王金山 于海秋 董石紅 李春永 艾順嶺
摘 要:錨網(wǎng)索支護(hù)是一種安全、經(jīng)濟(jì)的支護(hù)方式,是以錨桿和錨索為主體的支護(hù)結(jié)構(gòu)的總稱。項目針對錨網(wǎng)索支護(hù)的技術(shù)問題,分析了國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)研究的現(xiàn)狀,確定將云飛公司串草圪旦煤礦4104工作面作為研究地點,并采取錨桿、錨索支護(hù)后能夠有效地降低工作面兩條順槽的側(cè)幫移近量和工作面頂板的下沉量,達(dá)到控制圍巖變形的目的。其應(yīng)用對煤礦企業(yè)的巷道支護(hù)工程,特別是云飛公司串草圪旦煤礦大采高復(fù)合綜采工作面的支護(hù)工作具有重要意義。
關(guān)鍵詞:錨網(wǎng)索支護(hù);側(cè)幫移近量;下沉量;圍巖變形
1 前言
隨著煤礦開采技術(shù)的不斷發(fā)展,以及中厚煤層大功率高效綜合機(jī)械化采煤設(shè)備的引進(jìn),綜采工作面單產(chǎn)和礦井生產(chǎn)的集中化程度大幅提高,傳統(tǒng)的工字鋼以及梯形棚等支護(hù)方式已明顯不能滿足巷道支護(hù)的需要。通過不斷的科研實踐以及一系列煤巷錨網(wǎng)索支護(hù)技術(shù)研究,錨網(wǎng)索支護(hù)已基本取代工字鋼、梯形棚而成為煤層巷道的主要支護(hù)方式,項目以錨網(wǎng)索支護(hù)技術(shù)在云飛公司串草圪旦煤礦4104工作面的應(yīng)用展開研究。
2 工作面概況
串草圪旦煤礦4104工作面位于水平南翼一盤區(qū)4#煤層輔助水平,工作面開采標(biāo)高990~1010m,下距5#煤層平均27m。煤層寬緩,褶曲、小構(gòu)造發(fā)育;煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含1~4層夾矸,夾矸沉積不穩(wěn)定,巖性變化較大;煤層走向0°~180°,傾角1°~10°,平均5°;煤層總體發(fā)育呈東北高,西南低;煤層傾角由南向北逐漸增大;煤層厚度2.5~4.4m,平均3.5m;煤層抗壓強(qiáng)度3.7Mpa;埋藏深度為末采停采位置約120~130m。工作面可采走向長度1710m,傾斜長度255m,采高3.5m。
3 回撤問題
云飛公司串草圪旦煤礦4104綜采工作面設(shè)計走向1800m,傾斜長度260m,直接頂中有2層煤線,極易冒落,屬于復(fù)合型頂板巖性。
工作面安裝ZY11000/22/45液壓支架150組,該支架運(yùn)輸外形尺寸為7270×1650×2200mm,這是云飛公司首次回撤大采高綜采設(shè)備的工作面。對于這種大采高復(fù)合頂板綜采工作面,采用傳統(tǒng)的上繩、打大板單體柱支護(hù)收尾方式支護(hù)強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
4 解決方案
通過對現(xiàn)場實際情況的分析和周邊煤礦同類條件的礦井進(jìn)行調(diào)研,決定采用錨桿支護(hù)配合錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)形式,取代傳統(tǒng)的大板單體柱收尾工藝。首先采用鋪網(wǎng)上繩的傳統(tǒng)工藝,支架定位后繼續(xù)推采回撤通道,回撤通道寬度為4.0m,為避免回撤通道離層冒落,采用錨網(wǎng)索支護(hù),配合液壓支架上挑工字鋼梁打貼幫助加強(qiáng)支護(hù)。
4.1 各巷道的具體布置
主運(yùn)輸巷:由4煤主運(yùn)大巷設(shè)計位置向南幫開口沿煤層按設(shè)計方向施工。
切眼:按設(shè)計位置,由主運(yùn)輸巷向東幫開口與輔助運(yùn)輸巷貫通或由輔運(yùn)巷向西幫開口與主運(yùn)輸巷貫通。
輔運(yùn)巷:由4煤回風(fēng)大巷設(shè)計位置向南幫開口,按設(shè)計方向破煤層頂板,按高程施工風(fēng)橋,從4煤主運(yùn)、輔運(yùn)大巷上方通過后,沿煤層按設(shè)計方向施工。
4.2 工作面支護(hù)
工作面采用全封閉安裝液壓支架方式,上下出口使用端頭液壓支架;輔運(yùn)及主運(yùn)巷超前支護(hù)均采用液壓支架超前支護(hù)(邁步推移)。
工作面安裝ZY11000/22/45型基本支架142架,ZYG11000/22/45型過度支架2架,ZYT11000/22/45D型端頭支架6架,共計150架。
上下出口支護(hù)超前支護(hù):下出口安裝ZT20850/22/45型超前支架2架;上出口安裝ZT45800/22/45型超前支架2架。
5 效果驗證
為了對4104綜采工作面末采期間支護(hù)方案的效果進(jìn)行驗證,在工作面兩端的巷道幫上和頂板上布置測點。分析監(jiān)測結(jié)果,距離停采線3.5m范圍內(nèi)時,順槽側(cè)幫上的最大水平位移出現(xiàn)在距離停采線3.5m的運(yùn)輸順槽內(nèi),其最大值為-0.02402m。然而與之形成對比的是,未采取錨桿、錨索支護(hù)的順槽則會出現(xiàn)較大的水平變形,其最大值同樣出現(xiàn)在距離停采線3.5m的運(yùn)輸順槽的側(cè)幫上,最大值更是達(dá)到了-0.23935m,支護(hù)對巷道側(cè)幫的加固效果明顯;這種情況同樣適用于工作面的軌道順槽。對于工作面的頂板變形,頂板最大下沉量為-0.05977m,出現(xiàn)在距離停采線3.5m的工作面頂板上,距離運(yùn)輸順槽160m的位置;同樣,未采取錨桿、錨索進(jìn)行支護(hù)的工作面頂板,其最大頂板下沉量為-0.45328m,同樣出現(xiàn)在距離停采線3.5m且距離運(yùn)輸順槽160m的位置??梢姡扇″^桿、錨索支護(hù)后,能夠有效地降低工作面兩條順槽的側(cè)幫移近量,并顯著降低了工作面頂板的下沉量,達(dá)到控制圍巖變形的目的。
6 結(jié)論
(1)采用錨網(wǎng)索支護(hù),配合液壓支架上挑工字鋼梁打貼幫柱加強(qiáng)支護(hù)的4104綜采工作面的末采支護(hù)方案能收到良好的效果。
(2)相比較與不采用錨桿和錨索的方案,本方案能夠顯著降低因為煤層開采而引起的圍巖變形,達(dá)到控制煤層頂板巖層穩(wěn)定和巷道圍巖穩(wěn)定的目的,保障4104綜采工作面末采期間作業(yè)的人員和設(shè)備的安全。
(3)應(yīng)用錨桿和錨索聯(lián)合支護(hù)的方案,可以有效控制圍巖塑性區(qū)的范圍,降低應(yīng)力集中程度,有利于上覆巖層的整體穩(wěn)定。
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