王天偉,郭雪濤,季廣輝,袁立強(qiáng),李國新,吳昌松,李宗耀
(神華河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 保定 073000)
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器堵塞原因分析及在線解決方法
王天偉,郭雪濤,季廣輝,袁立強(qiáng),李國新,吳昌松,李宗耀
(神華河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 保定 073000)
針對(duì)電廠空氣預(yù)熱器普遍存在堵灰現(xiàn)象,分析空氣預(yù)熱器堵塞的原因,以及預(yù)防空氣預(yù)熱器堵灰的措施,從可行性分析、試驗(yàn)性應(yīng)用等方面介紹神華河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司在線解決空氣預(yù)熱器堵塞的方法,認(rèn)為該方法可以使引風(fēng)機(jī)在相同負(fù)荷下的耗電量明顯降低,降耗效果明顯。
空氣預(yù)熱器;堵塞;脫硝;低溫腐蝕;在線沖洗
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(簡稱“空預(yù)器”)的低溫腐蝕和堵灰現(xiàn)象是電廠普遍存在的問題。盡管各電廠在鍋爐設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)行中都已充分考慮并采取了防止低溫腐蝕和堵灰的措施,但實(shí)際運(yùn)行中仍然存在空預(yù)器堵灰問題。隨著國家環(huán)保要求日益嚴(yán)峻,SCR脫硝工程在全國各大電力企業(yè)紛紛登上改造日程,SCR脫硝裝置的投入,隨之帶來的空預(yù)器蓄熱元件堵塞情況頻頻發(fā)生,特別是機(jī)組低負(fù)荷期間氨逃逸率的增高和高硫份煤的燃燒,當(dāng)煙氣中的SO3的濃度大于逃逸出NH3濃度時(shí)生產(chǎn)熔融的液態(tài)硫酸氫氨,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞周期明顯縮短。
1.1 空預(yù)器積灰
煤中的硫燃燒生成SO2,SO2在催化劑(積灰中的Fe2O3)的作用下進(jìn)一步氧化生成SO3,其與煙氣中的水蒸汽生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的存在使煙氣的露點(diǎn)顯著升高,當(dāng)燃料中含硫量越高、過剩空氣系數(shù)越大,煙氣中SO3含量越高,露點(diǎn)越高。由于空預(yù)器中空氣的溫度較低,煙氣溫度不高,壁溫常低于煙氣露點(diǎn),這樣硫酸蒸汽就會(huì)凝結(jié)在空預(yù)器受熱面上,煙氣中的灰、沙粒便容易粘在空預(yù)器的受熱面上形成積灰,進(jìn)一步發(fā)展就會(huì)造成空預(yù)器堵灰[1]。
1.2 脫硝系統(tǒng)(SCR)對(duì)空預(yù)器的影響
隨著國家環(huán)保要求日益嚴(yán)峻,SCR脫硝工程全國各大電力企業(yè)紛紛登上改造日程,SCR脫硝裝置的投入,隨之帶來的空預(yù)器蓄熱元件堵塞情況頻頻發(fā)生,空預(yù)器堵塞周期明顯縮短,特別是機(jī)組低負(fù)荷期間氨逃逸率的增高和高硫份煤的燃燒,當(dāng)煙氣中的SO3的濃度大于逃逸出NH3濃度時(shí),即會(huì)生產(chǎn)NH4HSO4(ABS):
NH4HSO3是一種高粘性液態(tài)物質(zhì),其熔點(diǎn)為147℃,而空預(yù)器的排煙溫度為120~140℃,所以NH4HSO4在空預(yù)器低溫段呈熔融狀態(tài),而液相NH4HSO4具有很強(qiáng)的腐蝕性和粘性,對(duì)空預(yù)器冷端蓄熱元件產(chǎn)生腐蝕的同時(shí),還會(huì)吸附煙氣中的飛灰粘附在蓄熱元件表面,造成空預(yù)器堵塞(見圖1)。除了空預(yù)器流通阻力大幅增加外,積灰中NH4HSO4具有很強(qiáng)的吸潮性,在空預(yù)器低溫段會(huì)吸附大量的水蒸汽和硫酸,在蓄熱元件的表面形成酸洗環(huán)境,對(duì)空預(yù)器造成嚴(yán)重的腐蝕,從而形成惡性循環(huán),加劇空預(yù)器的堵塞情況。空預(yù)器是煙氣與一、二次風(fēng)的換熱元件,即煙、風(fēng)的共同通道,一旦空預(yù)器蓄熱元件發(fā)生堵塞,輕則加大空預(yù)器的漏風(fēng)率,增加引、送、一次風(fēng)機(jī)的電耗;重則堵塞風(fēng)道,擾動(dòng)爐膛負(fù)壓及燃燒工況,威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖1 空預(yù)器冷端蓄熱元件鐘乳狀積灰
1.3 暖風(fēng)器對(duì)空預(yù)器堵灰的影響
火電廠燃料燃燒后的煙氣流至尾部煙道時(shí),其溫度可能會(huì)低于露點(diǎn)溫度,這便在鍋爐尾部受熱面和除塵器處形成積灰和腐蝕。積灰和腐蝕嚴(yán)重威脅鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)和正常運(yùn)行,目前,預(yù)防的有效措施之一是采用暖風(fēng)器。北方地區(qū)冬季投運(yùn)暖風(fēng)器,利用抽汽加熱提高一、二次風(fēng)供風(fēng)溫度,避免空預(yù)器壁溫嚴(yán)重低于煙氣露點(diǎn),導(dǎo)致大量的硫酸蒸汽凝結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生,造成空預(yù)器堵灰[2]。
1.4 漏風(fēng)率對(duì)空預(yù)器堵灰的影響
空預(yù)器漏風(fēng)是不可避免的,但漏風(fēng)量可通過對(duì)密封間隙的調(diào)整使其降低到最低限值。漏風(fēng)率降低,可使鍋爐排煙溫度上升,控制硫酸蒸汽在空預(yù)器冷端蓄熱元件的凝結(jié),減少飛灰吸附,減緩空預(yù)器冷端堵灰[3]。
a.調(diào)節(jié)燃燒,降低空氣過量系數(shù),減少SO3的生產(chǎn);燃料供給方面盡量使用硫份更低的煤種。
b.加強(qiáng)鍋爐暖風(fēng)器的維護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,杜絕因暖風(fēng)器泄漏造成暖風(fēng)器停運(yùn),特別是在寒冷的冬季,要確保暖風(fēng)器的正常投運(yùn),避免空預(yù)器壁溫嚴(yán)重低于煙氣露點(diǎn),導(dǎo)致大量的硫酸蒸汽凝結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生,造成空預(yù)器堵灰[4]。
c.加強(qiáng)、規(guī)范空預(yù)器吹灰。
d.降低空預(yù)器漏風(fēng),提高排煙溫度。減少空預(yù)器積灰,避免堵灰故障的發(fā)生,卻增加了排煙熱損失,降低鍋爐的經(jīng)濟(jì)性,需要在運(yùn)行中不斷分析、調(diào)整、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),以尋求最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行點(diǎn)。
e.繼續(xù)優(yōu)化脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行控制,排放不超標(biāo)情況下,控制氨逃逸[5]。
f.更換搪瓷蓄熱元件,降低積灰在元件表面的附著力,便于吹掃。
神華河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司3號(hào)機(jī)組采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的2300SMRC型三分倉回轉(zhuǎn)容克式空預(yù)器,風(fēng)煙系統(tǒng)附帶脫硝裝置??疹A(yù)器轉(zhuǎn)子直徑?14 236 mm,換熱元件熱端厚度1 400 mm,冷端厚度1 000 mm,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速0.99 r/min。
2014年3月,發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓波動(dòng),3號(hào)鍋爐空預(yù)器一次風(fēng)側(cè)壓差值最高4 k Pa,爐膛負(fù)壓波動(dòng)頻率與空預(yù)器轉(zhuǎn)速一致,判斷為空預(yù)器蓄熱元件發(fā)生堵塞。為避免停機(jī)的經(jīng)濟(jì)損失,技術(shù)人員著手研究空預(yù)器在線沖洗的可行性。
空預(yù)器在線沖洗顧名思義,是相對(duì)離線沖洗而言,在不停運(yùn)設(shè)備的情況下實(shí)施空預(yù)器沖洗作業(yè)。若在線沖洗實(shí)施成功,則不再需要停機(jī)進(jìn)行空預(yù)器離線沖洗,具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
3.1 可行性分析
根據(jù)附帶SCR空預(yù)器脫硝裝置機(jī)組的使用說明進(jìn)行分析,其配備一套在線高壓水清洗裝置,只是在使用過程中壓力不足,達(dá)不到?jīng)_洗的要求,所以在線實(shí)施水沖洗可行,但需要核實(shí)懸軌在線高壓水清洗技術(shù)實(shí)施時(shí),空預(yù)器冷端煙氣側(cè)開孔對(duì)系統(tǒng)的影響。針對(duì)這一狀況,進(jìn)行充分調(diào)研,論證了懸軌沖洗技術(shù)的可行性,實(shí)施過程中,開孔對(duì)系統(tǒng)基本無影響,排煙溫度基本無影響,只是在機(jī)組負(fù)荷較低的情況下,需要保證排煙溫度高于120℃,消除對(duì)電除塵的危害。
3.2 試驗(yàn)性應(yīng)用
3.2.1 考慮的因素
空預(yù)器在線沖洗首先要考慮的因素:
a.水量、水壓的控制;
b.排污問題;
c.排煙溫度對(duì)電除塵工作效率的影響;
d.冷水沖洗對(duì)蓄熱元件材質(zhì)冷粹及轉(zhuǎn)子變形的影響;
e.高壓水槍的支撐和推進(jìn)問題。
3.2.2 保障措施
為保障項(xiàng)目實(shí)施的安全性,相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員充分論證了可行性,并制定了保障措施:
a.沖洗時(shí)停止鍋爐吹灰,以保證較高的排煙溫度。
b.退出A側(cè)空預(yù)器扇形板自動(dòng)調(diào)整,A側(cè)空預(yù)器吹灰暫停。
c.將A、B側(cè)引風(fēng)機(jī)增加出力偏置-3 A,即A側(cè)引風(fēng)機(jī)出力略小于B側(cè)引風(fēng)機(jī)。
d.根據(jù)爐膛壓力適當(dāng)增加機(jī)組負(fù)荷,保持31空預(yù)器排煙溫度超過120℃。
e.檢查空預(yù)器電流正常,方可開始進(jìn)行空預(yù)器在線沖洗。
f.A側(cè)空預(yù)器電流,出口煙溫、出口一、二次風(fēng)溫作為日常監(jiān)視曲線專人監(jiān)視,值班員專人監(jiān)視3號(hào)鍋爐電除塵進(jìn)口煙溫。如空預(yù)器電流大于40 A,空預(yù)器排煙溫度小于120℃,空預(yù)器出口一、二次風(fēng)溫小于230℃;沖洗側(cè)電除塵入口煙溫小于115℃,應(yīng)立即匯報(bào)值長停止空預(yù)器在線沖洗。
g.灰控值班員應(yīng)每小時(shí)檢查鍋爐一電場(chǎng)灰斗灰位和就地倉泵裝灰情況,發(fā)現(xiàn)灰斗灰位上升或倉泵裝不到灰及時(shí)匯報(bào),防止水滴落入灰斗結(jié)塊堵塞灰斗。
h.A側(cè)空預(yù)器沖洗過程中,加強(qiáng)送、引、一次風(fēng)機(jī)巡檢,運(yùn)行中做好輔機(jī)跳閘的事故預(yù)想,發(fā)生輔機(jī)跳閘,應(yīng)立即通知檢修停止空預(yù)器沖洗,按照輔機(jī)跳閘應(yīng)急處理預(yù)案進(jìn)行處理。
j.沖洗水壓力50 MPa,沖洗水量控制在100 L/min以下。
3.2.3 沖洗作業(yè)實(shí)施
a.空預(yù)器煙氣側(cè)冷端殼體開孔200 mm×400 mm。
b.制作沖洗水車及導(dǎo)軌,將導(dǎo)軌利用空預(yù)器殼體外部支點(diǎn),將沖洗軌道懸空推入至空預(yù)器內(nèi)部,安裝沖洗水車及高壓槍頭,并將軌道固定,防止在空預(yù)器內(nèi)部發(fā)生傾翻,卡澀空預(yù)器轉(zhuǎn)子。
c.使用離線水沖洗使用的高壓沖洗車作為水源,最終將水壓設(shè)置在50 MPa,待沖洗裝置安裝完成后連接高壓水管。
d.軌道架設(shè)完畢后,由空預(yù)器中心處逐步往外進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)要根據(jù)空預(yù)器轉(zhuǎn)速和高壓水槍的穿透力來控制沖洗時(shí)間和沖洗車?yán)瓌?dòng)距離,沖洗時(shí)由里向外退每次5 cm,最內(nèi)側(cè)點(diǎn)停留時(shí)間初始為10 min,每外退10次,增加5 min沖洗時(shí)間,并觀察沖洗后壓差變化,逐漸調(diào)整各部的沖洗時(shí)間。
e.經(jīng)常檢查沖洗水的疏水系統(tǒng)是否暢通。
3.2.4 試驗(yàn)過程及結(jié)果
a.A側(cè)空預(yù)器單側(cè)沖洗完畢后,一次風(fēng)側(cè)壓差值穩(wěn)定在0.8 k Pa,較沖洗前有明顯改觀。
b.沖洗前預(yù)想除灰效果明顯的情況下,大量的堵灰落下,會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器煙氣側(cè)灰斗排灰不暢,需要將空預(yù)器下灰斗事先清理?;叶放盼酃軓濐^處加接沖洗水管很好地解決了這一問題,實(shí)施沖洗后,大部分堵灰隨煙氣進(jìn)入電除塵器被除掉。
c.空預(yù)器在接受沖洗過程中,出口煙溫會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng),這是沖洗水蒸發(fā)吸熱后形成的低溫?zé)煔鈳Р粫r(shí)流經(jīng)空預(yù)轉(zhuǎn)子下方煙溫測(cè)點(diǎn)時(shí)造成的虛假波動(dòng),此時(shí)應(yīng)關(guān)注空預(yù)器一、二次風(fēng)出口風(fēng)溫及電除塵入口煙溫,只要參數(shù)波動(dòng)在允許范圍內(nèi)即可。
d.負(fù)荷較低時(shí)停止水沖洗,此時(shí)煙氣流量較低,沖洗水流量恒定,如果繼續(xù)沖洗可能會(huì)導(dǎo)致電除塵煙溫下降,降低除塵效果。
e.空預(yù)器運(yùn)行平穩(wěn),說明轉(zhuǎn)子未出現(xiàn)過量變形,換熱片及表面搪瓷運(yùn)行中無法檢查,待機(jī)組停運(yùn)后檢查。
a.經(jīng)過在線沖洗試驗(yàn)得出結(jié)論:與空預(yù)器離線沖洗一樣,在線沖洗可以使引風(fēng)機(jī)在相同負(fù)荷下的耗電量明顯降低,尤其是在機(jī)組負(fù)荷較高的情況下,與在線沖洗空預(yù)器前比較,單臺(tái)引風(fēng)機(jī)最大的電流降幅約為10 A左右,降耗效果明顯。
b.通過此次試驗(yàn)證明,雙側(cè)空預(yù)器在線進(jìn)行高壓水沖洗是完全可行的,可以在不影響機(jī)組正常負(fù)荷的情況下有效的降低空預(yù)兩側(cè)的差壓,延長空預(yù)器停機(jī)沖洗的周期。
c.高壓力的水沖洗對(duì)空預(yù)器堵灰的現(xiàn)象有緩解的作用。成熔融狀態(tài)下的NH4HSO4容易沖洗,高壓水進(jìn)入空預(yù)器是一個(gè)吸熱沸騰并劇烈膨脹的過程,能在換熱元件間隙產(chǎn)生很大的壓力,能有效的疏松堵灰,而吹灰蒸汽只能能吹走較為疏松的浮灰。
d.沖洗試驗(yàn)過后,還發(fā)現(xiàn)了一些問題:空預(yù)器在線沖洗條件下落灰較多,原有灰斗配置的灰水管無法將積灰順利排出,大量的積灰可能阻塞出口煙道,需要對(duì)原有灰斗進(jìn)行改造以適應(yīng)落灰的需要。負(fù)荷較低時(shí),空預(yù)器煙氣出口溫度較低,使用水沖洗會(huì)進(jìn)一步降低進(jìn)入電除塵器的煙溫,除塵器灰斗存在更大的堵灰風(fēng)險(xiǎn)。
[1] 王 鑫,陳 城,李富寶,等.SCR脫硝工藝空氣預(yù)熱器堵塞對(duì)策分析[J].吉林電力,2012,40(6):.
[2] 盧順新,戴 榮,楊義軍,等.600 MW鍋爐空預(yù)器積灰堵塞原因分析及防范[J].湖南電力,2012,32(2):
[3] 鐘禮金,宋玉寶.鍋爐SCR煙氣脫硝空氣預(yù)熱器堵塞原因及其解決措施[J].熱力發(fā)電,2012,41(08):
[4] 王智勇,王樹植,王金峰.空氣預(yù)熱器堵塞原因及清洗方法[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2008,(1)
[5] 雷會(huì)斌.燃煤機(jī)組采用SCR脫硝技術(shù)對(duì)鍋爐空預(yù)器的影響[J].能源研究與利用,2012,(6)
本文責(zé)任編輯:齊勝濤
Cause Analysis and Online Solving Method on Rotary Air Preheater Blockage
Wang Tianwei,Guo Xuetao,Ji Guanghui,Yuan Liqiang,Li Guoxin,Wu Changsong,Li Zongyao
(1.Shenhua Hebei Guohua Dingzhou Power Co.,Ltd,Baoding 073000,China)
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王天偉(1973-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠生產(chǎn)管理工作。