張廣標(biāo)
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司滕州卷煙廠,山東 滕州 277500)
淺談松散回潮出口水分控制
張廣標(biāo)
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司滕州卷煙廠,山東 滕州 277500)
松散回潮作為制絲過程主要加工工序,其出口水分是影響后續(xù)工序產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。簡(jiǎn)要分析了幾種傳統(tǒng)控制技術(shù),并介紹了滕州卷煙廠在該環(huán)節(jié)相對(duì)新穎的控制手段及取得的成效。
松散回潮;自動(dòng)控制;出口水分
松散回潮作為煙廠制絲線影響煙葉感官特性的首道加工工序,其加工精度對(duì)后續(xù)各工序工藝指標(biāo)有著直接的影響。松散回潮的工藝任務(wù)是將切片后的煙塊進(jìn)行進(jìn)一步的松散,通過加溫、加水,使煙葉松軟,提高片煙的韌性和耐加工性,為后續(xù)加工奠定基礎(chǔ)。
松散回潮出口水分是該工序重要工藝指標(biāo),但由于不同等級(jí)片煙吸水能力不同、來料流量有波動(dòng)、測(cè)量滯后性、環(huán)境溫濕度等因素的影響,出口水分過程能力(CPK值)相對(duì)其他工藝指標(biāo)偏低,嚴(yán)重影響了工序加工質(zhì)量。因此提高松散回潮出口水分穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)、準(zhǔn)確控制備受廠家關(guān)注。
目前,在行業(yè)內(nèi)針對(duì)松散回潮出口水分有兩種傳統(tǒng)控制方式:開環(huán)控制和閉環(huán)控制。
1.開環(huán)控制
開環(huán)控制,即出口水分檢測(cè)結(jié)果不反饋回來影響當(dāng)前控制過程。在實(shí)際操作中,通常預(yù)設(shè)一定量的入口水分,由操作工根據(jù)生產(chǎn)牌號(hào)的加水比例要求和物料總量計(jì)算出相應(yīng)加水總量,并根據(jù)物料設(shè)定流量,從而得出一個(gè)恒定的加水量。
由于開環(huán)控制主要依靠操作工自身經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行加水量調(diào)節(jié),盡管很好地控制了加水總量,但很難保證加水過程的均勻性,出口水分波動(dòng)較大。
2.閉環(huán)控制
閉環(huán)控制,即將出口水分檢測(cè)結(jié)果反饋回來與設(shè)定值比較,并根據(jù)其誤差調(diào)整加水量的控制方式。傳統(tǒng)的閉環(huán)控制有多種,行業(yè)中較為常見的兩種控制方式為簡(jiǎn)單PID閉環(huán)控制和串級(jí)控制。
(1)簡(jiǎn)單PID閉環(huán)控制
簡(jiǎn)單PID閉環(huán)控制,同樣是預(yù)設(shè)一定量的入口水分,但與開環(huán)控制不同的是,其根據(jù)出口水分檢測(cè)結(jié)果和設(shè)定值之間的偏差調(diào)節(jié)氣動(dòng)薄膜閥開度,從而調(diào)節(jié)加水量的多少。
簡(jiǎn)單PID閉環(huán)控制方式雖然能夠根據(jù)出口水分的實(shí)時(shí)變化自動(dòng)調(diào)節(jié)加水量,參與出口水分的控制,但是由于加水噴頭位置與出口水分檢測(cè)位置存在一定距離,控制響應(yīng)時(shí)間滯后,控制效果不甚理想。
(2)串級(jí)控制
部分廠家根據(jù)生產(chǎn)狀況,結(jié)合簡(jiǎn)單PID閉環(huán)控制的優(yōu)缺點(diǎn),采取串級(jí)控制出口水分,即在原有前室加水的基礎(chǔ)上,滾筒后室增加一個(gè)噴頭,實(shí)施后室補(bǔ)償加水。此時(shí),松散回潮加水系統(tǒng)的泵變頻器和氣動(dòng)薄膜閥分別作為主、副兩個(gè)被控對(duì)象串聯(lián)使用。
在該加水系統(tǒng)中主控制器的輸出作為副控制器的設(shè)定,副控制器的輸出控制氣動(dòng)薄膜閥的開度,使出口水分能夠保證在一個(gè)穩(wěn)定的范圍內(nèi),如圖1所示。
圖1 出口水分串級(jí)控制方塊圖
采用串級(jí)控制出口水分,其過程能力(CPK)通常能夠大于0.8,但往往達(dá)不到1,此種方式相對(duì)簡(jiǎn)單PID控制效果有一定的改善。但是由于受到物料進(jìn)入滾筒后松散的位置和程度難以控制,來料流量波動(dòng)相對(duì)較大,同牌號(hào)不同等級(jí)煙葉吸水程度不同等因素的干擾,采用串級(jí)控制方式控制出口水分很難達(dá)到系統(tǒng)平衡。鑒于干擾量較多,目前許多廠家根據(jù)自身生產(chǎn)狀況對(duì)出口水分控制方式進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。
1.加水模式
開環(huán)控制能夠保證加水總量,不存在滯后性;閉環(huán)控制能夠跟蹤出口水分,并進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),將兩種控制方式融合,并淡化出口水分的實(shí)時(shí)變化影響,就形成新的控制方式:在入口水分變化時(shí),適時(shí)對(duì)前室加水量進(jìn)行微調(diào),這樣就能減少后室加水的滯后調(diào)節(jié),使系統(tǒng)能夠迅速響應(yīng)外部條件的變化。也就是說,當(dāng)來料含水量變化時(shí),PLC程序會(huì)根據(jù)來料水分預(yù)測(cè)性微調(diào)加水量,當(dāng)預(yù)測(cè)控制效果較差時(shí),人工可以選擇性的根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)干預(yù)前室加水量,從而形成預(yù)測(cè)控制。
2.算法改進(jìn)
在預(yù)測(cè)控制中需要針對(duì)牌號(hào)等級(jí)變化、工藝環(huán)境變化以及其他方面的影響因素設(shè)定修正系數(shù)。
以我車間現(xiàn)運(yùn)行松散回潮工序?yàn)槔铀禂?shù)和入口水分之間的關(guān)系為(切片后煙塊含水率通常為12%~14%,):
當(dāng)入口水分低于12%,持續(xù)時(shí)間大于10s時(shí),當(dāng)入口水分高于12%,持續(xù)時(shí)間大于10s時(shí),
式(1)、(2)中:
V——加水系數(shù)理論值;
Vpv——加水系數(shù)實(shí)際值;
Wl——入口水分下限值,通常依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)設(shè)
定為12%;
Wh——入口水分上限值,通常依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)設(shè)
定為14%;
K——加水系數(shù)修正值,在生產(chǎn)中K值可以進(jìn)行手動(dòng)修改。
將公式(1)、(2)寫入PLC程序中,由PLC根據(jù)入口水分波動(dòng)和加水系數(shù)理論值計(jì)算出前室加水量流量,形成前室加水跟隨入口水分變化自動(dòng)預(yù)測(cè)調(diào)節(jié);后室二級(jí)加水補(bǔ)償調(diào)節(jié)。由于前室已經(jīng)預(yù)測(cè)、跟蹤入口變化,后室加水流量相對(duì)穩(wěn)定,系統(tǒng)滯后性相對(duì)較小。同時(shí),為減少波動(dòng),設(shè)置人工調(diào)節(jié)優(yōu)先(每次調(diào)節(jié)持續(xù)60s后轉(zhuǎn)為自動(dòng)控制),最大程度上減少人工操作失誤導(dǎo)致的波動(dòng)和誤差。其中加水系數(shù)修正值K需要反復(fù)摸索,多次修改,才能得到最佳值。
采用預(yù)測(cè)控制后,松散回潮出口水分過程能力一般能夠大于1.0,控制效果有很大改善。
松散回潮作為制絲過程主要加工工序,其出口水分是影響后續(xù)工序產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。我廠現(xiàn)采用的控制方式取得一定成效。
[1]劉明輝.PLC在回潮機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)中的運(yùn)用[J].廣西輕工業(yè),2010.
[2]楊鐵光.煙草松散回潮水分控制式的改進(jìn)[J].科技之窗,2014.
圖4
圖5
3.節(jié)能節(jié)電。通過對(duì)國(guó)內(nèi)外大量客戶的應(yīng)用檢測(cè),節(jié)電率介于3%~15%之間。
4.進(jìn)口三類基礎(chǔ)油。終身保有的高黏度指數(shù)和與添加劑良好的互溶性。
5.獨(dú)有的摩擦調(diào)整添加劑。在同等條件下的磨損更低,更好的保護(hù)設(shè)備。
隨著液壓設(shè)備精密程度的提升以及對(duì)節(jié)能環(huán)保降本安全的不斷追求,未來液壓油必然向著先進(jìn)的不含鋅類配方的方向前進(jìn),不含鋅的長(zhǎng)壽命節(jié)能液壓油將為越來越多的企業(yè)帶來更大的、持續(xù)增加的經(jīng)濟(jì)效益。
(收稿日期:2015-09-15)
(上接P77頁)
TS43
B
1671-0711(2015)10-0074-02
2015-09-15)