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      變壓精餾分離乙醇-氯仿共沸物的動態(tài)特性

      2016-05-17 08:43:02徐東芳胡佳靜王麗麗朱兆友王英龍青島科技大學(xué)化工學(xué)院山東青島266042
      化工進(jìn)展 2016年4期
      關(guān)鍵詞:乙醇

      徐東芳,胡佳靜,王麗麗,朱兆友,王英龍(青島科技大學(xué)化工學(xué)院,山東 青島 266042)

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      變壓精餾分離乙醇-氯仿共沸物的動態(tài)特性

      徐東芳,胡佳靜,王麗麗,朱兆友,王英龍
      (青島科技大學(xué)化工學(xué)院,山東 青島 266042)

      摘要:基于乙醇-氯仿二元共沸體系的壓力敏感特性,利用Aspen Plus軟件,以年度總費(fèi)用(TAC)最小為目標(biāo)函數(shù),模擬和優(yōu)化了變壓精餾穩(wěn)態(tài)工藝,所得乙醇和氯仿產(chǎn)品純度均大于99.9%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。利用穩(wěn)態(tài)模擬考察了不同熱集成變壓精餾工藝的經(jīng)濟(jì)性。利用Aspen Dynamics軟件考察了不同熱集成變壓精餾工藝的動態(tài)特性,建立了不同熱集成變壓精餾工藝的穩(wěn)健控制方案。結(jié)果表明:完全熱集成工藝與無熱集成和部分熱集成工藝相比,經(jīng)濟(jì)性最優(yōu);組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)可較好地控制無熱集成和部分熱集成流程,壓力-補(bǔ)償溫度控制結(jié)構(gòu)在完全熱集成工藝中可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的控制;雖然完全熱集成工藝經(jīng)濟(jì)性最優(yōu),但部分熱集成工藝的可控性優(yōu)于完全熱集成工藝。本文研究對工業(yè)分離含低碳醇的二元共沸物熱集成變壓精餾工藝有一定的參考價值。

      關(guān)鍵詞:乙醇-氯仿;變壓精餾;熱集成;控制方案;串級控制

      第一作者:徐東芳(1990—),女,碩士研究生,研究方向?yàn)榍鍧嵣a(chǎn)技術(shù)與工藝。聯(lián)系人:朱兆友,教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)檫^程工業(yè)節(jié)能減排與資源優(yōu)化。E-mail huagongyl@163.com。

      近年來,含低碳醇二元共沸體系的分離成為共沸混合物分離的熱點(diǎn)。乙醇和氯仿是重要的有機(jī)溶劑和工業(yè)助劑,在制藥、化工行業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的工業(yè)應(yīng)用價值。某制藥企業(yè)會產(chǎn)生含乙醇/氯仿的有機(jī)廢液,由于常壓下氯仿與乙醇會形成最低共沸物,普通精餾難以高效分離。在當(dāng)前資源與環(huán)境的雙重壓力下,利用綠色分離工藝實(shí)現(xiàn)資源化利用成為解決能源危機(jī)和環(huán)境污染的有效途徑之一。目前,分離共沸物的常用方法有變壓精餾、萃取精餾[1]、非均相共沸精餾[2]等。WANG等[3]研究了萃取精餾和變壓精餾分離四氫呋喃(THF)-乙醇共沸體系之間的不同。變壓精餾因工藝簡單、不引入第三組分以及能耗低等優(yōu)點(diǎn)而倍受關(guān)注[4-5]。近年來對于共沸物精餾的研究,文獻(xiàn)多以穩(wěn)態(tài)設(shè)計研究為主,WANG 等[6]基于年度總費(fèi)用TAC最小研究了熱集成變壓精餾分離THF/甲醇共沸體系的過程。動態(tài)設(shè)計中存在多種控制變量,這使得控制方案的選擇成為一個較復(fù)雜的問題[7-9],WANG等[10]研究了萃取精餾和部分熱集成變壓精餾分離乙醇/THF的控制方案。

      本文借助Aspen Plus軟件模擬了不同熱集成變壓精餾工藝,建立了穩(wěn)健的控制方案,考察了控制方案的抗擾動能力,對含低碳醇二元共沸體系的分離有一定的參考價值和指導(dǎo)作用。

      1 變壓精餾穩(wěn)態(tài)工藝設(shè)計

      模擬過程采用NRTL物性方法,進(jìn)料組成為10%乙醇和90%氯仿(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),質(zhì)量流量為1000kg/h,進(jìn)料溫度為25℃,要求塔釜產(chǎn)品純度不低于99.9%。

      從乙醇-氯仿二元共沸體系的T-xy圖(如圖1所示)中得出:共沸物組成中乙醇含量由23.20% (1317.25kPa)降低至6.17%(101.33kPa)。共沸組成中乙醇含量的明顯偏移表明了變壓精餾分離乙醇-氯仿共沸體系的可行性。

      DOUGLAS[11]提供了一種計算TAC的方法,其中TAC為年度設(shè)備投資和操作成本的總和,操作時間按8000h/a計算,回收期為3年。設(shè)備投資主要為精餾塔塔體費(fèi)用及換熱器費(fèi)用(忽略其他小設(shè)備費(fèi)用),操作成本主要為冷卻水費(fèi)用和蒸汽費(fèi)用。本文以TAC最小為目標(biāo)函數(shù)確定乙醇-氯仿體系的精餾序列為先高壓后低壓,即HP/LP,操作壓力組合為1317.25kPa/101.33kPa。

      基于TAC最小采用高壓塔回流比作為內(nèi)層迭代循環(huán),物料進(jìn)料位置和循環(huán)物流進(jìn)料位置作為外層迭代循環(huán),由內(nèi)到外進(jìn)行全局序貫迭代優(yōu)化。不同熱集成工藝的最優(yōu)操作參數(shù)結(jié)果如表1所示。結(jié)果表明:采用熱集成方式可實(shí)現(xiàn)能耗的高效回收利用,其中完全熱集成經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)。

      圖1 乙醇-氯仿二元共沸體系的T-xy圖

      2 變壓精餾動態(tài)控制設(shè)計

      表1 乙醇-氯仿體系的最優(yōu)工藝參數(shù)

      2.1無熱集成控制

      乙醇-氯仿體系塔板溫度斜率分布圖如圖2(a)所示。依據(jù)圖2(a)中溫度斜率判據(jù),選擇第26塊塔板作為高壓塔(HPC)溫度控制板。溫度控制器通過控制塔板溫度維持產(chǎn)品純度,乙醇從低壓塔(LPC)塔底產(chǎn)生,因此選擇靠近塔底的控制板即第22塊塔板為低壓塔控制靈敏板,如圖2(b)所示。精餾塔的液相組成分布情況(如圖3所示)驗(yàn)證了所選溫度控制板的合理性。

      圖2 乙醇-氯仿體系的塔板溫度斜率分布圖

      考察了溫度控制結(jié)構(gòu)的控制效果,面臨+10%進(jìn)料流率擾動約5h達(dá)到穩(wěn)定,乙醇純度降低至99.80%,因此開發(fā)了組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)。無熱集成PSD的組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)和控制面板見圖4。在控制方案中,流量控制器均為PID模式,其設(shè)置為KC=0.5,τI=0.3min;液位控制器KC=2,τI=9999min;壓力控制器的設(shè)置采用默認(rèn)值(KC=20,τI=12min);在每個溫度控制回路中插入一個1min的滯留時間。模擬計算得到高壓塔組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)的最終增益和最終周期分別為23.2min和2.4min,而溫度控制結(jié)構(gòu)的結(jié)果為9.41min和3.6min。增益越大,積分時間越小,表明組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的控制。

      為了驗(yàn)證組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)的可控性,圖5給出了±10%進(jìn)料流率擾動和±10%組成擾動動態(tài)響應(yīng)圖。從圖5中可以看出,高壓塔氯仿產(chǎn)品純度基本維持在設(shè)定值99.90%;+10%進(jìn)料流率擾動和+10%組成擾動中低壓塔塔底乙醇純度達(dá)到99.89%,約5h達(dá)到新穩(wěn)態(tài)。其原因?yàn)椋涸黾?0%進(jìn)料流率和組成擾動導(dǎo)致高壓塔回流量增加從而降低了溫度控制板的溫度,溫度控制器熱量輸入響應(yīng)提高,迅速影響塔底物流組成;低壓塔塔底乙醇含量同時受進(jìn)料量、回流量和再沸器熱量輸入等操縱變量的影響,且對不同操縱變量的敏感程度不同,嚴(yán)格動態(tài)模擬的作用在于當(dāng)進(jìn)料組成中乙醇含量改變時,需結(jié)合3種控制變量隨操縱變量的影響規(guī)律做出相對準(zhǔn)確的分析。以上結(jié)果表明組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)可以克服乙醇-氯仿二元共沸體系變壓精餾工藝溫度控制的缺陷,實(shí)現(xiàn)相對穩(wěn)健的控制。

      圖3 精餾塔的組成分布圖

      2.2部分熱集成工藝

      采用“Flowsheet”功能添加輔助冷凝器以實(shí)現(xiàn)熱集成,即高壓塔的冷凝器為低壓塔再沸器提供熱源,剩余的熱量通過輔助冷凝器移除[12]。計算得到輔助冷凝器的熱負(fù)荷為?0.167GJ/h,該值的負(fù)號指定為“PC1” 控制器初始輸出信號?;A(chǔ)控制結(jié)構(gòu)無法滿足產(chǎn)品純度的要求,通過對不同控制結(jié)構(gòu)的研究,最終確定部分熱集成工藝的控制方案為組成-溫度串級控制。

      圖4 無熱集成組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)和控制面板

      通過進(jìn)料流率和進(jìn)料組成擾動檢測組成-溫度串級控制的有效性,動態(tài)響應(yīng)如圖6所示。從動態(tài)響應(yīng)的總體變化趨勢來看,氯仿和乙醇的純度均能恢復(fù)到設(shè)定值,但高壓塔塔內(nèi)氯仿產(chǎn)品純度存在一定的偏離;由于不存在高壓塔塔頂壓力控制,溫度控制板的溫度恢復(fù)到設(shè)定值需消耗約10h;進(jìn)料組成增加時高壓塔塔底氯仿產(chǎn)品純度降低,同時高壓塔第26塊控制板上的溫度出現(xiàn)波動,這是由于進(jìn)料流量中重組分乙醇含量增加導(dǎo)致高壓塔塔釜再沸器熱負(fù)荷不足,蒸汽上升緩慢,從而導(dǎo)致塔板溫度出現(xiàn)瞬間下降。以上結(jié)果表明,組成-溫度串級控制可以對部分熱集成工藝進(jìn)行有效的控制。圖7給出了部分熱集成組成-溫度串級控制的控制結(jié)構(gòu)和控制面板。

      2.3完全熱集成工藝

      在基礎(chǔ)控制結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,本文采用壓力-補(bǔ)償溫度控制方案解決因進(jìn)料中重組分含量增加使再沸器加熱蒸汽量不足從而導(dǎo)致塔底目標(biāo)產(chǎn)品中雜質(zhì)含量增加的難題。LUYBEN等[13]在分離THF/水共沸物的熱集成變壓精餾研究中詳細(xì)介紹了部分熱集成變壓精餾的壓力-補(bǔ)償溫度控制的實(shí)施,但沒有涉及完全熱集成變壓精餾過程的控制結(jié)構(gòu)。ZHU等[14]在熱集成變壓精餾分離甲苯-乙醇共沸混合物的動態(tài)控制方案研究中,采用壓力-補(bǔ)償溫度控制結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了部分熱集成和完全熱集成工藝的穩(wěn)健控制。在此基礎(chǔ)上建立了完全熱集成變壓精餾的壓力-補(bǔ)償溫度控制方案。

      根據(jù)穩(wěn)態(tài)模擬進(jìn)行汽液平衡計算得出,高壓塔第26塊板的液相組成為97.47%氯仿、2.53%乙醇。圖8給出了在1215.90~1418.55kPa范圍內(nèi)該混合物泡點(diǎn)與壓力的變化關(guān)系,結(jié)果顯示在該壓力范圍內(nèi)泡點(diǎn)溫度和壓力之間呈線性關(guān)系。在計算補(bǔ)償溫度時,首先測量高壓塔中第26塊板的溫度和高壓塔塔頂壓力,由于高壓塔的溫度控制器為反向作用,于是計算得到壓力-補(bǔ)償溫度的公式如式(1)。

      式中,TPC為壓力-補(bǔ)償溫度;T26為高壓塔第26塊板的溫度;P1為高壓塔塔頂壓力,相關(guān)系數(shù)為0.9999。該補(bǔ)償溫度作為高壓塔溫度控制器的滯留時間模塊的輸入信號。

      引入±10%進(jìn)料流率和組成擾動來驗(yàn)證壓力-補(bǔ)償溫度控制結(jié)構(gòu)的有效性,如圖9所示。結(jié)果表明:兩產(chǎn)品純度均能維持在設(shè)定值,其中+10%進(jìn)料流率擾動時乙醇純度減少到99.86%但基本維持在設(shè)定值,達(dá)到新穩(wěn)態(tài)耗費(fèi)約12h。由高壓塔溫度動態(tài)響應(yīng)圖可知,添加組成擾動時高壓塔控制板溫度不能恢復(fù)到設(shè)定值,低壓塔控制板溫度經(jīng)過12h波動可以回歸到設(shè)定值,這是因?yàn)閷τ?10%進(jìn)料組成擾動,高壓塔塔底流率出現(xiàn)一個較大的偏差,需要一個更大的溫度變化來滿足傳熱要求。

      圖5 無熱集成組成-溫度串級控制動態(tài)響應(yīng)

      3 結(jié)論

      基于年度總費(fèi)用(TAC)最小的目標(biāo),利用Aspen Dynamics軟件,研究了不同熱集成變壓精餾工藝的動態(tài)特性,結(jié)果表明:無熱集成過程中組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)抗干擾能力強(qiáng),高壓塔氯仿產(chǎn)品純度基本維持在設(shè)定值99.90%,+10%進(jìn)料流率擾動和+10%組成擾動中低壓塔塔底乙醇純度約達(dá)到99.89%,約5h達(dá)到新穩(wěn)態(tài);由于部分熱集成工藝中不存在高壓塔壓力控制,基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不能維持產(chǎn)品純度,組成-溫度串級控制結(jié)構(gòu)在面臨±10%進(jìn)料流率和進(jìn)料組成擾動的情況下,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健控制;引入壓力-補(bǔ)償溫度的控制結(jié)構(gòu)可以改善完全熱集成工藝的動態(tài)性能,但其中+10%進(jìn)料流率擾動時乙醇純度只能維持在99.86%,這是因?yàn)橥耆珶峒傻目刂谱杂啥葴p少,壓力-補(bǔ)償溫度控制結(jié)構(gòu)只能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品純度的提高。雖然完全熱集成工藝經(jīng)濟(jì)性比部分熱集成好,但部分熱集成工藝可控性優(yōu)于完全熱集成,這一結(jié)論對于變壓精餾的設(shè)計有一定的啟發(fā)意義。

      圖6 部分熱集成組成-溫度串級控制動態(tài)響應(yīng)

      圖7 部分熱集成組成-溫度串級控制控制結(jié)構(gòu)和控制面板

      圖8 HPC中第26塊板上液體混合物泡點(diǎn)與壓力的變化關(guān)系

      本文針對變壓精餾分離乙醇-氯仿熱集成工藝的動態(tài)特性建立的控制方案切實(shí)可行,為工業(yè)含低碳醇二元共沸體系的分離提供了理論指導(dǎo)和設(shè)計依據(jù)。

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      化工園區(qū)

      Dynamic characteristics of pressure-swing distillation for ethanol-chloroform separation

      XU Dongfang,HU Jiajing,WANG Lili,ZHU Zhaoyou,WANG Yinglong
      (College of Chemical Engineering,Qingdao University of Science and Technology,Qingdao 266042,Shandong,China)

      Abstract:The steady-state simulation of the pressure-swing distillation(PSD) for separating an azeotrope of ethanol-chloroform was studied based on the pressure-sensitive of the mixture. The process was optimized by minimizing the total annual cost(TAC) using Aspen Plus. The obtained purity of the products was more than 99.9%. The economy of different heat-integrated processes was investigated on the basis of steady-state simulation. The dynamic characteristics of different heat-integrated PSD for separating ethanol-chloroform binary azeotropic system were studied by Aspen Dynamics. Robust control strategies were built based on the characteristic of different heat-integrated PSD process. The results showed that the economy of the fully heat-integrated process was better than no and partially heat-integrated process and composition-temperature cascade control structure was suitable for no and partially heat-integrated PSD while pressure-compensated temperature control structure was useful for fully heat-integrated PSD. Although fully heat-integrated PSD has the optimal economic efficiency,partially heat-integrated PSD can achieve more robust control than fully heat-integrated PSD. The studies provide certain reference value for the separation of the lower alcohol binary azeotrope with heat-integrated PSD in industrial application.

      Key words:ethanol-chloroform;pressure-swing distillation(PSD);heat integration;control system;cascade control

      中圖分類號:TQ 28.4

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      文章編號:1000–6613(2016)04–1242–08

      DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2016.04.044

      收稿日期:2015-10-15;修改稿日期:2015-11-26。

      基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21306093)。

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