王秀紅(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
降低注水泵能耗的可行性措施
王秀紅(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
結(jié)合大慶油田某采油廠聯(lián)合站備用注水泵耗電量較高的現(xiàn)狀和存在問題,進(jìn)一步著重研究降低能耗的技術(shù)措施。通過(guò)分析注水泵耗能高的主要原因,提出了五種降低注水泵耗電量的可行性措施,即選用高性能參數(shù)相適合的新型泵、對(duì)泵進(jìn)行減級(jí)及車削葉輪外徑的技術(shù)改造、優(yōu)選小流量泵、安裝高壓防垢機(jī)械密封裝置、強(qiáng)化操作人員的技能培訓(xùn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,使注水泵合理控制運(yùn)行在最佳工況區(qū),注水泵的綜合耗電量平均每日降低1.554×104kWh。
注水泵;降低能耗;措施
注水泵是聯(lián)合站耗電量較高的機(jī)泵設(shè)備。目前各油田注水量較多,配置的注水泵流量和揚(yáng)程也較高,因此注水泵耗電量較高。以某聯(lián)合站為例,共4臺(tái)注水泵,耗電量占全站總耗電的70%,常運(yùn)行的型號(hào)為DFJ300-150×100的1#注水泵,平均單耗小于6.2 kWh/m3,在油田注水單耗指標(biāo)范圍內(nèi)。其它備用注水泵的運(yùn)行單耗平均為8.7 kWh/m3,1#注水泵在檢修維護(hù)或其它故障停運(yùn)時(shí)就要運(yùn)行單耗較高的備用注水泵。調(diào)查統(tǒng)計(jì)1#注水泵平均每年倒泵停運(yùn)累計(jì)時(shí)間為80天,當(dāng)月注水泵綜合耗電比其它月高出10.86×104kWh,因此降低備用注水泵的耗電量是急需解決的問題。
1.1 設(shè)備陳舊性能低
對(duì)備用注水泵逐一進(jìn)行查看分析,型號(hào)為DFJ250-150×11的2#注水泵單耗平均為8.57 kWh/m3,泵效平均為58.48%。分析其單耗高、泵效低的原因是該泵是運(yùn)行21年的陳舊老泵,其運(yùn)轉(zhuǎn)各部件磨損較嚴(yán)重,運(yùn)行流量為165 m3/h,電流為155 A,配用電動(dòng)機(jī)功率為2000 kW,電動(dòng)機(jī)的配置也偏高。
1.2 泵壓高、流量低
對(duì)備用的3#注水泵進(jìn)行調(diào)查分析,其型號(hào)為DFJ155-170×10,調(diào)查發(fā)現(xiàn)3#注水泵運(yùn)行泵效平均為58.67%,運(yùn)行單耗平均為8.9 kWh/m3。通過(guò)調(diào)查分析3#注水泵泵效低、單耗高的原因是該注水泵揚(yáng)程高為1700 m,泵壓高為17.9 MPa,由泵的性能曲線可知,當(dāng)泵壓越高時(shí)流量就越低。該泵額定流量為155 m3/h,而實(shí)際流量只能達(dá)到118 m3/h,根據(jù)注水泵單耗公式可知,在電壓電流不變的情況下,流量越小單耗越高,耗電量就越大。所以該注水泵單耗高的主要原因是由于泵壓過(guò)高、流量過(guò)低所致。
2.1 更新機(jī)泵設(shè)備
更新運(yùn)行多年且無(wú)改造價(jià)值的2#注水泵及電動(dòng)機(jī)。根據(jù)該泵的性能參數(shù)(流量、揚(yáng)程等)選擇滿足實(shí)際生產(chǎn)需求的高性能匹配泵及電動(dòng)機(jī)。更新后運(yùn)行3個(gè)月,2#注水泵泵效上升了12.29%,單耗下降了2.39 kWh/m3,每天節(jié)約電量為9751 kWh(表1)。
2.2 改造泵體
1)減級(jí)。從上述的調(diào)查原因分析中得知3#注水泵揚(yáng)程高、泵壓高,泵級(jí)數(shù)為10級(jí),單級(jí)揚(yáng)程為170 m,為減小揚(yáng)程、降低泵壓可采取減級(jí)的方法,減掉末級(jí)葉輪后的揚(yáng)程和泵壓完全可以滿足生產(chǎn)需求[1]。通過(guò)減掉末級(jí)葉輪,3#注水泵揚(yáng)程、泵壓、電流、單耗均下降,每天節(jié)約耗電量為5866 kWh(表2)。
2)車削葉輪外徑方法。3#注水泵減級(jí)后的泵壓為16.2 MPa,對(duì)實(shí)際生產(chǎn)需求來(lái)說(shuō)仍較高,注水單耗也超出規(guī)定的指標(biāo)數(shù)值6.2 kWh/m3,降低耗能仍需挖潛。根據(jù)泵的單級(jí)揚(yáng)程數(shù),若再減掉一級(jí)葉輪估算泵壓將降為14.5 MPa,生產(chǎn)需求是注水壓力大于15.0 MPa,則不能滿足生產(chǎn)需求,應(yīng)采取車削葉輪外徑的方法來(lái)降低揚(yáng)程,降低泵壓。由切割定律[2]公式:,式中:H、H′——切割前、切割后的揚(yáng)程,m;D2、D2′——切割前、切割后的葉輪外徑,mm。具體計(jì)算后根據(jù)油田生產(chǎn)需求選取泵壓為15.3 MPa、揚(yáng)程為1450 m、葉輪外徑為333 mm這組切割后的數(shù)據(jù)。從表3中可以看出,切割后的3#注水泵揚(yáng)程、泵壓、單耗都下降,泵效有所上升,每天節(jié)電量為2850 kWh。
表1 2#注水泵更新前后運(yùn)行情況對(duì)比
表2 3#注水泵減級(jí)前后運(yùn)行效果對(duì)比
表3 3#注水泵車削葉輪外徑前后運(yùn)行效果對(duì)比
2.3 優(yōu)選小流量泵
若使用小流量泵運(yùn)行即可滿足生產(chǎn)實(shí)際需求,則首選小流量泵,可節(jié)約部分電能。在已有性能參數(shù)合適的小流量泵時(shí),更適合對(duì)注水泵進(jìn)行調(diào)換,例如注水在實(shí)行清污分注時(shí),至少需運(yùn)行2臺(tái)泵,根據(jù)生產(chǎn)需要就可以換成小流量的泵進(jìn)行分注。對(duì)4#注水泵進(jìn)行調(diào)換,由原型號(hào)為DFJ155-170×10調(diào)換為型號(hào)DF100-150×10,同時(shí)調(diào)配與之相匹配的電動(dòng)機(jī)。4#注水泵換小流量泵后,泵效上升13.21%,注水單耗下降了2.42 kWh/m3,達(dá)到指標(biāo)要求,更換小流量泵每日節(jié)電量為4762 kWh。
2.4 安裝高壓防垢機(jī)械密封裝置
該注水站的注水泵均為填料密封,因填料密封性能較差,工人維護(hù)工作量較大,又可導(dǎo)致泵耗能高。將常用的2臺(tái)注水泵安裝高壓防垢機(jī)械密封裝置,安裝后的注水泵運(yùn)行電流得到下降,如2#注水泵,在流量不變的情況下,電流降低了2 A,單耗下降了0.13 kWh/m3,日節(jié)約電量為530 kWh。安裝高壓防垢機(jī)械密封裝置運(yùn)行6個(gè)月,泵密封狀態(tài)運(yùn)行穩(wěn)定無(wú)泄漏,摩擦功率小,耗電量下降[3]。
2.5 加強(qiáng)技術(shù)管理
加強(qiáng)注水、污水、清水三水崗位人員的技能培訓(xùn),強(qiáng)化三水崗位之間的緊密配合。進(jìn)行理論與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作培訓(xùn)考核,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制閘門的穩(wěn)定,實(shí)行平穩(wěn)注水,加強(qiáng)注水泵機(jī)組的保養(yǎng)維護(hù)力度,降低注水泵的各種能量損失,保證泵運(yùn)行在最佳工況區(qū)。
1)經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)對(duì)備用泵采取不同的節(jié)能措施,2#、3#、4#注水泵總平均單耗下降2.59 kWh,注水量按平均每天6000 m3計(jì)算,日節(jié)約電量為1.554×104kWh,每年備用泵平均運(yùn)行時(shí)間為80天,年節(jié)約電量為 124.32×104kWh,電價(jià)按0.625元/kWh計(jì)算,節(jié)約77.7萬(wàn)元,更新調(diào)換的機(jī)泵都是采油廠內(nèi)已有設(shè)備的調(diào)換不算做投入費(fèi)用,去掉其它投入費(fèi)用4萬(wàn)元,則年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為73.7萬(wàn)元。
2)社會(huì)效益。通過(guò)安裝高壓防垢機(jī)械密封裝置,減輕了維修及管理人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和管理難度,提高了工作效率。
通過(guò)對(duì)備用注水泵進(jìn)行更新、技術(shù)改造等措施,保證泵平穩(wěn)控制運(yùn)行在最佳工況區(qū),使其在滿足生產(chǎn)需求的情況下耗電量最小,解決了注水泵單耗指標(biāo)超標(biāo)問題,全面降低了注水泵的綜合耗電量。據(jù)統(tǒng)計(jì),通過(guò)對(duì)備用注水泵采取不同機(jī)泵不同的節(jié)能措施,注水泵綜合耗電量顯著下降,年節(jié)約電量可達(dá)124.32×104kWh,同時(shí)取得較好的社會(huì)效益,達(dá)到了理想的節(jié)能降耗效果。
[1]李建.淺談如何搞好聯(lián)合站節(jié)能降耗[J].科技論壇,2009(1):6.
[2]汪云瑛,張湘亞.泵和壓縮機(jī)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1985:189-190.
[3]秦忠,魏厚瑤.油田高壓注水泵機(jī)械密封新技術(shù)[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2011(8):13.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.01.013
2016-08-12
(編輯 張馨怡)
王秀紅,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事油田地面工程管理工作,E-mail:wxiuhong@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶市第五采油廠第五油礦,163513。