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      EGSB 反應器處理啤酒廢水時酸化現(xiàn)象及其恢復措施

      2016-05-16 03:20:18葛啟隆王鵬
      太原學院學報(自然科學版) 2016年4期
      關鍵詞:產甲烷菌堿度金屬元素

      葛啟隆,王鵬

      (太原學院,山西 太原 030032 )

      1 引言

      EGSB 反應器因具有耐沖擊負荷能力強,水流上升流速高等優(yōu)點,常用于處理啤酒廢水,通常啤酒廢水BOD/COD 為0.5~0.6,CODCr是2000~4000mg/L[1],而“酸化”問題是其運行過程中常出現(xiàn)的問題之一,在厭氧處理水解、產氫產乙酸和產甲烷三階段中,溶解性基質在第二階段被產酸菌轉化為揮發(fā)性脂肪酸(VFA)、CO2和氫氣, 這些產物在產甲烷階段被產甲烷菌進一步轉化為新的細胞物質、CH4及CO2。此階段揮發(fā)性脂肪酸(VFA)與堿度容易失去平衡,即沒有足夠堿度中和VFA,造成VFA 不能夠及時分解,積累的VFA 抑制產甲烷菌活性,引起系統(tǒng)酸化[2]。

      “酸化癥狀” 一般表現(xiàn)為反應器氧化還原電位上升;出水pH 值下降,VFA 濃度增高,且VFA含量與堿度含量比值升高;COD 去除率下降;產沼氣量降低,沼氣中甲烷含量下降;出水有明顯異味;反應器中顆粒污泥沒有光澤,顏色變淺等[3]。

      本研究設計了實驗室規(guī)模的EGSB 反應器,考察其在啤酒廢水處理過程中,進水有機負荷變化,微量金屬元素(鐵、鈷、鎳)缺乏或過量以及溫度驟降對反應器 “酸化” 的影響,并分析和總結EGSB 在整個處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)該問題的原因及應對措施。

      2 實驗材料與方法

      2.1 實驗用水

      實驗模擬啤酒廢水水質配水,以啤酒、蔗糖、乙酸鈣為碳源,營養(yǎng)物質為NH4Cl、NiCl2·6H2O、CoCl2·6H2O、KH2PO4、FeCl2·4H2O、Na2S·9H2O等,按質量比COD∶N∶P=100∶5∶1;S∶P=1∶2;Fe2+∶Co2+∶Ni2+=10∶1∶2;S∶Fe2+= 3∶1 加入[4]。

      2.2 接種污泥

      接種厭氧污泥(MLVSS/MLSS 為0.5)取自太原市某污水處理廠消化池,接種污泥體積約占反應器總體積的2/3,經30d 左右培養(yǎng)形成大量顆粒污泥,COD 去除率達92.3%,通過處理水回流將實驗裝置反應區(qū)液體上升流速控制在3 m/h。

      2.3 實驗裝置

      采用有機玻璃制成的反應柱及實驗裝置連接如圖1所示,反應柱的總容積為18L,主反應區(qū)高徑比為16∶1,反應器內徑為90mm,采樣口間距60cm,保溫材料纏繞在外表面,反應器溫度控制在(35±1)℃范圍內;在反應柱沉淀區(qū)出水口設處理水回流,用一臺蠕動泵實現(xiàn)內循環(huán),并維持反應柱內液體的上升流速。用另一臺蠕動泵將進水從反應器底部注入,反應器最終產氣經10%氫氧化鈉溶液吸收CO2和H2S 后,通過氣體計量裝置測甲烷產量。

      圖1 EGSB工藝流程

      2.4 分析方法

      COD 測定采用重鉻酸鉀法;pH 值采用酸度計直接測定;堿度和揮發(fā)性脂肪酸(VFA)測定采用滴定法[5]。

      3 結果與討論

      3.1 運行負荷過高引起的 “酸化” 及對策

      反應器處理量約48L/d,穩(wěn)定運行時,進水COD 濃度2000 mg/L,有機負荷為8kgCOD/(m3·d),出水COD 濃度151 mg/L。從表1 數(shù)據(jù)可知,增加進水流量,快速提高有機負荷至12kgCOD/(m3·d),反應器各采樣口pH 值降低,隨時間延長,酸化程度加劇。

      表1 短期內提高負荷后EGSB 反應器內pH 情況

      分析原因,當進水流量突然增大,反應器中溶解性碳水化合物增多,由于產酸菌代謝速率快,相應VFA 含量上升,而產甲烷菌代謝速率遠小于產酸菌的代謝速率,且產甲烷菌生物量也未提高,造成VFA 累積。針對此類有機負荷沖擊引起的 “酸化” 采取如下措施:一是產甲烷菌的最適pH 值范圍較窄,為6.5~7.5[6],由于VFA(主要包括乙酸、異丁酸和丙酸)的積累,產甲烷菌受到抑制,其活性降低,導致污泥負荷下降。可采取降低進水有機物濃度,控制進水流量等措施,防止發(fā)生此類 “酸化” 發(fā)生,嚴重時可以完全停止進水。二是向反應器中投加適量堿度中和過多VFA,保證反應器pH值的穩(wěn)定,為產甲烷菌創(chuàng)造適宜的生存環(huán)境。在各種調節(jié)堿度的藥劑中,常用NaHCO3、NaOH、Ca(OH)2、Na2CO3等,其中NaOH 與Ca (OH)2等屬于強堿性物質,雖能在短期內提高反應器中液體pH值,但這些強堿物質能夠與產甲烷菌代謝底物CO2發(fā)生反應,導致反應器產氣量降低,因此不宜采用,而NaHCO3一般是較理想的藥劑。三是增加反應器出水回流量,這樣能稀釋反應器進水有機物濃度及有毒物質濃度,使有毒物質對微生物的抑制和毒害作用降低,同時也提高了反應器上升流速,通過布水器均勻布水,將廢水與反應器中顆粒污泥充分混合,進一步提高處理效果。需要注意的是,當處理水回流量過大時,上升流速快,污泥容易流失,因此出水循環(huán)流量需要嚴格控制。

      通過采取上述措施,反應器中液體pH 值升高,酸化得到有效控制,具體情況見表2,在EGSB 進水CODCr為2000 mg/L 時,出水CODCr從518 mg/L 恢復到159 mg/L,去除率92%,說明所采取的措施切實有效。研究表明,若將出水pH 值控制在7.2~7.3,產甲烷菌有較強的代謝能力,這與產酸菌此時較弱的代謝能力之間形成代謝平衡,使厭氧消化過程持續(xù)穩(wěn)定的進行,若厭氧反應器出水pH 值在6.8~7.0 范圍內,反應器中很難維持穩(wěn)定的pH 值[7]。

      表2 采取措施后反應器pH 變化情況

      3.2 微量金屬元素添加過多或過少引起的“酸化”及對策

      研究表明,EGSB 厭氧消化系統(tǒng)正常運行時,反應器中堿度 (ALK) 一般維持在500~2500 mg/L(以CaCO3計) 之間,才能保證反應器中液體VFA與ALK 的平衡,避免反應器“酸化”[8]。

      圖2 表明,反應器溫度一定時,微量金屬元素(鐵、鈷、鎳)添加過高或過低都會引起出水VFA/ALK 值居高不下,當反應器進水CODCr濃度為2000 mg/L,進水量48L/d,溫度為35℃,F(xiàn)e2+,Co2+,Ni2+的濃度分別為2mg /L,0.2mg/L,0.4mg/L時,VFA/ALK 值為1.9,超出正常范圍(VFA/ALK小于0.3)[9]。分析原因:鐵、鈷、鎳是產甲烷菌生長所必須的微量金屬元素,其中產甲烷菌對鐵的需要量較大,吸收率約為1~3mg/g 細胞干重,鎳是產甲烷菌細胞氫化酶與輔酶F430的重要成分;在咕啉的生物合成過程中需要大量的鈷[7]61,反應器中微量金屬元素含量不足,產甲烷菌細胞代謝受阻,VFA不能被充分利用,大量積累,VFA 與ALK 失去平衡。當Fe2+,Co2+,Ni2+濃度分別升至6.5mg /L,0.65mg/L,1.3mg/L,VFA/ALK 值為5.6,這說明微量金屬元素含量過高同樣會引起 “酸化”,因為鈷和鎳屬于重金屬,若其含量過高,會干擾菌體與外界環(huán)境的物質循環(huán)過程與生化反應過程。

      從圖2 也能看出,當微量金屬最佳濃度為c(Fe2+)3.5mg /L,c(Co2+)0.35 mg /L,c(Ni2+)0.7 mg /L,VFA/ALK 值為0.19。微量金屬元素缺乏或過量引起 “酸化” 所采取的措施如下:

      微量金屬元素缺乏時,采用濃度梯度法,一般梯度值c(Fe2+)為0.5mg /L,按比例m(Fe2+) ∶m(Co2+)∶m(Ni2+)=10∶1∶2,將微量金屬加入反應器中,檢驗微量金屬元素需要量,若補充上述微量金屬元素后VFA 含量仍未下降,可能是反應器中存在有毒物質;若因微量金屬元素過多而嚴重 “酸化”,可投加新鮮污泥,補充產甲烷菌生物量,彌補其活性降低的不足,最好是投加新鮮顆粒污泥,這樣能在短期內恢復EGSB 正常運行。

      圖2 不同溫度下出水VFA/ALK隨Fe2+濃度變化值,鈷和鎳按比例

      3.3 反應器溫度降低引起的“酸化”及對策

      從圖2 也可知,反應器溫度偏高(40℃)或偏低(30℃)都會使VFA 與ALK 失去平衡,說明在厭氧消化運行過程中,溫度控制更為重要。產甲烷菌代謝速率受溫度影響比產酸菌要敏感,溫度波動時產甲烷菌活性受到抑制,VFA 濃度升高,其含量可能會超過整個厭氧系統(tǒng)的緩沖能力,反應器pH 值降低后反過來再次影響產甲烷菌活性,工藝出水水質受到嚴重影響。

      圖3 溫度驟降對EGSB 厭氧消化系統(tǒng)酸堿平衡的影響

      圖3(a)所示,將反應器溫度從35℃突然降至15℃,并持續(xù)15min 后再將溫度回升至35℃。實驗表明,溫度驟降時,反應器VFA/ALK 值會隨即提高;溫度恢復到35℃后,VFA/ALK 值能夠恢復到略高于降溫前。可見,菌體活性恢復需要一個過程。從圖中還可看出,溫度的恢復比VFA/ALK恢復略早。圖3(b)所示,反應器溫度從35℃突然降到10℃,持續(xù)2 h 后再回升到35℃,可以看出短期內溫度降幅增大,VFA/ALK 值與圖3(a)比變大,相應持續(xù)時間較長,升溫后反應器恢復變慢。說明對于厭氧微生物而言,降溫幅度愈大且低溫持續(xù)時間越長,VFA/ALK 恢復到正常水平越困難,實驗觀察發(fā)現(xiàn)升溫后產氣量恢復也越困難,即生物活性越難恢復。

      當溫度驟降幅度超過范圍下限時,細菌從整體上講未死亡,只是逐漸減弱,甚至停止其代謝活動,菌群處于休眠狀態(tài),其生命力可維持相當長時間??刹扇⊥V惯M液,降低反應器負荷等措施,防止發(fā)生嚴重 “酸化” 問題,溫度恢復正常,反應器運行一段時間后可恢復正常。

      4 結論

      1) EGSB工藝處理啤酒廢水時,對于機負荷沖擊引起的酸化,應充分考慮廢水產生量及其濃度的變化,可采取減少進水量,降低進水有機物濃度,增加處理水回流量等措施,恢復正常運行。

      2) 嚴格控制反應器進水pH 值,維持反應器中液體pH 在6.5~7.5 范圍內,控制pH 方法一般是投加碳酸氫鈉。

      3) 在反應器進水CODCr 濃度2000 mg/L,進水量48L/d 條件下,酸化是由微量金屬元素缺乏導致時,用濃度梯度法,梯度值c(Fe2+)為0.5mg /L,按比例m(Fe2+) ∶m(Co2+)∶m(Ni2+)=10∶1∶2,向反應器投加微量金屬,檢驗微量金屬元素的需要量;當因微量金屬元素過量而 “酸化” 嚴重時,可投加新鮮污泥。

      4) 若反應器降溫幅度越大,低溫持續(xù)時間越長,其中的厭氧微生物,尤其是產甲烷菌代謝越困難,VFA 與堿度平衡越難恢復。當溫度為35℃時,反應器生物活性較好,而且溫度波動不宜大于2~3℃。

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