范然
摘 要:PLC(Programmable Logical Controller)又叫可編程控制器,是一種以微處理器為基礎,綜合了現代計算機技術、自動控制技術和通訊技術發(fā)展起來的一種通用的工業(yè)自動控制裝置,它具有功能強,體積小,程序簡單、方便維護等優(yōu)點,尤其是它適應惡劣工業(yè)環(huán)境的能力和高可靠性,使其應用越來越廣泛,已經被稱為現代工業(yè)的三大支柱(即PLC、機器人和CAD/CAM)之一。文章討論了SIMATIC S7-300在5525半自磨機項目中的應用。
關鍵詞:PLC;半自磨機;應用
1 項目簡介
本項目應用于西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司3000t/d選礦工程,年處理原礦90萬t,日處理3000t。
2 系統(tǒng)介紹
該項目的半自磨機控制系統(tǒng)的設計中使用西門子S7-300 PLC為主要的控制設備。經過調試運行達已到了設計要求。半自磨機的主電機為高壓電機,啟停由中控統(tǒng)一控制。此設計負責磨機的輔助設備包括全靜壓油站,噴射潤滑裝置,空氣離合器,慢傳電機,和其他溫度、振動監(jiān)測點等的電氣設計,并有機旁控制和集中控制的兩地操作功能,輔助設備運轉正常是主電機運行的必要條件。
磨機啟動必須滿足下列要求:
(1)油站高壓油油壓超過設定值;(2)噴射潤滑工作正常;(3)油箱過濾器不報警;(4)油箱油溫正常;(5)油站無壓差報警信號;(6)所有流量監(jiān)控器顯示有油流且>70%公稱流量;(7)主電機工作穩(wěn)定;(8)空氣離合器儲氣罐內的壓力滿足。
磨機停機條件:
(1)油箱油溫≥55℃時;(2)任何一個流量監(jiān)控器顯示<50%公稱流量;(3)油箱油位達到下限或低于下限;(4)主軸承溫度≥55℃時 (可調);(5)油箱過濾器壓差過大;(6)磨機與輔機不能正常運轉;(7)因不明原因而導致低壓系統(tǒng)斷電應立即停主電機;(8)空氣離合器儲氣罐內的壓力低于設定值。
磨機報警條件:
(1)油箱油溫≥50℃時;(2)油站高壓油油壓低于設定值(具體數值待調試期調整),任何一個流量監(jiān)控器顯示≤70%公稱流量;(3)主軸承溫度≥50℃時(可調);(4)油箱油位接近下限;(5)小齒輪測振值高于設定值;(6)空氣離合器儲氣罐內的壓力低于設定值。
3 電氣控制系統(tǒng)的組成
(1)5525半自磨機系統(tǒng)設備包括1個低壓電氣控制柜,1個PLC柜。PLC柜是系統(tǒng)的核心,現場所有的信號都進PLC柜,再由PLC柜通過CPU315-2 DP,PROFIBUS總線接口傳輸到DCS系統(tǒng),以便監(jiān)控。PLC內部安裝根據設備生產工藝要求編制的程序。PLC作為一種為工業(yè)自動化提供高可靠性的自動控制裝置,可用于傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的改造,能靈活地實現各種工作方式的控制和切換:例如自動-手動、手動-自動的無擾動切換,若PLC出現故障,可切換到手動方式確保設備運行,并可根據PLC的錯誤代碼排查故障。
(2)S7-300可編程序控制器是一種模塊化的中小型PLC系統(tǒng),能夠滿足中等性能要求的應用,具有無排風扇結構,模塊化的特點,可實現分布,并且易于掌握。使得S7-300成為各種從小規(guī)模到中等性能要求控制任務的方便又經濟的解決方案,SIMATIC的S7-300應用領域非常廣泛,有多種不同性能的CPU和豐富的多功能的I/O擴展模塊,當任務性能要求擴大且功能復雜時,可以隨時增加模塊對PLC系統(tǒng)進行擴展。
(3)5525半自磨機的PLC系統(tǒng):
5525半自磨機選用的是SIMATIC的S7-300,CPU-2DP,主要技術指標:
存儲器RAM 128KB
執(zhí)行時間 0.1μS
S7計數器 256個
S7定時器 256個
位存儲器 2048字節(jié)
數據塊 1023塊
工作溫度 0~60℃
本磨系統(tǒng)的PLC選用兩個基板,共安裝11個模塊。
其中:
CPU 313C-2DP,1塊
PS 電源, 5A 1塊
IM365接口模塊,1套
數字量輸入模板4塊:16點(6ES7 321-1BH02-0AA0)6塊
數字量輸出模板2塊:16點(6ES7 322-1BH01-0AA0)2塊
模擬量輸入模塊1塊:(6ES7331-7KF02-0AB0)3塊
并配有觸摸屏TP900(6AV2124-0JC01-0AX0)
(4)根據工藝要求
使用用S7-300系統(tǒng)的編程軟件,編制5525半自磨機控制程序,載入CPU模塊中,程序的啟動和停止順序如圖1和圖2所示。
當有報警時,本系統(tǒng)軟件都能通過程序編寫,將信號反饋到觸摸屏上。方便現場調試及日常維護工作的要求。
此控制系統(tǒng)采用的是SIMATIC TP900觸摸屏,PLC和觸摸屏通過RS232串口進行通信。利用人機界面操作監(jiān)控系統(tǒng),對PLC中的實時數據進行顯示、處理紀錄從而滿足各種監(jiān)控要求。
4 結束語
5525半自磨機PLC控制系統(tǒng)經現場調試驗證,選型合理,工作可靠,滿足半自磨機本身和控制工藝要求,用戶及項目專家均表示滿意,本文在調試試車成功后完成。該系統(tǒng)的組成及PLC控制程序在其他規(guī)格的磨機上或其他機型的PLC,均有可靠的參考價值。該系統(tǒng)操作簡單,可靠性高,維護方便。