楊巧谷+任成韻
摘 要: 目前己內(nèi)酰胺生產(chǎn)行業(yè)中所用環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)裝置基本為釜式反應(yīng)器,且為了達(dá)到環(huán)己酮的高轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟的高選擇性需要較長時(shí)間的停留時(shí)間,這不僅增加了設(shè)備的投資、副反應(yīng)的發(fā)生,更是在給工藝操作帶來了較大的困難和不安全因素。本文研究了外循環(huán)管式反應(yīng)器在環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)中的應(yīng)用,從縮短停留時(shí)間、減少設(shè)備投資、反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和選擇性、簡化操作等各方面將釜式反應(yīng)器和管式反應(yīng)器進(jìn)行了對比,結(jié)果顯示管式反應(yīng)器應(yīng)用于生產(chǎn)中完全可以達(dá)到釜式反應(yīng)器的效果,且較釜式反應(yīng)器有很多優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:釜式反應(yīng)器 管式反應(yīng)器 停留時(shí)間 氨肟化反應(yīng) 轉(zhuǎn)化率 選擇性
中圖分類號:TQ426 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)10-0281-01
己內(nèi)酰胺是一種重要的化工原料和中間體,其下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、工業(yè)塑料、軍事等各方面,且其下游產(chǎn)品發(fā)展趨勢更是傾向于高端科技產(chǎn)品。目前,己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中大多采用環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮肟,再經(jīng)重排制備己內(nèi)酰胺。肟化反應(yīng)是己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中的核心工序,也是技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié),行業(yè)中使用的肟化反應(yīng)裝置基本為釜式反應(yīng)器,其使用機(jī)理為肟化反應(yīng)停留時(shí)間滿足70min左右,使環(huán)己酮達(dá)到99.5%以上的轉(zhuǎn)化率。這種反應(yīng)裝置存在工藝復(fù)雜、操作困難、設(shè)備投資大、不易清洗、催化劑用量大、副反應(yīng)多等缺陷,本文對反應(yīng)方式進(jìn)行了進(jìn)一步研究,發(fā)現(xiàn)肟化反應(yīng)其實(shí)為秒級反應(yīng),即在3~5s內(nèi)即可使轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.5%以上,從而開發(fā)了新的管式反應(yīng)裝置,簡化了工藝流程和操作程序、降低了設(shè)備投資和催化劑消耗、提高了生產(chǎn)效率。
一、停留時(shí)間的縮短
目前行業(yè)中所采用的釜式反應(yīng)裝置其要求反應(yīng)停留時(shí)間一般在70min左右,就10萬噸/年裝置來說,其反應(yīng)釜一般容積要求在100m3左右,正常反應(yīng)時(shí)液位控制在80%計(jì)算,停留時(shí)間大約為77min,不僅在設(shè)備制造上浪費(fèi)大量財(cái)力和人力,且過長的停留時(shí)間造成較多的副反應(yīng)發(fā)生,影響反應(yīng)收率的同時(shí)還會使產(chǎn)品雜質(zhì)量增多,最終影響成品己內(nèi)酰胺的質(zhì)量,同時(shí)為保證環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和選擇性必須要滿足催化劑的濃度在4%(重量比)左右,即在反應(yīng)釜中需要維持3t左右的催化劑,無形中增加了催化劑的流失量,造成了催化劑的浪費(fèi)。
本文研究了在長度為35m、直徑為350mm的外循環(huán)反應(yīng)裝置中,容積為1.44m3的管式反應(yīng)器,循環(huán)流速為1300m3/h條件下,達(dá)到10萬噸/年生產(chǎn)能力的要求其停留時(shí)間僅為4s,且環(huán)己酮轉(zhuǎn)化率和選擇性均處于99.5%以上,秒級的停留時(shí)間避免了物料在反應(yīng)系統(tǒng)中過多的發(fā)生副反應(yīng),增加了反應(yīng)收率和提高了成品質(zhì)量。催化劑濃度保持在4%(重量比)時(shí)僅需要催化劑量為0.4t,催化劑使用量的減少更大程度上發(fā)揮了其催化作用。
二、設(shè)備成本的降低
釜式反應(yīng)裝置設(shè)備多且大,制作困難,反應(yīng)釜體更是需要諸多的安全附件和控制點(diǎn),且釜內(nèi)為防止催化劑的沉淀和增強(qiáng)反應(yīng)液的傳質(zhì)效果須配套有攪拌裝置,耗費(fèi)大量的制作成本和增加了多個(gè)泄露點(diǎn),僅反應(yīng)釜體的成本需要大約2500萬元。
本文研究的外循環(huán)管式反應(yīng)器在原有反應(yīng)裝置基礎(chǔ)上避免了反應(yīng)釜的使用,僅以管道作為反應(yīng)器,因此在設(shè)備方面節(jié)省了大量的投資,減少了泄露點(diǎn),更保證了反應(yīng)的安全穩(wěn)定性。
三、轉(zhuǎn)化率和選擇性的考察
反應(yīng)裝置的研究和開發(fā)要以適用于生產(chǎn)為目的,反應(yīng)是化工生產(chǎn)中的心臟,沒有反應(yīng)就沒有新物質(zhì)生成。一種反應(yīng)裝置在實(shí)際生產(chǎn)中的適用程度最直觀的表現(xiàn)就是反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品的選擇性,即是產(chǎn)品收率。
本文在長度為35m、直徑為350mm的外循環(huán)反應(yīng)裝置中,容積為1.44m3的管式反應(yīng)器,循環(huán)流速為1300m3/h時(shí),在雙氧水:環(huán)己酮=1.25:1(mol)、氣氨:環(huán)己酮=1.1:1、催化劑濃度為2%(wt%)、溫度為90℃反應(yīng)條件下對環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟的選擇性進(jìn)行了考察,并同步在釜式反應(yīng)器(平均停留時(shí)間為69.6s)中做同樣的考察,兩者結(jié)果對比如下。
兩表中可以看出,投酮量在9t/h生產(chǎn)負(fù)荷下,經(jīng)過管式反應(yīng)器后環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和選擇性均可以達(dá)到99.9%以上,成品肟收率基本穩(wěn)定在99.8%,在轉(zhuǎn)化率和選擇性方面與釜式反應(yīng)裝置具有同樣的反應(yīng)效果。所以本外循環(huán)管式反應(yīng)裝置完全可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的釜式反應(yīng)裝置投諸于生產(chǎn)。
四、操作簡便
目前使用的釜式反應(yīng)由于裝置大,流程復(fù)雜,且有較多的控制點(diǎn)和大量的反應(yīng)液,為操作帶來了諸多不便和安全隱患。本文所研究的外循環(huán)管式反應(yīng)裝置工藝流程簡單,在原有的釜式反應(yīng)裝置基礎(chǔ)上減少了反應(yīng)主體即釜式反應(yīng)器,僅保留循環(huán)管線,大量減少了系統(tǒng)中的反應(yīng)液和反應(yīng)系統(tǒng)控制點(diǎn),簡化了操作和增強(qiáng)了安全性。由于該工藝流程簡單,容積小,在反應(yīng)系統(tǒng)清洗和開停車過程中更是易于操作。
五、小結(jié)
經(jīng)過實(shí)際生產(chǎn)檢驗(yàn),在反應(yīng)效果方面管式反應(yīng)器完全可以替代釜式反應(yīng)器,并完全能夠滿足工業(yè)化生產(chǎn),且較釜式反應(yīng)器有更多優(yōu)勢。反應(yīng)停留時(shí)間大大縮短,降低了副產(chǎn)物的生成量,提高了反應(yīng)收率和產(chǎn)品質(zhì)量;鑒于釜式反應(yīng)器價(jià)格昂貴、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,管式反應(yīng)器簡化了反應(yīng)裝置,節(jié)省了大筆設(shè)備投資;流程簡單,較釜式反應(yīng)器減少了更多的泄露點(diǎn)和控制點(diǎn),增強(qiáng)了生產(chǎn)安全性和方便了操作。管式反應(yīng)器在環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)中成功的應(yīng)用,且相比傳統(tǒng)釜式反應(yīng)器具備更多的優(yōu)勢,在不久的將來勢必取代釜式反應(yīng)裝置,成為己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中的主體。
參考文獻(xiàn)
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