陳長(zhǎng)青,劉 聰,錢(qián) 強(qiáng)
(渤海裝備第一機(jī)械廠,河北 青縣062658)
在新疆某油田進(jìn)行鉆井作業(yè)時(shí),鉆井使用的Φ139.7 mm×10.54 mm、S135鋼級(jí)鉆桿發(fā)生管體斷裂失效。失效為一口垂直井,設(shè)計(jì)井深6 270 m。
該鉆桿失效過(guò)程為:當(dāng)天11∶55二開(kāi)鉆進(jìn)至4 696.27 m時(shí)鉆桿管體斷裂,在鉆進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)泵壓升高,隨后司鉆停泵,此時(shí)泵壓仍然達(dá)到了10 MPa,然后司鉆上提鉆具,上提方鉆桿往下第一根鉆桿母接頭端面出轉(zhuǎn)盤(pán)面2.5 m時(shí),司鉆摘?dú)忾T(mén)剎車(chē),鉆具突然從距鉆桿內(nèi)螺紋臺(tái)肩面2.65 m處斷裂,12∶00~17∶00 組裝卡瓦打撈筒打撈,17∶00~18∶00組裝打撈筒打撈成功。
鉆桿管體斷裂時(shí)鉆井參數(shù):鉆進(jìn)井段4 690~4 696 m,層位為K1s層,鉆進(jìn)時(shí)鉆壓40 kN,轉(zhuǎn)速50 r/min,泵壓19 MPa。
鉆桿管體斷裂時(shí)鉆井泥漿性能參數(shù):密度1.25 g/cm3,漏斗粘度 52 s,塑粘 16 MPa·s,動(dòng)切力 4 Pa, 靜切力 3~7 Pa, 失水 4 mL, 固含0.3%,pH值9.5。
鉆桿管體斷裂時(shí)鉆具組合:Φ250.88 mm×0.41 m PDC+Φ197 mm×8.78 m螺桿+Φ177.8 mm×8.96 m DC+Φ250 mm×1.88 m扶正器+Φ177.8 mm×44.97 m(5 根 DC)+ Φ158.8 mm DC×160.98 m(18根)+轉(zhuǎn)換接頭×6.42 m+ Φ127 mm HWDP×55.45 m+ Φ127 mm S135 DP×1 922.65 mm(199 根)+Φ139.7 mm S135 DP×2 471.49 mm(256根)。
鉆桿是石油鉆井中的重要工具,其失效形式有刺穿、斷裂、腐蝕等[1-3],導(dǎo)致失效產(chǎn)生的原因多種多樣[4-11]。為了查明鉆桿管體斷裂原因,對(duì)斷裂的鉆桿管體進(jìn)行取樣,對(duì)樣品進(jìn)行分析研究。
鉆桿斷口宏觀形貌如圖1~圖3所示,尺寸測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表1。該斷口呈刀刃形,斷面與管壁呈45°傾斜夾角。斷口附近存在明顯的縮頸,斷口處平均直徑縮減至130 mm,平均壁厚縮減至8.33 mm。斷口附近的內(nèi)涂層亦存在多條周向裂紋,均與斷口方向平行,說(shuō)明斷口斷裂前發(fā)生了明顯的塑性變形。外壁可見(jiàn)若干點(diǎn)蝕坑,蝕坑直徑1~3 mm,蝕坑深度約0.5 mm。
圖1 斷口宏觀形貌
圖2 內(nèi)涂層存在的周向裂紋
圖3 斷口附近腐蝕坑形貌
表1 尺寸測(cè)量結(jié)果(有內(nèi)涂層)
從斷裂鉆桿上取樣做化學(xué)成分分析,結(jié)果見(jiàn)表2。其化學(xué)成分滿(mǎn)足API SPEC 5DP規(guī)范要求。
根據(jù)API SPEC 5DP規(guī)定,在斷裂鉆桿管體上取樣做拉伸、沖擊和硬度性能試驗(yàn)。取縱向板狀拉伸試樣,標(biāo)距長(zhǎng)度為50.8 mm,標(biāo)距內(nèi)試樣寬度25.4 mm;取縱向夏比沖擊試樣,尺寸為10 mm×10 mm×55 mm;取橫截面硬度試樣,測(cè)試內(nèi)壁、壁厚中心、外壁的硬度。
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表2 鉆桿化學(xué)成分
拉伸、硬度試驗(yàn)均在室溫下進(jìn)行,沖擊試驗(yàn)溫度為23℃,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3和表4。從表3和表4可以看出,該鉆桿的拉伸、沖擊試驗(yàn)結(jié)果均符合API SPEC 5DP規(guī)范要求,硬度值分布均勻。
表3 拉伸及沖擊試驗(yàn)結(jié)果
表4 硬度試驗(yàn)結(jié)果(HRC)
在鉆桿管體(臨近斷口約20 mm處)取樣并進(jìn)行金相分析。管體的金相組織為回火索氏體,如圖4所示。非金屬夾雜物級(jí)別為細(xì)系C1.0和D1.0,見(jiàn)表5。晶粒度級(jí)別為8.5級(jí)。內(nèi)外壁均存在輕微的脫碳現(xiàn)象,其中外脫碳層深度約0.05 mm,內(nèi)壁脫碳層深度約0.03 mm。金相分析表明,該鉆桿的組織及其非金屬夾雜物無(wú)異常。
圖4 斷口附近金相組織照片 1 000×
表5 夾雜物級(jí)別評(píng)定結(jié)果
分別從、外壁起裂位置取樣進(jìn)行微觀分析,結(jié)果如圖5和圖6所示。結(jié)果表明,斷口起裂處均為剪切韌窩形貌,這是塑性斷口的典型特征。因此亦說(shuō)明該斷口為典型的過(guò)載拉伸斷口。
圖5 內(nèi)壁斷口掃描電鏡分析結(jié)果
圖6 外壁斷口掃描電鏡分析結(jié)果
在斷口處沿縱向取樣進(jìn)行金相分析,結(jié)果如圖7~圖9所示。從圖7~圖9可以看出,斷口與管壁基本呈45°傾斜角;斷口起源處呈鋸齒狀,這是由于材料發(fā)生拉伸過(guò)載失效初期,三向應(yīng)力狀態(tài)下導(dǎo)致縮頸形成,縮頸處孔洞長(zhǎng)大連接形成鋸齒狀。
圖7 縱截面斷口形貌
圖8 斷口附近外壁腐蝕坑形貌(蝕坑底部無(wú)裂紋)
圖9 斷口附近內(nèi)壁金相組織照片
內(nèi)、外壁均存在輕微的腐蝕現(xiàn)象,其中外壁腐蝕坑深度約1 mm,內(nèi)壁腐蝕坑深度約0.1 mm。內(nèi)壁涂層厚度約0.15 mm。
根據(jù)表1數(shù)據(jù),已知該鉆桿實(shí)測(cè)外徑平均值約140.07 mm,實(shí)測(cè)壁厚平均值約11.39 mm,涂層厚度約0.15 mm,該鉆桿實(shí)測(cè)屈服強(qiáng)度平均值約1 062 MPa,則該鉆桿能承受的最大抗拉力為
式中:FN—鉆桿最大實(shí)際拉伸載荷,N;
A—鉆桿的橫截面積,mm2;
D—鉆桿實(shí)測(cè)外徑,mm;
d—鉆桿實(shí)測(cè)內(nèi)徑,mm;
Y—影響因子,考慮到點(diǎn)蝕坑和內(nèi)、外表面脫碳層的影響,取Y=0.9。
將已知數(shù)據(jù)代入式(1)和式(2), 求得 A=4 602 mm2,F(xiàn)N=440 t。
該井選用的鉆機(jī)型號(hào)為JC70,最大提升能力 F=450 t,則 F>FN。
根據(jù)表1數(shù)據(jù),已知該鉆桿實(shí)測(cè)外徑平均值約140.07 mm,實(shí)測(cè)壁厚平均值約11.39 mm,涂層厚度約0.15 mm,該鉆桿實(shí)測(cè)屈服強(qiáng)度平均值約1 062 MPa,則該鉆桿能承受的最大抗扭力為
式中:Qm—最大抗扭力,ft·lb;
Ym—最小單位屈服強(qiáng)度,Psi;
J—極慣性矩,J=0.098 175(D4-d4),in4。
將已知數(shù)據(jù)代入式(3)中,可以計(jì)算得到Qm=124 077 ft·lb=168 289 N·m。
該井選用的鉆機(jī)型號(hào)為JC70,最大扭矩可以達(dá)到 Q=200 000 N·m,Q>Qm。
宏觀分析表明斷口呈刀刃形,存在明顯縮頸,為典型的塑性斷口;微觀分析表明斷口內(nèi)外壁的起裂處均為剪切韌窩形貌;理化性能分析結(jié)果表明,該鉆桿的性能均符合API SPEC 5DP標(biāo)準(zhǔn)要求;斷口附近及遠(yuǎn)離斷口的金相組織均正常。因此可以排除材料不合格導(dǎo)致失效的可能。
綜合宏觀、微觀及其理化性能結(jié)果,判定該鉆桿為過(guò)載斷裂機(jī)理,導(dǎo)致鉆桿發(fā)生過(guò)載斷裂的原因是鉆桿所承受的載荷超過(guò)本身的強(qiáng)度。
鉆桿內(nèi)、外壁存在很薄的脫碳層,對(duì)鉆桿抗拉強(qiáng)度影響很??;斷口分析沒(méi)有發(fā)現(xiàn)鉆桿外壁腐蝕坑對(duì)鉆桿斷裂有影響。
本次鉆桿管體失效為過(guò)載斷裂,相對(duì)應(yīng)的解決方案見(jiàn)表6。
表6 解決方案
(1)所研究鉆桿斷裂機(jī)理為過(guò)載斷裂,該鉆桿的理化性能符合API SPEC 5DP規(guī)定值。
(2)導(dǎo)致鉆桿發(fā)生過(guò)載斷裂的原因是鉆桿所承受的載荷超過(guò)本身的強(qiáng)度。
(3)提出解決方案,增加鉆桿鋼級(jí)或者增加鉆桿壁厚,以提高鉆桿本身的抗拉、抗扭能力。
[1]API SPEC 5DP—2009,鉆桿規(guī)范[S].
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