王曉博 穆承旭(中國石化海南煉油化工有限公司,海南578101)
重油催化裂化分餾塔結鹽問題的分析及處理
王曉博 穆承旭(中國石化海南煉油化工有限公司,海南578101)
本文對催化裂化分餾塔結鹽問題進行簡要分析,及在盡可能小的影響操作的情況下對結鹽問題進行處理,對清洗分餾塔的洗塔方案給以簡要說明。
催化裂化;分餾塔;結鹽;洗塔
公司催化裂化分餾塔,底部有十層人字塔板,上部32層舌形塔盤,塔盤間距900~110mm。分餾塔工藝流程簡介:從反應系統(tǒng)來的過熱油氣進入分餾塔底部,在人字塔板上與返塔油漿逆流接觸,進行脫過熱和洗滌催化劑,飽和油氣在分餾塔分割成富氣、汽油、柴油、回煉油和油漿產(chǎn)品。
分餾塔的結鹽會造成分餾塔壓降持續(xù)增大,柴油汽油質(zhì)量難于控制,分餾塔中上部操作難以平穩(wěn),操作彈性較小,催化處理量及原料性質(zhì)或是污油回煉量稍微改變就會出現(xiàn)大幅波動,柴油質(zhì)量不穩(wěn),柴油出裝量及塔盤抽出溫度大幅波動,頂循泵、貧油泵抽空等現(xiàn)象,嚴重時造成分餾塔沖塔。一般泵入口過濾器解鹽嚴重,是造成流量不穩(wěn)定甚至泵抽空的主要原因。
催化裂化加工原料較重質(zhì)化,原料中氮化物及氯鹽含量較高,電脫鹽裝置處理能力有限,反應油氣中不可避免的含有NH3和HCL,其在分餾塔中上部塔盤中形成NH4CL并析出結在塔盤、降液管、升氣孔上,其反應機理可用以下方程表示:
2RN+3H2→2R+2NH3↑
2CL~+2H2O→2OH~+2HCL↑
NH3+HCl?NH4Cl
在分餾塔內(nèi),反應生成的NH3及HCL與混有少量水蒸氣的油氣在上升過程中,溫度逐漸降低,當溫度在此環(huán)境下達到水蒸氣的露點時,就會有冷凝水產(chǎn)生,這時NH3和HCL溶于水形成NH4Cl溶液,NH4Cl溶液沸點遠高于水沸點,隨塔內(nèi)回流在下流過程中不斷被提濃,當濃度達到一定的程度時便會有鹽析出,逐漸使降液管、受液盤和塔盤上的空隙減小,導致氣液流量降低,上層塔盤液層高度增加,塔盤之間有效空間減少,塔盤壓力降增加,導致過量的霧沫夾帶,累計到一定的程度將影響分餾塔的正常操作,使產(chǎn)品質(zhì)量合格率下降,嚴重時造成沖塔。
催化裂化裝置原料較重,為了增加輕質(zhì)油的收率,采用高溫,短反應時間,大劑油比的操作手段。由于高溫操作會造成過度裂化,在提升管一反出口注入急冷水作為終止劑才抑制二次裂化,改善產(chǎn)品分布。為使原料油充分霧化,提升管使用霧化蒸汽;為減少可汽提碳進入再生器,使用汽提蒸汽;為使提升管內(nèi)充分流化,底部使用預提升蒸汽;為防止分餾塔底油漿結焦,分餾塔底注入攪拌蒸汽;為保證柴油閃點合格,柴油塔底部注入汽提蒸汽;這些水蒸汽的使用導致分餾塔頂水汽分壓較高,易使分餾塔中上部出現(xiàn)液相水,為形成鹽溶液提供條件。
水洗過程可分兩個階段進行,第一階段水洗至頂循環(huán)抽出層,頂循帶水鹽含量不再下降時可開始第二階段水洗。第二階段水洗柴油汽提塔A塔,同樣在鹽含量不再下降時結束水洗。分餾塔水洗操作步驟如下:
(1)封油罐停收催化柴油,改收外來封油建立燃燒油循環(huán),避免水洗時柴油帶水影響機泵運行。
(2)聯(lián)系罐區(qū)做好接收不合格汽柴油和大量油漿的準備。
(3)投用柴油汽提塔A塔,但不投用汽提蒸汽,同時B塔汽提蒸汽降至829kg/h。
(4)催化降量至245t/h左右,此時主風為4046nm3/h,沉降器頂壓為0.18MPa,再生器壓力為0.25MPa。
(5)停貧富吸收油系統(tǒng)并關閉抽出和返塔器壁閥,避免水洗過程中將含鹽污水帶至貧富吸收油系統(tǒng)。柴油改去不合格罐。
(6)粗汽油罐A罐拉低液位至20%,B罐拉空,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)各塔底及穩(wěn)定塔頂回流罐拉低液位至30%,凝縮油罐液位拉低至20%。停粗汽油去吸收穩(wěn)定系統(tǒng),吸收穩(wěn)定改三塔循環(huán)。
(7)分餾塔通過冷回流線注水。水洗水量有9t/h逐步提升至35t/h,后提升至50t/h。
(8)五個小時后柴油汽提塔A塔采樣:氯離子51200ppm、銨離子18582ppm。
頂循泵入口樣:氯離子3555ppm、銨離子793ppm.
(9)之后每個20分鐘采樣一次:
柴油汽提塔A塔樣:氯離子331ppm、銨離子242ppm。
柴油汽提塔A塔樣:氯離子252ppm、銨離子229ppm。
頂循泵入口樣:氯離子509ppm、銨離子331ppm.
(10)達到要求后停注水,開頂循至塔頂冷油器退水線,恢復操作。
本裝置曾于三個月前對分餾塔在線水洗,此次洗塔是通過新增加頂循至分餾塔頂冷卻器排水專線排出污水,待粗汽油分析合格后再恢復正常流程,此過程中催化處理量保持不變;此次洗塔結束后緩慢提高處理量,利用反應油氣不斷增加帶來的熱量將塔內(nèi)剩余的水分蒸出。兩者的主要不同為:洗塔結束恢復正常生產(chǎn)過程中,提高原料處理量的時間點和幅度的不同。前一次恢復操作共用10小時,產(chǎn)品從恢復到合格共10小時,排放不合格污油約1400噸。此次恢復操作共用8小時,產(chǎn)品從恢復到合格4.5小時,排放不合格污油約930噸。
6.1盡量提高原油的品質(zhì),對電脫鹽裝置及催化原料預處理裝置進行優(yōu)化,盡量減少催化原料含鹽量。
6.2在保證產(chǎn)品質(zhì)量合格基礎上,提高分餾塔中上部溫度,避免在塔內(nèi)形成水相內(nèi)回流。
6.3提高頂循及一中返塔溫度。
6.4降低水汽分壓,減少進入分餾塔的蒸汽量,反應加大預提升蒸汽量,增加塔的操作彈性。
[1]劉可非,韓劍敏,葉曉東,等。重油催化裂化分餾塔結鹽的分析與對策[J]。石油煉制與化工,1994,35(1):46~49.