漆建蘭 孫子虎
【摘要】對于有色冶金企業(yè)來說,節(jié)能減排是一項富有挑戰(zhàn)性的重要工作。在有色金屬冶煉工藝當(dāng)中,氧氣是一種不可或缺的工藝氣體,并且廣泛用作于各類熔煉及精煉工藝當(dāng)中。本課題筆者在分析回轉(zhuǎn)式精煉爐使用傳統(tǒng)燒嘴遇到的瓶頸的基礎(chǔ)上,進一步對稀氧燃燒技術(shù)在回轉(zhuǎn)式精煉爐上的應(yīng)用進行了探究,希望以此為冶煉生產(chǎn)的完善提供具有價值性的參考依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】稀氧燃燒技術(shù);回轉(zhuǎn)式精煉爐;應(yīng)用
引言
在火法精煉廠當(dāng)中,所使用的回轉(zhuǎn)式精煉爐如今已經(jīng)成為了煉銅廠的標(biāo)準(zhǔn)精煉設(shè)備[1]。同時,在回轉(zhuǎn)式精煉爐當(dāng)中,稀氧燃燒技術(shù)的應(yīng)用也漸漸成熟。因為稀氧燃燒技術(shù)應(yīng)用在銅精煉當(dāng)中具備節(jié)能降耗的優(yōu)勢,因此被各國銅冶煉廠廣泛利用。為了保證冶煉生產(chǎn)過程當(dāng)中的連續(xù)性及穩(wěn)定性,本課題對“稀氧燃燒技術(shù)在銅冶煉中的應(yīng)用”進行分析與探究具有較為深遠的重要意義。
1.回轉(zhuǎn)式精煉爐使用傳統(tǒng)燒嘴遇到的瓶頸分析
原云錫銅冶煉回轉(zhuǎn)式精煉爐所使用的燒嘴,是有90kW助燃風(fēng)機提供燃燒風(fēng)的,通過煤氣燃燒,同時噴射柴油的雙燃料燃燒系統(tǒng),以此向爐內(nèi)供應(yīng)熱量。在助燃空氣當(dāng)中,只有21%的氧氣屬于燃料燃燒的有效助燃部分,76%的氮氣當(dāng)作廢棄排出。氮氣通過燒嘴進入爐內(nèi),然后從煙道排出,并將大量的熱量帶走。另外,回轉(zhuǎn)式精煉爐不但添加了熔融熱粗銅,而且還添加了一些冷態(tài)粗銅錠,以此使單爐產(chǎn)量得到有效提升。因為廢氣將大量的熱量太多,導(dǎo)致精煉爐1h只能將3.75t冷態(tài)粗銅錠融化。在冷態(tài)粗銅錠單位時間處理量不能得到有效提高的條件下,便會使精煉爐的作業(yè)成本大大提高,這樣顯然不利于冶煉工作的優(yōu)化及完善。
2.稀氧燃燒技術(shù)在回轉(zhuǎn)式精煉爐上的應(yīng)用探究
在應(yīng)用稀氧燃燒技術(shù)后,回轉(zhuǎn)式精煉爐的傳統(tǒng)燒嘴被稀氧燃燒燒嘴取代,使用雙燃料系統(tǒng),將柴油或天然氣當(dāng)作主燃料,使用制氧站所制備的純度高于98.5%的氧助燃,將傳統(tǒng)燒嘴的煤氣燃燒排出,同時將90kW助燃風(fēng)機取消[2]。使用稀氧燃燒技術(shù)之后,操作變得更加簡單,并且對于煤氣燃燒所造成的安全隱患實現(xiàn)了有效避免。另外,單位時間冷態(tài)粗銅錠的處理能力與之前相比較,也有了較大的提高。
2.1萊克斯的稀氧燃燒技術(shù)
在氧-燃燒嘴出現(xiàn)的背景下,使燃料節(jié)約得到了有效實現(xiàn)。但同時,由于氧氣燃燒會造成較高的火焰峰值溫度,這樣便使得氧氣燃燒技術(shù)的推廣遇到了很大的挑戰(zhàn)。在20世紀(jì)80年代,普萊克斯研發(fā)了一種全新的氧-燃燃燒技術(shù),即為稀氧燃燒技術(shù),該技術(shù)被廣泛應(yīng)用與多種加熱與金屬熔煉爐當(dāng)中,并且其燒嘴具備諸多優(yōu)點:(1)使傳熱及傳熱控制得到有效強化,熱效率高達70%左右,空氣燃燒僅在20%至30%之間[3]。(2)使燃料消耗大大降低,約降低50%。(3)使熔化率與加熱效率得到有效提升,同時能夠使熔化及加熱的速度得到有效加快。
2.2將煤氣燃燒取代,使安全隱患實現(xiàn)有效避免
對于傳統(tǒng)燒嘴,在煤氣燃燒的基礎(chǔ)上,還將柴油燃燒作為輔助,如果在生產(chǎn)過程中發(fā)生操作不正確的情況,煤氣輸送管道內(nèi)便會有大量的冷凝水與煤焦油積存,尤其是在彎管處,則更為嚴(yán)重。為了使煤氣管道能夠得到有效疏通,需將精煉爐作業(yè)暫時停止,并將水封系統(tǒng)啟動,并且將兩道刀閥關(guān)閉,以此起到將煤氣供給斷開的作用。由于堵塞通耗時間過程,且程序較為復(fù)雜,因此會帶來諸多安全隱患。稀氧燒嘴因為將柴油與天然氣作為主燃料,由于燒嘴孔徑比較小,燃料供給壓力較大,在精心維護的基礎(chǔ)上,燒嘴孔便無需進行清理,也不會有煤氣管道堵塞等問題出現(xiàn)。同時,既使時間得到有效節(jié)約,又使安全隱患得到有效避免。另外,在生產(chǎn)中具備連續(xù)性的特點,這樣有助于操作人員勞動強度的降低,并且也使單位噸陽極銅的能耗得到有效降低。
2.3使煙塵中銅的回收率大大提升,進一步有助于環(huán)保問題的解決
在使用稀氧燃燒技術(shù)的同時,將布袋收塵系統(tǒng)增加,每日能夠?qū)崿F(xiàn)金屬銅66千克的回收量。在煙塵當(dāng)中的銅獲得有效回收的情況下,便使精煉系統(tǒng)銅的回收率得到大大提升。以每年330天工作時間進行計算,每年能夠從煙塵當(dāng)中回收21.78噸金屬銅,以金屬銅每噸5萬元的價格計算,每年回收的金屬銅價格大概為108.9萬元[4]。在系統(tǒng)改造之后,煙氣含塵量降低,使洗滌塔的壓力得到有效緩解,使環(huán)保問題得到有效解決,同時也使煙氣洗滌之后達標(biāo)排放得到了有效保證。
2.4雙燃料燒嘴切換模式使能源供給的穩(wěn)定性得到了有效保證
部分稀氧燃燒系統(tǒng)使用的是現(xiàn)狀下國內(nèi)所獨有的雙燃料燒嘴切換模式。即為:能夠使用柴油燃燒,也能夠使用天然氣燃燒。如果使用地區(qū)地理位置較為特殊,在天然氣受到一些條件因素影響的情況下,便可以及時切換應(yīng)用柴油燃燒。切換操作方便,只需要將天然氣球閥關(guān)閉,并將天然氣噴槍拆除,通過對柴油噴槍的更換,并將柴油管道球閥打開,在控制系統(tǒng)中將“柴油燃燒模式”模塊啟動,系統(tǒng)便能夠及時以柴油燃燒模式對富氧量進行自動計算。除此之外,也可以在手動模式的基礎(chǔ)上,以爐況為依據(jù),對柴油和富氧之間的比例進行有效調(diào)節(jié)??傊?,利用雙燃料燃燒切換模式,使能源供給的穩(wěn)定性得到了有效保證,進一步大大提升了生產(chǎn)的效率及質(zhì)量。
3.結(jié)語
通過本課題的探究,認(rèn)識到稀氧燃燒技術(shù)應(yīng)用在銅冶煉中的重要作用??傊褂孟⊙跞紵夹g(shù),不僅能夠使?fàn)t窯產(chǎn)能得到有效提升,而且還具備降低燃料消耗的作用。同時,因為火焰峰值溫度降低,進一步使氮化物的排放量大大降低。顯然,這對降低氮化物排放是非常有利的。另外,稀氧燃燒以降低單位能耗為基礎(chǔ),進而將二氧化碳的排放減少,這無疑成為了一種高效的低碳冶金加熱技術(shù)。以具體情況為依據(jù)。稀氧燃燒技術(shù)還能夠在原來的空氣燃燒燒嘴的條件下實現(xiàn)改造,從而使維護保養(yǎng)費用得到有效控制。相信在銅冶煉中充分利用稀氧燃燒技術(shù),將能夠大大提升銅冶煉的工作效率及質(zhì)量,進一步為冶煉生產(chǎn)方面的優(yōu)化及完善起到推波助瀾的作用。
參考文獻
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