圖4為建議的抽汽管道改造方案。從圖4可以看出,安全閥直接布置在汽機(jī)抽汽出口處,目的是當(dāng)抽汽壓力出現(xiàn)較大變化時,保證安全閥起跳迅速,避免軸向推力的迅速增大。

      抽汽設(shè)計壓力為0.5MPa(a),安全閥的起跳壓力設(shè)置為0.7MPa。而安全閥廠家的設(shè)置一般是按表壓力設(shè)置的,即起跳壓力實際為0.8MPa(a),起跳值過大,在抽汽壓力增大,即軸向推力隨之增大時,顯然難以起到保護(hù)作用。

      (5)機(jī)組推力間隙大。

      測量檢查發(fā)現(xiàn),機(jī)組推力間隙為0.78mm,顯然超過0.30~0.40mm的正常值。檢查推力盤平面基本無磨損,瓢偏測量值為<0.02mm,說明不是由于推力瓦燒損并磨損推力盤造成的推力間隙增大。顯然,推力間隙過大屬于機(jī)組的安裝缺陷。

      我們知道,機(jī)組推力間隙值的嚴(yán)重超標(biāo),對機(jī)組的安全運(yùn)行所造成的影響無疑是嚴(yán)重的。這會使機(jī)組在負(fù)荷即軸向推力突變,特別是驟然甩負(fù)荷時造成推力盤反彈,瞬間沖擊非推力瓦塊。間隙越大,沖擊的動能越大,嚴(yán)重時會造成轉(zhuǎn)子動靜摩擦。

      圖3 抽汽管道原設(shè)計

      圖4 抽汽管道的改造

      由上述分析可知,機(jī)組推力間隙值的嚴(yán)重超標(biāo),在機(jī)組驟然甩負(fù)荷時,僅會使瞬間沖擊非工作瓦塊的動能增大,對工作瓦塊影響似乎不大。然而在實際運(yùn)行工況中,同樣會瞬間沖擊工作瓦塊。這是因為中壓油動機(jī)行程如果經(jīng)歷突然關(guān)閉、開啟、再關(guān)閉時,推力盤會先沖擊工作瓦,反彈沖擊非工作瓦,再沖擊工作瓦。

      需要關(guān)注的是,上述推力盤的再沖擊工作瓦,則是以推力間隙(0.78mm)行程的沖擊動能來進(jìn)行轉(zhuǎn)子的往復(fù)運(yùn)動,即推力間隙值的嚴(yán)重超標(biāo),也同樣會以非正常的動能沖擊工作瓦。

      這一問題的處理可結(jié)合通流間隙的調(diào)整,采用調(diào)整非推力瓦塊支持環(huán)后邊墊片的厚度的方法,來保證推力盤合理的推力間隙。

      4 改善機(jī)組軸向推力變化的消缺處理

      (1)推力瓦燒損基本都是在油動機(jī)突然關(guān)閉后造成的。為避免中壓油動機(jī)出現(xiàn)滿行程關(guān)閉的誤動作,其處理方案為,在油動機(jī)活塞上增加行程限位裝置,限位高度為35mm,中壓油動機(jī)只能在100%~35%范圍內(nèi)動作,則旋轉(zhuǎn)隔板最大只能關(guān)閉65%,即不能繼續(xù)關(guān)閉,從而避免了抽汽壓力的繼續(xù)升高,軸向推力增大。

      抽汽設(shè)計參數(shù)為0.5MPa,12t/ h。根據(jù)運(yùn)行記錄曲線追溯,當(dāng)旋轉(zhuǎn)隔板完全關(guān)閉后,抽汽壓力一度上升至1.0MPa。因此認(rèn)為,正常抽汽工況運(yùn)行時沒有必要完全關(guān)閉旋轉(zhuǎn)隔板。

      (2)如前所述,導(dǎo)致中壓油動機(jī)動作的脈沖油壓變化的不明電信號的多次突發(fā)干擾現(xiàn)象,造成中壓油動機(jī)非正常關(guān)閉。為了消除和屏蔽掉干擾信號,在505控制器至執(zhí)行器輸出的4~20mA電流的線路中,增加了信號隔離器。

      (3)根據(jù)運(yùn)行記錄曲線追溯,推力瓦溫度有至103℃時即出現(xiàn)燒瓦的記錄,為此增加了推力瓦溫度高的跳閘聯(lián)鎖保護(hù),設(shè)置當(dāng)推力瓦溫度>90℃時機(jī)組跳閘。追溯燒瓦后溫度曲線,從90℃上升至103℃的時間僅為3s左右,應(yīng)修改為,當(dāng)推力瓦溫度>85℃時機(jī)組跳閘。

      (4)抽汽安全閥的整改方案為,取消水控速關(guān)閥,因為水控速關(guān)閥和水控逆止閥都是保護(hù)閥,速關(guān)閥的作用是停機(jī)后迅速關(guān)閉,防止蒸汽倒流,逆止閥的作用也是防止蒸汽倒流導(dǎo)致汽輪機(jī)超速。在原速關(guān)閥處加一安全閥,設(shè)置起跳壓力為0.45MPa。

      經(jīng)查供汽壓力曲線追溯記錄,一般為0.25MPa時即可保證供暖,因此設(shè)置安全閥0.45MPa的起跳壓力是較合理的。在增加新的安全閥后,再投入汽輪機(jī)抽汽。

      5 幾點認(rèn)識

      (1)旋轉(zhuǎn)隔板油動機(jī)行程增加限位后,在電信號上也應(yīng)設(shè)置DDV閥與油動機(jī)最小行程改為一致(100%~35%),并應(yīng)由電調(diào)人員指導(dǎo),進(jìn)行抽汽自動的投入工作。

      (2)推力軸承安全系數(shù)的設(shè)計取值偏小。

      正常的抽汽機(jī)組,在關(guān)閉主汽旁路減溫減壓系統(tǒng)的蒸汽后,即其蒸汽流量全部加在汽輪機(jī)上,汽輪機(jī)軸向推力即使一度增加,也不會燒損推力瓦。然而根據(jù)機(jī)組的第三次燒瓦情況可以看出,推力瓦自身存在缺陷。

      我們知道,推力軸承的作用是平衡軸向推力,保證轉(zhuǎn)子與隔板等靜止部件的相對定位并穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。由汽輪機(jī)原理可知,推力軸承的安全系數(shù)n與推力瓦塊的承壓面積A、推力瓦塊所能承受的壓力P成正比,與作用在動葉上的軸向推力FZ1、作用在葉輪輪面上的軸向推力FZ2、作用在軸的凸肩上的軸向推力FZ3成反比。推力軸承的安全系數(shù)n設(shè)計值一般為:

      由式(1)可知,當(dāng)總的軸向推力和推力瓦塊所能承受的壓力P為已知的設(shè)計值時,就可以確定選取推力瓦塊的承壓面積A。因推力瓦塊結(jié)構(gòu)受軸承箱內(nèi)的相對空間限制的原因,對增大布置推力瓦塊的承壓面積有一定限制。

      4.5MW規(guī)格的汽輪機(jī)是非標(biāo)產(chǎn)品,如果是在3MW汽輪機(jī)規(guī)格的基礎(chǔ)上改進(jìn),則推力軸承就應(yīng)核算安全系數(shù)n。

      顯然,汽封管道改造后,軸向推力減小,也是提高推力軸承的安全系數(shù)的一種方式。

      (3)將中壓油動機(jī)出現(xiàn)的突然關(guān)閉現(xiàn)象解釋為由于卡澀所致有些牽強(qiáng),卡澀只是其中可能的原因之一。在汽輪機(jī)停機(jī)后做靜態(tài)試驗時,二次脈沖油壓一度莫名消失,后來又莫名恢復(fù),即說明問題的復(fù)雜。另一解釋為505出現(xiàn)的死機(jī)現(xiàn)象,也同樣難以令人信服。

      [1]馮慧雯.汽輪機(jī)課程設(shè)計參考資料[M].水力電力出版社,1991.

      [2]康松,楊建明,胥建群.汽輪機(jī)原理[M].中國電力出版社,2000.

      TQ172.622.22

      A

      1001-6171(2015)03-0100-04

      通訊地址:中材節(jié)能股份有限公司,天津300400;2014-09-27;編輯:趙蓮

      猜你喜歡
      燒瓦抽汽隔板
      基于有限元分析的隔板工藝支撐技術(shù)研究
      600MW超臨界機(jī)組供熱供汽后對發(fā)電出力影響分析
      壓力容器隔板的一種設(shè)計方法
      橫隔板參數(shù)對裝配式箱梁寬橋受力的影響
      供熱機(jī)組抽汽改造方案及試驗分析
      雙頻帶隔板極化器
      電子測試(2017年15期)2017-12-18 07:18:51
      柴油機(jī)典型故障分析與排除
      發(fā)動機(jī)氣缸蓋常見故障的檢修
      柴油機(jī)燒瓦的原因分析
      300MW級亞臨界汽輪機(jī)抽汽方式、結(jié)構(gòu)特點及選型的討論
      滨州市| 邢台市| 夏津县| 双柏县| 新郑市| 东丽区| 绥化市| 铜梁县| 建瓯市| 三台县| 黎川县| 嘉鱼县| 曲阳县| 弋阳县| 革吉县| 阿坝| 平昌县| 天祝| 七台河市| 杭锦后旗| 定西市| 灌云县| 晋中市| 凌源市| 云龙县| 成武县| 远安县| 绩溪县| 南康市| 滦平县| 海口市| 清原| 北辰区| 郴州市| 康平县| 涞源县| 台湾省| 皋兰县| 闵行区| 临沂市| 高碑店市|