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      淺析氯化鈣生產(chǎn)中廢物的循環(huán)利用

      2017-03-27 07:47:50李忠生
      純堿工業(yè) 2017年1期
      關(guān)鍵詞:蒸氨氯化鈣清液

      李忠生

      (唐山三友志達(dá)鈣業(yè)有限公司,河北唐山 063305)

      淺析氯化鈣生產(chǎn)中廢物的循環(huán)利用

      李忠生

      (唐山三友志達(dá)鈣業(yè)有限公司,河北唐山 063305)

      唐山三友志達(dá)鈣業(yè)公司利用純堿工業(yè)中排放的蒸氨廢液為原料生產(chǎn)氯化鈣,在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生高溫鹽漿、鈣粉、廢熱等廢物,介紹如何實(shí)現(xiàn)廢物的循環(huán)利用,既保證了產(chǎn)品質(zhì)量又減少了廢物的排放,對(duì)具有環(huán)保性質(zhì)的氯化鈣生產(chǎn)企業(yè)具有指導(dǎo)意義。

      氯化鈣;高溫鹽漿;鈣粉;循環(huán)利用;熱量回收

      唐山三友集團(tuán)志達(dá)鈣業(yè)公司目前的生產(chǎn)能力為年產(chǎn)15萬(wàn)t氯化鈣,以純堿工業(yè)中排放的蒸氨廢液為原料,是具有環(huán)保性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè),由于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的高溫鹽漿、氯化鈣粉塵(鈣粉)、高溫氣體回收困難,長(zhǎng)期以來(lái)沒(méi)有得到有效科學(xué)的解決,就目前我公司的處理方式給大家提供一些思路,希望能給大家一些借鑒,讓生產(chǎn)氯化鈣企業(yè)達(dá)到合格排放,促進(jìn)環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。

      1 高溫鹽漿的回收

      我公司生產(chǎn)過(guò)程中形成的鹽漿主要有兩部分:30%氯化鈣溶液產(chǎn)生的大量低溫鹽漿;45%鈣液產(chǎn)生的少量高溫鹽漿。

      1.1 高溫鹽漿的產(chǎn)生

      我公司使用的原料液是唐山三友集團(tuán)純堿分公司重堿車間排放的蒸氨廢液,主要成分是CaCl2(鈣鹽)、NaCl(鈉鹽),經(jīng)過(guò)澄清過(guò)濾后作為我公司的生產(chǎn)原料清液,清液進(jìn)入澄清桶去除部分雜質(zhì)后溢流進(jìn)入清液桶,清液經(jīng)蒸發(fā)系統(tǒng)蒸發(fā)濃縮,由于氯化鈣的溶解度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于氯化鈉,因此在蒸發(fā)濃縮過(guò)程中,當(dāng)溶液濃度達(dá)28.5%以上時(shí),氯化鈉達(dá)到飽和,開(kāi)始有結(jié)晶析出,當(dāng)溶液濃度達(dá)40%以上時(shí),氯化鈉大量析出。當(dāng)溶液濃度達(dá)到34~36°Be′時(shí)氯化鈣溶液濃度在30%以上,隨著氯化鈣濃度的增加,氯化鈉的結(jié)晶顆粒逐漸增大,析出大量的低溫鹽漿,直接影響加熱器的換熱效果,則通過(guò)出料泵送入除鹽工序,產(chǎn)生的低溫鹽漿經(jīng)離心機(jī)去除,分離出的鹽溶解后送往唐山三友純堿分公司的鹽水車間使用,離心機(jī)未能分離的細(xì)小鈉鹽顆粒以及清液中含有少量沒(méi)析出的鈉鹽,隨著氯化鈣溶液進(jìn)入濾液桶,存液再經(jīng)過(guò)蒸發(fā)系統(tǒng)提濃。

      當(dāng)氯化鈣溫度達(dá)170~173 ℃時(shí)(43°Be′),通過(guò)壓差作用送入閃蒸罐進(jìn)行閃發(fā),最終蒸發(fā)出液濃度達(dá)到45%,原氯化鈣溶液中未析出的以及細(xì)小的鈉鹽顆?;就耆龀觯纬深w粒較小的少量高溫鹽漿,與45%氯化鈣溶液進(jìn)入澄清桶,通過(guò)重力沉降作用分離高溫鹽漿與45%氯化鈣溶液。

      1.2 高溫鹽漿回收

      通過(guò)上述高溫鹽漿的產(chǎn)生過(guò)程,我們可以看出低溫鹽漿與高溫鹽漿的產(chǎn)生是兩個(gè)不同階段,因此都用離心機(jī)回收不能達(dá)到理想的效果,因?yàn)楦邷佧}漿鈣液濃度較高,如果外排將造成生產(chǎn)成本的大幅增加,且產(chǎn)生一定的環(huán)境污染。我公司采用將高溫鹽漿返回清液桶,再次返回蒸發(fā)系統(tǒng)蒸發(fā)濃縮,細(xì)小的高溫鹽漿顆粒隨著結(jié)晶鹽的不斷析出逐漸增大,當(dāng)溶液濃度達(dá)到30%以上時(shí),與低溫鹽漿經(jīng)過(guò)出料泵送入除鹽工序,通過(guò)離心機(jī)將高溫鹽漿回收,溶解后送往唐山三友純堿分公司的鹽水車間使用,起到了較好的高溫鹽漿回收效果。

      2 鈣粉的回收

      鈣粉是氯化鈣生產(chǎn)過(guò)程中副產(chǎn)品,我公司生產(chǎn)的二水片產(chǎn)品中鈣粉占5%左右,其氯化鈣主含量在74%左右,其性能與氯化鈣產(chǎn)品性能相同。由于是顆粒細(xì)小的粉末狀與二水片鈣產(chǎn)品在形狀上的差別,在使用范圍上存在一定的局限性,產(chǎn)品銷售量較小,長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)則產(chǎn)生庫(kù)存積壓成本,這就決定了鈣粉的生產(chǎn)量要減小,回收鈣粉的工作勢(shì)在必行,解決企業(yè)的困難。

      2.1 鈣粉的產(chǎn)生

      45%以上的鈣液由凈化崗位鈣液泵送入四效蒸發(fā)系統(tǒng),通過(guò)壓差作用進(jìn)行自然循環(huán),另一部分合格鈣液(60%左右)通過(guò)四效出料泵送至升膜蒸發(fā)器繼續(xù)蒸發(fā),再經(jīng)成品加熱貯槽制得70%的濃鈣液。通過(guò)轉(zhuǎn)鼓制片機(jī)冷卻結(jié)晶,制得的片狀氯化鈣由濕鈣皮帶機(jī)送至流化床經(jīng)熱風(fēng)干燥,再經(jīng)冷卻流化床冷卻后主含量達(dá)到二水片鈣氯化鈣。在產(chǎn)品經(jīng)過(guò)流化床時(shí),由鼓風(fēng)系統(tǒng)經(jīng)空氣加熱至140~180 ℃,再進(jìn)入流化床對(duì)潮濕的二水片鈣產(chǎn)品進(jìn)行干燥。流化床中鈣片烘干后產(chǎn)生的粉狀氯化鈣由系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)引出,大部分經(jīng)旋風(fēng)分離器產(chǎn)出。

      2.2 鈣粉的回收

      在旋風(fēng)分離器的器壁噴淋將鈣粉溶解回收,剩余粉塵引至濕式除塵器,經(jīng)除塵液吸收后氣體排空,除塵液和分離器的噴淋液經(jīng)干燥清液泵送至清液桶循環(huán)使用,將產(chǎn)生的副產(chǎn)品鈣粉回收。

      3 廢氣的回收

      高溫氣體的除塵是在高溫條件下直接進(jìn)行氣固分離,實(shí)現(xiàn)氣體凈化的一項(xiàng)技術(shù),它可以最大程度地利用氣體的物理顯熱、化學(xué)潛熱和動(dòng)力能以及最有效地利用氣體中的有用資源。

      3.1 高溫氣體的產(chǎn)生

      環(huán)境空氣由空氣過(guò)濾器進(jìn)入空氣加熱器,再經(jīng)過(guò)空氣消音器后,由送風(fēng)機(jī)送入空氣預(yù)熱器,與流化床出來(lái)的循環(huán)冷卻水間接換熱升溫后進(jìn)入直燃式燃燒室,與來(lái)自調(diào)壓站崗位的天然氣混合燃燒。燃燒后的空氣溫度達(dá)到500~530 ℃進(jìn)入流化床。在引風(fēng)機(jī)的作用下將含塵高溫氣體引入真空系統(tǒng),經(jīng)濕式除塵器噴淋,由循環(huán)除塵泵循環(huán)除塵。除塵后的氣體經(jīng)立式除霧器后由引風(fēng)機(jī)排入大氣。凈化崗位20%清液液由清液泵送至粒鈣崗位,直接進(jìn)入濕式除塵器進(jìn)氣管通過(guò)各噴頭進(jìn)行噴淋,在濕式除塵器進(jìn)氣管中與旋風(fēng)分離器出氣充分接觸,吸收其中的鈣粉、二氧化碳并換熱后,由除塵清液泵送至凈化崗位清液桶。

      3.2 高溫廢氣的回收

      高溫廢氣的排放是氯化鈣生產(chǎn)企業(yè)的一種污染物,不僅是生產(chǎn)企業(yè)的浪費(fèi),而且給環(huán)境造成一定的污染。我公司的無(wú)水粒鈣生產(chǎn)線,生產(chǎn)94%的無(wú)水粒鈣產(chǎn)品時(shí),使用天然氣為燃燒介質(zhì),造粒機(jī)的進(jìn)氣溫度500~530 ℃,出氣溫度200~230 ℃。根據(jù)我公司的實(shí)際情況,排放的高溫廢氣通過(guò)濕式除塵器,與蒸氨廢液直接換熱,降低排氣溫度100 ℃左右,再經(jīng)過(guò)立式除霧器將排氣溫度控制在80 ℃以下排放。

      天然氣的主要成分CH4,充分燃燒后產(chǎn)生大量的CO2,是環(huán)境中濕室氣體的主要成分。我公司通過(guò)與蒸氨廢液中的灰乳反應(yīng)生成CaCO3、Ca(HCO3)2,有效的解決了溫室氣體的排放,主要反應(yīng)方程式如下:

      天然氣的燃燒:CH4+2O2→CO2+2H2O

      CO2與灰乳反應(yīng):CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O

      CO2過(guò)量:CO2+CaCO3+H2O→Ca(HCO3)2

      由于高溫廢氣中混有大量的CaCl2粉塵,高溫廢氣經(jīng)過(guò)旋分分離器一次除塵,將分離器中回收的CaCl2粉塵經(jīng)螺旋輸送機(jī)反送至鈣液溶解罐,在攪拌的作用下提高45%鈣液濃度,用于生產(chǎn)無(wú)水粒的原料液;經(jīng)過(guò)一次除塵后的高溫粉塵廢氣,再經(jīng)過(guò)濕式除塵器與蒸氨廢液的直接換熱,將高溫廢氣中的粉塵吸收到蒸氨廢液中,可以提高濃度2%左右,排放的高溫廢氣粉塵含量控制在20 mg/L以下,既達(dá)到了環(huán)保廢氣的排放要求,又可以將廢氣中的雜質(zhì)循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)了廢物創(chuàng)效的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

      [1] 北京師范大學(xué),華中師范大學(xué),南京師范大學(xué).無(wú)機(jī)化學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2003

      [2] 王紹良.化工設(shè)備基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004

      [3] 鄭化桂.高等無(wú)機(jī)化學(xué)[M].合肥:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,2006

      TQ132.32

      B

      1005-8370(2017)01-30-02

      2016-01-01

      李忠生,畢業(yè)于河北科技大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),唐山三友集團(tuán)志達(dá)鈣業(yè)有限公司安全生產(chǎn)科科長(zhǎng),熟悉氯化鈣生產(chǎn)流程。

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