李秋燕 宋文建 孔令霄
(中石化股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)
航煤銀片腐蝕不合格原因及對策的淺析
李秋燕 宋文建 孔令霄
(中石化股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)
通過對加氫裝置精制航煤銀片腐蝕不合格的原因進行分析,認為主要是單質(zhì)硫和硫化氫的存在是造成銀片腐蝕不合格的直接原因。結(jié)合裝置的實際生產(chǎn)情況,對造成精制航煤中含有單質(zhì)硫和硫化氫的原因進行了分析,并提出了相應的措施來保證銀片腐蝕的合格,在實際生產(chǎn)中取得了較好的效果。
航煤加氫 活性硫化物 銀片腐蝕
銀片腐蝕是航空煤油的一個重要質(zhì)量指標。由于噴氣式飛機發(fā)動機的燃油泵柱塞頭是鍍銀部件,若精制航煤銀片腐蝕不合格,輕則腐蝕設備,縮短設備的使用壽命,重則堵塞供油系統(tǒng),造成發(fā)動機不能正常工作,給飛行安全和人民的生命財產(chǎn)帶來嚴重的后果[1]。
中國人民解放軍后勤工程學院的胡澤祥等人通過實驗,對航煤中腐蝕性物質(zhì)進行了考察,確定了直接引起腐性的物質(zhì)是單質(zhì)硫、硫化氫和硫醇等活性硫化物[2]。其中,單質(zhì)硫和硫化氫對銀片腐蝕都非常敏感:單質(zhì)硫濃度達到0.5μg/g、硫化氫含量達到1.5μg/g時,銀片腐蝕就為一級。當硫醇單獨存在時,即使其含量達到100μg/g,銀片腐蝕仍為0級,對銀片腐蝕影響不大;但是當硫醇與單質(zhì)硫或硫化氫共存時,會加劇銀片腐蝕的程度,如下表1所示。
表1 硫化氫與硫醇共存時對銀片腐蝕的影響
本航煤加氫裝置原設計為80萬噸/年直餾柴油裝置,2009年6月改造為航煤加氫裝置,分餾系統(tǒng)采用雙塔操作,生產(chǎn)的精制航煤達到了軍航控制標準,是公司重要的創(chuàng)效裝置。軍用航煤要求銀片腐蝕為0級,裝置開工運行以來,曾多次出現(xiàn)銀片腐蝕不合格的現(xiàn)象,嚴重影響了產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
航煤原料全部都為常壓塔的常一線提供,其性質(zhì)如表2所示,加氫精制后的產(chǎn)品質(zhì)量如表3所示。
通過表2可以看出航煤原料中硫含量為750μg/g左右,其中硫醇含量100μg/g左右。
GB 6537-2006中規(guī)定的航煤中硫醇的<20μg/g,裝置對硫醇的內(nèi)控指標是18μg/g。由表3可以看出,正常生產(chǎn)中,精制航煤中硫醇的含量僅為3μg/g左右,結(jié)合表1,正常生產(chǎn)中可以忽略硫醇對航煤銀片腐蝕的影響。因此,如何控制加氫精制航煤中單質(zhì)硫與硫化氫的含量是保證航煤銀片腐蝕合格的關(guān)鍵。
3 精制航煤中單質(zhì)硫的來源分析及對策
3.1 單質(zhì)硫的來源
單質(zhì)硫在航煤中具有一定的溶解度,而且溶解在航煤中的單質(zhì)硫是很難通過汽提塔和分餾塔脫除的,而單質(zhì)硫主要是硫化氫經(jīng)過氧化轉(zhuǎn)化而生成的,因此如何控制微量氧進入航煤加氫裝置,對避免單質(zhì)硫的生成極其重要[3]。對于航煤加氫裝置,單質(zhì)硫主要有以下幾個來源:
(1)裝置檢修或非計劃開停工時,系統(tǒng)內(nèi)殘存的硫化物與空氣中的氧反應生成單質(zhì)硫。
(2)航煤原料中的含氮化合物經(jīng)過加氫精制后,轉(zhuǎn)換為NH3,為了避免銨鹽結(jié)晶造成管線堵塞,常在反應產(chǎn)物換熱器前或者空氣冷卻器前注水。若注水中含有微量的氧氣,反應產(chǎn)物中的硫化氫易被氧化生成單質(zhì)硫。本裝置是由柴油加氫裝置改造而來,反應部分的注水采用的是除鹽水。
(3)經(jīng)過加氫精制的反應產(chǎn)物經(jīng)過高分、低分分離后,產(chǎn)物中含有大量H2S,另外在汽提過程中,不穩(wěn)定的硫化物熱分解產(chǎn)生H2S和羰基硫(COS),而羰基硫遇水,發(fā)生水解反應生成H2S。這些硫化氫也可以與汽提蒸汽中的氧反應,生成單質(zhì)硫。
表2 航煤加氫原料的主要性質(zhì)
表3 精制航煤質(zhì)量
3.2 采取的措施
根據(jù)上述分析,為了避免單質(zhì)硫的生成,可采取以下措施:
(1)盡量避免非計劃開停工,在裝置檢修或非計劃開停工后,對系統(tǒng)進行徹底吹掃,開工后先將產(chǎn)品外甩至不合格罐,加快系統(tǒng)中積存單質(zhì)硫的置換速度。
(2)換熱器及空冷前注水采用除氧水,而不是除鹽水。
(3)汽提塔采用氫氣汽提取代原來的汽提蒸汽,分餾塔底采用重沸爐作為熱源。
(4)在精制航煤出裝置前,增上精脫硫罐,采用精脫硫劑吸收精制航煤中可能存在的單質(zhì)硫。
航煤加氫裝置反應部分的任務是把航煤原料中的有機硫經(jīng)過加氫精制轉(zhuǎn)化為硫化氫,分餾部分的任務是把反應生成的硫化氫從航煤中分離出來。因此實際生產(chǎn)中,造成精制航煤腐蝕不合格的直接原因往往是分餾系統(tǒng)沒有把硫化氫分離干凈。
4.1 硫化氫分離不干凈的原因
本公司航煤加氫裝置分餾系統(tǒng)采用雙塔操作,下面結(jié)合圖1對分餾系統(tǒng)可能造成硫化氫分離不干凈的原因進行分析。
圖1 航煤加氫分餾部分流程圖
如圖1所示,分餾系統(tǒng)共有2路進料,分別是從反應部分來的反應產(chǎn)物和汽提氫氣。出料有4路,分別是汽提塔頂?shù)暮蚋蓺?、分餾塔頂?shù)牡蛪簹怏w排放、分餾塔頂石腦油和分餾塔底的精制航煤。我們的目的是保證精制航煤中不含硫化氫,因此將硫化氫從航煤中分離出來的渠道只有3個,分別是汽提塔頂?shù)暮蚋蓺?、分餾塔頂?shù)牡蛪簹怏w排放和分餾塔頂石腦油。
(1)由于本裝置是由柴油加氫改造而來的,汽提塔是在塔頂進料,沒有精餾段,塔底沒有再沸器。汽提塔的進料溫度僅為150℃左右,對硫化氫的汽提效果有較大的影響,很難將硫化氫完全汽提干凈,必然有少量的硫化氫進入分餾塔。
(2)進入分餾塔的硫化氫需在塔頂隨低壓氣體或石腦油排出。由于加氫精制航煤中的干氣組分主要通過低分和汽提塔排出,分餾塔低壓氣體排放量很小,因此分餾塔進料中的硫化氫主要通過石腦油外甩帶出。當航煤原料組分發(fā)生變化時,若分餾塔底溫不變,會出現(xiàn)塔頂負荷降低、回流罐液位下降、回流量減少、石腦油外甩量下降,嚴重時塔頂建立不了回流,進入分餾塔的硫化氫就很難脫除,最終必然會影響到塔底的精制航煤的腐蝕指標。
4.2 采取的措施
根據(jù)上述分析,為防止硫化氫進入精制航煤,采取了以下措施:
(1)硫化氫的汽提效果與塔的壓力、進料溫度和汽提氫氣量有關(guān)。操作平穩(wěn)時塔的壓力和進料溫度基本不會發(fā)生變化,平時可根據(jù)精制航煤的腐蝕情況調(diào)整汽提氫氣量。
(2)航煤原料改為熱供料,增上反應流出物與低分油換熱流程換熱器,提高汽提塔進料溫度。由原來的133℃提高到155℃,增加汽提效果,保證硫化氫汽提效果。
(3)正常生產(chǎn)中,保持分餾塔頂有1-2t/h左右的石腦油外甩量可以脫出分餾塔進料中所攜帶的微量硫化氫。因此,常壓塔操作時應將少量石腦油組分壓入航煤。通過長時間的總結(jié),應將航煤加氫原料的初餾點控制在140℃左右。
(4)在精制航煤出裝置前,采用精脫硫劑吸收由于分餾系統(tǒng)波動而造成的精制航煤中可能含有的微量硫化氫。
目前,本裝置航煤加氫分餾系統(tǒng)的主要參數(shù)如表4所示。
表4 分餾系統(tǒng)的主要參數(shù)
(1)如何降低精制航煤中單質(zhì)硫和硫化氫的含量是保證航煤銀片腐蝕的關(guān)鍵。
(2)通過反應注水改為注除氧水、汽提塔采用氫氣汽提等措施,可以避免由于微量氧氣進入到航煤加氫系統(tǒng),與硫化氫反應生成單質(zhì)硫,進而造成銀片腐蝕不合格的情況。
(3)將航煤原料的初餾點控制在140℃左右,使得分餾塔頂有1-2t/h的石腦油外甩量,避免了由于硫化氫分離不干凈造成的銀片腐蝕不合格的情況。
(4)在航煤出裝置前增上精脫硫罐,利用精脫硫劑吸收航煤中可能存在的微量硫和硫化氫。
[1] 陳木如.活性硫?qū)姎馊剂香y片腐蝕影響的研究[J].茂名學院報,2004,14(3):7-9.
[2] 胡澤祥,楊官漢,婁方,等.活性硫化物銀片腐蝕性能的研究[J].石油煉制與化工,2002,33(2):62-64.
[3] 裴季紅,曹宏武.汽油加氫改航煤加氫質(zhì)量控制與分析[J].當代化工,2010,39(4):397-400.
Analysis on theReasons and Countermeasures of Unqualified Corrosion of Aviation Kerosene
LiQiuyan,SongWenjian,KongLingxiao
(SINOPECLuoyangCompany,Luoyang471012,Henan,China)
Through the analysis on reasons of Aviation kerosene hydrogenation unit of silver strip corrosion of refined unqualified, that is the main elemental sulfur and hydrogen sulfide are directly caused by silver strip corrosion test. The actual production situation combining device, reasons for the refining of aviation kerosene containing sulfur and hydrogen sulfide are analyzed, and puts forward the corresponding measures to ensure the conformity of silver corrosion, and achieved good results in actual production.
aviation kerosene hydrogenation; active sulfide; silver sheet corrosion