劉 誠
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)
隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及顧客意識(shí)的不斷提高,汽車NVH性能越來越受顧客和汽車廠商的關(guān)注。某輕型卡車在原地升速過程中出現(xiàn)了異常振動(dòng)的現(xiàn)象,本文采用LMS公司的測試系統(tǒng)對整車進(jìn)行了振動(dòng)測試,通過分析座椅等處的振動(dòng)數(shù)據(jù),并對振動(dòng)在傳遞路徑過程中的能量變化進(jìn)行了比較,制定了可行的整改措施,有效了解決了駕駛室的異常振動(dòng)。
該車原地升速工況發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在 1500rpm~1900rpm區(qū)域座椅處感覺有明顯振動(dòng),其中1700rpm附近的振動(dòng)感覺最明顯,我們利用LMS Test.Lab對整車進(jìn)行了振動(dòng)測試。
圖1 原狀態(tài)座椅處振動(dòng)加速度曲線圖
座椅在1726rpm時(shí)的Z向振動(dòng)較大,振動(dòng)的主要能量來自 11.17Hz,峰值為 0.05g,且此頻率下的振動(dòng)大于發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振(57.20Hz)引起的振動(dòng)峰值(0.02g)。此振動(dòng)較大的原因可能是發(fā)動(dòng)機(jī)在此頻率下的振動(dòng)較大或者在傳遞過程中進(jìn)行了放大。
從下圖分析可以看出,駕駛室的振動(dòng)來源于發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng),通過發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)、駕駛室懸置系統(tǒng)傳遞到駕駛室,駕駛室低頻異常振動(dòng)有三個(gè)可能的原因:
1)發(fā)動(dòng)機(jī)自身低頻振動(dòng)異常;
2)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置對發(fā)動(dòng)機(jī)低頻振動(dòng)沒有起到很好衰減作用;
3)駕駛室懸置對發(fā)動(dòng)機(jī)低頻振動(dòng)沒有起到很好衰減作用。
圖2 駕駛室振動(dòng)機(jī)理圖
根據(jù)駕駛室振動(dòng)機(jī)理分析,我們對整車進(jìn)行了駕駛室振動(dòng)傳遞路徑分析。
駕駛室左后懸置隔振后:在1726rpm時(shí)駕駛室懸置傳遞到駕駛室本體的11Hz下的Z向振動(dòng)為0.03g(發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振(57.4Hz)引起的振動(dòng)為0.05Hz),而1726rpm時(shí)座椅在11Hz時(shí)的Z向振動(dòng)為0.05g,說明從駕駛室懸置后到座椅的傳遞過程中11Hz振動(dòng)被放大。
圖3 原狀態(tài)駕駛室左后懸置后振動(dòng)加速度曲線圖
駕駛室左后懸置隔振前:1726rpm時(shí)11Hz下的Z向振動(dòng)為0.011g(發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振(57.4Hz)引起的振動(dòng)為0.07Hz),駕駛室懸置隔振前后從0.011g到0.03g,在此轉(zhuǎn)速下駕駛室懸置對11Hz下的振動(dòng)進(jìn)行了放大。
圖4 原狀態(tài)駕駛室左后懸置前振動(dòng)加速度曲線圖
左后懸置隔振后數(shù)據(jù):1726rpm時(shí),11Hz下的Z向振動(dòng)為0.007g,發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振頻率57.4Hz下的Z向振動(dòng)峰值為0.07g。在此轉(zhuǎn)速下,11Hz的振動(dòng)相對于發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振(57.4Hz)引起的振動(dòng)很小。
圖5 原狀態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)左后懸置后振動(dòng)加速度曲線圖
左后懸置隔振前數(shù)據(jù):1726rpm時(shí),11Hz下有Z向振動(dòng)峰值為0.022g,而發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振頻率(57.4Hz)下的Z向振動(dòng)峰值則為0.56g。11Hz下的振動(dòng)相對于發(fā)動(dòng)機(jī)二階激振57Hz引起的振動(dòng)很小,說明發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)較正常,同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置有效隔離了發(fā)動(dòng)機(jī)的二階振動(dòng)(從0.54g到0.07g,隔振率87%),但發(fā)動(dòng)機(jī)懸置對11Hz振動(dòng)(從0.022g到0.007g,隔振率70%)隔振效果有待改善。
圖6 原狀態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)左后懸置前振動(dòng)加速度曲線圖
通過以上振動(dòng)測試及分析,可得出如下結(jié)論:
1)駕駛室的異常振動(dòng)來自發(fā)動(dòng)機(jī)在11Hz時(shí)的振動(dòng)峰值,此發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)相對于發(fā)動(dòng)機(jī)二階振動(dòng)很小,發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)較為正常;
2)從發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、車架、駕駛室懸置等到駕駛室并到座椅的振動(dòng)傳遞過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)懸置起到了衰減11Hz振動(dòng)的作用,而駕駛室懸置對11Hz振動(dòng)進(jìn)行了一定的放大作用;
3)為減小傳遞到駕駛室處的11Hz振動(dòng),考慮到可行性,可以先從發(fā)動(dòng)機(jī)懸置和駕駛室懸置入手。發(fā)動(dòng)機(jī)懸置受限于橡膠懸置的特性,考慮調(diào)整橡膠懸置剛度來改善下低頻的隔振效果。駕駛室懸置可以通過更改為液壓懸置來增加低頻阻尼,并適當(dāng)降低剛度。
為了分別驗(yàn)證駕駛室懸置及發(fā)動(dòng)機(jī)懸置改變后的影響,對策實(shí)施分兩步方案進(jìn)行:
a)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置保持不變,駕駛室懸置由橡膠軟墊更改為液壓軟墊,軟墊剛度減??;
b)駕駛室懸置發(fā)動(dòng)機(jī)懸置保持不變,發(fā)動(dòng)機(jī)前后懸置軟墊剛度減小。
1724rpm附近時(shí)存在振動(dòng)峰值,振動(dòng)的能量依然來自11.1Hz,Z向振動(dòng)峰值為0.042g。與原狀態(tài)測試結(jié)果(0.054g)相差不大,駕駛室主觀感覺振動(dòng)依然明顯,異常振動(dòng)區(qū)域還在1500rpm到1900rpm之間。
圖7 方案a座椅處振動(dòng)加速度曲線圖
1726rpm數(shù)據(jù):10.9Hz處有Z向振動(dòng)峰值,但峰值已經(jīng)下降到到0.004g,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于原始狀態(tài)下的0.054g,同時(shí)通過主觀感覺已經(jīng)感受不到此轉(zhuǎn)速下的異常振動(dòng)。
圖8 方案b座椅處振動(dòng)加速度曲線圖
表1
采用減小發(fā)動(dòng)機(jī)懸置軟墊剛度的方法可以有效降低駕駛室異常振動(dòng)的問題。
本文以解決某輕型卡車駕駛室異常振動(dòng)故障為切入點(diǎn),通過駕駛室的振動(dòng)原理分析及試驗(yàn)分析,得到了駕駛室異常振動(dòng)的原因,并制定了對應(yīng)的整改驗(yàn)證方案。通過優(yōu)化駕駛室懸置及發(fā)動(dòng)機(jī)懸置,最終達(dá)到消除駕駛室異常振動(dòng)的目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1] 余志生.汽車?yán)碚?第五版,機(jī)械工業(yè)出版社, 2011年1月.
[2] 王望予.汽車設(shè)計(jì)(第4版),機(jī)械工業(yè)出版社, 2011年6月.
[3] 龐劍.汽車噪聲與振動(dòng):理論與應(yīng)用,北京理工大學(xué)出版社, 2006年6月.
[4] 胡海巖,機(jī)械振動(dòng)基礎(chǔ),北京航空航天大學(xué)出版社, 2010年7月.