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      電站鍋爐制粉系統(tǒng)性能試驗

      2016-10-21 07:11:06王桂林張應(yīng)田周義剛薛澤海孫國通
      資源節(jié)約與環(huán)保 2016年9期
      關(guān)鍵詞:粗粉細(xì)粉制粉

      王 森 王桂林 張應(yīng)田 邊 疆 周義剛 薛澤海 孫國通

      (1國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院天津3003842天津市電力科技發(fā)展有限公司天津300384)

      電站鍋爐制粉系統(tǒng)性能試驗

      王森1王桂林1張應(yīng)田2邊疆2周義剛1薛澤海1孫國通2

      (1國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院天津3003842天津市電力科技發(fā)展有限公司天津300384)

      天津地區(qū)某臺鍋爐進(jìn)行了制粉系統(tǒng)的粗粉分離器技術(shù)改造,由軸向型分離器改為靜、動葉結(jié)合型旋轉(zhuǎn)式分離器。為檢驗改造后新型粗粉分離器各項性能和技術(shù)指標(biāo),對該鍋爐制粉系統(tǒng)進(jìn)行了制粉系統(tǒng)性能試驗。試驗證明:新型粗粉分離器對煤粉細(xì)度的調(diào)節(jié)幅度大,調(diào)節(jié)性能較好,但是還需要在今后的運行中不斷進(jìn)行調(diào)整,才能將粗粉分離器效率及制粉單耗調(diào)到最佳值。

      制粉系統(tǒng);粗粉分離器;制粉單耗;煤粉細(xì)度

      天津地區(qū)某臺鍋爐是杭州鍋爐廠生產(chǎn)制造的NG-410/9. 8-M 6型自然循環(huán)、固態(tài)排渣高壓煤粉鍋爐,每臺爐配兩套中間倉儲式、熱風(fēng)送粉型制粉系統(tǒng),設(shè)計煤種為山西混煤。

      該廠為了提高分離器效率,降低本體阻力和制粉單耗,達(dá)到能根據(jù)煤質(zhì)狀況和運行狀態(tài)能快速改變煤粉細(xì)度的要求,對鍋爐制粉系統(tǒng)的粗粉分離器進(jìn)行了技術(shù)改造,由軸向型分離器改為靜、動葉結(jié)合型旋轉(zhuǎn)式分離器。

      為檢驗改造后新型粗粉分離器各項性能和技術(shù)指標(biāo)以及改造后細(xì)粉分離器的效果,對該鍋爐制粉系統(tǒng)進(jìn)行了制粉系統(tǒng)性能試驗。

      1 改造后粗粉分離器設(shè)備概況

      該型分離器內(nèi)部設(shè)34片軸向檔板,轉(zhuǎn)子電機為臥式電機,運行中主要通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速達(dá)到改變煤粉細(xì)度的效果。粗粉分離器改造前后示意圖見圖1、圖2。

      表1 設(shè)備明細(xì)

      圖1 粗粉分離器改造前示意圖

      圖2 粗粉分離器改造后示意圖

      2 測試與計算方法[1-4]

      2.1分離器效率及阻力測試

      效率的計算采用“煤粉細(xì)度”的方法。在粗粉分離器入口和出口按等面積圓環(huán)法進(jìn)行“等速取樣”,在旋風(fēng)分離器下粉管上取煤粉測細(xì)度,回粉則用特制取樣儀取樣。粗粉分離器其效率計算公式如下:

      細(xì)粉分離器效率可以根據(jù)煤粉細(xì)度關(guān)系表示:

      其中:R'90—細(xì)粉分離器入口煤粉細(xì)度%

      R''90—細(xì)粉分離器出口煤粉細(xì)度%

      R90—成粉煤粉細(xì)度%

      一般情況下,乏氣帶粉的煤粉細(xì)度R90?很小,接近于0,所以分離效率可近似按下式計算:

      用標(biāo)準(zhǔn)畢托管或經(jīng)其校驗后的測速管測量粗粉分離器前后的靜壓,計算得出設(shè)備的阻力。

      2.2制粉系統(tǒng)通風(fēng)量試驗

      測點布置在細(xì)粉分離器出口的直管段上,上段位置不少于5倍的管道內(nèi)徑,下段不少于3倍的管段內(nèi)徑。使用標(biāo)準(zhǔn)畢托管或經(jīng)畢托管校驗過的測速管測量系統(tǒng)風(fēng)量,并用電子微壓計測量管道靜壓。

      計算方法:

      其中:A—管道截面積m2

      Kd—測速管系數(shù)

      pd—測量動壓值Pa

      ρ—氣流密度kg/m3

      2.3給煤機出力特性試驗

      標(biāo)定給煤機出力的方法,采用“單位長度煤量計算法”,維持煤層厚度不變,在給煤操作器不同開度(45%,60%,75%,85%)下測量煤流速度(皮帶轉(zhuǎn)一圈所需時間t),通過計算得出皮帶每小時行走圈數(shù)(3600/t),并測量皮帶上全部煤的重量(G),計算出給煤出力Bm,最后確定給煤機轉(zhuǎn)速與出力的關(guān)系,并繪制給煤機出力特性曲線。

      2.4制粉系統(tǒng)單耗測量

      分別記下試驗期間磨煤機和排粉機電表的起始電碼和結(jié)束電碼,用下式分別計算出磨煤機和排粉機的電耗:

      電量:P-(m2-m1)×k

      其中:m1—起始電碼kW

      m2—結(jié)束電碼kW

      k—電表系數(shù)

      其中:Bm—給煤機出力t/h

      2.5煤粉均勻性指數(shù)

      煤粉均勻性指數(shù)是反映煤粉粒度分布的重要指標(biāo),均勻性指數(shù)越大,煤粉中過粗或過細(xì)的顆粒比例都越小,表明煤粉顆粒分布均勻。其計算公式如下:

      一般認(rèn)為n≥1較好。

      3 試驗與結(jié)果分析

      3.1粗細(xì)粉分離器效率試驗

      對粗細(xì)粉分離器效率進(jìn)行現(xiàn)場測試,甲乙兩側(cè)的粗細(xì)粉分離器效率測試結(jié)果如表2。

      表2 測試數(shù)據(jù)匯總表

      為了考察新型粗粉分離器轉(zhuǎn)子在不同轉(zhuǎn)速下,出口細(xì)度、回粉量和效率的變化特性,我們對乙粗粉分離器選取三個不同轉(zhuǎn)速,并保證這三個轉(zhuǎn)速下其他運行參數(shù)不變,對粗粉分離器及細(xì)粉分離器技術(shù)參數(shù)進(jìn)行測試,結(jié)果如表3。

      表3 不同轉(zhuǎn)速下的效率測試

      通過對乙粗粉分離器轉(zhuǎn)子在三個不同電機轉(zhuǎn)速下得出的特性曲線可以看出,分離器轉(zhuǎn)子的電機轉(zhuǎn)速過高或過低都會導(dǎo)致回粉量增大、循環(huán)倍率升高、分離器效率降低,轉(zhuǎn)子電機轉(zhuǎn)速在628rpm下分離器效率達(dá)到三個工況中的最大值,其中粗粉分離器效率為62.48%,細(xì)粉分離器效率為91.03%。

      圖2 乙制粉系統(tǒng)分離器效率(%)

      圖3 乙制粉系統(tǒng)回粉量(t/h)

      圖4 乙制粉系統(tǒng)循環(huán)倍率

      從改造前后分離器效率對比圖中可以看出,甲粗粉分離器效率60.97%,比改造前降低2.99(%);乙側(cè)粗粉分離器效率62.48%。比改造前降低7.33(%)。由于粗粉分離器效率是細(xì)粉帶出率和粗粉帶出率的差值,由細(xì)粉帶出率和粗粉帶出率兩方面的因素影響,因此分離器出口煤粉細(xì)度過粗和過細(xì)都不好,所以只有將軸向檔板角度和轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速調(diào)整到最佳數(shù)值,才能將細(xì)粉帶出率和粗粉帶出率的差值最大化,從數(shù)據(jù)可以看出,目前粗粉分離器出口處的煤粉細(xì)度過細(xì),建議適當(dāng)開大軸向檔板開度,同時降低轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,新型粗粉分離器還需在今后的運行中不斷進(jìn)行調(diào)整,才能將粗粉分離器效率調(diào)到最佳值。

      甲細(xì)粉分離器效率為80.99%,比改造前提高1.26(%),乙細(xì)粉分離器效率為91.03%,比改造前提高10.09(%)。

      圖5 甲制粉系統(tǒng)改造前、后分離器效率對比

      圖6 乙制粉系統(tǒng)改造前、后分離器效率對比

      3.2煤粉細(xì)度測試

      該試驗是在機組正常運行情況下進(jìn)行的,盡量保持磨煤機的最大允許壓差,維持正常的系統(tǒng)通風(fēng)量,對粗粉分離器入、出口,按等截面法進(jìn)行等速抽取煤粉樣,從而分析計算煤粉細(xì)度、煤粉均勻性指數(shù)、煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)指數(shù)、煤粉均勻性改善指數(shù)等主要指標(biāo)。

      表4 測試數(shù)據(jù)匯總

      從甲、乙側(cè)煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)系數(shù)及煤粉均勻性改善指數(shù)改造前后對比圖中可以看出:甲側(cè)粗粉分離器煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)系數(shù)6.66,煤粉均勻性改善指數(shù)0.97;乙側(cè)煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)系數(shù)3.83,煤粉均勻性改善指數(shù)1.13,通過與鍋爐改造前煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)系數(shù)及煤粉均勻性改善指數(shù)測試對比(見圖7~8),表明甲、乙粗粉分離器均對煤粉細(xì)度的調(diào)節(jié)幅度大,調(diào)節(jié)性能較好,相比改造前有較大提高。

      圖7 甲、乙側(cè)煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)系數(shù)改造前后對比

      圖8 甲、乙側(cè)煤粉均勻性改善指數(shù)改造前后對比

      3.3制粉系統(tǒng)出力及單耗試驗

      對制粉系統(tǒng)出力及單耗進(jìn)行現(xiàn)場試驗,試驗期間維持正常的系統(tǒng)通風(fēng)量,測量系統(tǒng)的熱風(fēng)量、再循環(huán)風(fēng)量、系統(tǒng)通風(fēng)量、計算制粉系統(tǒng)單耗等主要指標(biāo)。主要測試數(shù)據(jù)及給煤出力標(biāo)定曲線如表5和圖9。

      表5 測試數(shù)據(jù)匯總

      圖9 給煤機出力標(biāo)定曲線圖

      針對鍋爐改造后制粉系統(tǒng)單耗試驗數(shù)據(jù),我們與改造前試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比,如圖10~13。

      圖10 甲制粉系統(tǒng)單耗改造前、后對比圖(kW·h/t)

      圖11 乙制粉系統(tǒng)單耗改造前、后對比圖(kW·h/t)

      圖12 甲、乙制粉系統(tǒng)成粉細(xì)度改造前、后對比圖(%)

      圖13 甲、乙制粉系統(tǒng)通風(fēng)量改造前、后對比圖(m3/h)

      從圖中可以看出,由于甲、乙系統(tǒng)改造前、后的成粉細(xì)度偏差較大,導(dǎo)致了改造后的甲、乙磨煤機單耗均有所升高。其中甲制粉系統(tǒng)表現(xiàn)的更為明顯,由于成粉細(xì)度只有9.1%,造成磨煤機出力有較大的下降(實際磨煤機出力為33.79t/h,較設(shè)計值40.8 t/h低7t/h),這也是甲制粉系統(tǒng)改造后單耗較改造前升高的主要原因,不利于制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟運行。通過對成粉細(xì)度修正到設(shè)計值后得出的制粉系統(tǒng)折算單耗可以看出,甲、乙制粉系統(tǒng)改造后單耗較改造前有一定程度的下降。

      甲制粉系統(tǒng)改造后通風(fēng)量比改造前減少44944.21m3/h;乙制粉系統(tǒng)改造后通風(fēng)量比改造前減少31871.28m3/h。甲、乙制粉系統(tǒng)通風(fēng)量比改造前減少約為30%~40%。甲系統(tǒng)通風(fēng)量小于磨煤機設(shè)計通風(fēng)量(85088m3/h)26.6%,乙制粉系統(tǒng)通風(fēng)量小于磨煤機設(shè)計通風(fēng)量15.8%。通過分析運行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),機組運行期間甲、乙排粉風(fēng)機入口風(fēng)門開度僅為56%,過小的開度直接導(dǎo)致系統(tǒng)通風(fēng)量下降,造成煤粉攜帶能力不足,成粉細(xì)度過細(xì)(甲系統(tǒng)成粉細(xì)度),使回粉量增大,這些因素都會導(dǎo)致制粉單耗的增加。

      4 結(jié)語

      新型粗粉分離器對煤粉細(xì)度的調(diào)節(jié)幅度大,調(diào)節(jié)性能較好,相比改造前有較大提高。但是,還需要在今后的運行中不斷進(jìn)行調(diào)整,將粗粉分離器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速調(diào)整至最佳值,才能將粗粉分離器效率及制粉單耗調(diào)到最佳值。

      [1]電站磨煤機及制粉系統(tǒng)性能試驗DL/T467-2004[S].

      [2]葉江明.電廠鍋爐原理及設(shè)備[M].北京:中國電力出版社,2006.

      [3]丁立新.電廠鍋爐原理[M].北京:中國電力出版社,2006.

      [4]DL/T567.5-1995煤粉細(xì)度的測定[S].

      王森(1986—),男,天津人,本科,工程師,主要研究方向為火電機組鍋爐及輔機運行性能試驗、節(jié)能減排及調(diào)峰技術(shù)等研究工作。

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