朱傳鵬+賀莉+趙永康
[摘 要]百萬千瓦超超臨界機組是火電廠發(fā)展的方向,如何做好百萬千瓦超超臨界機組熱控生產(chǎn)準備是擺在每一個熱控技術(shù)人員面前思考的重要課題。本文通過分析1000MW機組基建過程和投產(chǎn)后發(fā)生的十五起由于熱控原因?qū)е聶C組跳閘事件,從設(shè)備制造、系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備安裝、機組調(diào)試運行等方面,分析故障類型和原因,提出有針對性的防范措施,為新建機組熱控設(shè)備安裝調(diào)試和生產(chǎn)運行管理提供參考,保證同類型機組已經(jīng)發(fā)生的重大問題不重復(fù)發(fā)生,重復(fù)性故障得到有效控制,提升新建機組設(shè)備的可靠性。
[關(guān)鍵詞]機組跳閘;原因分析;防范對策
中圖分類號:TK284 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)25-0052-02
1 主機設(shè)備簡介
國華電力公司自2009年9月21日寧海6號機組第一臺1000MW機組投產(chǎn)以來,先后投產(chǎn)了8臺機組,容量8000MW,其中寧海、臺山和徐州電廠1000MW機組三大主機設(shè)備相同,鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運行直流燃煤鍋爐,汽輪機為上海電氣集團股份有限公司生產(chǎn)的高效超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機,發(fā)電機選用上海電氣集團引進西門子技術(shù)制造的水-氫-氫冷卻發(fā)電機。綏中電廠兩臺1000MW機組鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運行直流爐、單爐膛、前后墻對沖燃燒、低NOX旋流燃燒器、一次中間再熱、半露天布置、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型布置的燃煤鍋爐,汽輪機由東方汽輪機廠、日立制造,發(fā)電機由東方電氣股份有限公司、日立制造。
2 同類型設(shè)備發(fā)生過的主要技術(shù)問題
通過對國華電力1000MW機組基建過程和投產(chǎn)后發(fā)生的主要熱控技術(shù)問題和重復(fù)性問題進行統(tǒng)計和分析,歸納出機組調(diào)試生產(chǎn)期間發(fā)生的主要問題15項。其中與設(shè)備接線不牢固導(dǎo)致機組跳閘的有4起、機組調(diào)試導(dǎo)致跳閘的事件有3起、電動調(diào)節(jié)執(zhí)行器故障導(dǎo)致的機組跳閘5起、與邏輯不嚴謹、定值不合理有關(guān)的事件有3起。
2.1 熱工設(shè)備接線問題
2.1.1 設(shè)備接線松動導(dǎo)致機組跳閘的事件有4起
①2009年10月2日,某電廠6號機組由于1、2號高調(diào)門跳機電磁閥2號接線端子松動,如圖1所示,造成2號高調(diào)門電磁閥2失電動作,使EH油回油管路導(dǎo)通,EH油壓低,ETS保護動作跳機。
②2010年1月1日, 某電廠3號機組在整套啟動過程中,由于DCS電子間MFT控制柜內(nèi)硬接線松動引發(fā)MFT誤動,MFT動作。
③2010年01月24日,某電廠3號機組做甩50%負荷試驗,由于#1中調(diào)門快關(guān)電磁閥接線松動脫落,甩負荷時汽輪機轉(zhuǎn)速至3390r/min,電超速保護3300r/min,機械超速保護3280r/min均動作正常,機組跳閘試驗不合格。
④2011年3月10日,某電廠41一次風機電動執(zhí)行器內(nèi)部指令與反饋公用信號線由于振動在插頭接線端子處虛接,如圖2所示,導(dǎo)致一次風量調(diào)節(jié)不穩(wěn),所有燃料喪失,MFT保護動作。
2.1.2 原因分析
①是2號高調(diào)門電磁閥裝在2號高調(diào)門上,機組運行時產(chǎn)生的振動使接線端子松動,廠家提供的DEH邏輯設(shè)計中防止保護誤動的措施不夠完善,在控制邏輯中,當單個跳閘電磁閥失電動作時,僅將該調(diào)門關(guān)閉,沒有考慮到單個跳閘電磁閥失電打開時,調(diào)門伺服閥指令仍存在,跳閘電磁閥打開使調(diào)門伺服閥EH油回油管路導(dǎo)通,造成EH油壓低。②是專業(yè)人員對百萬機組MFT保護邏輯采用反邏輯(失電保護跳閘)帶來的設(shè)備風險評估不足。在邏輯組態(tài)保護控制的選擇上只關(guān)注保護設(shè)計的安全性,忽略了控制回路的可靠性。③是基建期間生產(chǎn)準備人員設(shè)備責任制落實的不徹底不到位,生產(chǎn)管理人員工作經(jīng)驗不足,基建安裝期間對重要保護的電磁閥、傳感器、MFT控制柜和重要電動執(zhí)行裝置等接線端子進行跟蹤檢查記錄不到位,沒有及時發(fā)現(xiàn)問題,給機組安全運行埋下隱患。④是為規(guī)避一個風險卻帶來另一個更大安全隱患。 2010年6月,某電廠41引風機由于振動使靜葉調(diào)節(jié)執(zhí)行裝置內(nèi)組合傳感器磁環(huán)脫落,導(dǎo)致機組跳閘。事件發(fā)生后,生產(chǎn)管理人員沒有對引風機、送風機、一次風機電動調(diào)節(jié)執(zhí)行裝置采取有效的加固方式,而是采用引風機、送風機、一次風機電動控制執(zhí)行裝置與附近鋼梁通過槽鋼和鐵絲連接的方式消除振動,加劇了送風機、一次風機電動調(diào)節(jié)執(zhí)行裝置振動。2011年1月,該廠停備消缺期間對41一次風機電動調(diào)節(jié)執(zhí)行裝置進行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制板件固定螺絲由于振動發(fā)生過斷裂問題,在檢查處理過程中專業(yè)人員對設(shè)備的了解和掌握程度不足,發(fā)現(xiàn)問題后不能準確的判斷出設(shè)備故障點,對一次風機動葉擋板的頻繁波動現(xiàn)象沒有及時組織分析,沒有采取有效的防范措施,致使2個月后(3月10日)41一次風機電動調(diào)節(jié)執(zhí)行裝置發(fā)生故障,導(dǎo)致該廠4號機組跳閘。
2.1.3 防范對策
對百萬機組保護邏輯由于采用反邏輯帶來的風險要進行學習掌握,DCS邏輯設(shè)計中防止保護誤動的措施要完善。對上汽的跳閘電磁閥、調(diào)門伺服閥的結(jié)構(gòu)認識要清楚,對這兩個閥門進油、回油管路相關(guān)性要綜合考慮。熱控設(shè)備安裝接線期間,根據(jù)熱控系統(tǒng)的重要性程度、可靠性程度、安裝調(diào)試節(jié)點,結(jié)合生產(chǎn)準備人員的技術(shù)特長和工作經(jīng)驗合理安排跟蹤人員。對一些非常重要的如DEH系統(tǒng)、接地系統(tǒng)、TSI系統(tǒng)、隱蔽系統(tǒng)等在安裝后安排監(jiān)理、技術(shù)人員檢查確認。生產(chǎn)準備人員在機組調(diào)試前要對熱工保護聯(lián)鎖回路接線進行了復(fù)核校對,確保保護聯(lián)鎖回路接線的正確性,對機組運行中主要保護系統(tǒng)存在的由于接線松動造成保護誤動的風險進行評估,對重要保護的電磁閥、傳感器等接線端子牌進行檢查和緊固。
2.2 機組調(diào)試方面的問題
2.2.1 與調(diào)試有關(guān)的事件有3起
①某電廠6號機組調(diào)試期間,在進行送風機RB試驗試驗過程中,由于給水流量PID調(diào)節(jié)器塊內(nèi)輸出限制,內(nèi)部設(shè)置給水泵上升速率為300rpm/min,且模塊抗積分飽和,不下降到底不能回調(diào),造成給水流量低低保護動作,鍋爐MFT動作。
②某電廠1號機組調(diào)試期間,引風機機RB試驗過程中,MEH對汽動給水泵轉(zhuǎn)速在PID內(nèi)部限制為600rpm/min,轉(zhuǎn)速設(shè)置為4120rpm,實際轉(zhuǎn)速4790rpm,在調(diào)節(jié)器積分作用下,轉(zhuǎn)速迅速下降到2800rpm,給水流量低到827T/H,鍋爐MFT動作。
③某電廠3號機組進行31號一次風機RB試驗過程中,相對于鍋爐煤量和風量,給水流量自動調(diào)節(jié)下調(diào)較快,導(dǎo)致鍋爐內(nèi)壓力高于鍋爐上水壓力,給水動力不足,造成給水流量低低保護動作,鍋爐MFT,MFT動作后沒有聯(lián)跳汽動給水泵。
2.2.2 原因分析
在機組調(diào)試期間,熱控邏輯的修改內(nèi)容較多,在進行單臺汽泵最大出力等試驗時,為保證調(diào)試安全和效果,對給水流量PID調(diào)節(jié)器的輸出和汽動給水泵轉(zhuǎn)速速率等邏輯和參數(shù)進行修改限制,邏輯參數(shù)修改后沒有及時進行登記和記錄,在機組RB試驗前,調(diào)試單位和生產(chǎn)部門也沒有對修改過的參數(shù)認真進行檢查核對,沒有及時對限制數(shù)值進行恢復(fù),在機組RB過程中由于MEH控制系統(tǒng)數(shù)值限制,使給水流量控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致給水流量低低保護動作,鍋爐MFT。
機組在整套啟動過程中,為保證機組能夠順利點火和試驗,需要對個別聯(lián)鎖開關(guān)量信號進行解線(硬回路聯(lián)鎖信號需要打開MFT柜內(nèi)端子排上的硬接線)或仿真,調(diào)試人員將MFT動作聯(lián)跳給水泵汽輪機接線打開后,調(diào)試人員未對解線情況進行記錄,電廠調(diào)試跟蹤人員也沒有起到很好的監(jiān)督作用,機組啟動前沒有將MFT動作聯(lián)跳給水泵汽輪機接線恢復(fù)。
2.2.3 防范對策
調(diào)試單位在調(diào)試期間的設(shè)備異動、DCS邏輯仿真、參數(shù)修改和在MFT柜內(nèi)端子排解線等工作要有詳細的記錄,生產(chǎn)部門相關(guān)跟蹤人員也要認真記錄并在機組啟機前對熱工表計、DCS系統(tǒng)控制柜、MFT出口柜、DEH/MEH/TSI/MTSI系統(tǒng)控制柜內(nèi)接線認真檢查,發(fā)現(xiàn)異常要與調(diào)試單位和施工單位認真聯(lián)系并盡快恢復(fù),最大限度地消除設(shè)備存在的缺陷和隱患。新建機組要完善異動流程,從審批、實施、校驗傳動、培訓等幾個方面加強管理。
在機組啟動前一定要認真核實設(shè)備的實際狀態(tài),試驗前檢查控制邏輯有無限制和強制條件,對設(shè)備異常變動要找到根源、查明原因,對永久性變更要完成相關(guān)的審批流程(工程期要有設(shè)計變更)。在調(diào)試合同中明確了效益調(diào)試費,制定詳細的調(diào)試費兌現(xiàn)細則,在正常調(diào)試方案的基礎(chǔ)上應(yīng)增加設(shè)備系統(tǒng)優(yōu)化運行、節(jié)能降耗的具體要求,使各設(shè)備參數(shù)與系統(tǒng)達到最佳匹配,重點關(guān)注燃\水比、風\燃比、交叉限制、加速度控制等技術(shù)指標。
2.3 執(zhí)行器故障問題
2.3.1 電(氣)動執(zhí)行器故障導(dǎo)致機組跳閘的事件有5起
①2010年6月24日,某電廠6號機組真空破壞門自動開啟,低真空保護動作跳閘。
②2010年6月28日,某電廠4號機組靜葉調(diào)節(jié)電動執(zhí)行器內(nèi)組合傳感器傳動齒輪磁環(huán)脫落,導(dǎo)致引風機全開,電機電流保護動作41引風機跳閘,在RB動作過程中,42引風機跳閘,鍋爐MFT。
③2011年2月15日,某電廠5號發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門西門子定位器故障,造成冷氫溫度調(diào)節(jié)門關(guān)閉,使冷氫溫度上升到ETS保護動作值,發(fā)電機組跳閘。
④2011年3月10日,某電廠4號41一次風機由于電動執(zhí)行器內(nèi)部指令與反饋公用信號線在插頭接線端子處虛接,導(dǎo)致一次風量調(diào)節(jié)不穩(wěn),所有燃料喪失,MFT保護動作。
⑤2011年5月6日,某電廠#4機組VV閥氣動頭供氣管從卡套內(nèi)脫出,VV閥失氣全開,ETS保護動作,機組跳閘。
2.3.2 原因分析
專業(yè)對熱工設(shè)備的日常點檢存在漏洞,不能有效的發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常狀況。對設(shè)備的了解和掌握程度不足,專業(yè)技能掌握不深,發(fā)現(xiàn)設(shè)備歷史曲線異常后,不能準確的判斷出設(shè)備故障點。機組跳閘前,電動(氣動)調(diào)節(jié)執(zhí)行裝置反饋和指令跟蹤不好,反饋大幅波動,熱控人員在日常曲線檢查過程中沒有能夠及時發(fā)現(xiàn),運行人員在歷史曲線檢查中也沒有及時發(fā)現(xiàn)。機組檢修后專業(yè)對重要氣動執(zhí)行器氣源管路和接頭的巡視檢查存在不足,對設(shè)備檢修后拆卸腳手架過程中可能誤碰周圍熱控設(shè)備的風險評估存在不足。
2.3.3 防范對策
制定調(diào)節(jié)品質(zhì)歷史曲線檢查和熱工設(shè)備狀態(tài)評價的管理規(guī)定,責任人要按照要求定期對所轄設(shè)備進行點檢和歷史曲線分析;熱工加強應(yīng)知應(yīng)會技能培訓工作,加強對二十五項反措等相關(guān)制度和標準的學習;運行人員要加強設(shè)備的運行狀態(tài)的監(jiān)視工作,熱控和運行專業(yè)管理人員要對所轄系統(tǒng)進行定期查看,強化專業(yè)對設(shè)備的現(xiàn)場精密點檢的力度。根據(jù)機組運行的實際工況,修改冷氫報警定值,并梳理重要信號的報警定值。增加重要氣動調(diào)節(jié)門指令與反饋大偏差報警,針對比較重大的缺陷,熱工編寫相應(yīng)的設(shè)備故障處理操作卡,通過不斷完善操作卡,可以縮短消缺時間和減少人員誤操作,提高工作效率。機組檢修后對氣動執(zhí)行器的氣源管路和接頭等進行重點檢查,防止拆卸腳手架過程中,由于腳手桿誤碰到氣動執(zhí)行器氣源管路,導(dǎo)致氣動執(zhí)行器氣源管脫落事件的發(fā)生。
2.4 邏輯組態(tài)方面的問題
2.4.1 與邏輯不嚴謹、定值不合理有關(guān)的事件有3起
①某電廠7號機組調(diào)試期間,7A送風機手動跳閘后,7A引風機連鎖跳閘,RB動作,7B引風機超馳開啟85%,7B引風機超過額定電流退出自動,引發(fā)燃料退出自動,不再進一步減煤,水量減少到對應(yīng)負荷,運行人員手動停磨煤機和手動加水幅度不足,造成煤水比失調(diào),分離器出口溫度達到493度,水冷壁溫度高保護動作,鍋爐MFT。
②某電廠6號機組調(diào)試期間,進行給水泵RB試驗時,在超馳加速過程中,泵轉(zhuǎn)速上升過快,給水泵入口補水不足,造成給水泵入口壓力和除氧器壓力差壓大于1MPA,機組保護動作跳閘。
③某電廠2號機組調(diào)試期間,由于1號機組并網(wǎng)瞬間,2號機組有功功率瞬間波動20%,觸發(fā)引風機、 一次風機、送風機、空預(yù)器、給水泵、磨煤機RB同時動作,給水量增加致使主汽溫度急劇下降,運行人員手動MFT。
2.4.2 原因分析
RB是機組工況劇烈變化的控制功能,因此對控制策略、參數(shù)整定以及相關(guān)控制系統(tǒng)要求較高。國內(nèi)DCS組態(tài)大多數(shù)情況是根據(jù)鍋爐廠家提供的控制策略進行組態(tài),國外公司設(shè)計的RB控制策略和回路設(shè)計較為復(fù)雜,需要進行大量的實驗數(shù)據(jù),然后進行優(yōu)化,而目前國內(nèi)電廠基建期間由于受到工程建設(shè)時間限制,大多要求機組整套啟動后,盡快玩完成各項試驗,使機組盡快進入168小時運行。由于調(diào)試時間較短,例如“泵轉(zhuǎn)速超馳給位調(diào)節(jié)回路”的功能調(diào)試還沒有起到作用,水/燃比調(diào)節(jié)參數(shù)整定還沒有進一步優(yōu)化等。
2.4.3 防范對策
在機組停運的情況下,按設(shè)計的功能依次模擬RB產(chǎn)生的條件,進行RB功能模擬試驗。試驗中,主要應(yīng)檢查以下一些內(nèi)容:所有的RB數(shù)字量輸入回路能夠正確動作;負荷運算回路、負荷指令變化速率等RB控制參數(shù)己正確設(shè)定;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)輸出至FSSS系統(tǒng),除磨煤機RUNBACK外,其它RUNBACK發(fā)生后,F(xiàn)SSS將按一定的時間間隔以從下往上的順序跳磨煤機、給煤機,直至與要求的負荷相匹配。在進行RB動態(tài)試驗之前,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及控制子系統(tǒng)已正常投用,并完成相應(yīng)的定值擾動和負荷擺動試驗,調(diào)節(jié)品質(zhì)合格;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在TF方式下的定值擾動試驗合格,調(diào)節(jié)品質(zhì)符合要求。
3 結(jié)束語
新(擴)建機組熱控人員應(yīng)深度參與DCS組態(tài)、熱工設(shè)備安裝和調(diào)試工作,既促進熱工人員的培訓,又可以保證設(shè)備投產(chǎn)后我們能夠自主維護,避免控制設(shè)備黑匣子產(chǎn)生。當設(shè)備發(fā)生故障后,能夠及早發(fā)現(xiàn),做到自主分析和處理,避免由于發(fā)現(xiàn)和處理不及時導(dǎo)致停機事件的發(fā)生。熱工對DCS、DEH、ETS和MEH等控制系統(tǒng),要嚴格按照《二十五項反事故措施》的要求排查影響系統(tǒng)安全的各種因素,制定反事故措施。防止因誤操作引起機組停運事件,熱工保護動作后,應(yīng)立即查明原因,制定有效措施,杜絕原因不明,措施不到位而強行啟動機組,造成保護再次動作跳機。針對比較重大的缺陷,熱工編寫相應(yīng)的設(shè)備故障處理操作卡,通過不斷完善操作卡,可以縮短消缺時間和減少人員誤操作,提高工作效率。
參考文獻:
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[4] 張磊,超超臨界火電機組集控運行. 電力電力出版社,2008
作者簡介:
朱傳鵬(1985.4),男,漢族,工程師,工程碩士和工商管理碩士,山東滕州人,從事神華國華壽光發(fā)電有限責任公司行政人事工作。
賀莉(1984.9),女,漢族,工程師,本科,遼寧昌圖人,從事神華國華壽光發(fā)電有限責任公司生產(chǎn)計劃和費用管理工作。
趙永康(1970.9),男,漢族,高級工程師,工程碩士,內(nèi)蒙古奈曼旗人,從事神華國華壽光發(fā)電有限責任公司2×1000MW超超臨界機組熱控檢修主管。