吳洪枝,趙龍,張亞楠,徐旸
(海南核電有限公司,海南昌江572733)
650 MW汽輪機軸承溫度偏高原因分析與管理
吳洪枝,趙龍,張亞楠,徐旸
(海南核電有限公司,海南昌江572733)
結合某核電廠650 MW汽輪機可傾瓦軸承溫度偏高故障,介紹可傾瓦工作原理,分析溫度偏高的原因,并給出相應的解決方案。
汽輪機;可傾瓦;潤滑油;解決方案
某核電站汽輪機為哈爾濱某汽輪機廠設計制造的HN-650型汽輪機,是一臺單軸、四缸六排汽、帶中間汽水分離再熱器的反動凝汽式汽輪機,具有效率高、功率大、自動化水平高等優(yōu)點。見圖1。
圖1 機組軸系示意圖
1#機組正式投產前出現了2瓦軸承金屬溫度偏高的情況,導致機組停機轉入緊急處理。
汽輪機設有一個推力軸承和8個支承軸承?!癓EG”推力軸承位于1#低壓缸調端的軸承箱內,為單獨的滑動式自位推力軸承。在推力盤兩側的支承環(huán)內各安裝8塊可滑動的推力瓦塊,能使所有瓦塊承載均勻,而不受推力盤與軸承偏心和巴氏合金厚度不均的影響。采用“LEG”軸承,較大的減少推力軸承的耗功,提高了機組出力。高壓轉子和低壓轉子的支持軸承均采用四瓦塊可傾瓦軸承,在溫度變化時可保持對中,并且可傾瓦塊外用球面調整銷支承在軸承套內,自位性能好。
2.1 溫度信號誤報警
由于電廠運行環(huán)境復雜,DCS系統(tǒng)中顯示的溫度信號不一定能完全反應實際的溫度值,需保證溫度測量準確才能進一步分析問題發(fā)生的原因。
DCS與溫度測量裝置之間距離較長,如電纜屏蔽失效易發(fā)生信號干擾,導致溫度測量錯誤,溫度測量裝置損壞也會使DCS收到錯誤的溫度信號。為使錯誤概率減少至最小,一般在同一測點處布置AB兩路溫度測量裝置(一般為熱電偶),如果軸承溫度發(fā)生變化,則DCS收到的兩列溫度信號數值應該同向變化,且數值相差較小。故可通過比對兩個溫度信號值才能初步判定是否出現溫度信號錯誤。通過對拆除軸承進行烘烤加溫現場測溫同時比對DCS側溫度示數,可以最終判定溫度信號的正確性。
2.2 潤滑油溫過高
軸承與軸之間通過潤滑油形成一定厚度的油楔,減少軸承摩擦并通過潤滑油的不斷循環(huán)帶走摩擦產生的熱量,使軸承溫度保持在一個較為穩(wěn)定的范圍內。若潤滑油循環(huán)系統(tǒng)散熱不良,使?jié)櫥蜏囟冗^高,則將使?jié)櫥偷睦鋮s作用降低,使軸承溫度升高。同時潤滑油溫度過高會導致潤滑油黏稠度降低,使軸承中的潤滑油油楔的剛性和厚度降低,使油膜承載力減小,最終可能使油楔破裂。當油楔破裂則會導致軸承摩擦瞬間增大,使軸承溫度直線上升,甚至可能發(fā)生軸承咬合的現象。通過潤滑油系統(tǒng)各部位油溫數據變化趨勢可以確定油溫過高原因。
2.3 潤滑油質較差
潤滑油應為純度較高的油脂,保持一定的流動性和油膜的正確形成。若油質較差,則可能使油膜無法保持完整,較大的雜質顆粒極易劃傷軸承金屬表面,導致磨粒磨損的發(fā)生。線狀劃傷極易引起潤滑油泄漏、油膜失效并降低動壓軸承的承載力。通過對潤滑油的油質進行分析,并比對劃傷外觀可以確定油質情況。
2.4 球面銷及墊片卡澀
軸瓦背面裝配有球面銷和墊片,在軸承運行狀態(tài)變化時使油楔保留一定的調整空間,使軸承具有自位性能,加強軸承的穩(wěn)定性。當球面銷及墊片出現故障時,可能導致軸瓦卡澀,使軸承下邊部分軸瓦載荷分部不均勻,使局部載荷升高、油楔厚度降低,導致軸承摩擦,使軸承溫度上升。通過檢查球面銷及墊片狀態(tài)可以確定球面銷及墊片的故障。
2015年12月某核電站1#汽輪機組進行168前試運沖轉,掛閘后,機組轉速開始升高,過程中隨轉速升高,各軸瓦溫度緩慢爬升,至1100 r/min短暫穩(wěn)定時,1#軸瓦溫度約52℃,2#軸瓦溫度約81℃,隨后繼續(xù)提高汽輪機轉速,通過1190 r/min時刻,2#、3#軸瓦振動值出現明顯峰值,其中3#軸瓦振動峰值達約170 μm,2#瓦溫達約105℃,繼續(xù)升速中,2塊瓦溫度最高達約123℃,至2850 r/min時,2#,3#軸瓦振動值在80 μm以下,而2#軸瓦溫度約95℃,由于2#瓦溫度表現異常,主控進行打閘。打閘后,在汽機轉速下降過程中2#瓦溫度峰值達到約140℃,并有反復上下波動的情況。在汽機惰轉時,2塊瓦溫度緩慢下降至約60℃,機組轉入緊急處理中。
3.1 原因分析
停機檢查后發(fā)現:下部的2塊瓦塊已經磨損,因此可以認定2#瓦溫偏高的主要原因有3點。
(1)軸瓦局部發(fā)生磨損情況后,軸瓦間隙中存油量不足,油膜建立不良,導致瞬間潤滑油的冷卻和潤滑效果變差。
(2)軸瓦磨損后產生的烏金碎片阻礙潤滑油流動,導致冷卻效果惡化。
(3)升速至2850 r/min過程中,2塊瓦之間的研磨引起了3#軸瓦的較高振動,進一步促進了2#軸瓦溫度升高。
3.2 處理方案
(1)組織現場人員檢查軸瓦烏金,對損傷的軸瓦進行修刮,使用芯軸檢查軸瓦曲率等相關參數,復核軸瓦和轉子接觸狀況。
(2)組織廠家人員使用砂紙、潤滑油對軸頸進行研磨。
(3)檢查軸瓦頂隙及瓦口間隙、軸系中心,并調整至合格水平。
(4)啟動潤滑油凈化系統(tǒng)進行潤滑油循環(huán)、凈化。機組啟動后,各項指標優(yōu)良。
在對2#軸瓦修刮并調整軸系中心后重新啟動汽輪機進行帶核蒸汽沖轉,2#軸承溫度、潤滑油溫度和軸承振動值均正常。故軸承潤滑油潤滑效果差導致了一系列潤滑惡化,如導致了2#軸瓦溫度持續(xù)升高,致使發(fā)生燒瓦的現象。汽輪機的軸承運行參數直接反應汽輪機的運行狀態(tài),在運行過程中需高度重視軸承的狀態(tài),保證機組的安全運行;在維修過程中需注意軸承的檢測和維護,避免雜質和潤滑不暢導致的潤滑持續(xù)惡化。
[1]李燦志.1000MW汽輪機低壓缸軸瓦溫度高原因分析及處理[J].科技展望,2015,(19).
[2]阮圣奇,胡中強,劉慶剛,張輝.汽輪機軸承金屬溫度偏高原因分析[J].發(fā)電設備,2013,(1).
〔編輯 王永洲〕
TM623
B 0前言
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.10