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      φ3000篩板碳化塔的使用和操控要點(diǎn)

      2016-12-20 02:09:48沙朝建
      純堿工業(yè) 2016年5期
      關(guān)鍵詞:結(jié)疤篩板氣液

      沙朝建

      (江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)

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      φ3000篩板碳化塔的使用和操控要點(diǎn)

      沙朝建

      (江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)

      為了加強(qiáng)篩板碳化塔操作,延長(zhǎng)篩板碳化塔的制堿周期,發(fā)揮與菌帽塔的組合優(yōu)勢(shì),本文從篩板碳化塔的塔板結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和實(shí)際應(yīng)用上,分析其性能和操作控制要點(diǎn),優(yōu)化篩板塔操作,突出與菌帽塔的操作區(qū)別。

      篩板;碳化塔;結(jié)構(gòu);應(yīng)用;操控

      自篩板碳化塔引入國(guó)內(nèi)以來,已經(jīng)在多家純堿企業(yè)投入使用,因其出色的塔板效率和生產(chǎn)能力備受關(guān)注。尤其是在國(guó)家對(duì)新建純堿廠的產(chǎn)能門檻越來越高的情況下,這種大型純堿生產(chǎn)裝置已不斷的受到重視。但是我們?cè)陉P(guān)注塔板效率和生產(chǎn)能力的同時(shí),也應(yīng)該關(guān)注篩板碳化塔的作業(yè)情況和操作控制。

      江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠(以下簡(jiǎn)稱“淮堿”)在原來五臺(tái)菌帽(即索爾維式)碳化塔的基礎(chǔ)上增加了一臺(tái)篩板碳化塔,編入同一組運(yùn)行,以此提高生產(chǎn)能力。但投入運(yùn)行以后,發(fā)現(xiàn)篩板碳化塔在性能上與菌帽塔存在一定的差異,不能完全等同于菌帽塔的操作,如果操作不當(dāng)容易縮短作業(yè)周期。為了加強(qiáng)篩板碳化塔操作,延長(zhǎng)篩板碳化塔的制堿周期,發(fā)揮兩塔同組運(yùn)行的優(yōu)勢(shì),下面從篩板碳化塔的塔板結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和實(shí)際應(yīng)用分析其性能和操作要點(diǎn)。

      1 篩板碳化塔結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析

      篩板碳化塔的特點(diǎn)是深液層、大孔徑和低開孔率。正常情況下,篩板碳化塔的液層高度由氣、液相區(qū)壓力平衡控制,氣體以噴射狀態(tài)進(jìn)入液體層,被破碎成大量細(xì)泡,篩孔處堿液形成湍流狀,可有效地減少篩孔堵塞和漏液的現(xiàn)象。深液層和大量細(xì)泡混合為氣液的充分接觸創(chuàng)造了條件,加快了液膜表面的更新速度,有利于碳酸化反應(yīng)的快速進(jìn)行。

      篩板碳化塔也不同于菌帽碳化塔,如圖1所示,液體經(jīng)篩板和降液管導(dǎo)流成“弓”字形流動(dòng),氣液流向呈十字交叉,氣液分道,互不干擾。而菌帽碳化塔是由多層“蘑菇頭”形狀的結(jié)構(gòu)單元組成,氣液流向?yàn)椤癦”字形逆向流動(dòng),氣液同道。而碳化塔的下部冷卻段則都采用菌帽和冷卻水箱交替疊加而成的結(jié)構(gòu)。

      圖1 篩板碳化塔(左)與菌帽塔(右)結(jié)構(gòu)示意圖

      與菌帽塔相比,篩板碳化塔有以下優(yōu)點(diǎn):

      1)篩板塔氣液分道,不易軸向返混;菌帽塔氣液同道,易軸向返混。

      2)篩板塔氣液接觸面大,泡沫化均勻,傳質(zhì)效率高;菌帽塔氣液接觸面小,泡沫化不均勻,傳質(zhì)效率低。

      3)篩板塔結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容積利用率高;菌帽塔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,容積利用率低。

      雖然篩板塔有諸多優(yōu)點(diǎn),但是碳酸化反應(yīng)是一個(gè)氣、液、固三相并存的物理化學(xué)反應(yīng),深液層、低開孔率與結(jié)晶沉降可以說是相互矛盾的,篩板上要形成足夠的湍流強(qiáng)度,必須要通入大量氣體。而菌帽塔作為碳化塔已有百年的歷史,因獨(dú)特的菌帽設(shè)計(jì),整體的穩(wěn)定性和容錯(cuò)率相對(duì)較高,受到了眾多純堿企業(yè)的認(rèn)可。我們將高產(chǎn)能的篩板塔和操作彈性大的菌帽塔編入同組運(yùn)行,通過合理的調(diào)整,揚(yáng)長(zhǎng)避短,同時(shí)發(fā)揮兩塔型的優(yōu)點(diǎn),使其成為一種全能的碳化塔組合,提高了碳化塔的整體運(yùn)行效率。

      2 篩板塔的結(jié)構(gòu)參數(shù)與技術(shù)性能

      淮堿于2011年增加了一臺(tái)篩板碳化塔,同其他5臺(tái)φ3000/3400異徑菌帽碳化塔并為一組,實(shí)行六塔一組運(yùn)行。鑒于篩板塔與大型菌帽塔同組運(yùn)行在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少,要使用相同的中和水、中段氣、下段氣、出堿槽和碳化尾氣洗滌塔以及相同的制堿和清洗時(shí)間等,因此在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)要認(rèn)真考慮到實(shí)際操作和使用的匹配度問題。在吸收國(guó)外篩板塔技術(shù)和國(guó)內(nèi)多年的技術(shù)改造基礎(chǔ)上,淮堿在設(shè)計(jì)參數(shù)、材料和結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)等多處進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。運(yùn)行五年來,該篩板塔已經(jīng)能夠很好的和菌帽塔同組作業(yè)。表1為篩板碳化塔的結(jié)構(gòu)參數(shù)和主要的技術(shù)性能指標(biāo)。

      表1 篩板碳化塔的結(jié)構(gòu)參數(shù)與技術(shù)性能

      3 篩板碳化塔的應(yīng)用情況

      3.1 運(yùn)行指標(biāo)比較

      透過窺視鏡觀察,菌帽塔里的碳化液面如同海邊的波浪,一浪接著一浪的起伏,泡沫大小不一;而篩板塔里的碳化液面則相對(duì)平和的多,但液層內(nèi)湍流現(xiàn)象很明顯,泡沫細(xì)小且分散度高,液層高度明顯高于菌帽塔。表2為碳化塔12 h運(yùn)行數(shù)據(jù)和指標(biāo),以供參考。

      從生產(chǎn)數(shù)據(jù)看出:

      1)篩板塔的出堿量大于菌帽塔20%多,中上部溫度稍高于菌帽塔。

      2)篩板塔的進(jìn)氣總量與出堿量比例相對(duì)較小,吸收效率高。

      3)取出液結(jié)合銨高于菌帽塔。

      4)篩板塔的結(jié)晶稍好于菌帽塔。

      由此可見,篩板塔能保證合格的工藝指標(biāo)和結(jié)晶質(zhì)量,表現(xiàn)出了優(yōu)秀的塔板效率和生產(chǎn)能力。

      表2 2016年3月12日20:00~ 8:00生產(chǎn)數(shù)據(jù)(平均值)

      注:a)B#、C#為菌帽塔,F(xiàn)#塔為篩板塔。 b)運(yùn)行數(shù)據(jù)來自生產(chǎn)實(shí)時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),下同。

      3.2 生產(chǎn)能力計(jì)算

      由于兩種塔型同組運(yùn)行,無(wú)法單獨(dú)對(duì)單塔進(jìn)行生產(chǎn)能力測(cè)量,同時(shí)淮堿中、下段氣單塔流量計(jì)存在偏差,僅作為操作調(diào)節(jié)參考,所以通過平穩(wěn)生產(chǎn)時(shí)的日均產(chǎn)量、出堿量和中和水流量進(jìn)行實(shí)際估算。在生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下,以碳化塔一個(gè)運(yùn)行周期96 h計(jì)算篩板塔的生產(chǎn)能力,生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表3。

      表3 2016年3月8日20:00~ 12日20:00共4天的生產(chǎn)數(shù)據(jù)(平均值)

      注:菌帽塔數(shù)據(jù)為各菌帽塔平均值。

      碳化塔作業(yè)周期為16/80 h,以小蘇打消耗純堿量0.4 t/t堿,熱堿液回收堿塵量按1%/t堿計(jì)算。出堿液存在帶氣的可能,以中和水流量計(jì)算。

      設(shè)篩板塔平均日產(chǎn)量為q噸。

      16/96×5×(77.5/94.2×q) +80/96×(4×77.5/94.2×q+q)=(1 605+96×0.4)/99%

      計(jì)算得:q≈390 t/d

      該篩板塔的實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到了390 t/d,而結(jié)晶質(zhì)量、重堿水分等均在工藝指標(biāo)之內(nèi)??梢娫摵Y板塔的高負(fù)荷潛能比較大,超出了300 t/d的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。不過在夏季高溫,冷卻水溫對(duì)生產(chǎn)負(fù)荷會(huì)造成一定的影響。

      4 篩板碳化塔的操控要點(diǎn)

      雖然篩板碳化塔表現(xiàn)出了優(yōu)秀的塔板效率和生產(chǎn)能力,但在生產(chǎn)運(yùn)行中,時(shí)常出現(xiàn)塔況不穩(wěn)和堵塔現(xiàn)象,縮短制堿時(shí)間,打亂作業(yè)周期。因此,有必要加強(qiáng)篩板碳化塔的操作。

      4.1 作清洗塔時(shí)的操控要點(diǎn)

      在碳化塔制堿過程中,冷卻小管、塔壁和內(nèi)部構(gòu)件會(huì)逐漸形成一層厚厚的NaHCO3結(jié)疤,影響氣液通道和碳化液停留時(shí)間。在制堿周期結(jié)束后需要改為清洗塔,來恢復(fù)碳化塔的制堿和冷卻能力。碳化塔的清洗強(qiáng)度與氨鹽水、中和水(即預(yù)碳化液)的溫度和CO2濃度以及清洗氣量等多方面有關(guān)系。

      NaHCO3結(jié)疤主要集中在冷卻段,篩板塔與菌帽塔的冷卻面積基本相同,但冷卻小管管壁更薄,冷卻強(qiáng)度更大,這使得二次晶核更容易析出,導(dǎo)致細(xì)晶附著在冷卻小管上;另外,出堿量大也會(huì)加快碳化塔的結(jié)疤速度(實(shí)際負(fù)荷已高出20%)。當(dāng)清洗氣進(jìn)入塔底后,CO2被快速吸收,進(jìn)入到篩板層時(shí),體積已縮小約40%,篩孔氣體噴射和液體湍流強(qiáng)度不足,塔圈液位高,漏液現(xiàn)象增多,清洗效果差。

      所以,在同樣的清洗周期里,篩板塔需要更強(qiáng)的清洗強(qiáng)度。在以往的操作中,我們往往容易忽視這點(diǎn),視同菌帽塔清洗操作,造成篩板塔清洗不足。其實(shí)增加清洗氣,不僅有利于清洗堿疤,對(duì)減輕制堿塔負(fù)荷和結(jié)晶質(zhì)量也有積極作用。目前篩板塔清洗時(shí)約進(jìn)8 000 m3/h清洗氣、380 m3/h氨鹽水、控制中和水CO259 tt,以清洗氣CO240%計(jì),每1 000 m3/h清洗氣約增加1.8 tt中和水CO2。因此清洗氣可再增加2 000~3 000 m3/h,中和水濃度提高到64 tt左右,也可分中段和下段兩段進(jìn)氣來加強(qiáng)清洗。

      4.2 作制堿塔時(shí)的操控要點(diǎn)

      1)保持充足的中段氣量

      前文已經(jīng)講到,篩板塔作清洗塔時(shí)需要充足的進(jìn)氣量,而作制堿塔時(shí)更要如此。中段氣量是篩板碳化塔操作的重點(diǎn)。中段氣量越小,氣體噴射和湍流強(qiáng)度就越小,結(jié)晶顆粒就越容易沉降在篩板上,造成篩孔縮小,氣相阻力增大,造成冒塔或堵塔等現(xiàn)象。用氣量也要平穩(wěn),尤其是不能大幅度減氣。高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),建議保持中段氣量在9 000~10 000 m3/h,定中段氣量,調(diào)節(jié)下段氣。

      圖2所示是一次其他兩塔換塔導(dǎo)致F#篩板塔塔況惡化時(shí)的趨勢(shì)圖。在圖中12:00位置,壓塔時(shí)調(diào)整兩塔用氣量,使得下段氣總管壓力短時(shí)間升高,致篩板塔下段氣流量從6 200 m3/h加至7 500 m3/h,以及壓塔期間氨鹽水制堿,導(dǎo)致篩板塔中上部溫度迅速上升。操作者此時(shí)立即將中段氣從6 300 m3/h減至4 300 m3/h,下段氣從7 500 m3/h減至4 200 m3/h,總共減少約5 300 m3/h用氣量,導(dǎo)致塔壓迅速下降, 17圈溫度從74 ℃迅速降至50 ℃,反應(yīng)段快速下移,從而導(dǎo)致塔況惡化。

      圖2 大幅減少進(jìn)氣量導(dǎo)致F#篩板塔塔況惡化

      從圖中可以看出,雖然之后加入了更多的中段氣和下段氣,但是中部塔溫仍然長(zhǎng)時(shí)間提高不起來。即使塔溫上升,也很快因溫度失控而被迫減氣降溫。冷卻水出水溫度從36 ℃降到34 ℃,而且繼續(xù)在下降,說明冷卻管管壁結(jié)疤已經(jīng)在增厚,冷卻效果變差。由于篩板塔負(fù)荷大,流速快,大幅度地減氣很快影響了塔溫和出堿液溫度,更加速了冷卻小管結(jié)疤。

      所以,應(yīng)時(shí)刻保持充足的中段氣量。針對(duì)篩板塔的情況,應(yīng)加強(qiáng)換塔操作,例如:壓塔前提高制堿塔液位,降低上部溫度;提高壓塔速度,控制在10 min之內(nèi),縮短氨鹽水制堿時(shí)間;壓塔時(shí)控制進(jìn)氣流量和壓力的穩(wěn)定,減少用氣量的波動(dòng);換塔期間注意冷卻水總管壓力穩(wěn)定,防止壓力突然升高,加快冷卻管結(jié)疤。

      若出現(xiàn)輕微堵塔情況應(yīng)及時(shí)調(diào)整篩板塔的操作,穩(wěn)定塔況,延長(zhǎng)制堿周期,例如:穩(wěn)定中段氣量,減少下段氣,降低塔溫,將23圈溫度降至47~50 ℃;提高出堿液溫度至33~35 ℃,減緩結(jié)疤速度;降低塔壓至0.31~0.32 MPa。若無(wú)法穩(wěn)定塔況,應(yīng)及時(shí)換為清洗塔,以免堵塔嚴(yán)重,影響清洗效果。

      2)提高中下段氣比

      由于篩板碳化塔為上段篩板下段菌帽的特殊結(jié)構(gòu),提高中下段氣比,一是為了保證通過篩孔的氣體呈高度噴射狀;二是為了減少冷卻段堿液攪動(dòng)強(qiáng)度,降低氣液通道干擾,三是為了減少冷卻段放熱量,縮小冷卻管溫差。尤其是負(fù)荷偏低時(shí),更要注意提高中下段氣比。但過高的中下段氣比會(huì)影響結(jié)晶質(zhì)量,可提高中下段氣比至1.7~2.0左右,在兼顧結(jié)晶質(zhì)量情況下,保證篩板碳化塔的制堿周期。某堿廠中下段氣比達(dá)到了2.5,塔況好于菌帽塔。

      顯然,以上兩點(diǎn)是操作好篩板碳化塔的關(guān)鍵點(diǎn),也是增加篩板碳化塔操作彈性的關(guān)鍵所在。

      3)保持較高的生產(chǎn)負(fù)荷

      在篩板碳化塔剛投入運(yùn)行期間,操作者對(duì)其性能缺乏認(rèn)識(shí),在減量檢修期間視同菌帽塔操作,降低了篩板塔生產(chǎn)負(fù)荷,減少用氣量,導(dǎo)致塔況很快惡化,經(jīng)常堅(jiān)持不到制堿周期結(jié)束。經(jīng)過經(jīng)驗(yàn)總結(jié),鑒于菌帽塔穩(wěn)定性好和操作彈性大的特點(diǎn),通過降低菌帽塔的生產(chǎn)負(fù)荷來平衡生產(chǎn),在減產(chǎn)期間繼續(xù)保持篩板塔的高負(fù)荷和大氣量,維持放量70~100 m3/h,使塔況得到了明顯好轉(zhuǎn)。

      4)保持較高的塔壓

      透過窺視鏡觀察,同塔壓下的篩板塔的液位普遍低于菌帽塔。主要原因:一是篩板碳化塔的有效容積大,塔圈液位高于菌帽塔;二是篩板碳化塔的液層泡沫細(xì)小,液體密度相對(duì)較高;三是篩板開孔率低;四是篩板塔的用氣量大于菌帽塔。所以在相同工況下,篩板塔的塔壓會(huì)更高,這也有利于氣液傳質(zhì)。為了維持合適的液位,塔壓要適當(dāng)?shù)母哂诰敝茐A塔,正??刂圃?.328±0.005 MPa,菌帽塔塔壓控制在0.320±0.005 MPa比較合適。

      5)合理使用冷卻用水

      篩板碳化塔的冷卻強(qiáng)度高于菌帽塔,加強(qiáng)冷卻用水操作,減緩冷卻管結(jié)疤速度。注意以下幾個(gè)方面:一、緩慢調(diào)節(jié)冷卻用水;二、開涼水塔高速風(fēng)機(jī)、加循環(huán)冷卻水壓力、壓縮機(jī)出現(xiàn)故障以及大幅減量等,必須提前減少冷卻用水,防止冷卻過激;三、根據(jù)冬夏季溫差變化,合理的調(diào)整上下層冷卻出水;四、提高出堿液溫度至32±2 ℃,尤其是制堿初期,高于菌帽塔1~2 ℃。

      5 總 結(jié)

      綜上所述,φ3000篩板碳化塔得益于優(yōu)秀的塔板結(jié)構(gòu),高效的傳質(zhì)效率,在生產(chǎn)中體現(xiàn)了運(yùn)行效率高、生產(chǎn)能力強(qiáng)的特點(diǎn)。篩板碳化塔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了不能等同菌帽塔操作,尤其要注意中段氣量和中下段氣比的使用。只要我們熟悉了篩板碳化塔的特性,掌握了操控方法,就完全能夠滿足我們的生產(chǎn)需求。而兩種塔型同組運(yùn)行,通過合理地調(diào)整運(yùn)行負(fù)荷,充分地發(fā)揮了各自的優(yōu)勢(shì),為穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)做出了重要貢獻(xiàn)。

      TQ114.15

      B

      1005-8370(2016)05-10-05

      2016-05-10

      沙朝建(1986—),本科,化學(xué)工程與工藝專業(yè),工程師,現(xiàn)從事淮安堿廠生產(chǎn)調(diào)度工作。

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