陳尊仲
寧波海越新材料有限公司 寧波 315803
60萬噸/年異辛烷生產(chǎn)裝置魯姆斯工藝簡介
陳尊仲*
寧波海越新材料有限公司 寧波 315803
浙江寧波某公司60萬噸/年異辛烷裝置,是目前世界上單套最大規(guī)模工業(yè)異辛烷生產(chǎn)裝置,采用Lummus公司硫酸法烷基化技術(shù)CDAlky工藝,也是CDAlky工藝首套實(shí)現(xiàn)工業(yè)化裝置。2014年7月裝置成功產(chǎn)出合格工業(yè)異辛烷產(chǎn)品。
硫酸法烷基化 最大規(guī)模 CDAlky
工業(yè)異辛烷是以三甲基戊烷為主的一種飽和烴,因具有較高的辛烷值,不含有芳烴、烯烴、硫等優(yōu)點(diǎn),是清潔汽油最佳添加組分,對進(jìn)一步提高汽油品質(zhì)、減少汽車尾氣排放、有效改善大氣環(huán)境具有重要意義。
目前工業(yè)異辛烷生產(chǎn)方法主要有硫酸法、氫氟酸法和固體酸法等。固體酸催化劑研究雖然目前已經(jīng)取得了較大的進(jìn)展,但尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用;氫氟酸因存在嚴(yán)重的環(huán)境污染和健康威脅,目前氫氟酸法生產(chǎn)裝置日益受限制;硫酸法是目前國內(nèi)外普遍采用的工藝,主要以杜邦(Dupont)公司STRATCO工藝、魯姆斯(Lummus)公司CDAlky工藝、??松梨?ExxonMobil)公司SA工藝為代表,目前杜邦公司STRATCO工藝應(yīng)用最為廣泛。與其他硫酸法工藝相比,Lummus公司CDAlky工藝研發(fā)及工業(yè)化時間較晚,但有著顯著的優(yōu)點(diǎn),比如:反應(yīng)溫度低(小于-3℃),有效抑制副反應(yīng)發(fā)生,異辛烷產(chǎn)品選擇性高,辛烷值高;采用立式反應(yīng)器,酸、烴在專有結(jié)構(gòu)填料上接觸反應(yīng),無需轉(zhuǎn)動攪拌器,降低操作故障率,減少酸耗、能耗;采用高效聚結(jié)器,取消了反應(yīng)產(chǎn)物的酸洗、堿洗工序,減少了裝置投資和設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等。
異辛烷生產(chǎn)的主反應(yīng)為烷基化反應(yīng),即:異丁烷與輕烯烴(如丁烯)在硫酸催化作用下反應(yīng)生成高辛烷值的三甲基戊烷(為224、233和234三種異構(gòu)體),其化學(xué)反應(yīng)式[1]:
i-C4+C4H8→C8H18
同時,異丁烷也會與丙烯、戊烯等烯烴發(fā)生類似的化學(xué)反應(yīng)。 除上述提及的主反應(yīng)外,同時伴有酯化、歧化、裂解、聚合等副反應(yīng)。
1.1 CDAlky工藝流程
CDAlky工藝流程見圖1。流程主要包括反應(yīng)、壓縮制冷、分餾、廢酸排放等。
圖1 CDAlky工藝流程
1.1.1 反應(yīng)部分
反應(yīng)部分有兩個系統(tǒng),LC反應(yīng)系統(tǒng)和HC反應(yīng)系統(tǒng),兩個系統(tǒng)既可串聯(lián)也可并聯(lián),流程靈活、操作簡便;若裝置設(shè)計(jì)負(fù)荷較小,則不需設(shè)置兩個反應(yīng)系統(tǒng),單臺反應(yīng)器即滿足要求。LC、HC反應(yīng)器結(jié)構(gòu)一致,為立式反應(yīng)器,頂部裝有雙重分形板分布器,中部裝填專有填料ALKYPAKTM,分布器的作用是使酸相和烴相均勻分布后進(jìn)入填料;在無攪拌設(shè)備的情況下,填料增強(qiáng)了反應(yīng)物料的傳質(zhì)效果,酸烴混相在其上流動,促使酸烴充分接觸,是烷基化反應(yīng)發(fā)生的載體,且具有極好的均勻分布性能,高流量時可達(dá)95%以上的均勻分布,低流量時可達(dá)85%以上的均勻分布。
C4原料進(jìn)裝置后分兩路,并聯(lián)進(jìn)LC、HC兩個反應(yīng)系統(tǒng)。其中一路與LC循環(huán)烴物料混合,進(jìn)入LC反應(yīng)器頂部,經(jīng)分布器與循環(huán)酸混合后進(jìn)入反應(yīng)器填料;另一路與HC循環(huán)烴物料混合,進(jìn)入HC反應(yīng)器頂部,經(jīng)分布器與循環(huán)酸混合后進(jìn)入反應(yīng)器填料。兩個反應(yīng)器氣化后的輕烴氣體經(jīng)分液罐進(jìn)入制冷壓縮機(jī)。
反應(yīng)器通過部分循環(huán)烴汽化(以異丁烷為主)冷卻烷基化反應(yīng)所產(chǎn)生的熱量,從而實(shí)現(xiàn)反應(yīng)器直接冷卻。正常工況下反應(yīng)器中部氣相空間的操作壓力控制在0.02MPa(G)、溫度控制在-4~-1℃,這樣的低溫是傳統(tǒng)烷基化技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)的。
LC反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)產(chǎn)物離開填料,逐級進(jìn)LC一級聚結(jié)器、二級聚結(jié)器;一級聚結(jié)器烴料經(jīng)泵增壓作為循環(huán)烴返回反應(yīng)器(另外兩股循環(huán)烴來自制冷壓縮機(jī)和脫異丁烷塔);二級聚結(jié)器烴料經(jīng)泵增壓后送至HC反應(yīng)器作為HC反應(yīng)器的烷烴進(jìn)料。LC反應(yīng)器內(nèi)底部酸烴沉降分離后,循環(huán)酸經(jīng)泵增壓返回反應(yīng)器頂部繼續(xù)參與反應(yīng)。
HC反應(yīng)系統(tǒng)操作流程與LC系統(tǒng)相似,HC反應(yīng)產(chǎn)物離開填料,逐級進(jìn)HC一級聚結(jié)器、二級聚結(jié)器;一級聚結(jié)器烴料經(jīng)泵增壓,與LC反應(yīng)產(chǎn)物混合后作為循環(huán)烴返回反應(yīng)器;二級聚結(jié)器烴料經(jīng)泵增壓后送至最終聚結(jié)器,作為反應(yīng)總產(chǎn)物進(jìn)入分餾系統(tǒng)。HC反應(yīng)器內(nèi)底部酸烴沉降分離后,循環(huán)酸經(jīng)泵增壓返回反應(yīng)器頂部繼續(xù)參與反應(yīng)。
為控制循環(huán)酸濃度,LC、HC循環(huán)酸系統(tǒng)均設(shè)置有新酸補(bǔ)入和廢酸外排。
1.1.2 制冷壓縮
HC反應(yīng)器和LC反應(yīng)器汽化后的輕烴氣體主要是異丁烷以及正丁烷和丙烷,經(jīng)制冷壓縮機(jī)增壓、冷凝進(jìn)入冷劑收集罐,再經(jīng)泵增壓、換熱冷卻后返回至LC反應(yīng)器作為循環(huán)烴一部分,繼續(xù)參與反應(yīng),以提高反應(yīng)烷烯比。
因C4進(jìn)料中可能含少量C3,長期運(yùn)行后C3會在反應(yīng)和壓縮機(jī)系統(tǒng)富集,使壓縮機(jī)出口冷劑收集槽壓力持續(xù)上升;另外,烷基化反應(yīng)過程發(fā)生副反應(yīng)生成SO2,長期運(yùn)行使SO2富集,增加對設(shè)備腐蝕性。因此從冷劑罐抽取少量C3/C4烴料,經(jīng)堿洗水洗除去SO2后外排。此C3/C4堿洗水洗流程設(shè)置與傳統(tǒng)工藝類似。
1.1.3 產(chǎn)品分餾
產(chǎn)品分餾部分流程與傳統(tǒng)工藝類似。反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)換熱升溫后進(jìn)脫異丁烷塔,塔頂輕組分冷凝后,部分異丁烷經(jīng)泵增加返回塔頂以穩(wěn)定塔頂溫度,其余部分返回至LC反應(yīng)器作為循環(huán)烴繼續(xù)參與反應(yīng)。C4進(jìn)料中異丁烷和烯烴比例失調(diào)時,系統(tǒng)中異丁烷組分可能不足或者多余,經(jīng)此處補(bǔ)入或外排部分異丁烷輔料,以穩(wěn)定整個系統(tǒng)的異丁烷存量。脫異丁烷塔底物料進(jìn)脫正丁烷塔,塔頂輕組分冷凝后,部分正丁烷經(jīng)泵增壓返回塔頂以穩(wěn)定塔頂溫度,多余正丁烷冷卻后送出界區(qū);塔底物料經(jīng)泵增壓后再經(jīng)換熱、冷卻,作為工業(yè)異辛烷產(chǎn)品送出界區(qū)。
1.1.4 廢酸排放
LC反應(yīng)器和HC反應(yīng)器產(chǎn)生的廢酸經(jīng)電加熱器加熱,再經(jīng)沉降、脫氣步驟,去除并回收其中輕烴料,然后送至廢酸儲罐。廢酸經(jīng)沉降、脫氣等排放的含酸性氣相送至堿洗塔,經(jīng)堿洗除去SO2后合格排放至火炬系統(tǒng)。
廢酸再生裝置將廢酸處理生成新鮮硫酸,再返回異辛烷裝置作補(bǔ)充酸,循環(huán)使用,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保生產(chǎn)、綠色經(jīng)濟(jì)。
1.2 CDAlky工藝特點(diǎn)
CDAlky工藝異辛烷裝置優(yōu)勢明顯,具有反應(yīng)溫度低、酸耗下降、異辛烷產(chǎn)品質(zhì)量好,流程簡化、操作簡便,裝置占地少、設(shè)備投資降低等特點(diǎn)。
傳統(tǒng)硫酸法烷基化工藝反應(yīng)系統(tǒng)采用換熱盤管冷卻,反應(yīng)溫度一般不低于4℃;而CDAlky工藝采用異丁烷直接汽化冷卻法,反應(yīng)溫度可達(dá)-4℃,甚至更低。反應(yīng)溫度低,意味著副反應(yīng)減少,酸耗降低,酸耗比傳統(tǒng)工藝減少約30%;而主反應(yīng)則增加,異辛烷產(chǎn)品辛烷值高,正常值大于97,最高可達(dá)98.5,傳統(tǒng)工藝一般不大于97。
傳統(tǒng)工藝反應(yīng)器使用攪拌器,反應(yīng)產(chǎn)物中含有大量小酸滴,不易分離,需采用對反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行酸洗、堿洗和水洗的方法除去其中夾帶的硫酸液,再送去分餾系統(tǒng);而CDAlky工藝使用專有反應(yīng)填料,反應(yīng)過程不會生成大量小酸滴,酸烴易于分離,并采用專有分離技術(shù),使用高效聚結(jié)器對反應(yīng)產(chǎn)物酸、烴混合物進(jìn)行有效分離,保證反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)分餾系統(tǒng)前不夾帶酸液和酸酯(異辛烷產(chǎn)品中總硫小于5mg/kg),因此不需另外設(shè)置反應(yīng)產(chǎn)物酸洗、堿洗和水洗系統(tǒng),流程簡化,操作更簡便,且避免了堿洗過程中對設(shè)備的稀酸腐蝕問題,也減少廢水排放和堿液消耗。
傳統(tǒng)工藝單臺臥式反應(yīng)器最大處理量約8萬噸/年,60萬噸/年裝置規(guī)模則需要8臺臥式反應(yīng)器及附屬設(shè)備;而CDAlky工藝采用兩臺立式反應(yīng)器,設(shè)備數(shù)量、占地面積和投資費(fèi)用相應(yīng)減少。
2014年5月20日裝置“三查四定”工作基本完成,實(shí)現(xiàn)管理權(quán)移交,從施工階段轉(zhuǎn)入開工準(zhǔn)備階段。經(jīng)歷吹掃、置換、氣密等階段,6月中旬裝置具備開工條件。6月14日LC反應(yīng)系統(tǒng)引硫酸鈍化,6月22日建立酸循環(huán),7月2日引碳四原料開工,7月3日產(chǎn)出合格產(chǎn)品。LC反應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定無異常后,7月21日HC反應(yīng)系統(tǒng)鈍化完成并建立酸循環(huán),7月24日引入碳四原料,7月29日異辛烷裝置LC、HC反應(yīng)器并聯(lián)改串聯(lián)運(yùn)行,標(biāo)志著裝置一次開車成功。
裝置開車成功后運(yùn)行正常,異辛烷產(chǎn)品質(zhì)量合格,各生產(chǎn)工況基本達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)工況。因市場客觀原因,裝置開工后約半年時間里多次開停工,運(yùn)行負(fù)荷不足,最大負(fù)荷約為70%,產(chǎn)品質(zhì)量、酸耗、能耗等重要生產(chǎn)指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo)。70%生產(chǎn)負(fù)荷下異辛烷產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)見表1。
裝置性能考核工作于2015年3月中旬順利完成,工藝性能考核指標(biāo)全部順利通過,重要工藝設(shè)計(jì)指標(biāo)基本通過。
(1)工藝性能考核指標(biāo)完成情況:裝置負(fù)荷、酸耗、異辛烷產(chǎn)品質(zhì)量(含研究法辛烷值RON、銅腐和總硫等)和異辛烷產(chǎn)品收率等,全部順利通過。因C4原料中異丁烯和丁二烯等組分含量遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)原料,異丁烯對異辛烷產(chǎn)品質(zhì)量有影響,丁二烯對酸耗有影響;若C4原料各組分接近設(shè)計(jì)原料,酸耗將有較大幅度降低,預(yù)計(jì)可達(dá)40kg/t,異辛烷產(chǎn)品質(zhì)量有望進(jìn)一步提升。
表1 異辛烷產(chǎn)品主要分析數(shù)據(jù)
(2)重要工藝設(shè)計(jì)指標(biāo)完成情況:正丁烷產(chǎn)品純度大于98(v%),高于設(shè)計(jì)指標(biāo)95(v%),正常生產(chǎn)時一般超過99%;裝置能耗約為95%設(shè)計(jì)值;新堿耗量較低,小于75%設(shè)計(jì)值;只有異辛烷產(chǎn)品終餾點(diǎn)(FBP)略高于設(shè)計(jì)值,主要由于C4原料中異丁烯組分含量高造成。
60萬噸/年異辛烷裝置一次開車成功并順利運(yùn)行,標(biāo)志著浙江寧波地區(qū)將成為世界級工業(yè)異辛烷生產(chǎn)基地,同時也使Lummus公司CDAlky工藝順利實(shí)現(xiàn)首套最大規(guī)模裝置工業(yè)化應(yīng)用,體現(xiàn)了CDAlky工藝的成熟和優(yōu)勢,具有較好的推廣價值。
1 林世雄主編.石油煉制工程(第三版)[M].石油工業(yè)出版社,2000.
2016-09-23)
*陳尊仲:工程師。2004年畢業(yè)于天津大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)?,F(xiàn)從事生產(chǎn)運(yùn)行管理工作。聯(lián)系電話:18758810567, E-mail:chenzz81@foxmail.com。