• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      優(yōu)化乙炔清凈及VCM混合脫水工藝降低硫酸消耗

      2017-05-04 06:41:26鄒成磊章璟嵩
      中國氯堿 2017年4期
      關(guān)鍵詞:深冷廢酸氯化氫

      鄒成磊,章璟嵩

      (安徽華塑股份有限公司,安徽 滁州 233290)

      優(yōu)化乙炔清凈及VCM混合脫水工藝降低硫酸消耗

      鄒成磊,章璟嵩

      (安徽華塑股份有限公司,安徽 滁州 233290)

      介紹了乙炔濃硫酸清凈和VCM混合脫水+硫酸干燥工藝以及優(yōu)化后的生產(chǎn)工藝,通過工藝優(yōu)化改造,降低了硫酸消耗。

      乙炔濃硫酸清凈;混合冷凍脫水

      安徽華塑股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱華塑公司)46萬t/a聚氯乙烯裝置共有2條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為23萬t/a。設(shè)計(jì)時(shí)乙炔清凈采用濃硫酸清凈和堿洗中和工藝,VCM混合脫水采用乙炔和氯化氫混合氣冷凍+濃硫酸干燥脫水工藝。生產(chǎn)運(yùn)行過程中,VCM混合脫水裝置運(yùn)行中出現(xiàn)混合脫水效果差、濃硫酸消耗高、產(chǎn)生的廢酸難以處理等問題,生產(chǎn)難以維持。華塑公司結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)工藝狀況,對(duì)乙炔清凈和VCM混合脫水生產(chǎn)工藝進(jìn)行了分析,于2015年3月將乙炔和HCl混合脫水改造為乙炔和氯化氫單獨(dú)脫水工藝。

      1 乙炔濃硫酸清凈、VCM混合脫水+硫酸干燥工藝

      1.1 乙炔濃硫酸清凈工藝

      (1)乙炔濃硫酸清凈原理

      濃硫酸乙炔清凈技術(shù)充分利用乙炔的強(qiáng)氧化性,氧化脫除乙炔氣中的H2S、PH3等雜質(zhì)氣體,制得純度大于98.5%的精乙炔氣。

      3H2S+H2SO4→4H2O+4S

      H2S+H2SO4→S+2H2O+SO2↑(少量)

      SO2+2H2S→3S+2H2O

      H3P+4H2SO4→H3PO4+4H2O+4SO2↑

      H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O

      H3PO4+3NaOH→Na3PO4+3H2O

      SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O

      (2)乙炔濃硫酸清凈工藝

      來自乙炔發(fā)生崗位的粗乙炔氣經(jīng)水洗塔進(jìn)行降溫冷卻后,送入壓縮崗位進(jìn)行加壓,加壓后的粗乙炔進(jìn)入預(yù)堿洗塔和水洗二塔經(jīng)5℃冷凍水再次冷卻到≤10℃,進(jìn)入濃硫酸清凈塔,與濃硫酸直接接觸,除去粗乙炔氣帶來的硫化氫、磷化氫等雜質(zhì),再經(jīng)中和塔使粗乙炔氣與堿液接觸,除去乙炔氣中的酸性物質(zhì),制得精乙炔氣送至氯乙烯裝置使用。

      1.2 VCM混合氣深冷脫水+硫酸干燥工藝

      (1)混合氣深冷脫水+硫酸干燥工藝原理

      混合氣深冷脫水工藝是目前國內(nèi)氯乙烯生產(chǎn)常用的除水工藝,即將乙炔和氯化氫氣體混合后,采用-35℃冷凍鹽水深度冷卻降溫,形成40%左右的鹽酸酸霧脫除?;旌蠚怏w的含水量取決于冷凍溫度下的40%鹽酸溶液上的蒸汽分壓見表1。

      表1 蒸汽分壓表

      由表1可見,冷凍溫度直接影響脫水效果,溫度越低,水蒸氣分壓越低。但溫度過低,形成水化物結(jié)晶,影響石墨冷卻器傳熱效果及堵塞管路,故混合脫水溫度控制在(-14±2)℃范圍為宜。從理論上分析,脫水后氣體含水量能在0.016%~0.022%,由于實(shí)際生產(chǎn)中氣液相均處于相對(duì)流動(dòng)狀態(tài),不易達(dá)到平衡,因此實(shí)際生產(chǎn)中水含量要比理論計(jì)算值高,一般脫水后含水量在0.05%左右。

      混合氣深冷脫水+硫酸干燥工藝是在傳統(tǒng)混合脫水技術(shù)的基礎(chǔ)上增加濃硫酸干燥塔進(jìn)行干燥,利用濃硫酸的強(qiáng)吸水性脫除原料氣的水分,得到含水體積分?jǐn)?shù)約為600×10-6的混合氣。

      (2)混合氣深冷脫水+硫酸干燥工藝流程

      乙炔裝置送來的含飽和水的乙炔氣經(jīng)過阻火器,進(jìn)入乙炔冷卻器,被殼側(cè)的冷凍水冷卻到15℃,再進(jìn)入混合器與燒堿裝置送來的氯化氫氣體在混合器中混合?;旌蠚膺M(jìn)入到石墨混合氣冷卻器中被-35℃冷凍鹽水冷卻,經(jīng)鹽酸霧過濾器除去酸霧后進(jìn)入到預(yù)熱器預(yù)熱,然后,在兩段硫酸干燥塔內(nèi)進(jìn)行干燥。干燥后的混合氣經(jīng)硫酸霧過濾器,除去酸霧后混合氣經(jīng)混合氣預(yù)熱器預(yù)熱后送氯乙烯合成工序。

      1.3 優(yōu)化后的乙炔濃硫酸清凈、VCM混合脫水工藝

      (1)乙炔濃硫酸清凈工藝

      粗乙炔氣經(jīng)水洗塔降溫后,送入壓縮崗位進(jìn)行加壓,加壓后的粗乙炔進(jìn)入預(yù)堿洗塔和水洗二塔經(jīng)5℃冷凍水再次冷卻到≤10℃,經(jīng)水霧除霧器除水后進(jìn)入濃硫酸清凈塔,與濃硫酸直接接觸,除去粗乙炔氣帶來的硫化氫、磷化氫等雜質(zhì),再經(jīng)酸霧除霧器除去乙炔氣中的酸性物質(zhì),制得精乙炔氣送至氯乙烯裝置使用。

      (2)VCM混合脫水工藝

      乙炔裝置精制乙炔氣經(jīng)過阻火器,進(jìn)入混合器。燒堿裝置送來的氯化氫氣體經(jīng)混合氣冷卻器中被-35℃冷凍鹽水冷卻,然后經(jīng)鹽酸霧過濾器除去酸霧后進(jìn)入到預(yù)熱器預(yù)熱,然后進(jìn)入混合器與乙炔混合,再經(jīng)混合氣預(yù)熱器預(yù)熱后送氯乙烯合成工序。

      2 優(yōu)化改造前工藝系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題

      (1)乙炔氣經(jīng)濃硫酸清凈后通過中和塔堿液中和除去酸性雜質(zhì)的過程中,使乙炔氣再次含20℃的飽和水,加大了VCM混合深冷脫水系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷。

      (2)乙炔裝置送至VCM混合深冷脫水系統(tǒng)的精制乙炔氣含水量高,與氯化氫混合后產(chǎn)生的廢鹽酸量大,冷凍除水效果差,硫酸干燥塔濃硫酸消耗高達(dá)80 kg/t VCM,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)指標(biāo)20 kg/tVCM。

      (3)硫酸干燥使用的硫酸與乙炔和氯化氫的混合氣接觸,產(chǎn)生的廢酸帶有炭化物等雜質(zhì)呈黑色,且廢酸中溶解大量的氯化氫,在廢酸裝車及廢酸處理過程中,現(xiàn)場(chǎng)酸霧較大,氣味難聞,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備腐蝕及操作人員的身體健康造成極大的影響。

      (4)乙炔清凈和硫酸干燥過程中產(chǎn)生的含有炭化物等雜質(zhì)的廢酸,在運(yùn)行過程中,容易堵塞設(shè)備塔盤及管道,給生產(chǎn)帶來極大的安全隱患,影響生產(chǎn)的穩(wěn)定。

      (5)乙炔清凈和VCM混合氣硫酸干燥過程中產(chǎn)生的廢酸量大,銷售和回收利用處理難度大。

      3 優(yōu)化改造后的工藝特點(diǎn)

      (1)優(yōu)化后的乙炔清凈工藝在硫酸清凈塔前增加了水霧除霧器,提高了乙炔氣的除水效果,降低了乙炔清凈的硫酸消耗。

      (2)通過工藝優(yōu)化,取消了乙炔清凈工藝中的中和塔,增加酸霧過濾器,避免了乙炔氣經(jīng)過硫酸清凈后再次通過堿液使乙炔氣含水量增加,使送VCM裝置的精制乙炔氣中含水量由20℃時(shí)的飽和水降為200×10-6以下(正??刂坡饵c(diǎn)-35℃以下)。

      (3)送至VCM裝置的精制乙炔含水量在200×10-6以下,已經(jīng)達(dá)到含水控制要求,因此,VCM混合脫水系統(tǒng)只需要對(duì)氯化氫進(jìn)行單獨(dú)除水,大大降低了VCM深冷脫水的生產(chǎn)負(fù)荷,提高了氯化氫的除水效果。

      (4)優(yōu)化改造后,取消乙炔硫酸清凈工藝的中和塔和混合氣硫酸干燥系統(tǒng),系統(tǒng)阻力明顯降低,同時(shí)濃硫酸消耗由80 kg/t VCM降至25 kg/t VCM以下,廢酸產(chǎn)生量明顯降低。

      4 工藝優(yōu)化改造后的效益分析

      4.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

      (1)98%硫酸消耗。改造前硫酸消耗 80 kg/t VCM,改造后硫酸消耗25 kg/t VCM,按40萬t/a VCM計(jì)算,全年節(jié)約98%硫酸約22 000 t。98%硫酸單價(jià)按300元/t計(jì)算,全年節(jié)約成本約660萬元。

      (2)32%燒堿消耗。改造前乙炔清凈32%燒堿消耗約8 kg/t VCM,改造后取消中和塔,無需使用32%燒堿。按40萬t/a VCM計(jì)算,全年節(jié)約32%燒堿約3 200 t。32%燒堿單價(jià)按500元/t計(jì)算,全年可節(jié)約成本160萬元。

      (3)廢硫酸產(chǎn)生量降低。因98%硫酸單耗降低55 kg/t VCM,按40萬t/a VCM計(jì)算,全年可減少產(chǎn)生80%廢硫酸26 950 t。廢酸處理費(fèi)用按100元/t靠的設(shè)備質(zhì)量的同時(shí),又在不降低裝置整體性能的前提下最大限度地采用原裝置配套設(shè)備。既引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)和裝備,又控制了投資,近三年穩(wěn)定運(yùn)行的事實(shí)證明,該裝固堿裝置進(jìn)行整體改造工作是成功的,值得借鑒。計(jì)算,全年可節(jié)約成本約269.5萬元。

      4.2 環(huán)境效益分析

      VCM混合氣+硫酸干燥系統(tǒng)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的廢硫酸中溶解了大量的氯化氫氣體,在廢硫酸裝車和處理過程中,少量氯化氫釋放到大氣中,一方面污染現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,腐蝕設(shè)備,另一方面危害現(xiàn)場(chǎng)操作人員的身體健康。通過系統(tǒng)優(yōu)化改造,取消混合氣硫酸干燥,避免了含氯化氫氣體的廢硫酸產(chǎn)生,有效的改善了現(xiàn)場(chǎng)的操作環(huán)境,避免了對(duì)操作人員身體健康的影響。

      通過此項(xiàng)工藝系統(tǒng)的優(yōu)化改造,乙炔清凈和VCM混合脫水工藝得到進(jìn)一步的優(yōu)化,大大降低了濃硫酸消耗,改善了現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)環(huán)境,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

      收稿日期:2016-11-11

      Optimization ofacetylene purification and VCMmixed dehydration process to reducing sulfuric acid consumption

      ZOU Cheng-lei,ZHANG Jing-song
      (Anhui Huasu Co.,Ltd.,Chuzhou 233290,China)

      ∶The purification process of acetylene concentrated sulfuric acid and VCM mixed dehydration technology+sulfuric acid drying process and the optimized production processare introduced.

      ∶acetylene purification by concentrated sulfuric acid;mixed freeze dehydration

      TQ051.8+92

      :B

      :1009-1785(2017)04-0039-02

      2017-01-08

      猜你喜歡
      深冷廢酸氯化氫
      深冷處理對(duì)鑄態(tài)鋁錠組織與性能的影響
      硫酸法鈦白廢酸濃縮工藝研究
      鋼鐵釩鈦(2023年5期)2023-11-17 08:48:32
      550 kt/a烷基化裝置廢酸管線堵塞分析研究
      變參數(shù)對(duì)深冷煙氣脫硫效果的影響
      天然氣深冷裝置雙級(jí)膨脹與單級(jí)膨脹制冷工藝對(duì)比分析
      化工管理(2017年12期)2017-05-12 08:38:37
      干燥氯化氫含水量的控制與研究
      防風(fēng)林莫名枯死,引出一起重大環(huán)保案 臺(tái)州市路橋區(qū)金清“7·15”廢酸傾倒案告破
      深冷股份業(yè)績(jī)“蹦極”有預(yù)兆
      污染源及環(huán)境空氣中氯化氫含量的測(cè)定方法
      HgCl2和PdCl2催化乙炔與氯化氫反應(yīng)機(jī)理的研究
      永新县| 济源市| 姜堰市| 将乐县| 平度市| 梁平县| 宜章县| 荥阳市| 金阳县| 平陆县| 枣阳市| 松原市| 沭阳县| 潜山县| 江安县| 清流县| 昌黎县| 台前县| 黄梅县| 离岛区| 理塘县| 太仆寺旗| 台中市| 巴东县| 都兰县| 广德县| 威远县| 前郭尔| 泉州市| 饶阳县| 常熟市| 来宾市| 鲁山县| 栖霞市| 台前县| 霞浦县| 郑州市| 阳山县| 邢台市| 华池县| 汨罗市|