梁海波(中油遼河油田錦州采油廠,遼寧凌海 121209)
稠油區(qū)塊新型調(diào)剖堵水技術(shù)的研究與試驗
梁海波(中油遼河油田錦州采油廠,遼寧凌海 121209)
歡西油田稠油區(qū)塊由于受油藏非均質(zhì)性、滲透率變化和原油性質(zhì)差異等因素的影響,在稠油熱采過程中,注入的高溫蒸汽趨向于在大孔道、高滲透層中形成竄流,導(dǎo)致吸汽剖面不均勻,降低了蒸汽利用率和體積波及系數(shù)。此外,區(qū)塊油井注汽輪次較高,普遍存在水侵嚴(yán)重,油層動用不均等問題。而目前采用的高溫調(diào)剖技術(shù)在現(xiàn)場應(yīng)用中存在一定的弊端。該項目在對我廠稠油區(qū)塊地質(zhì)情況充分認(rèn)識的基礎(chǔ)上,通過室內(nèi)優(yōu)化試驗篩選出硝基腐殖酸鈉作為調(diào)剖主劑并對配方體系各項參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,創(chuàng)新應(yīng)用有機無機復(fù)合顆粒堵劑作為高溫封口劑,科學(xué)優(yōu)化施工工藝,采用分級調(diào)剖工藝;最終形成了稠油區(qū)塊新型調(diào)剖堵水技術(shù),提高了稠油區(qū)塊的開發(fā)效果。
稠油;調(diào)剖堵水;硝基腐殖酸鈉;分級調(diào)剖
歡西油田稠油區(qū)塊已經(jīng)進(jìn)入蒸汽吞吐開發(fā)后期,油井注汽輪次較高,由于受油藏非均質(zhì)性、滲透率變化和原油性質(zhì)差異等因素的影響,在稠油熱采過程中,注入的高溫蒸汽趨向于在大孔道、高滲透層中形成竄流,導(dǎo)致吸汽剖面不均勻,降低了蒸汽利用率和體積波及系數(shù)。
1.1 形成了硝基腐殖酸鈉調(diào)剖體系配方
1.1.1 高溫調(diào)剖配方的研制
選擇硝基腐殖酸鈉為主劑,間苯二酚、甲醛為交聯(lián)劑,陰離子聚丙烯酰胺為助劑,石墨顆粒作為復(fù)配顆粒。分別進(jìn)行聚丙烯酰胺,高效主劑,交聯(lián)劑含量對成膠時間和粘度的影響分析實驗。確定了高效主劑調(diào)剖配方:聚丙烯酰胺0.03%+主劑含量6%+間苯二酚2.2%,甲醛含量1.2%
1.1.2 耐高溫調(diào)剖配方的性能評價
(1)溫度對調(diào)剖體系成膠性能的影響
圖2 -1溫度對成膠性能的影響
實驗證明,凝膠反應(yīng)溫度為240℃時,成膠粘度最大。(2)封堵率實驗
表2 -1封堵率實驗
凝膠體系封堵率在240℃時能到達(dá)95%以上。
(3)耐沖刷性實驗
調(diào)剖劑在15PV蒸汽沖刷下,封堵率在83%以上。蒸汽沖刷量增大至30PV,下降至50%。封堵率50%時,滲透率下降一半,足以起到調(diào)整地層滲透率差異的作用,也從另一面反映出調(diào)剖劑可降解,可解堵的特性。
1.2 應(yīng)用有機無機復(fù)合顆粒堵劑作為高溫封口劑
1.2.1 高溫封口劑的研制
改變以往有機凝膠堵劑,采用有機無機復(fù)合顆粒堵劑,在保證體系耐溫性不變的情況下,降低藥劑單價。通過有機樹脂自身的交聯(lián),形成不溶和不熔的固結(jié)體將無機顆粒包裹其中封堵地層。當(dāng)酚醛樹脂與超細(xì)碳酸鈣比例為2:8時,堵劑抗壓強度能夠滿足現(xiàn)場需要。當(dāng)固化劑濃度在5%-6%時,能滿足現(xiàn)場需要,從成本考慮,確定固化劑濃度為5%。
1.2.2 耐高溫封口劑的性能評價
封口劑在100-280℃的高溫中烘烤,質(zhì)量變化較小,且股階梯抗壓強度仍然較大,因而具有較好的耐溫性能。
表2 -2封口機劑封堵性能研究
通過實驗證明該封堵劑對地層有較強的封堵能力,平均封堵率達(dá)96.6%。
1.3 科學(xué)優(yōu)化施工工藝,采用分級調(diào)剖工藝,保證措施效果
運用ANSYS熱模塊,分析了蒸汽吞吐過程中注汽時間與油層及地層的熱影響半徑的關(guān)系,得到不同時刻油層及地層的溫度分布情況。蒸汽吞吐井注汽時間在5天時,油層熱影響半徑達(dá)到最大17.4m,延長注汽時間并不能擴大油層熱影響半徑。蒸汽吞吐井近井地帶地層溫度最大可達(dá)到280℃以上。
采用數(shù)值模擬有限元解法,計算得到了存在竄流通道情況下的吞吐井間壓力梯度曲線,發(fā)現(xiàn)主要的壓力降區(qū)域出現(xiàn)在近井地帶10 m左右的區(qū)域,并且不同竄流通道的滲透率不會改變該結(jié)果;計算得到了不同封堵方式情況下的注采井間壓力梯度曲線,發(fā)現(xiàn)井間主要壓力降集中在堵劑兩端,近井地帶的主要壓力降區(qū)域出現(xiàn)在近井地帶10 m左右的區(qū)域內(nèi)。
依據(jù)以上研究結(jié)論并結(jié)合我廠注汽實際情況,確定了蒸汽吞吐井的油層溫度分布規(guī)律,并優(yōu)化了施工工藝。采用分級調(diào)剖工藝,保證措施效果。
2014-2015年,共實施措施8井次,增油2143噸,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益158.3萬元,取得較大的經(jīng)濟(jì)效益,具有良好的應(yīng)用前景。
通過開展室內(nèi)實驗,形成了稠油區(qū)塊新型調(diào)剖堵水技術(shù),并通過科學(xué)優(yōu)化施工工藝,開展現(xiàn)場試驗和規(guī)律性研究,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,具有較高的推廣應(yīng)用價值。
[1]趙曉非.腐殖酸鈉類耐高溫調(diào)剖劑的優(yōu)化及性能考察[J].化工科技,2012。
梁海波:助理工程師,2013年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè),學(xué)士學(xué)位?,F(xiàn)任遼河油田錦州采油廠工藝研究所技術(shù)員。