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      1030MW機(jī)組單流環(huán)密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)原因分析及處理

      2017-04-22 01:26:28趙英兵崔敬偉袁付中馮國(guó)強(qiáng)
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2016年32期
      關(guān)鍵詞:浮球濾網(wǎng)處理

      趙英兵+崔敬偉+袁付中+馮國(guó)強(qiáng)

      摘 要:國(guó)家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司#1、#2發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)采用單流環(huán)密封瓦結(jié)構(gòu)。從2015年2~11月密封油系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)以來(lái),#1、#2發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)共計(jì)出現(xiàn)振動(dòng)40次,平均每月出現(xiàn)故障4次。公司2臺(tái)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)在故障時(shí)伴隨著密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)、備用油泵聯(lián)啟等異常問(wèn)題做出全面分析,采取相對(duì)應(yīng)的技術(shù)改造予以解決。

      關(guān)鍵詞:密封油系統(tǒng)管道 振動(dòng) 浮球 濾網(wǎng) 處理

      中圖分類號(hào):TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2016)11(b)-0085-02

      國(guó)家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司#1、#2發(fā)電機(jī)為哈爾濱發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFSN-1030三項(xiàng)同步發(fā)電機(jī)。發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)采用單流環(huán)密封瓦結(jié)構(gòu)。2臺(tái)發(fā)電機(jī)分別于2010年10月和2010年12月相繼投入運(yùn)行。2015年初以來(lái)公司2臺(tái)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)在運(yùn)行中多次出現(xiàn)密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)、備用油泵聯(lián)啟等異常問(wèn)題,嚴(yán)重影響密封油系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)的運(yùn)行安全。

      1 密封油系統(tǒng)異常情況原因分析及處理

      1.1 密封油系統(tǒng)運(yùn)行狀況

      從2015年2~11月密封油系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)以來(lái),#1、#2發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)共計(jì)出現(xiàn)振動(dòng)40次,平均每月出現(xiàn)故障4次。

      其中2015年10月30日,#1發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)癱瘓,機(jī)組面臨漏氫、停機(jī)危險(xiǎn)。密封油箱內(nèi)大量氣泡,造成油箱虛假油位,主密封油泵出力下降,泵內(nèi)吸入空氣,造成油泵汽蝕,泵振動(dòng)增大,噪聲增大,聯(lián)啟事故油泵,密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)劇烈,系統(tǒng)面臨崩潰邊緣。系統(tǒng)振動(dòng)劇烈,單臺(tái)事故油泵運(yùn)轉(zhuǎn),隨時(shí)有停運(yùn)的可能,機(jī)組面臨機(jī)組漏氫、減負(fù)荷、停機(jī)危險(xiǎn)。針對(duì)這種情況,迅速進(jìn)行系統(tǒng)隔離,由潤(rùn)滑油直接對(duì)事故油泵進(jìn)行供油,隔離密封油真空油箱,排凈油箱內(nèi)存油,人員進(jìn)入真空油箱內(nèi)對(duì)油箱內(nèi)的所有泵的入口濾網(wǎng)進(jìn)行清掃,并在浮球上面加上事先已經(jīng)計(jì)算好的配重,密封油系統(tǒng)恢復(fù)正常,及時(shí)消除了因密封油系統(tǒng)癱瘓,避免了機(jī)組漏氫、停機(jī)的危險(xiǎn)。

      密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)時(shí)運(yùn)行密封油泵電流及出口壓力波動(dòng)較大,潤(rùn)滑油致密封油補(bǔ)油管噪聲大,密封油出口母管振動(dòng)大,并伴隨著劇烈振動(dòng),減小潤(rùn)滑油補(bǔ)油閥開(kāi)度,并加開(kāi)浮子油箱回油開(kāi)度,降低真空油箱油位,振動(dòng)減小,出口油壓趨于穩(wěn)定,但密封油真空油箱油位降低后,發(fā)電機(jī)氫氣純度逐步降低至95%以下,需要每24 h定期對(duì)發(fā)電機(jī)排污閥進(jìn)行排污并補(bǔ)氫,以保持發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度合格,保證機(jī)組正常安全運(yùn)行。圖1為#1發(fā)電機(jī)組密封油泵電流曲線圖,圖中圓圈區(qū)域?yàn)槊芊庥拖到y(tǒng)振動(dòng)時(shí)電流波動(dòng)曲線。

      1.2 原因排查

      根據(jù)上述密封油運(yùn)行狀況,判斷造成2臺(tái)機(jī)組密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)的原因是由于密封油系統(tǒng)安裝時(shí)真空油箱內(nèi)油面不穩(wěn)定。造成密封油真空油箱油位低的原因可能如下:

      (1)安裝時(shí)密封油真空油箱浮子質(zhì)量輕。

      浮球閥的原理:真空油箱的油位由箱內(nèi)裝配的浮球閥進(jìn)行自動(dòng)控制,浮球閥的浮球隨油位的高低而升降,從而調(diào)節(jié)浮球閥的開(kāi)度,這樣使真空油箱的油位得到控制。

      通過(guò)機(jī)組停運(yùn)時(shí)期對(duì)浮球稱重,得知浮球質(zhì)量較輕,在油箱內(nèi)含有泡沫時(shí)不能穩(wěn)定的體現(xiàn)油位,造成虛假油位。浮球閥在真空油箱中進(jìn)行上下浮動(dòng),使得閥門不停地開(kāi)關(guān),是造成補(bǔ)油管道振動(dòng)大的主要原因。

      (2)機(jī)組停運(yùn)后沒(méi)有及時(shí)清理濾網(wǎng)。

      經(jīng)過(guò)查看機(jī)組停機(jī)檢修項(xiàng)目,得知在停機(jī)檢修期間未對(duì)密封油真空油箱內(nèi)的密封油泵及密封油再循環(huán)泵濾網(wǎng)進(jìn)行清掃,由于濾網(wǎng)堵塞,造成油泵入口汽蝕余量降低,容易產(chǎn)生汽蝕,切換至備用油泵運(yùn)行也無(wú)法改善汽蝕現(xiàn)象,最終造成密封油管道出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象。

      (3)主密封油泵、事故油泵、再循環(huán)泵振動(dòng)大。

      對(duì)#1發(fā)電機(jī)密封油主油泵、事故油泵、密封油再循環(huán)泵進(jìn)行振動(dòng)值測(cè)量:在密封油系統(tǒng)振動(dòng)時(shí),它們的振動(dòng)值分別為0.03 mm、0.06 mm、0.08 mm,均超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值。對(duì)油泵進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解體檢查,得知油泵中心在正常范圍內(nèi)、軸承完好、對(duì)輪墊圈完好。但油泵在真空油箱油位正常時(shí),振動(dòng)值均<0.03 mm,在正常范圍內(nèi)。

      (4)機(jī)組停運(yùn)后,密封油系統(tǒng)進(jìn)油溫度低。

      機(jī)組停運(yùn)后,測(cè)量得知密封油系統(tǒng)進(jìn)油溫度在25 ℃以下。當(dāng)油箱內(nèi)油溫低于25 ℃時(shí),密封油粘度增大,密封油泵進(jìn)油量減少,密封油泵汽蝕余量降低,造成主密封油泵開(kāi)始振動(dòng),供油裝置管道出現(xiàn)振動(dòng)、嘯叫,DCS顯示油泵電流出現(xiàn)1~2 A的擺動(dòng),并呈下降趨勢(shì)。但當(dāng)采取措施使?jié)櫥蜏厣咧?5 ℃后,主密封油泵振動(dòng)消失,電流維持在正常20~21 A,此時(shí)油泵出口壓力穩(wěn)定在0.9 MPa(合理值范圍內(nèi))。

      2 處理措施

      (1)對(duì)密封油真空油箱浮球進(jìn)行浮力計(jì)算、配重。

      利用機(jī)組停運(yùn)期間對(duì)密封油真空油箱浮子進(jìn)行拆除,進(jìn)行浮力計(jì)算,在固定浮子的螺桿上加1.85 kg的配重,提高浮球的穩(wěn)定性,又不至于真空油箱油位過(guò)高。另外,在浮子周圍圍起來(lái)一個(gè)穩(wěn)定油面區(qū)域,使浮子能夠穩(wěn)定的控制油位,不會(huì)出現(xiàn)上下浮動(dòng)。

      附:

      m=m球+m配重

      R球=115 mm,G排=1/3V球

      L1=150 mm,m球=0.35 kg

      m配重=1.85 kg

      (2)機(jī)組停運(yùn)后及時(shí)清理泵入口濾網(wǎng)。

      在機(jī)組停機(jī)時(shí)間允許的前提下(停機(jī)時(shí)間在10 d以上),對(duì)機(jī)組退氫、密封油系統(tǒng)進(jìn)行退油,然后對(duì)密封油泵、密封油循環(huán)泵、真空油箱補(bǔ)油濾網(wǎng)進(jìn)行清理。

      (3)機(jī)組停運(yùn)后,保持密封油進(jìn)油溫度在25 ℃以上并更換濾網(wǎng)。

      ①機(jī)組停運(yùn)后,與運(yùn)行保持緊密聯(lián)系,減少主機(jī)冷油器冷卻水量,確保真空油箱內(nèi)的油溫保持在25 ℃以上。

      ②將密封油濾網(wǎng)由50目改為20目,減小濾網(wǎng)目數(shù),增加油泵在停機(jī)后進(jìn)油量,在機(jī)組停運(yùn)后,即使油溫降至20 ℃的情況下也能保證油泵進(jìn)油量,保證油泵不發(fā)生振動(dòng)。

      (4)經(jīng)過(guò)上述措施執(zhí)行后之后,未再發(fā)生密封油管道系統(tǒng)振動(dòng)、密封主油泵、密封油再循環(huán)泵電流及出口油壓大幅波動(dòng)、噪聲大及真空油箱充滿氣泡現(xiàn)象,徹底解決了密封油系統(tǒng)管道振動(dòng)問(wèn)題。

      3 結(jié)語(yǔ)

      單流環(huán)密封油系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)頻繁振動(dòng)、油泵電流及油泵出口油壓大幅波動(dòng)對(duì)發(fā)電機(jī)影響很大,給機(jī)組的正常運(yùn)行帶來(lái)很大的安全隱患,若運(yùn)行中因?yàn)楣艿勒駝?dòng)造成密封油系統(tǒng)停運(yùn),會(huì)造成發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣外漏嚴(yán)重,遇到發(fā)電機(jī)兩側(cè)接地碳刷產(chǎn)生的火花,就會(huì)引起爆炸,造成設(shè)備損壞和人員的傷亡。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 東方電機(jī)股份有限公司.300MW汽輪發(fā)電機(jī)氫、油、水控制系統(tǒng)說(shuō)明書[Z].

      [2] 張軍.引進(jìn)型300MW發(fā)電機(jī)組密封油系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)及異常分析[J].現(xiàn)代制造,2005(9):23-26.

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