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      A油田“兩率”影響因素及治理對策分析

      2017-03-03 14:12:58劉京京大慶油田有限責任公司黑龍江大慶150100
      化工管理 2017年6期
      關(guān)鍵詞:結(jié)蠟油桿結(jié)垢

      劉京京(大慶油田有限責任公司,黑龍江 大慶 150100)

      A油田“兩率”影響因素及治理對策分析

      劉京京(大慶油田有限責任公司,黑龍江 大慶 150100)

      本文通過統(tǒng)計A油田近三年上檢率和綜合返工率的綜合治理情況,找出其主要影響因素并進行重點分析,總結(jié)出降低“兩率”的有效治理對策,為油田穩(wěn)油增產(chǎn)提供保障。

      上檢率;綜合返工率;影響因素;治理

      1 A油田基本概況

      通過對近三年上檢率和綜合返工率影響因素分析,找出其影響因素主要有三方面,分別為偏磨、結(jié)垢、結(jié)蠟,通過對以上三種主要影響因素的綜合治理,近三年油井檢泵周期有所延長,上檢率和綜合返工率有所下降。

      2 “兩率”影響因素

      2.1 偏磨影響因素

      偏磨的主要影響因素,一是井眼軌跡彎曲的影響。受地層條件的影響,地層存在斷層、地層傾角及各向異性,而又受鉆井工藝的限制,鉆具受力變形及鉆壓不穩(wěn),抽油機井內(nèi)會產(chǎn)生井斜角和方位角,而井眼軌跡是一條方向復雜多變的三維空間軌道,這種情況就容易產(chǎn)生偏磨。對比近三年來直井和斜井的偏磨檢泵率,發(fā)現(xiàn)斜井偏磨檢泵率是斜井的近三倍,主要由于斜井存在較大的井斜角和方位角,更易受到井眼軌跡彎曲的影響。

      二是泵掛深度的影響。根據(jù)壓桿失穩(wěn)原理,上沖程油管彎曲,下沖程抽油桿彎曲,主要彎曲形式有兩種,正弦彎曲和螺旋彎曲,越靠近泵端越容易發(fā)生偏磨。。對比不同泵深井偏磨率,油井下泵深度越深,井身下部井斜角與方位角軌跡變化越大,同時抽油桿的載荷增大,油井偏磨程度隨之增加。

      三是桿管生產(chǎn)時間長的影響。桿管生產(chǎn)時間延長會導致桿管彈性下降,容易發(fā)生彎曲斷裂。而且由于受到監(jiān)測手段的限制,油管內(nèi)部的輕度磨損難以被發(fā)現(xiàn),容易導致偏磨。

      四是抽油機參數(shù)的影響。高沖次的抽油機井抽油桿系統(tǒng)慣性載荷過大,從而降低了抽油桿的疲勞使用壽命,還會造成同一部位偏磨次數(shù)頻繁。

      2.2 結(jié)垢影響因素

      結(jié)垢的主要影響因素有兩個。一是鈣離子濃度高。鈣離子反應是一個放熱反應,當溫度降低時加速碳酸鈣的沉積而結(jié)垢,當壓力降低時同樣會導致結(jié)垢,所以隨著采出液從油層被舉升到地面的過程中,溫度和壓力會不斷地降低,就會有垢的析出。

      二是含水的影響,含水上升結(jié)垢嚴重。對比近三年結(jié)垢井點含水分布,含水在40%-80%之間的抽油機井結(jié)垢最為明顯。

      2.3 結(jié)蠟影響因素

      原油結(jié)蠟主要是受溫度、壓力、含蠟量、含膠量的影響。

      3 “兩率”治理對策

      3.1 偏磨治理對策

      針對抽油機井偏磨問題主要采取以下治理對策:加大扶正技術(shù)應用力度,斜井全井加裝扶正器,連桿加裝涂塑接箍,抽油桿加裝防偏磨接箍;加大桿管更換力度,偏磨井段使用涂層油管;合理上提泵掛,根據(jù)油井井身結(jié)構(gòu)、井斜角、井眼曲率以及檢泵發(fā)現(xiàn)的歷年偏磨點等情況,在保持合理流壓的前提下,通過上提泵掛,避開偏磨點優(yōu)化泵深。

      3.2 結(jié)垢治理對策

      針對抽油機井結(jié)垢問題主要采取以下治理對策:通過“縮周期,增藥量”的方法合理優(yōu)化清防垢治理措施;井筒中的垢質(zhì)往往包覆在蠟晶下面,向井下注入酸性除垢劑往往接觸不到垢質(zhì)表面,影響藥效的發(fā)揮,為克服井筒結(jié)蠟對藥劑除垢效果的影響,我們應用結(jié)垢井在高壓熱洗見油后及時加浸堵液的方法,提高除垢效果;更換結(jié)垢桿管;應用井下除垢工具,防砂泵,防垢器,防垢除銹器,點滴阻垢器等;老結(jié)垢井以中含水井為主,而新發(fā)現(xiàn)的結(jié)垢井中,以低含水井為主,其中大部分油井生產(chǎn)時間較長,低含水井不是結(jié)垢預防井,隨生產(chǎn)時間延長,長時間垢與蠟晶反復作用,堆積在泵體及其附近,導致活塞卡死或垢影響泵漏失。

      3.3 結(jié)蠟治理對策

      針對抽油機井結(jié)蠟問題主要采取以下治理對策:高壓蒸汽熱洗,優(yōu)點是有效清蠟,缺點是影響有效生產(chǎn)時率;根據(jù)含水變化及時調(diào)整維護方式;周期化學藥劑清蠟,優(yōu)點是對原油適應性較強,溶蠟速度快,加入油井后見效快,缺點是不適合高含水油井;用“五參數(shù)”法優(yōu)化調(diào)整維護周期,利用單井洗井后產(chǎn)液量、上電流、沉沒度、上載荷、下載荷五個參數(shù)的變化曲線優(yōu)化洗井周期。根據(jù)原油全分析數(shù)據(jù)優(yōu)化調(diào)整維護周期,通過分析,在含水相近時,油井的卡泵機率與粘度關(guān)系較大,以此為根據(jù)優(yōu)化維護周期;分析跟蹤油井動態(tài)數(shù)據(jù),及時調(diào)整,執(zhí)行功圖三級加密測試,建立單井功圖、電流臺賬,根據(jù)變化及時調(diào)整維護周期,使維護措施更加合理。

      4 結(jié)語

      (1)針對兩率影響因素,加大井下工具應用力度,根據(jù)作業(yè)井歷史作業(yè)記錄中反映出來的偏磨、結(jié)垢等問題結(jié)合日常維護情況,優(yōu)選井下工具。

      (2)做好測試工作,及時發(fā)現(xiàn)泵況問題,為確保泵況問題井及時發(fā)現(xiàn),及時處理,繼續(xù)執(zhí)行“三級加密”功圖測試制度,減少泵況問題井發(fā)現(xiàn)時間。

      (3)加大現(xiàn)場跟蹤力度,努力提高作業(yè)質(zhì)量,嚴格要求:“返工井、措施井、高難井、關(guān)鍵工序”四到現(xiàn)場。

      (4)設專人進行電流、套壓的錄取檢查,以及熱洗、作業(yè)現(xiàn)場的跟蹤檢查,確??诳诰F(xiàn)場跟蹤,根據(jù)現(xiàn)場實際情況制定治理措施,及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

      [1]宋鴻斌.勘探開發(fā)工程一體化提高油田開發(fā)“兩率”[J].內(nèi)江科技,2013,34(1):144.

      [2]李志廷.淺析精細熱洗管理的可行性探討[J].中小企業(yè)管理與科技旬刊,2015(19):32.

      [3]郭鑫,張雅棋,張禮哲,等.降低抽油機井“兩率”的有效方法研究[J].中國科技博覽,2014(39):370.

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