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      純堿生產中節(jié)能蒸餾系統(tǒng)改造設計

      2017-03-04 07:59:02趙會聰劉忠華王歡虞紅梅楊亞雄唐山三友化工股份有限公司純堿分公司河北唐山063305
      化工管理 2017年23期
      關鍵詞:蒸餾塔純堿母液

      趙會聰 劉忠華 王歡 虞紅梅 楊亞雄(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)

      純堿生產中節(jié)能蒸餾系統(tǒng)改造設計

      趙會聰 劉忠華 王歡 虞紅梅 楊亞雄(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)

      本文主要講述純堿生產中節(jié)能蒸餾系統(tǒng)改造時,設計方面考慮的一些關鍵問題。

      母液;調和液;廢液;閃發(fā);游離氨

      根據公司生產需求,對原節(jié)能蒸餾系統(tǒng)(母液濃縮干法蒸餾系統(tǒng))進行改造。將母液多效蒸發(fā)工序改為濃海水蒸發(fā),達到節(jié)約原鹽降低成本的目的。節(jié)能蒸餾系統(tǒng)母液濃度降低后,要求提高母液處理量,這就要求對現(xiàn)有設備及工藝進行改造。

      1 工藝流程改造

      1.1 原工藝流程簡述

      濾過工序產生的冷母液經預熱,進入揮氨塔蒸發(fā)游離氨,之后進入多效蒸發(fā)工序利用廢熱蒸汽將母液蒸發(fā)濃縮,與來自磨灰工序的干灰在預灰桶內制成調和液,進入固定銨蒸餾塔進行蒸餾。蒸餾出的氨氣進入原有吸氨系統(tǒng),蒸餾產生的濃廢液送氯化鈣工序。

      1.2 改造后工藝流程

      冷母液經預熱在揮氨塔中揮發(fā)游離氨后,進入預熱母液儲桶,再由預熱母液泵打入預灰桶,與磨灰工序來的干灰在預灰桶內混合,制成調和液,自流進入固定銨蒸餾塔蒸氨,預灰桶和蒸餾塔出氣做揮氨塔的熱源后并入原有氨氣吸收系統(tǒng)。固定銨蒸餾塔蒸出的廢液自流進入第一閃發(fā)器,閃發(fā)出的蒸汽經熱泵回收,用作蒸餾塔熱源,廢液從第一閃發(fā)器自流進入第二閃發(fā)器,閃發(fā)出的蒸汽用于高真空蒸餾系統(tǒng),第二閃發(fā)器排出的廢液送氯化鈣工序制備氯化鈣。

      2 設備改造

      2.1 蒸餾塔的改造

      本次設計需要提高蒸餾塔的生產能力,原設計生產能力100m3/h,現(xiàn)需要處理大約150m3/h的冷母液。因為是現(xiàn)有設備改造,塔高、塔徑塔、板數不做改動,首先采用比較簡便的方法,只對塔板進行改造。孔徑由原來的φ95改為φ90,孔數由原來的148個增加到208個,各層篩板開孔率由目前21.4%增加到26.97%。減小開孔孔徑,增大開孔數量,提高總開孔率,增大氣液接觸面積,降低氣體阻力,以提高蒸餾塔生產能力。

      2.2 揮氨塔的改造

      揮氨塔是填料塔,主要目的是蒸出母液中的游離氨。填料由規(guī)整填料改為聚丙烯鮑爾環(huán)亂堆填料。聚丙烯鮑爾環(huán)填料壓降小,通量大,鮑爾環(huán)上的兩排窗孔交錯排列,氣體流動通暢,避免了液體嚴重的溝流及壁流現(xiàn)象,有利于提高揮氨塔的處理能力。

      因在原系統(tǒng)內部進行改造,將揮氨塔下端裙座空圈改造為預熱母液儲桶,有利于節(jié)省有限空間位置。預熱母液從揮氨塔進入預熱母液儲桶,使生產系統(tǒng)操作維持穩(wěn)定。

      2.3 閃發(fā)器的改造

      原有的第一閃發(fā)器和第二閃發(fā)器的處理能力已不能滿足現(xiàn)狀要求,公司決定拆除原第一閃發(fā)器,將第二閃發(fā)器用作改造后的第一閃發(fā)器,新增加一臺處理能力足夠的第二閃發(fā)器。

      以前蒸餾系統(tǒng)的閃發(fā)器進液口都是為切向向斜上方進液,目的是使液體形成較大的表面積,有利于閃發(fā)蒸汽。但是由于廢液中含泥砂等固體顆粒,對設備沖刷腐蝕較為嚴重,導致設備筒體維修頻繁,檢修費用增加,也影響生產穩(wěn)定。為了解決這一問題,本次設計對進液方式進行改造。改切向進液為水平進液,考慮到閃發(fā)效果,需要增大閃發(fā)面積,因此對設備內部進行改造。在設備內部增加豐字型溢流槽,并在溢流堰上設置成鋸齒,溢流槽底板上開小孔,防止泥砂聚集。廢液水平進入第二閃發(fā)器,之后直接進入溢流槽,大部分液體溢流而下,少量液體夾帶著泥砂從底部小孔流出,增大了閃發(fā)面積,提高了閃發(fā)效率,減少設備磨損及檢修費用。

      3 設備安裝高度

      固定銨蒸餾塔、第一閃發(fā)器、第二閃發(fā)器之間廢液自流,整個系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),與原有系統(tǒng)聯(lián)系密切,適當的安裝高度是整個流程能夠順利運行的關鍵。

      固定銨蒸餾塔低壓18-35kpa,第一閃發(fā)器頂壓-15~-35kpa,第二閃發(fā)器頂壓-54kpa,利用壓力平衡可計算:蒸餾塔至第一閃發(fā)器和第一閃發(fā)器至第二閃發(fā)器的液封高度、第一閃發(fā)器和第二閃發(fā)器進液口高度。通過這些計算,再根據現(xiàn)有蒸餾塔的安裝高度,可確定第一閃發(fā)器、第二閃發(fā)器的安裝高度。

      廢液直接從第二閃發(fā)器進入廢液泵,中間沒有緩沖桶,這對泵的汽蝕余量及、第二閃發(fā)器與廢液泵之間的安裝高度有較高的要求,要經過計算確定廢液泵能穩(wěn)定運行。關于沒有設置緩沖桶,是因為廢液溫度在80-90℃,如果進入緩沖桶,桶頂會不停冒出蒸汽,而且當液位控制不當時,會發(fā)生溢流現(xiàn)象,高溫液體溢流存在安全隱患。

      影響生產的特殊情況必須考慮,如第二閃發(fā)器出液故障,排液出現(xiàn)問題,液位會瞬間上升,來不及做任何操作處理,此時的保護措施為第二閃發(fā)器設備出氣口,要高出故障時最高能達到的液位高度并有安全余量,防止液體進入出氣體系統(tǒng)造成生產事故,要保證整套系統(tǒng)改造后的安全性。這些都要經過計算獲得可靠數據。

      4 結語

      (1)固定銨蒸餾塔的改造受到現(xiàn)有條件制約,塔高、塔徑塔、板數未做改動,對處理能力有一定影響。

      (2)改造后的節(jié)能蒸餾系統(tǒng)并入原系統(tǒng)后能夠穩(wěn)定運行。

      [1]姚玉英 化工原理,天津科學技術出版社,1999.

      [2]大連化工研究設計院,純堿工藝[M],化學工藝出版社,2003.

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