離心式壓縮機潤滑油故障分析與節(jié)能化處理
王立京
(中國石化 中原石油化工有限責(zé)任公司 , 河南 濮陽457000)
摘要:空分裝置主體設(shè)備離心式空壓機,在長期備用情況下,潤滑油黏度發(fā)生大幅下降到強制換油指標(biāo)的現(xiàn)象,全部更換潤滑油后又在短時間內(nèi)發(fā)生同類黏度下降情況。本文對離心式空壓機組潤滑油黏度下降原因進(jìn)行了分析,對潤滑油及沉積物的理化指標(biāo)進(jìn)行化驗,確定了故障原因,采取了處理措施,徹底杜絕了此類故障的發(fā)生,對大型設(shè)備潤滑油的節(jié)能化處理提供了實例借鑒。
關(guān)鍵詞:離心式壓縮機 ; 潤滑油 ; 黏度
中圖分類號:TQ050.7文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
收稿日期:2014-12-07
作者簡介:王立京(1974-),女,工程師,從事車間設(shè)備管理工作,電話:13103646996。
0前言
設(shè)備是生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ),潤滑是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的必要條件。中國石化等大型石油化工企業(yè),擁有許多成套裝置及大型機組,每年消耗大量潤滑油及產(chǎn)生大量廢舊潤滑油,廢礦物油位于我國國家危險廢物名錄(環(huán)發(fā)[2008]1號)中第8位,廢潤滑油的回收與利用是石化企業(yè)清潔生產(chǎn)、環(huán)保節(jié)能面臨的重要問題。中原石化以中石化“碧水藍(lán)天”行動為契機,重點圍繞污染物總量減排和提標(biāo)改造、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、創(chuàng)新環(huán)保技術(shù)、減少環(huán)境污染,在保證設(shè)備潤滑性能的前提下盡量減少潤滑油的廢棄,在潤滑油合理的回收利用方面進(jìn)行了嘗試。
1概述
中原石化空分裝置有兩套生產(chǎn)高純氮氣系統(tǒng),配套壓縮機組為國內(nèi)某廠生產(chǎn)的H型大型離心式壓縮機,四級四段壓縮,為精餾系統(tǒng)提供原料空氣。壓縮機組采用集中潤滑系統(tǒng),油箱容積2.99 m3,使用潤滑油牌號L-TSA46,最大注油量3 400 L,油箱電加熱器功率6 kW。壓縮機組的開機聯(lián)鎖油溫為25 ℃,為保持壓縮機隨時處于備用狀態(tài),需經(jīng)常開停電加熱器以保證油系統(tǒng)在開機油溫以上。機組于1995年6月安裝投用,隨著裝置的擴建改造,車間增加了一臺進(jìn)口壓縮機組,A壓縮機組備用時間增多。
壓縮機組為公司特護(hù)設(shè)備,每月對潤滑油分析一次,潤滑油的強制換油指標(biāo)之一是黏度變化為原黏度的±10%,即41.4 mm2/s。2011年3月份開始,A壓縮機組潤滑油黏度出現(xiàn)明顯下降,4月份黏度下降至35.8 mm2/s,達(dá)到公司的強制換油指標(biāo),機組潤滑油進(jìn)行了全部更換。機組2011年12月再次出現(xiàn)潤滑黏度下降,2012年2月份黏度最低降至37.02 mm2/s,而其它理化指標(biāo)酸值、水分、閃點等均在合格范圍之內(nèi)。
期間機組共運行約12 d,其它時段處于備用狀態(tài)。運行期間,軸承溫度、振動、空氣流量和壓力參數(shù)指示正常。停機期間,對空壓機的大小齒輪軸、一到四級軸承及大齒輪前后軸承進(jìn)行了機械檢查未見異常。
2潤滑油黏度下降的原因分析
壓縮介質(zhì)為清凈空氣,壓縮機組油系統(tǒng)為封閉循環(huán),可以排除因壓縮機密封失效而竄入酸性介質(zhì)造成潤滑油黏度下降的因素。對在用油紅外光譜分析結(jié)果與新油相比表明,在用油中沒有出現(xiàn)其它潤滑油添加劑特征吸收峰,說明沒有其它潤滑油混入。
參加壓縮機檢修及維護(hù)的各個工種嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的檢修操作規(guī)范,避免在檢修中混入洗油等破壞潤滑油理化指標(biāo)。在更換油品清理油箱時,嚴(yán)禁化學(xué)方法清理,自油箱頂部人孔進(jìn)入油箱后,用人工清除油箱底油泥,最后用面團(tuán)把油箱底部油泥清理干凈,加油完畢把油箱上部人孔用螺栓把死,減少潤滑油與空氣的接觸。在補充合格的新油時,嚴(yán)格執(zhí)行潤滑油的“五定”、“三過濾”制度,責(zé)任到人。因此,混入外界污染物可能性極小。
化驗室每月對油品的酸值進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果均在0.12 mgKOH/g以內(nèi),表明油品抗氧化能力比較強。
公司和潤滑油供應(yīng)商技術(shù)人員在油箱取樣口取了在用油樣和油過濾器濾網(wǎng)上的黑色稠化物樣品,進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析。
2.3.1油品氣相色譜模擬蒸餾分析
將黏度下降的油樣進(jìn)行了氣相色譜模擬蒸餾分析,并同新油一同進(jìn)行了分析對比(見表1)。
表1 在用油與新油氣相色譜模擬蒸餾數(shù)據(jù)
從分析數(shù)據(jù)看,新油的初餾點在350 ℃左右,而在用油的初餾點在260 ℃左右,下降很大;餾出體積95%以前,在用油的餾程明顯低于新油;到了95%時,在用油與新油的沸點溫度相同;到了95%以后,在用油的餾程則明顯高于新油,新油的終餾點在528 ℃,而在用油的終餾點在557 ℃,上升很大。
2.3.2沉積物分析
在用油過濾器上黏附著的沉積物呈現(xiàn)黑色黏稠狀態(tài),對油泥采集進(jìn)行了正戊烷和甲苯不溶物的測定。數(shù)據(jù)見表2。
表2 沉積物戊烷不溶物和甲苯不溶物數(shù)據(jù)
從表2可以看出,黑色沉積物中有不溶于戊烷和甲苯的物質(zhì),沉積物經(jīng)過溶解、過濾、烘干后呈現(xiàn)黑色碳化粉末狀,一般認(rèn)為正戊烷不溶物可以包括某些從油或添加劑分解產(chǎn)生的油——不溶解樹脂狀物質(zhì)。而甲苯不溶物可以來自外來的污染,或是油和添加劑分解產(chǎn)生的高度碳化物質(zhì)。所以認(rèn)為有可能是加熱過程中,同樣使油樣和添加劑裂解產(chǎn)生了碳化物,從而形成了黑色沉積物。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)場實際情況分析,造成以上結(jié)果是由于電加熱器位置較低接近油箱底部,插入長度約300 mm,而油箱的長為1 716 mm,測溫點距電加熱器較遠(yuǎn),在油箱測點溫度達(dá)到50 ℃時,有可能造成加熱器周圍潤滑油的溫度過高,從而發(fā)生裂解或聚合。并且由于電加熱器開停是由操作工根據(jù)現(xiàn)場溫度表顯示手動控制,潤滑油溫度調(diào)整難以十分及時,從而造成電加熱器開停不及時,導(dǎo)致加熱器周圍潤滑油過熱發(fā)生裂解反應(yīng),產(chǎn)生了較多低碳的烴類物質(zhì),使得餾出95%前體積組分的沸點比新油下降,同時由于油品在裂解過程中伴隨的聚合反應(yīng),使得在用油樣的終餾點比新油高。裂解的速度大于聚合反應(yīng)的速度,油品中分子由大分子變成小分子,造成油品黏度下降。濾網(wǎng)上出現(xiàn)的沉積物是由于潤滑油系統(tǒng)電加熱器局部過熱造成油品裂解,產(chǎn)生了輕組分和碳化物。
所以,該機組潤滑油黏度下降故障是由于壓縮機組停機備用期間,油箱電加熱器加熱油品時,局部過熱引起潤滑油裂解而引起的。
3處理措施
在油箱上增加了溫控聯(lián)鎖,信號引入DCS系統(tǒng),設(shè)定溫度高值聯(lián)鎖,達(dá)到設(shè)定值自動停電加熱器,在開電加熱器的時候開啟油泵打循環(huán),使電加熱器對潤滑油進(jìn)行整體均勻加熱。
由于壓縮機是室內(nèi)設(shè)備,室內(nèi)安裝有暖氣片,冬天外界氣溫最低時,室內(nèi)溫度也能達(dá)5 ℃左右,潤滑油達(dá)到開機聯(lián)鎖溫度需要約2 h的時間,在裝置開車時間的容忍范圍內(nèi)。所以在壓縮機長期備用時,不再定期加熱潤滑油,而改在接到開車指令時再預(yù)熱潤滑油,改潤滑油系統(tǒng)熱備為冷備。
潤滑油系統(tǒng)用油量大,若將僅有黏度下降的潤滑油全部更換顯然是不經(jīng)濟的。為既節(jié)能又快速地解決問題,研究確定不更換潤滑油,對原潤滑油用混油方式處理解決。先在化驗室做小樣試驗,確定要混入的潤滑油后做理化指標(biāo)分析,根據(jù)分析結(jié)果計算混合比例,按計算的比例做混合試驗并分析油品混合后各項指標(biāo),最終確認(rèn)合格后,在機組潤滑系統(tǒng)上實施。
過程如下:①確定混油對象。用同一廠家同一牌號黏度等級為68 mm2/s的L-TSA68。②化驗。檢測L-TSA68新油質(zhì)量數(shù)據(jù)為合格油品,檢測在用油品數(shù)據(jù),只有黏度超標(biāo),其它理化指標(biāo)正常。③計算:不同黏度的油品混合后,其黏度不是加成關(guān)系,由下式計算:
lgv=nAlgvA+nBlgvB
式中:v,vA和vB,分別為混合油、A組分油和B組分油同一溫度下的黏度,mm2/s;nA、nB,分別為A、B組分油的混合體積百分?jǐn)?shù)(nA+nB=1)將化驗數(shù)據(jù)代入上述公式 ,計算出加入新油L-TSA68混合比例約為35%。
④混合試驗。按 35% 新油和65 %在用油的比例進(jìn)行混合試驗。幾次試驗后,分析混合后油品理化指標(biāo)正常。⑤實施。按小樣試驗比例結(jié)果實施混油,系統(tǒng)現(xiàn)潤滑油總量約為2 700 L,計算出加入L-TSA68潤滑油約為800 L。分兩次進(jìn)行混合,第一次加入600 L,運行油泵24 h,使?jié)櫥统浞只旌希M(jìn)行取樣分析,黏度為42.64 mm2/s;根據(jù)分析結(jié)果第二次加入200 L,運行油泵,48 h后取樣分析,各項理化指標(biāo)合格。采取工藝改進(jìn)和混油措施后,壓縮機組截止到目前,潤滑油各項指標(biāo)均正常,混油無不良反應(yīng)。
4結(jié)語
前次更換下來的潤滑油因油品清潔,只有黏度指標(biāo)下降,已回收利用,作為公司產(chǎn)品包裝機生產(chǎn)線的縫紉線泡線用油。對長期備用壓縮機組,潤滑油站宜采用冷備,對油溫用DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖控制,自動開停電加熱器,能較好解決油品的實時監(jiān)控和調(diào)節(jié)。熱備時為保持油箱油溫維持在25 ℃以上,秋冬季節(jié)每天電加熱器至少運行10 h,改為冷備后,停用電加熱器,每年可節(jié)電約10 000 kW·h。通過此次混油處理,一次節(jié)約油品費約2萬元,也證明了用同廠家、同系列、不同黏度潤滑油混合來處理僅有黏度下降的油品是可行的,既滿足了潤滑性能要求,也節(jié)約了成本,達(dá)到了節(jié)能減排的目的。
320項農(nóng)藥產(chǎn)品獲得農(nóng)業(yè)部藥檢所登記
據(jù)中華人民共和國農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所(ICAMA)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計,1月份,共320項制劑加原藥獲得登記,登記項分別為:101項殺蟲劑,94項殺菌劑,82項除草劑,26項衛(wèi)生殺蟲劑,13項植物生長調(diào)節(jié)劑及其他產(chǎn)品登記(包括2項殺螺劑,1項植物誘抗劑及1項殺螨劑)。
在320項農(nóng)藥產(chǎn)品登記中,共有44項農(nóng)藥原藥(母藥)登記獲批,不包括續(xù)展登記。從產(chǎn)品類型看,44項登記中包含殺蟲劑18項,殺菌劑13項,除草劑9項,殺螺劑2項,殺螨劑1項,植物生長調(diào)節(jié)劑1項;從登記類型看,獲有效期5年的正式登記共44項。
?分析與測試?