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      轉(zhuǎn)爐煤氣回收的分析和改進(jìn)

      2017-04-27 07:27:48賈敬偉劉振偉
      山東冶金 2017年6期
      關(guān)鍵詞:爐口煉鋼熱值

      賈敬偉,劉振偉

      (山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照276806)

      1 前 言

      日照鋼鐵轉(zhuǎn)爐為適應(yīng)國(guó)家環(huán)保要求,滿足鋼鐵工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 37/990—2013),一次除塵采取干法凈化及回收裝置,對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)行凈化處理并回收利用。系統(tǒng)風(fēng)量為65 000 m3/h,除塵后的煤氣根據(jù)煤氣品質(zhì)及生產(chǎn)狀況回收或放散,煤氣回收期需經(jīng)煤氣冷卻器二次冷卻,溫度降至65℃后進(jìn)入煤氣柜貯存,煤氣含塵濃度≤10 mg/m3,非回收期經(jīng)65 m高煙囪點(diǎn)火放散,排放氣體的含塵濃度≤20 mg/m3。自干法凈化及回收裝置投用后,轉(zhuǎn)爐煤氣回收一直保持在120 m3/t左右,煉鋼工序能耗為正值。為了有效提升煤氣回收,需經(jīng)過工藝改進(jìn)和操作提升,以實(shí)現(xiàn)“負(fù)能”煉鋼。

      2 轉(zhuǎn)爐煤氣回收量的確定

      自回收轉(zhuǎn)爐煤氣以來(lái),回收量在120 m3/t左右,煉鋼工序能耗較高,具體數(shù)據(jù)見表1。影響煉鋼工序能耗的主要方面是轉(zhuǎn)爐煤氣回收量、蒸汽回收量和氧氣消耗量,其中轉(zhuǎn)爐煤氣回收量是轉(zhuǎn)爐工序能否實(shí)現(xiàn)“負(fù)能”煉鋼的關(guān)鍵。目標(biāo)煤氣回收平均123 m3/t,是否還有提升空間,使轉(zhuǎn)爐工序達(dá)到負(fù)能煉鋼,需要一個(gè)理論數(shù)據(jù)支持。

      表1 2016年1—9月份煤氣回收情況 m3/t

      2.1 理想狀況

      轉(zhuǎn)爐理想工況條件如下:1)進(jìn)入熔池的碳除進(jìn)入終點(diǎn)鋼水外,全部氧化為CO和CO2,并100%回收為轉(zhuǎn)爐煤氣;2)入爐內(nèi)的氧氣全部用于元素的氧化且無(wú)過氧化現(xiàn)象發(fā)生;3)轉(zhuǎn)爐爐氣在回收過程中,無(wú)空氣混入,其顯熱由余熱鍋爐全部被蒸汽吸收;4)轉(zhuǎn)爐采用全鐵冶煉進(jìn)入轉(zhuǎn)爐的鐵水熱焓滿足煉鋼要求。

      2.2 建立轉(zhuǎn)爐煤氣回收量模型

      熔池內(nèi)的碳以一定的比例氧化成CO和CO2在爐口處吸入少量的空氣后形成轉(zhuǎn)爐煙氣,轉(zhuǎn)爐的煙氣通過回收裝置成為可利用的轉(zhuǎn)爐煤氣(LDG)??梢姛煔饬渴寝D(zhuǎn)爐煤氣的最大發(fā)生量,影響煤氣發(fā)生量的主要因素是碳氧化物的生成量和吸收轉(zhuǎn)爐的空氣量。

      按物料和熱平衡建立轉(zhuǎn)爐煤氣回收量模型:

      式中:Σ2i=1ci為鐵水中碳和其他含碳物料中碳氧化產(chǎn)生的爐氣量之和,m3/t;α為空氣吸入系數(shù),η為煤氣回收比,λ為CO的比例。

      3 影響因素分析及改進(jìn)方法

      3.1 原料條件的變化

      轉(zhuǎn)爐煉鋼依靠鐵水的顯熱及鐵水內(nèi)C、S、Mn、P等元素的氧化反應(yīng)熱完成煉鋼過程,原料條件和鋼水碳含量對(duì)煤氣回收影響十分明顯,其中鐵水比變化影響最大。通過寶鋼250 t轉(zhuǎn)爐煤氣回收量的實(shí)測(cè)結(jié)果得出,鐵水比變化±1%煤氣回收量變化±1.016 m3/t,鐵水碳變化±0.1%煤氣回收量變化±0.65 m3/t,鋼水出鋼碳變化±0.1%煤氣回收量變化±0.65 m3/t。

      3.2 空氣吸入系數(shù)

      由于鐵水成分不穩(wěn)定,噴濺時(shí)爐口粘渣,另外煉鋼工根據(jù)習(xí)慣觀察爐口火焰進(jìn)行煉鋼操作,造成煙罩降不到位,高溫爐氣中的CO部分在爐口處與空氣燃燒。因此造成空氣吸入,即影響煤氣量及煤氣熱值??諝馕胂禂?shù)增加,不僅使煙氣量增加(1+1.88α)倍,而且使煤氣中CO燃燒,導(dǎo)致煤氣熱值降低,即標(biāo)準(zhǔn)熱值煤氣體積減少。

      轉(zhuǎn)爐煤氣回收不能片面追求數(shù)量,更重要的是提高CO的含量,提高標(biāo)準(zhǔn)熱值煤氣體積的回收,從以下方面控制:1)控制鐵水成分穩(wěn)定,減少噴濺而提升活動(dòng)煙罩;2)加強(qiáng)操作,提高操作水平,減少觀察爐口火焰次數(shù);3)及時(shí)清理爐口粘渣,以保證活動(dòng)煙罩講到位;4)必須投用爐口微差壓,并且使?fàn)t口段和末段煙道兩處的壓差檢測(cè)準(zhǔn)確,出現(xiàn)問題及時(shí)維修,以保證空氣過剩系數(shù)可控;5)合理優(yōu)化供氧制度,適當(dāng)增大供氧強(qiáng)度,提高碳氧反應(yīng)的速率,使煤氣上升速率加快,縮短CO達(dá)標(biāo)時(shí)間;6)改進(jìn)回收方式與操作延長(zhǎng)煤氣回收時(shí)間,根據(jù)其他鋼廠的成功經(jīng)驗(yàn),把杯閥前后的壓差控制值由200 Pa改為100 Pa,有效縮短回收杯閥的承壓時(shí)間,延長(zhǎng)煤氣的回收時(shí)間。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      經(jīng)過工藝改進(jìn)和操作提升,日鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收從120 m3/t提高至132 m3/t,煉鋼工序能耗降至-3 kgce/t以下,實(shí)現(xiàn)了煉鋼工序“負(fù)能”煉鋼。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 成立良.煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣的回收利用技術(shù)[M].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,1991:85-86.

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