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      降低北I-1原油穩(wěn)定燃料氣消耗技術(shù)應(yīng)用

      2016-12-16 09:29:45張長(zhǎng)寶大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司
      石油石化節(jié)能 2016年6期
      關(guān)鍵詞:穩(wěn)定率回油流板

      張長(zhǎng)寶?。ù髴c油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)

      降低北I-1原油穩(wěn)定燃料氣消耗技術(shù)應(yīng)用

      張長(zhǎng)寶(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)

      為了解決北I-1原油穩(wěn)定裝置原油換熱器換熱效率下降、加熱爐燃料氣消耗量增加的問(wèn)題,通過(guò)應(yīng)用浮頭式連續(xù)螺旋折流板技術(shù)換熱器,實(shí)現(xiàn)了殼程流體螺旋狀斜向流動(dòng),具有更好的防沉積和強(qiáng)化傳熱效果,使原油穩(wěn)定率達(dá)到了100%。每年可多穩(wěn)定原油32.74×104t,增產(chǎn)輕烴1.485×104t/a,年可節(jié)約加熱爐燃料氣125×104m3。連續(xù)螺旋折流板換熱器可以更好地適應(yīng)原油穩(wěn)定裝置,提高換熱效率和原油穩(wěn)定率。

      原油穩(wěn)定;換熱器;加熱爐;燃料氣

      1 裝置簡(jiǎn)介

      北I-1原油穩(wěn)定裝置于2005年10月投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理原油400×104t/a,操作彈性范圍為50%~110%,設(shè)計(jì)生產(chǎn)輕烴88.59 t/d,其主要目的是脫出原油中輕組分,減少原油在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中的蒸發(fā)損耗。

      主要工藝流程是采油一廠來(lái)的原油計(jì)量后進(jìn)入原油緩沖罐,經(jīng)穩(wěn)前泵增壓后與穩(wěn)后原油換熱至143~163℃,然后分為4路進(jìn)入原油加熱爐,加熱至160~180℃進(jìn)入原油閃蒸罐,在0.12~0.17 MPa壓力下進(jìn)行閃蒸分離,液相穩(wěn)后油經(jīng)穩(wěn)后油泵加壓進(jìn)入原油換熱器與穩(wěn)前原油換熱溫度降至60℃,經(jīng)計(jì)量返輸回采油一廠;氣相首先進(jìn)入空冷器,冷卻至50℃以下進(jìn)入后水冷器降溫至40℃,進(jìn)入三相分離器進(jìn)行輕烴、不凝氣、水三相分離,輕烴用輕烴泵輸至輕烴罐區(qū),不凝氣進(jìn)入常溫油吸收裝置,污水進(jìn)入污水處理系統(tǒng)[1]。

      2 裝置運(yùn)行現(xiàn)狀

      北I-1原油穩(wěn)定裝置投產(chǎn)時(shí)設(shè)計(jì)10臺(tái)固定管板式原油換熱器,2010年增加6臺(tái)浮頭式1/4螺旋折流板換熱器,為第1、7、8組。運(yùn)行穩(wěn)定后對(duì)16臺(tái)換熱器按組進(jìn)行了測(cè)試分析。測(cè)試時(shí),加熱爐溫度為159℃,接近設(shè)計(jì)溫度(160~180℃),該組測(cè)試數(shù)據(jù)能體現(xiàn)換熱器的運(yùn)行效果[2]。測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

      表1 北I-1原油換熱器測(cè)試數(shù)據(jù)

      新?lián)Q的1/4螺旋折流板換熱器平均傳熱系數(shù)為108 W/(m2·℃),比原弓形折流板換熱器傳熱系數(shù)(平均30 W/m2·℃)高3倍多。改造后加熱爐溫度由140℃提高至159℃,同時(shí),原油出換熱器溫度由75℃降至62℃,不需回?fù)絹?lái)油即可滿足采油廠回油溫度要求。

      換熱器運(yùn)行2年后,又出現(xiàn)換熱器換熱效率下降造成回油溫度高的問(wèn)題。原油換熱效果差、回油溫度高,主要受制于第2到第6組10臺(tái)固定管板式換熱器,由于結(jié)構(gòu)原因,這10臺(tái)換熱器無(wú)法像浮頭式進(jìn)行抽芯子清洗,影響了換熱效率,導(dǎo)致回油溫度達(dá)到75℃以上(設(shè)計(jì)小于70℃)。為滿足采油廠對(duì)回油溫度的要求,裝置一直將部分來(lái)油摻入回油中降低回油溫度,造成2014年原油穩(wěn)定率只有78%,每年有70×104t原油沒(méi)有經(jīng)過(guò)穩(wěn)定,不僅造成燃料氣浪費(fèi)損失,還影響了裝置的原油穩(wěn)定率和油烴產(chǎn)量。2014年少產(chǎn)輕烴2.1×10t,輕組分蒸發(fā)損耗210 t。

      3 技術(shù)改造措施

      為提高原油換熱器效率和原油穩(wěn)定率、減少加熱爐燃料氣消耗,有必要對(duì)10臺(tái)固定管板式換熱器進(jìn)行技術(shù)改造。根據(jù)1/4螺旋折流板換熱器的應(yīng)用考核數(shù)據(jù),在設(shè)計(jì)合理和制造精度達(dá)標(biāo)的前提下,傳熱系數(shù)比弓形折流板換熱器高50%~60%,能適應(yīng)原油穩(wěn)定裝置。根據(jù)杏九原油穩(wěn)定裝置的連續(xù)螺旋折流板換熱器考核數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)殼程流體純螺旋狀斜向流動(dòng),且具有更好的防沉積和強(qiáng)化傳熱效果。在1/4螺旋折流板換熱器的基礎(chǔ)上,傳熱系數(shù)可進(jìn)一步提高5%~10%,因此,確定了這10臺(tái)換熱器改造選用浮頭式連續(xù)螺旋折流板技術(shù)[3]。

      2015年5月,做了10臺(tái)連續(xù)螺旋折流板換熱器的改造方案,并由大慶油田設(shè)計(jì)院承擔(dān)了改造方案設(shè)計(jì);9月14日完成現(xiàn)場(chǎng)安裝,9月18日進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況測(cè)試,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

      新?lián)Q熱器相比原換熱器內(nèi)徑減少200 mm,折流板間距減少了34 mm,流速提高了0.234 m/s。由表2可知,新?lián)Q熱器傳熱系數(shù)提高明顯。

      表2 2015年北I-1換熱器改造設(shè)計(jì)參數(shù)

      4 改造運(yùn)行效果

      分別錄取2014年檢修前后和2015年改造檢修前后10 d原油穩(wěn)定量和輕烴產(chǎn)量數(shù)據(jù)(表3)。

      表3 2014年檢修前后和2015年改造檢修前后10 d數(shù)據(jù)

      由表3可以看出,北Ⅰ-1原油穩(wěn)定裝置2014年未更換換熱器時(shí),檢修前后原油穩(wěn)定量和輕烴產(chǎn)量沒(méi)有明顯變化,2014年北Ⅰ-1原油穩(wěn)定率只有78%;2015年檢修期更換了10臺(tái)連續(xù)螺旋折流板換熱器,連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月后,比檢修前和2014年日多穩(wěn)定原油992 t,增產(chǎn)輕烴45 t,實(shí)現(xiàn)原油100%穩(wěn)定。

      5 結(jié)論

      1)改造后北Ⅰ-1原油穩(wěn)定裝置可實(shí)現(xiàn)全部穩(wěn)定采油廠來(lái)油,原油穩(wěn)定率達(dá)到100%。

      2)每年可多穩(wěn)定原油32.74×104t,增產(chǎn)輕烴1.485×104t/a。

      3)輸送蒸發(fā)損耗按1%計(jì)算,年減少原油輸送時(shí)的蒸發(fā)損耗148.5 t。

      4)在2015年原油穩(wěn)定量的情況下,根據(jù)加熱爐的能耗指標(biāo)1007 m3/(104t·℃)計(jì)算,回油溫度由75℃降至70℃,年可節(jié)約加熱爐燃料氣125× 104m3。

      [1]劉清.原油穩(wěn)定裝置中防沉積換熱器的應(yīng)用[J].油氣田地面工程,2011(4):87-88.

      [2]劉濤.原油換熱器換熱效果存在問(wèn)題研究[J].中國(guó)化工貿(mào)易,2012,5(5):81.

      [3]于朋朋.樁西采油廠樁西聯(lián)合站原油穩(wěn)定工藝研究[J].中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院學(xué)報(bào),2015(1):31-33.

      (編輯王艷)

      10.3969/j.issn.2095-1493.2016.06.013

      張長(zhǎng)寶,工程師,2007年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(化學(xué)工藝專業(yè)),從事天然氣加工方面的工作,E-mail:zhangchangbao@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司工程技術(shù)大隊(duì),163416。

      2016-02-18

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