馬騰飛+李樹忱+周建芳
摘 要:依據(jù)六盤山軟巖隧道工程,對開挖過程中的水壓爆破技術進行優(yōu)化和改造,使其適用于軟巖隧道的爆破開挖,達到提高爆破質(zhì)量、加快開挖循環(huán)進度以及降低施工成本的目的。
關鍵詞:軟巖隧道;水壓爆破;開挖;優(yōu)化
引言
水壓爆破減塵技術即是利用爆破應力波對水的不可壓縮性,使經(jīng)過水傳達到炮眼圍巖中的爆炸能量幾乎無損失,減少單位巖石的炸藥消耗量,減少溫室氣體及粉塵排放,并且有利于巖石破碎[1]。炮眼中的水可以有效起到霧化減塵的作用,大大降低粉塵對環(huán)境的污染[2]。水壓爆破減塵工藝流程見圖2。
水壓爆破技術相對于傳統(tǒng)爆破技術的區(qū)別是需要提前加工好水袋和炮泥,裝藥是按照一定的順序裝入水袋、炸藥、水袋,再用炮泥堵住炮孔。由此可見水袋、炮泥的制作工藝、加工儲存、運輸及安裝質(zhì)量,在水壓爆破工藝的實施中起著至關重要的作用。另外由于水壓爆破比傳統(tǒng)爆破的能量損失小,爆破威力大,因此對于特定軟巖隧道的開挖如果采用水壓爆破技術,需要對一些程序進行優(yōu)化改造,以便達到提高爆破質(zhì)量、加快開挖循環(huán)進度以及降低施工成本的目的。本文依據(jù)六盤山軟巖隧道工程,提出適用于六盤山軟巖隧道水壓爆破開挖的優(yōu)化措施,為同類工程提供技術參考。
1 水壓爆破技術材料優(yōu)化措施
1.1 水袋優(yōu)化措施
(1)水袋選擇。炮眼鉆孔使用的鉆頭為φ42鉆頭,為了便于水袋裝入,并減少水袋與炮眼孔壁之間的間隙,宜采用直徑φ35水袋進行注水封口。水袋采用的聚乙烯塑料制成,水袋壁厚過薄則承載力小,易變形、劃破,過厚增加成本[3]。經(jīng)現(xiàn)場多次試驗、結合實際使用情況,水袋壁厚宜選用0.8mm。
(2)水袋形狀優(yōu)化。前期進行水壓爆破采用的水袋為平頭水袋,安裝過程中平頭部分與孔壁摩擦力太大,安裝不方便,而且搗入過程中易出現(xiàn)破損現(xiàn)象。為了解決這一問題,宜把水袋改為圓頭水袋;圓頭水袋在不減少注水量的情況下,減少了與孔壁的摩擦力,不宜損壞,安裝方便,既保證了水壓爆破效果,又減少了安裝時間,據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計:每循環(huán)節(jié)省時間約5-10分鐘。
(3)提高水袋加工質(zhì)量。六盤山隧道水壓爆破前期,在常溫狀態(tài)下水袋的封口溫度為150℃,由于寧夏地區(qū)氣溫偏低,水溫在10℃以下,采用150℃進行封口,水袋通常封口不嚴,水量損失嚴重。為了解決這個問題,通過進行對比試驗,在寧夏地區(qū)的最佳溫度為240℃。當封口溫度為240℃進行封口,做出的水袋袋體堅挺,水量飽滿,無漏水現(xiàn)象,現(xiàn)場安裝方便。
(4)水袋成品保護措施。為了加強對水袋成品的保護,采用塑料筐集中存放,水袋在筐內(nèi)整齊碼放,口部朝上,每筐定量100支水袋,這種措施不僅減少保證了水袋的質(zhì)量,更方便工人搬放。同時,對于水袋安裝數(shù)量,也便于準確的統(tǒng)計和管控。
1.2 炮泥優(yōu)化措施
(1)炮泥制作。炮泥應按照一定的比例制作。如砂過多,炮泥成型較差;過少則炮泥比重小。水要適中,過少起不到粘合及降塵作用,過多則炮泥軟,不易搗固堅實[4]。為了確保炮泥的加工質(zhì)量,在工區(qū)周邊采集10組土樣,進行炮泥試制,最終優(yōu)選出1組土樣,經(jīng)實驗室檢測,三種成分的重量比例為黏土:砂:水=0.75:0.11:0.14。
為了保證雨季和旱季,粉砂質(zhì)黏土的含水量,把土樣含水量調(diào)整好之后,用塑料薄膜對土樣進行覆蓋,并定期檢測含水率,以保證炮泥質(zhì)量穩(wěn)定性。合格的炮泥表面光滑,用手指輕捏炮泥可留下指痕,這樣的炮泥既含有一定的水分又便于搗固[5]。
(2)炮泥成品保護措施。前期炮泥加工完采用塑料筐盛放,經(jīng)過12小時后,炮泥已經(jīng)表皮干縮,硬度變大,堵塞時很難與炮眼孔壁密貼;另外臨時加工很難滿足夜間施工,為了保證堵塞質(zhì)量且不影響施工,建議準備一批密封箱、保鮮膜,加工好的炮泥用密封箱盛放,箱內(nèi)覆蓋保鮮膜,密封箱存放于室內(nèi),避免風吹日曬,采取這種措施后,炮泥存放時間可以提高到3天,且炮泥軟硬程度一直能滿足施工需要。
1.3 炮泥及水袋安裝
水壓爆破最常規(guī)的裝藥結構為,掏槽眼孔底一支水袋,連續(xù)裝藥,其余部分用水袋炮泥塞滿,周邊眼間隔裝藥,間隔部分用水袋填充,其余部分用水袋炮泥塞滿。
為了提高水袋和炮泥安裝質(zhì)量,必須提高炮眼的清孔質(zhì)量,以便降低孔壁的摩擦力。六盤山隧道水壓爆破前期,炮眼清孔采用的是風壓清孔,水袋安裝和炮泥搗入時,出現(xiàn)被孔壁上粘連得石屑劃破現(xiàn)象,且水袋和炸藥不易塞入孔底,造成掏槽效果差,需重新補炮,不僅浪費了炸藥,而且極大地影響了操作工人對水壓爆破的信心,嚴重影響爆破效率。
出現(xiàn)狀況后,通過與開挖工班進行溝通、查找分析原因,積極采取優(yōu)化措施:在清孔管上接上水管,用水壓進行清孔試驗;實施后,清孔質(zhì)量得到提升,水袋安裝變得更加輕便,炮眼利用率也有所提高。
2 水壓爆破技術結構優(yōu)化措施
2.1 裝藥結構優(yōu)化
分析:炮眼底水袋與炮泥回填堵塞這種裝藥結構節(jié)省炸藥,但是清孔質(zhì)量不能滿足時,易出現(xiàn)孔底欠挖,而且安裝過程中,由孔底水袋需搗入孔底,搗入深度較深,力度與深度不好掌握,易搗破水袋。
采取措施:首先提高清孔質(zhì)量,采用水壓清孔,其次對水袋形式進行調(diào)整,將平頭水袋改為圓頭水袋,最后又在搗棍前端安裝橡膠軟頭,這樣以來水袋安裝質(zhì)量得以提高,爆破質(zhì)量也有了保證,水袋安裝效率也有所提高,節(jié)省裝藥時間每循環(huán)約5分鐘左右。
2.2 單孔裝藥量優(yōu)化
分析:按照常規(guī)爆破的裝藥量進行裝藥,而且由于水袋的加入,爆破能量損失更小,加上水 作用,爆破威力過大,對周邊圍巖易造成擾動,且超挖現(xiàn)象嚴重。
調(diào)整裝藥量:通過現(xiàn)場試驗,將掏槽眼和輔助眼的炸藥用量減少,每孔減少1管和半管炸藥進行現(xiàn)場試驗,通過連續(xù)4個循環(huán)試驗,根據(jù)殘孔率,超欠挖情況,以及爆堆隕落距離各方面的分析比對,最后決定每孔減少半管炸藥,這樣以來爆破效果變得更好,殘孔率提高,炸藥用量減少,對周邊的圍巖的擾動也降低到最小。
3 水壓爆破技術保障措施優(yōu)化
3.1 物資設備保障優(yōu)化
水壓爆破期間每天需要消耗大量水袋和炮泥,六盤山軟巖隧道雙線獨頭掘進,前期購置的設備難以滿足施工需要,為此又增加了一臺封口機和一臺炮泥機。
同時為了保證水袋和炮泥的質(zhì)量和數(shù)量,專門設置兩個庫房為水袋、炮泥的加工存儲室,并購置足量的、塑料箱、密封箱和保鮮膜,保證炮泥的含水量。
3.2 安全保障優(yōu)化
(1)防止設備漏電。由于炮泥成分含水且水袋需要灌水,因此炮泥機和灌封機在開機前要用儀表檢查是否漏電,防止因水出現(xiàn)的漏電現(xiàn)象,建議安設專用警示標志且操作前做好登記工作,提高安全意識。
(2)正確操作炮泥機。炮泥機開機上料時不可以使用工具撥弄料倉中的物料,防止發(fā)生事故,只有在停機后才可采用工具清除料倉壁和攪拌翅上的泥土。
(3)提高炮泥堵塞長度。建議提高炮泥堵塞長度,最好應大于或等于水袋的長度,有利于提高爆破質(zhì)量,同時相比于與常規(guī)爆破,水壓爆破時人員、臺車和設備撤離掌子面的距離應該提高。
(4)安裝的水袋不要漏水。如果炮眼中水袋漏水可能有發(fā)生啞炮問題,建議安裝水袋搗入炮泥時不要用力過猛,如果出現(xiàn)啞炮問題建議按照相關安全規(guī)范處理。
4 水壓爆破優(yōu)化技術效果分析
對常規(guī)爆破技術和水壓爆破優(yōu)化技術兩種工藝的各項技術指標進行對比,由表1、表2可以看出,采取水壓爆破之后,每循環(huán)炸藥用量降低了15%,炸藥單耗降低23%,實際進尺提高10%,炮眼利用率提高11%,在單洞工程量1000m的情況下,水壓爆破優(yōu)化技術工期將比采用常規(guī)爆破提前28天,有效節(jié)約施工成本。
5 結束語
采用水壓爆破優(yōu)化技術,可以有效提高水袋和炮泥的質(zhì)量及安裝效率,從而達到提高爆破質(zhì)量、加快開挖循環(huán)進度以及降低施工成本的目的,可為同類工程提供技術參考。
參考文獻
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