楊勇君
【摘要】某鋼鐵基地自備電廠在調(diào)試期間,熱態(tài)啟動(dòng)后,并網(wǎng)1分鐘即觸發(fā)ETS跳閘。經(jīng)查,ETS首出原因?yàn)楦邏焊着牌麥囟雀撸疚膶?duì)本次跳機(jī)事故的經(jīng)過、原因、暴露的問題及防范措施等,進(jìn)行闡述和分析,為防止類似事故的發(fā)生提供參考意見。
【關(guān)鍵詞】ETS、跳機(jī)、高排溫度高
前言
機(jī)組的調(diào)試是全面檢驗(yàn)主機(jī)及其配套系統(tǒng)的設(shè)備制造、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試和生產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié),是保證機(jī)組能安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、文明地投入生產(chǎn),形成生產(chǎn)能力,發(fā)揮投資效益的關(guān)鍵性程序。機(jī)組調(diào)試一般分為分部試運(yùn)和整套啟動(dòng)試運(yùn)等兩個(gè)階段,其中,分部試運(yùn)又包括單機(jī)試運(yùn)和分系統(tǒng)試運(yùn),整套啟動(dòng)試運(yùn)又包括空負(fù)荷試運(yùn)、帶負(fù)荷試運(yùn)和滿負(fù)荷試運(yùn)等。
某鋼鐵基地自備電廠2號(hào)機(jī)組,選用的是亞臨界350MW摻燒煤氣燃煤機(jī)組。其中,汽輪機(jī)由上海汽輪機(jī)有限公司提供,采用的是亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、供熱凝汽式汽輪機(jī)。采用高壓旁路(主蒸汽)和低壓旁路(再熱蒸汽)二級(jí)串聯(lián)旁路系統(tǒng)裝置,高旁的容量為35%BMCR,低旁的容量為高旁的蒸汽流量與高旁減溫水流量的和,高壓旁路系統(tǒng)裝置由高壓旁路閥(高旁閥含減溫器)、噴水調(diào)節(jié)閥、噴水隔離閥等組成,低壓旁路系統(tǒng)裝置由低壓旁路閥(低旁閥含減溫器)、噴水調(diào)節(jié)閥等組成。高壓旁路減溫水取自高壓給水,低壓旁路減溫水取自凝結(jié)水。
其中,汽輪機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示:
ETS(emergency trip system)是汽輪機(jī)危急跳閘系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱,用以見識(shí)汽輪機(jī)的某些重要參數(shù),當(dāng)這些參數(shù)超過其運(yùn)行限制值時(shí),ETS動(dòng)作,關(guān)閉所有的高、中壓主汽門和主調(diào)門,實(shí)現(xiàn)緊急停機(jī)。其中,這些重要參數(shù)包括:潤(rùn)滑油壓低、真空度低、電超速、軸位移大、軸振動(dòng)大、脹差大、高排溫度高、高排壓比低、高排壓力高等,只要這些參數(shù)中,有一個(gè)超過跳閘值,ETS均會(huì)動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)緊急停機(jī),以保護(hù)機(jī)組的安全。本文的事故案例,就是由于高排溫度高,并達(dá)到了限制值,從而觸發(fā)了ETS動(dòng)作,引起的跳機(jī)。
1、事件經(jīng)過
2015年7月16日,該機(jī)組處于調(diào)試階段,并進(jìn)入到了整套啟動(dòng)試運(yùn)階段。做完主汽門和主調(diào)門的嚴(yán)密性試驗(yàn)后,熱態(tài)啟動(dòng),03:18時(shí),沖轉(zhuǎn)到3000rpm,準(zhǔn)備并網(wǎng)。并網(wǎng)前的參數(shù)如表2所示。因高壓缸排汽(簡(jiǎn)稱高排,下同)逆止門后的蒸汽壓力(即高壓旁路(簡(jiǎn)稱高旁,下同)減壓閥后的蒸汽壓力,1.86MPa),大于高排逆止門前的蒸汽壓力(0.12MPa),高排逆止門未能正常開啟。另外,高排通風(fēng)閥處于打開、投自動(dòng)狀態(tài),高旁調(diào)節(jié)閥開度為50%,低旁調(diào)節(jié)閥開度為30%。
03:50時(shí),開始并網(wǎng),并帶初始負(fù)荷13.3MW。1分鐘后,汽機(jī)跳閘。經(jīng)查,ETS首出原因?yàn)椋焊吲艤囟雀哒跀唷?/p>
2、原因分析
經(jīng)過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱,分析該次跳機(jī)的原因主要有以下幾方面:
(1)主蒸汽溫度較高,使高排溫度也隨之升高。
(2)并網(wǎng)之前,主蒸汽的壓力、溫度等參數(shù)較高,使高壓缸的進(jìn)汽量偏小,引起鼓風(fēng)摩擦,使排汽溫度升高。
(3)并網(wǎng)之前,高壓旁路減壓閥后蒸汽(即高排逆止門后的蒸汽)壓力未調(diào)節(jié)好,大于逆止門前的壓力,致使高排逆止門未能打開,減少了高壓缸排汽的流動(dòng)性,熱量不能及時(shí)帶走,使高壓缸排汽溫度升高。
(4)并網(wǎng)之前,高排通風(fēng)閥處于打開狀態(tài),并投“自動(dòng)”模式。根據(jù)邏輯,并網(wǎng)1分鐘后,高排通風(fēng)閥自動(dòng)關(guān)閉,這樣,就使高壓缸排汽徹底無法流通,溫度和壓力均提高,達(dá)到設(shè)定值后,觸發(fā)ETS動(dòng)作。
(5)并網(wǎng)時(shí)間拖延得太長(zhǎng)。本次屬于熱態(tài)啟動(dòng),汽輪機(jī)本體的溫度較高,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),高壓缸排汽溫度會(huì)上升得較快。
3、暴露的問題
(1)不同專業(yè)之間缺乏協(xié)調(diào)和溝通。在熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),鍋爐專業(yè)人員應(yīng)控制好主蒸汽的溫度和壓力,這樣有利于汽機(jī)專業(yè)人員將汽輪機(jī)的進(jìn)汽溫度和壓力調(diào)到合適的范圍內(nèi),減少超溫、超壓現(xiàn)象的發(fā)生。另外,汽機(jī)專業(yè)人員應(yīng)與電氣專業(yè)人員溝通好,熱態(tài)啟動(dòng)狀態(tài)下,應(yīng)盡量縮短并網(wǎng)時(shí)間,防止超溫超壓。
(2)操作人員缺乏對(duì)安全隱患的認(rèn)識(shí),缺少對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判。在并網(wǎng)之前,操作人員未對(duì)“高排溫度偏高”、“高排逆止門未打開”等安全隱患,引起足夠的重視。
4、防范措施
(1)并網(wǎng)之前,鍋爐專業(yè)人員應(yīng)控制好主蒸汽的參數(shù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)超溫超壓時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低參數(shù),以免增加汽機(jī)專業(yè)人員的調(diào)控壓力,使得高壓缸排汽溫度過高。
(2)操作人員應(yīng)控制好高壓旁路減壓閥后的蒸汽壓力和溫度,防止參數(shù)太高,影響高排逆止門的正常開啟。
(3)并網(wǎng)之前,應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)高排逆止門未能正常打開時(shí),應(yīng)先設(shè)法打開后,才能并網(wǎng)。如加大低壓旁路調(diào)節(jié)閥的開度,以降低高排逆止門后的蒸汽壓力,進(jìn)而使逆止門順利打開。
(4)熱態(tài)啟動(dòng)狀態(tài)下,應(yīng)盡快并網(wǎng),防止隨著時(shí)間的延長(zhǎng),高排溫度上升。
5、小結(jié)
本文是對(duì)該起因高排溫度高,導(dǎo)致的跳機(jī)事故展開的闡述和分析。針對(duì)本次事故,本文從事故的經(jīng)過、原因分析、暴露的問題以及相應(yīng)的防范措施等方面,進(jìn)行了分析,前事不忘后事之師,希望能為防止類似事故的再次發(fā)生,提供一些借鑒意見和經(jīng)驗(yàn)。
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