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      巖石破碎巷道穿層鉆孔施工技術(shù)

      2017-04-21 00:15:50徐宏甫
      魅力中國 2016年41期

      摘 要:告成煤礦在13221A工作面軌道巷施工穿層鉆孔過程中,采取風(fēng)力排粉、大孔徑鉆進(jìn)充填圍巖裂隙,對鉆孔施工工藝進(jìn)行改進(jìn),延伸孔口套管長度,增強(qiáng)孔口密封對孔口五通進(jìn)行改進(jìn),有效解決了巷道圍巖及鉆孔過破碎帶問題,大大提高了鉆孔施工進(jìn)度和瓦斯抽采濃度,增強(qiáng)了鉆孔施工安全性。

      關(guān)鍵詞:巖石破碎巷道;風(fēng)力排粉;孔口套管;孔口膠皮;瓦斯?jié)舛?/p>

      瓦斯治理是煤礦安全生產(chǎn)的重要難題,對于“煤與瓦斯突出礦井”,一般采取底板巖巷穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突出措施進(jìn)行瓦斯治理。告成煤礦受成煤條件影響,地質(zhì)條件復(fù)雜,巖石破碎給穿層鉆孔施工帶來相當(dāng)大的困難。告成煤礦在13221A工作面軌道巷經(jīng)過現(xiàn)場多番嘗試,通過對防噴裝置及施工工藝進(jìn)行改進(jìn)總結(jié)了一套巖石破碎巷道穿層鉆孔施工技術(shù)。

      一、工程概況

      告成煤礦位于登封市東南12Km的告成鎮(zhèn)境內(nèi),距鄭州市71Km。是鄭煤集團(tuán)公司的主力礦井之一,主采二1煤層,水文地質(zhì)類型為“復(fù)雜”,2005年2月被煤炭科學(xué)研究總院重慶分院鑒定為“煤與瓦斯突出”礦井。瓦斯抽采措施主要為穿層鉆孔、水利沖孔增透。13221A工作面位于-110運(yùn)輸大巷、-100回風(fēng)大巷保護(hù)煤柱內(nèi),工作面地質(zhì)條件復(fù)雜,煤層原生構(gòu)造受滑動構(gòu)造影響,強(qiáng)度較低,局部煤層有夾矸,煤厚變化大,煤層頂?shù)装迤扑椤?3221A軌道巷車場布置于L7-8灰?guī)r中,上距二1煤層底板12m左右,施工單位通過在13221A軌道巷車場施工穿層鉆孔對該工作面進(jìn)行瓦斯抽放消突工作。

      二、巖石破碎巷道對于鉆孔施工的影響

      (一)由于13221A工作面軌道巷為砌碹支護(hù),巷道與圍巖之間空隙大,造成封孔難度大,密封效果不好,不僅會影響瓦斯抽采濃度,而且還會造成瓦斯超限事故。

      (二)巷道圍巖砂質(zhì)泥巖、泥巖受地質(zhì)構(gòu)造及采動頂板來壓影響,鉆孔在施工過程上中遇水膨脹,容易發(fā)生縮徑塌孔現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆孔排粉不暢,增加施工難度,鉆孔成孔率低。

      (三)圍巖中裂隙較多,孔壁的完整性受到破壞,鉆屑不能及時從孔內(nèi)排出,增加施工難度;同時裂隙加大了注漿封孔的難度,并影響到抽采的濃度。

      (4)受滑動構(gòu)造等地質(zhì)條件影響,煤(巖)破碎,鉆孔使用壓風(fēng)排粉,排粉量較大,給鉆孔施工帶來一定難度。

      三、施工技術(shù)對比與改進(jìn)

      (一)孔口套管改進(jìn)

      原孔口套管使用直徑Ф100mm、長度為1m的圓柱鋼管,配合直徑Ф295mm活盤法蘭焊接而成,但遇到孔口塌孔嚴(yán)重,下入1m長的套管滿足不了封孔要求,鉆孔在施工過程中,孔內(nèi)風(fēng)、水、氣會通過套管外巖石裂隙排出,造成密封不嚴(yán)。

      改用Ф108mm帶絲扣套管,根據(jù)鉆孔孔口鉆進(jìn)情況,對孔口套管進(jìn)行伸縮加長,有效對孔口砌碹巷道較大空隙及破碎圍巖進(jìn)行隔離,孔口套管固管后達(dá)到密封作用。

      (二)施工工藝改進(jìn)

      鉆孔施工過程中巖孔段優(yōu)先選用水力排粉,但遇到巖石破碎段,水力排粉容易造成塌孔,根據(jù)圍巖實際施工條件,對破碎巖石段提前改為風(fēng)力排粉,盡量保護(hù)好破碎巖石原始狀,避免遇水后膨脹塌孔現(xiàn)象的發(fā)生。由于孔內(nèi)巖性大多為砂質(zhì)泥巖、泥巖為主,改為壓風(fēng)排粉,粉塵較大,且部分粉塵從巷道周邊裂隙排出,鉆孔在施工過程中,使用孔口降塵管降塵,達(dá)不到降塵效果,因此降塵又成為重要一難題。

      根據(jù)巖石特性,使用風(fēng)力排粉過程中,將風(fēng)水四通供水管改至供風(fēng)管前端,開風(fēng)后,稍微打開適量小水(根據(jù)排粉情況,能降塵為目的),在鉆孔粉塵源頭進(jìn)行加濕降塵,排出的為潮濕的粉塵顆粒,一部分在鉆孔內(nèi)充填在鉆孔周圍的裂隙里,一部分從孔口排出,鉆孔周圍巷道裂隙不僅得到了充填,而且風(fēng)力排粉也得到有效解決。

      (三)孔口膠皮改進(jìn)

      鉆孔施工過程中,要與孔口五通套管同心,否則將會磨損孔口膠皮,導(dǎo)致孔口密封不嚴(yán)實,造成孔口煤(巖)粉、瓦斯泄露。原孔口膠皮為一個比法蘭盤內(nèi)圓稍大的膠皮固定在法蘭盤上,鉆桿在給進(jìn)壓力鉆進(jìn)時,或鉆桿與套管稍不同心,鉆桿容易磨損孔口膠皮,或膠皮脫落,造成密封不嚴(yán),因此孔口膠皮密封不嚴(yán)給鉆孔施工帶來一定安全隱患。結(jié)合現(xiàn)場實際操作,為解決孔口密封問題,對孔口膠皮進(jìn)行加工改進(jìn)。將孔口脫皮加工為4個對稱通眼用于固定牢固,并加寬孔眼間距,便于安裝,可以適當(dāng)左右、上下調(diào)節(jié)孔口膠皮與法蘭螺絲間的間距,緩解鉆進(jìn)給進(jìn)壓力時鉆桿磨損孔口膠皮;為確??卓谀z皮固定牢固,增加孔口膠皮的耐磨性,再在孔口加裝一個比法蘭內(nèi)圓稍大的孔口膠皮,雙重孔口膠皮有效解決孔口密封不嚴(yán)問題。

      (四)鉆具選型

      原13032軌道巷施工瓦斯抽采鉆孔,選用3200型鉆機(jī),Ф73mm鉆桿,Ф94mm鉆頭鉆進(jìn),鉆頭與鉆桿間隙僅為10mm,巖石破碎段容易排粉不暢,造成鉆孔施工困難或鉆桿壓死現(xiàn)象。

      根據(jù)原13032軌道巷巖石巖性,對鉆機(jī)鉆具進(jìn)行調(diào)整,選用2300型鉆機(jī),Ф63mm鉆桿,Ф94mm鉆頭鉆進(jìn),鉆頭與鉆桿間隙為15mm,從而增大了排粉通道,有效解決了破碎巖層風(fēng)力排粉過破碎帶問題。

      四、結(jié)論

      告成煤礦通過對打鉆施工工藝及五通套管的改進(jìn),有效的解決了破碎巖層鉆進(jìn)技術(shù),鞏固了施工安全,預(yù)防瓦斯超限,提高了打鉆效率和瓦斯抽采濃度。

      (1)加快了施工進(jìn)度,兩部鉆機(jī)有效打鉆時間23天施工鉆孔46個,平均施工時間由原來的6班時間,縮短為2班時間,淺孔最快成孔及封孔僅用一班時間。

      (2)提高了成孔率,改進(jìn)前因巖石破碎,水力排粉塌孔嚴(yán)重造成多個鉆孔施工不到設(shè)計要求,或者達(dá)到設(shè)計要求后因鉆孔塌孔封孔管下不到設(shè)計位置,從而造成多個鉆孔報廢,成孔率達(dá)到25%;改進(jìn)施工工藝后,大鉆頭、細(xì)鉆桿使用風(fēng)力排粉,所施工的46個鉆孔成孔43個,成孔率達(dá)到93.4%。

      (3)提高了瓦斯抽采濃度,未改進(jìn)前因孔口套管短密封不嚴(yán)實,圍巖裂隙多,封孔注漿效果不好,瓦斯?jié)舛染?0%以下,通過對孔口套管延伸加長,巖粉對圍巖裂隙充填,封孔注漿密封嚴(yán)實,鉆孔瓦斯抽放濃度平均達(dá)到40%左右。

      作者簡介:

      徐宏甫(1983.10—),男,漢族,籍貫:河南新密,本科,畢業(yè)于河南理工大學(xué)地質(zhì)工程專業(yè),研究方向為地測防治水,助理工程師。

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