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      談壓縮機防喘振閥故障的處理

      2017-05-18 10:05:40羅云邦
      中國校外教育 2017年4期
      關(guān)鍵詞:處理壓縮機

      羅云邦

      摘要:離心式壓縮機在運轉(zhuǎn)過程中,當(dāng)負荷低于某一設(shè)定值時,壓縮機排出量會劇烈波動,出口介質(zhì)周期性的往回推,造成壓縮機及其連帶設(shè)備一起大幅振動,機組并發(fā)出吼叫聲,這種現(xiàn)象叫離心壓縮機喘振。喘振是離心式壓縮機入口流量小于喘振流量時機組流量出現(xiàn)脈動的一種現(xiàn)象。出現(xiàn)這種情況壓縮機運行將是很危險的情況,對這一事故現(xiàn)象進行了分析。

      關(guān)鍵詞:壓縮機 防喘振閥故障 處理

      一、離心式壓縮機喘振介紹

      離心式壓縮機是速度式壓縮機的一種,具有排氣量大、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、氣流不受油污染以及正常工況下運行平穩(wěn)、壓縮氣流無脈動等特點,然而,離心式壓縮機對氣體的壓力、流量、溫度變化較敏感,易發(fā)生喘振。喘振是離心式壓縮機的一種固有現(xiàn)象,具有較大的危害性,是壓縮機損壞的主要誘因之一,雖然制造廠家通過控制系統(tǒng)的合理設(shè)計,避開了絕大多數(shù)的喘振,但在設(shè)備的長期使用過程中,仍然不同程度地出現(xiàn)了喘振現(xiàn)象,并造成了一些危害,因此,需要結(jié)合生產(chǎn)實踐,逐步弄清喘振機理,掌握喘振的影響因素,采取有效的防喘振控制措施,消除喘振產(chǎn)生的條件,減少喘振出現(xiàn)的頻次,提高壓縮機的運行可靠性。

      當(dāng)壓縮機需要降負荷或者入口流量故障時,為了防止機組喘振,可以將出口流量通過防喘振閥返回到機組入口來提高入口流量。

      MV=F(fin,pin,tin,pout,tout)

      fin:入口流量pin:入口壓力

      tin:入口溫度pout:出口壓力

      tout:出口溫度

      二、實例一:FCV201防喘振閥故障

      1.事故經(jīng)過

      C201壓縮機防喘振閥FCV201突然全開。裂解氣排放火炬。防喘振閥為風(fēng)關(guān)閥,控制室輸出100%信號,閥應(yīng)該全關(guān),可是FCV201防喘振閥全開。

      2.故障分析處理

      控制室輸出信號與閥位不一致,問題出現(xiàn)在哪里?

      (1)C201壓縮機聯(lián)鎖動作?

      (2)CCC防喘振系統(tǒng)故障?

      (3)FCV201防喘振閥故障?

      (4)信號傳輸線路故障?

      按一下步驟進行檢查:

      (1)檢查FCV201防喘振閥時,發(fā)現(xiàn)電磁閥沒有供電。

      (2)檢查線路,緊固回路端子。

      (3)檢查柜內(nèi)24V供電,測量FCV201防喘振閥的電磁閥FYV201接線端子,發(fā)現(xiàn)沒有電壓輸出。

      (4)檢查保險絲發(fā)現(xiàn)斷了,更換保險絲電磁閥帶電恢復(fù)正常。

      保險絲如下所示:3.實例二C201 FCV215防喘振閥打開事故

      C201裂解氣壓縮機四段出口防喘振閥FCV215全打開,裂解氣排放火炬。

      (1)事故經(jīng)過:一天下午17:04分,裂解大火炬就冒了,工藝人員立即查找原因并要求儀表人員配合,確認現(xiàn)場C201的FCV215防喘振閥全打開了。憑借經(jīng)常處理類似事故的經(jīng)驗,工藝技術(shù)人員初步懷疑是FCV215防喘振閥的電磁閥FYV215失電了,經(jīng)儀表維護人員查找確認,發(fā)現(xiàn)FCV215打開的原因是因為C201四段出口流量FT215流量過低造成的。是什么原因造成FT215流量過低呢?是現(xiàn)場FT215差壓變送器故障?經(jīng)檢查FT215變送器完好。檢查供電線路也沒有存在任何問題。但是,有一點奇怪的是,F(xiàn)T215的流量過低后一直沒有恢復(fù),仍然指示很低,大家就開始懷疑是不是工藝管道堵塞了?

      (2)原因分析與處理

      通過以上歷史趨勢可以看出,E-208四段過冷器丙烯液位漲到幾乎100%,這樣導(dǎo)致了FT-215流量的過低。流量過低導(dǎo)致了防喘振閥的全開。

      造成喘振的原因:

      影響離心式喘振的因素不是單一的,往往是多種因素綜合作用的結(jié)果,運行中可能造成喘振的各種原因有:

      (1)系統(tǒng)壓力超高。造成這種情況有:壓縮機緊急停機,氣體為此進行放空或回流;出口管路上的單向逆止閥門動作不靈活關(guān)閉不嚴(yán);或者單向閥距壓縮機出口太遠,閥前氣體容量很大,系統(tǒng)突然減量,壓縮機來不及調(diào)節(jié),防喘系統(tǒng)未投自動,等等。

      (2)吸入流量不足。由于外界原因使吸入量減少到喘振流量以下,而轉(zhuǎn)速,使壓縮機進入喘振區(qū)引起喘振(如圖1)。這種情況的原因有:壓縮機入口濾器阻塞,阻力太大,而壓縮機轉(zhuǎn)速未能調(diào)節(jié)造成喘振;濾芯太臟,或冬天結(jié)冰都可能發(fā)生這種情況;入口氣源減少或切斷,如壓縮機供氣不足,壓縮機沒有補充氣源等等。所有這些情況如不及時發(fā)現(xiàn)及時調(diào)節(jié)。壓縮機都可能發(fā)生喘振。

      (3)機械部件損壞脫落。機械密封,平衡盤密封,O型環(huán)等部件安裝不全,安裝位置不準(zhǔn)或者脫落,會形成各級之間,各段之間串氣,可能引起喘振;過濾器阻力太大,逆止閥失效或破損也都可以引起喘振。

      (4)操作中,升速升壓過快,降速之前未能首先降壓。升速、升壓要緩慢均勻,降速之前應(yīng)先采取卸壓措施:如放空,回流等;以免轉(zhuǎn)速降低后,氣流倒灌。

      (5)工況改變,運行點落入喘振區(qū)。工況變化,如改變轉(zhuǎn)速,流量,壓力之前,未查看特性曲線,使壓縮機運行點落入喘振區(qū)。

      (6)正常運行時,防喘振系統(tǒng)未投自動。當(dāng)外界因素變化時,如壓力下降或氣量波動;電機轉(zhuǎn)速下降而防喘振系統(tǒng)來不及手動調(diào)節(jié);或來氣中斷等;由于未用自動防喘振裝置可能造成喘振。

      (7)介質(zhì)狀態(tài)變化造成喘振。喘振發(fā)生的可能與氣體介質(zhì)狀態(tài)有很大關(guān)系。因為氣體的狀態(tài)影響流量,從而也影響喘振流量,當(dāng)然影響喘振。如進氣溫度,進氣壓力,氣體成分即分子量等對喘振都有影響。當(dāng)轉(zhuǎn)速不變,出口壓力不變時,氣體入口穩(wěn)度增加容易發(fā)生喘振;當(dāng)轉(zhuǎn)速一定,進氣壓力越高則喘振流量值也越大;當(dāng)進氣壓力一定,轉(zhuǎn)速不變,氣體分子量減少很多時,容易發(fā)生喘振。

      通過以上分析總結(jié),我們可以看到,作為化工裝置儀表維護人員,首先要熟悉工藝流程。遇到故障時,要與各個專業(yè)人員進行有效共同交流。只有這樣,才能以最快的速度來分析故障、很快地處理故障。

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