摘 要:分析了濃縮池原有消泡裝置存在的問題,介紹了對(duì)濃縮池消泡裝置實(shí)施的技術(shù)改造以及改造所取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:濃縮池;消泡裝置;技術(shù)改造;經(jīng)濟(jì)效益
恒源煤礦選煤廠使用濃縮池對(duì)煤泥水進(jìn)行處理,濃縮后的高濃度底流通過壓濾機(jī)壓濾脫水后形成煤泥產(chǎn)品,溢流出的澄清水即循環(huán)水作為洗煤用水重復(fù)用于洗煤生產(chǎn)。循環(huán)水的水質(zhì)對(duì)洗煤效果有很大影響,實(shí)現(xiàn)清水洗煤有利于改善分選效果、提高精煤產(chǎn)率,并且降低介質(zhì)消耗。該選煤廠的濃縮池入料是浮選尾礦,浮選尾礦中殘留的浮選藥劑導(dǎo)致濃縮池液面上漂浮大量的泡沫,泡沫中夾帶著大量高灰細(xì)泥,泡沫依靠自然消泡很難破滅,泡沫積聚過多后,會(huì)隨濃縮池溢流進(jìn)入到循環(huán)水中,污染循環(huán)水,造成循環(huán)水濃度增加,使清水變成黑水,嚴(yán)重惡化浮選和重選洗煤效果:降低精煤回收率,污染精煤質(zhì)量,產(chǎn)品脫介困難、介耗增加。同時(shí),泡沫影響池內(nèi)的煤泥沉淀,延長(zhǎng)煤泥沉淀時(shí)間,煤泥不能及時(shí)排出,導(dǎo)致濃縮池的實(shí)際生產(chǎn)能力降低,選煤廠的小時(shí)帶煤量也隨之降低。因此,必須最大限度地消除泡沫,保證循環(huán)水的水質(zhì)和煤泥及時(shí)沉淀回收。
一、存在的問題
原有消泡裝置如圖(1)所示,采用向泡沫上噴射水流的方式消泡,噴水的方向垂直向上,噴出的水流在自身重力的作用下散落在噴嘴周邊,這種方式的問題在于噴水的消泡面積過小,只能在以噴嘴為圓心、水流散落范圍為半徑的圓內(nèi)。加之噴水點(diǎn)少,所產(chǎn)生的消泡效果較差。
二、改造方案
為了加強(qiáng)消泡效果,我們認(rèn)為首要的一點(diǎn),應(yīng)當(dāng)增大噴水的覆蓋面積,使整個(gè)池面不留死角,其次還應(yīng)在增大噴水壓力、優(yōu)化噴水角度等方面進(jìn)一步改進(jìn)以期達(dá)到效果最佳:
(一)改變噴嘴布置方式
1)噴嘴改為沿濃縮池整個(gè)周邊布置,噴嘴間距為400mm,噴水從池的外延向池內(nèi)噴射,這樣,噴水的覆蓋面積大大增加,實(shí)現(xiàn)了全方位、無死角。同時(shí)沿池四周連續(xù)不斷的噴水相當(dāng)于在池面形成了一道墻,泡沫被阻隔在墻內(nèi),使其不能隨溢流水溢出污染到循環(huán)水
2)由于濃縮機(jī)耙架逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)池內(nèi)水呈逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),在布置噴嘴時(shí),把噴嘴安裝軸線由濃縮池外沿指向圓心并向左偏轉(zhuǎn)一定角度,使噴出的水相對(duì)濃縮池呈順時(shí)針旋轉(zhuǎn),這樣噴水與浮在池水表面的泡沫呈相對(duì)運(yùn)動(dòng),能夠在一定程度上提高沖擊力度,改善消泡效果。
(二)改變噴嘴形狀
將噴嘴由圓形改為扇形,其噴出的水橫斷面更大,流速更快,消泡效果更好。
(三)優(yōu)化管路布置
從管道直徑、管道材質(zhì)、管路形狀等方面入手,盡量減少水流的管道損耗,保證噴水壓力。
改造后的噴水消泡裝置如圖(2)所示:
三、效益
該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用以來,泡沫得到了有效控制,消除了泡沫對(duì)循環(huán)水水質(zhì)的影響,實(shí)現(xiàn)了清水洗煤,為洗煤生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
1)重介選煤效果和浮選效果都得到了改善,精煤回收率明顯提高。按年入洗180萬噸原煤,精煤回收率提高0.1%,精煤價(jià)格400元/噸計(jì)算,一年可多創(chuàng)收180萬×0.1%×400=72萬元。
2)介質(zhì)消耗明顯降低。按年入洗180萬噸原煤,噸煤介耗降低0.1公斤,一噸介質(zhì)600元計(jì)算,每年可降低成本180萬×0.1÷1000×600=10.8萬元,
3)促進(jìn)了煤泥沉淀,有利于煤泥及時(shí)回收,避免了煤泥水的外排,保護(hù)了廠區(qū)環(huán)境。
作者簡(jiǎn)介:
許政(1982-),男,安徽泗縣人,漢族,本科,研究方向:選煤技術(shù)。