牛曉婷
摘 要:本文闡述了某發(fā)電有限公司2號(hào)機(jī)真空系統(tǒng)檢漏工作中發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)情況和處理意見及結(jié)果,并分析了機(jī)組輔機(jī)設(shè)備狀態(tài)。
關(guān)鍵詞:真空嚴(yán)密性;軸封;真空泵;凝汽器
1 前言
某發(fā)電有限公司2號(hào)機(jī)組是哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的135MW汽輪機(jī)組。由于機(jī)組在運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)真空值偏低、嚴(yán)密性略差,因此組織汽機(jī)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行真空檢漏工作。
2 主要設(shè)備數(shù)據(jù)
汽輪機(jī)
機(jī)組型號(hào): N135-13.24/535/535
機(jī)組型式: 沖動(dòng)式、雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機(jī)組
額定功率: 135 MW
額定背壓: 4.9 kPa(冷卻水20℃)
循環(huán)水溫度: 正常20℃,最高33℃
凝汽器
型號(hào): N-8000-2
形式: 雙分雙流表面式
循環(huán)水量: 17 000 t/h
真空泵
型號(hào): 2BW5253-OEQ4
轉(zhuǎn)速: 740 r/min
3 機(jī)組概況
為了對(duì)比處理前后真空系統(tǒng)嚴(yán)密性。提取8月14日真空嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄(表1)做對(duì)照。
4 真空檢漏情況概述
(1)機(jī)組高、中、低壓缸情況:高、中壓缸軸封系統(tǒng)和主汽門門桿未查到泄漏點(diǎn);低壓缸兩側(cè)后軸封泄漏量:電側(cè)2.2E-05mBar/s(大漏點(diǎn))、機(jī)側(cè)4.0E-06mBar/s(一般漏點(diǎn))。
(2)各低壓加熱器的疏水系統(tǒng)、排空系統(tǒng)及本體情況:未查到泄漏點(diǎn)。
(3)低壓擴(kuò)容器、高壓擴(kuò)容器及危急疏水?dāng)U容器情況:未查到泄漏點(diǎn)。
(4)凝汽器本體、管道、焊縫、測(cè)點(diǎn)、人孔門、排水門情況:未查到泄漏點(diǎn)。
(5)疏水泵、凝結(jié)水泵、給水泵密封水情況:未查到泄漏點(diǎn)。
5 真空系統(tǒng)泄漏點(diǎn)處理情況
因?yàn)樵诘拓?fù)荷下,為減少軸封泄漏量,提高軸封壓力——從30kPa提高至31kPa,負(fù)荷70.3MW做嚴(yán)密性試驗(yàn),結(jié)果如表2所示。
經(jīng)過對(duì)軸封壓力的提高和開大軸封低壓側(cè)分門,軸封壓力提高至39.99kPa后,負(fù)荷89.1MW做試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
前后試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比#2機(jī)組,真空嚴(yán)密性提高了100Pa/min,機(jī)組外漏情況已基本消除。
6 其他設(shè)備情況
6.1 真空泵情況
比較一臺(tái)真空泵和兩臺(tái)真空泵啟動(dòng)后對(duì)真空的影響,見表4。
兩臺(tái)泵運(yùn)行時(shí)真空值上升0.36kPa,對(duì)真空值影響較小。檢查真空泵本體氣蝕現(xiàn)象不嚴(yán)重。
6.2 凝汽器及循環(huán)水情況(見表5)
根據(jù)表5可以看出循環(huán)水端差很大,過冷度較大。
7 結(jié)論
(1)經(jīng)過對(duì)軸封系統(tǒng)的調(diào)整,真空嚴(yán)密性有了較大提高。真空嚴(yán)密性達(dá)到優(yōu)良。
(2)真空泵本體較好。
(3)循環(huán)水溫升12℃已超標(biāo)。說明在投運(yùn)兩臺(tái)循環(huán)水泵的循環(huán)倍率不夠,造成循環(huán)水量不足。
(4)循環(huán)水端差達(dá)到11.24℃,已嚴(yán)重超標(biāo),說明凝汽器本體換熱效率很低,是真空低的主要原因。
8 建議
由于循環(huán)水溫升12℃,端差達(dá)到11.24℃,建議廠部增大循環(huán)水量和對(duì)凝汽器銅管進(jìn)行檢查是否有部分堵塞并進(jìn)行酸洗和襯膜。
參考文獻(xiàn)
[1]胡念蘇.汽輪機(jī)設(shè)備及其系統(tǒng)/125135MW火力發(fā)電機(jī)組技術(shù)叢書[M].中國電力出版社,2003.
[2]曾衍鋒.汽輪機(jī)運(yùn)行技術(shù)問答[M].中國電力出版社,2013.