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      礦車車廂支座優(yōu)化

      2015-11-26 02:59:44高儉
      新疆有色金屬 2015年3期
      關(guān)鍵詞:礦車車架橫梁

      高儉

      (新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 富蘊(yùn)836100)

      1 前言

      礦車作為采礦車間最主要的礦石運(yùn)輸和卸載工具,其使用狀況的好壞,直接關(guān)系著采礦車間生產(chǎn)任務(wù)的完成。礦車的故障率就要求保持在一個(gè)較低的水平。而綜合分析礦車的故障情況,其中發(fā)生概率較大且影響巨大的礦車故障就是礦車車廂與車架脫落。我礦在2013 年6 月至2014 年6 月期間,礦車車廂脫落次數(shù)的統(tǒng)計(jì)情況見表1。

      表1

      經(jīng)過對(duì)礦車車廂與車架脫落的現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)查取樣和分析,很明顯的發(fā)現(xiàn):發(fā)生脫落情況的礦車中,礦車的車廂與車架已經(jīng)完全脫離開來。發(fā)生礦車車廂脫落事故后,為盡快恢復(fù)生產(chǎn),維修人員必須把格篩上和車廂內(nèi)的礦石全部清理干凈,然后處理發(fā)生脫落的礦車,這樣礦石運(yùn)輸才能恢復(fù)正常。每發(fā)生一起礦車脫落事故,從開始檢修至恢復(fù)正常生產(chǎn),整個(gè)過程至少要花費(fèi)4 h以上的時(shí)間。礦車脫落事故對(duì)采礦車間的礦石的連續(xù)輸送產(chǎn)生的影響非常大,該故障需亟待解決。

      2 現(xiàn)狀調(diào)查

      ⑴我礦礦車車廂支座與車廂橫梁采用鉚接的連接方式,而不是采用直接與車架連接的方式,這樣就造成礦車在卸礦時(shí)原本車廂對(duì)車架的壓應(yīng)力轉(zhuǎn)變成了對(duì)車廂橫梁的拉應(yīng)力。車廂受力分析見圖1,卸礦時(shí)車廂支座的受力方式為杠桿原理的受力方式,F(xiàn)為礦石和車廂重量施加在車廂支座上的動(dòng)力臂,F(xiàn)1是車架施加在車廂橫梁上的阻力臂,F(xiàn)2為F1的反作用力。礦車車廂脫落就是由于F1導(dǎo)致的。

      圖1 車廂受力分析圖

      ⑵車廂橫梁是由12#槽鋼焊接在車架上制作而成的,由于槽鋼壁較薄,再加上井下潮濕的堿性水質(zhì)對(duì)焊縫的腐蝕影響,導(dǎo)致橫梁承受的拉力就十分有限,進(jìn)而容易導(dǎo)致車廂橫梁的斷裂。

      ⑶礦車在滿載礦石的時(shí)候重量可以達(dá)到4 t 以上,這樣在礦車卸載礦石時(shí)施加在車廂支座上的力很大,如果制作結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,強(qiáng)度不足,就極容易導(dǎo)致脫落事故的發(fā)生。

      3 原因分析

      經(jīng)過對(duì)以上情況的分析,我們發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致車廂脫落的最主要原因是,卸礦時(shí)礦石和車廂對(duì)橫梁的壓應(yīng)力轉(zhuǎn)變?yōu)榱藢?duì)橫梁的拉應(yīng)力,這樣由于應(yīng)力的變化,就增加了礦車在卸載礦石時(shí)傾翻的概率。因此,決定通過改變卸礦時(shí)車廂支座的受力方式來解決此種問題,即消除卸礦時(shí)車廂橫梁受到的拉應(yīng)力,這樣就可以避免車廂橫梁遭到拉力破壞而發(fā)生傾翻事故。

      4 措施及實(shí)施

      ⑴根據(jù)橫梁受力分析,結(jié)合礦車的承載能力,單獨(dú)設(shè)計(jì)了一種車廂支座。該種車廂支座安裝后,可以與車廂橫梁分隔開來,這樣就可以獨(dú)自承受卸礦壓力。

      圖2 車廂支座設(shè)計(jì)圖

      圖3 重新設(shè)計(jì)制作的車廂支座

      ⑵將加工好的車廂支座對(duì)應(yīng)的焊接在車架上。(我礦原有的礦車有4 個(gè)車廂支座和4 個(gè)車廂橫梁,因此在對(duì)應(yīng)的礦車車架上的4個(gè)位置將其焊接固定,圖中車廂支座與橫梁不是一個(gè)整體,橫梁與支座沒有直接焊接連接)。

      圖4 制作中車廂支座

      ⑶制作完成后的礦車結(jié)構(gòu)實(shí)物圖。

      圖5 改造后的礦車結(jié)構(gòu)局部圖

      圖6 改造后的礦車結(jié)構(gòu)總體圖

      5 使用效果

      改造后經(jīng)受力分析,把改造前的杠桿原理受力方式轉(zhuǎn)變成了作用力與反作用力的受力方式,從而達(dá)到了消除橫梁受力的目的。

      圖7 改造前受力分析圖

      圖8 改造后受力分析圖

      截止至2014 年10 月,采礦車間已經(jīng)完成了80輛礦車車廂支座的更換工作。采礦車間共有170 輛礦車,從第一輛礦車改造完成后到現(xiàn)在,使用效果十分明顯。

      6 經(jīng)濟(jì)效益

      礦車車廂脫離1次,影響采礦車間出礦的時(shí)間至少為4 h左右。車廂脫落如果發(fā)生在晚上,影響的時(shí)間就可能是8~12 h的時(shí)間。

      ⑴出礦量:車廂脫離1次,影響采礦車間出礦的時(shí)間至少為4 h左右。采礦車間平均出礦83.3 t/h(按2 000 t/d的出礦量計(jì)算得出):

      每月可多出礦:83.3×4×1.5=499.8 t一年可多出礦:499.8×12=5 997.6 t

      ⑵改造成本:加工礦車車廂支座的成本品均為190 元/個(gè),制做一個(gè)車廂橫梁的費(fèi)用為220 元/個(gè);全部更換后可節(jié)省費(fèi)用:170×4×(220-190)=20 400元。

      推廣前景:采礦車間目前共有礦車數(shù)量為170輛,從改造的80輛礦車的使用情況來看,效果十分顯著,礦車故障率大大降低。因此車間決定將其余的90輛礦車全部改造完成。

      [1]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(第五版).化學(xué)工業(yè)出版社,2008,4.

      [2]中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)焊接學(xué)會(huì).焊接手冊(cè)—材料的焊接.機(jī)械工業(yè)出版社,2010,2.

      [3]王洪.工程力學(xué).清華大學(xué)出版社,2009,5.

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