朱峰 李東欣 艾金柱
摘要:泰國那空沙旺天然氣管道工程項目全線路伴行泰國32號國家公路,施工作業(yè)帶內(nèi)農(nóng)戶以及私人商鋪、飯店進(jìn)出道路眾多,管道施工后道路被開挖均需要做回填、恢復(fù)處理,因此涵管的鋪設(shè)工程量巨大。提高道路所用涵管鋪設(shè)效率,既能減少人員設(shè)備的消耗,降低成本,同時減少對私人用地的占用時間,方便了當(dāng)?shù)鼐用?,體現(xiàn)了公司的人文思想。
關(guān)鍵詞:水泥涵管;鋪設(shè)效率;天然氣管道工程;公路建設(shè);管道施工 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TU74 文章編號:1009-2374(2016)25-0039-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.25.018
1 概述
泰國那空沙旺天然氣管道工程項目全線路伴行泰國32號國家公路。管道施工作業(yè)帶內(nèi)有眾多當(dāng)?shù)匕傩者M(jìn)出村、回家、商鋪進(jìn)出等重要道路。當(dāng)?shù)卣分鞴懿块T在每條道路下都放置了水泥涵管以保證泰國七八月進(jìn)入雨季時水流通暢,不會導(dǎo)致旁邊房子以及公路被淹。由于泰國土地屬于私有制,任何政府部門與個人無權(quán)侵犯他人土地所有權(quán),且泰國當(dāng)?shù)厝藢τ谕恋貦?quán)維護(hù)的意識很高,導(dǎo)致管道施工后,被破壞的道路由于施工單位人力資源和設(shè)備的不足,無法及時放置水泥涵管,無法恢復(fù)道路,而頻繁出現(xiàn)老百姓阻工現(xiàn)象;或是不放水泥涵管先行恢復(fù)道路以備急用,日后再抽時間、人員和設(shè)備重新開挖道路下水泥涵管,嚴(yán)重影響管道施工進(jìn)度且大幅增加施工成本。
2 施工現(xiàn)狀調(diào)查
對多個施工的作業(yè)面進(jìn)行排查后,為了方便涵管對口施工,現(xiàn)場普遍采用的是內(nèi)徑為1米的承插式涵管,通過與現(xiàn)場人員溝通發(fā)現(xiàn),影響道路恢復(fù)的主要問題有:(1)鋪設(shè)涵管施工均采用挖掘機(jī)使用鋼絲繩或是吊帶吊裝,普工在溝內(nèi)手動對口,第二根管對第一根管,第三根管對第二個管,以此類推,經(jīng)常出現(xiàn)一次沒對準(zhǔn)涵管整體偏移的現(xiàn)象;(2)涵管對口完畢,鋼絲繩被兩涵管卡住,如用挖機(jī)強(qiáng)力拉扯,涵管兩側(cè)端口容易碎裂且容易發(fā)生位移,且需要工人鉆入涵管手工解開鋼絲繩,存在較大的安全隱患;(3)水渠開挖后兩側(cè)土質(zhì)松軟,容易造成管溝塌方,人員跌落的安全隱患,影響效率。
3 改進(jìn)措施及解決方案
3.1 方案的選擇
影響涵管鋪設(shè)效率的原因,主要集中在涵管的吊裝和對口。要想達(dá)到提高鋪設(shè)涵管效率的目的,就需要對涵管的吊裝方式以及對口時的方法進(jìn)行改進(jìn)。
3.2 方案的設(shè)計
3.2.1 由于泰國項目客觀因素決定,普遍選用的是承插式內(nèi)徑為1m、長度為1.3m的水泥涵管(圖1)。喇叭口一端外徑約為1.2m。設(shè)外徑r1=0.6m、內(nèi)徑
r2=0.5m、長度L=1.3m,則該類水泥涵管總體積
V=(πd12-πd22)×L=0.44m3。查表可得,普通硅酸鹽水泥密度ρ≈3000kg/m3,則該類水泥涵管總質(zhì)量M=ρ×V=1340kg。
3.2.2 由于施工現(xiàn)場12#工字鋼較多,因此選用其作為材料,并提前按照設(shè)計圖進(jìn)行預(yù)制(切割、打磨等)。另外,選用8mm厚鋼板作為加固材料,尺寸同其覆蓋的工字鋼。掛耳孔的直徑須大于現(xiàn)場所使用鋼絲繩直徑5mm,以方便穿繩。工件所有尖銳部分須提前使用砂輪機(jī)打磨平滑,防止在施工中造成人員受傷。根據(jù)《熱軋工字鋼尺寸、外形、重量及允許偏差》(GB 706-88)中的計算公式:Q=14×4×W/L≈56W/L(kg),可計算出12號工字鋼在如圖2所示的情況下可承受重約2.2t,大于水泥涵管的質(zhì)量。吊裝架下端長度須長于涵管1/2,才能保證其吊裝穩(wěn)定性
。
3.3 方案的實施
涵管鋪設(shè)現(xiàn)場由1臺挖機(jī)、2名工人組成。將新吊具掛耳上穿上鋼絲繩(須符合安全質(zhì)量規(guī)范要求),使用卡環(huán)固定鎖死。另一端同樣使用卡環(huán)與挖機(jī)斗背掛耳相連。挖機(jī)啟動將新吊具吊至水泥涵管旁,由工人將新吊具卡入水泥涵管管壁,挖機(jī)起吊,可輕松將水泥涵管運至并放入水渠內(nèi)。水渠下工人只須輕微扶住水泥涵管并控制對口方向,便可將水泥涵管輕松插入上一節(jié)水泥涵管喇叭口內(nèi)。安裝完成后,工人手動輕松可將新吊具從涵管上取下,繼續(xù)下一步吊裝工作(圖4)。
4 新方案的經(jīng)濟(jì)效益
2014年4~12月,按照傳統(tǒng)方法吊裝涵管,一個施工點平均2周就需要更換1根鋼絲繩,1個月需要2根,則9個月需要18根。全線同時埋設(shè)涵管的作業(yè)面有3個(有時更多,特別是雨季),則9個月僅鋼絲繩就需要耗費約54根。以泰國當(dāng)?shù)厥袌鰞r每條鋼絲繩150元計算,可節(jié)約成本8100元。
5 結(jié)語
泰國那空沙旺天然氣管道工程項目采用了上述新方法進(jìn)行涵管鋪設(shè),除了降低項目施工成本外,更重要的是提升了涵管的鋪設(shè)速度與質(zhì)量,有效地滿足了當(dāng)?shù)乩习傩盏囊?,保障了項目施工的順利推進(jìn),為其他項目的水泥涵管鋪設(shè)施工提供了范例和良好的經(jīng)驗借鑒。
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作者簡介:朱峰(1987-),男,江蘇徐州人,中國石油天然氣管道第二工程公司助理工程師,研究方向:長輸管道施工技術(shù)。
(責(zé)任編輯:蔣建華)