曾建東
摘要:本文對(duì)3#機(jī)組投產(chǎn)后凝結(jié)水精處理系統(tǒng)存在的問(wèn)題做了詳細(xì)論述,并說(shuō)明了處理方案及整改后取得的效果。
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水、高混;前置過(guò)濾器;氫電導(dǎo)率;壓差;制水量 1、#3機(jī)組凝結(jié)水精處理結(jié)構(gòu)和流程
金竹山擴(kuò)建的#3機(jī)組為600MW國(guó)產(chǎn)燃煤超臨界參數(shù)汽輪發(fā)電機(jī)組。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用2×50%前置過(guò)濾器+3×50%的高速混床系統(tǒng)。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)置3臺(tái)φ3000m的球形混床,考慮擴(kuò)建4#機(jī)組,共用1套體外再生裝置,再生系統(tǒng)采用高分離效果的“高塔分離”法。
2、#3機(jī)組高混出水水質(zhì)差產(chǎn)生的原因
#3機(jī)組2009年7月投運(yùn),起初高速混床的出水氫電導(dǎo)率在0.15us/cm,其它汽水的各項(xiàng)指標(biāo)(電導(dǎo)率、氫電導(dǎo)、二氧化硅、鈉含量)一直在高限運(yùn)行,精處理前置過(guò)濾器壓差高經(jīng)常引起主旁路跳開(kāi),每班都要反沖洗,浪費(fèi)大量的除鹽水。高速混床的制水量在8萬(wàn)噸左右;遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值;再生時(shí)酸堿耗居高不下。根據(jù)運(yùn)行人員的跟蹤分析,確定其產(chǎn)生的原因如下:
2.1前置過(guò)濾器濾元污染嚴(yán)重。特別是凝結(jié)水中含油(2009年10月鍋爐油槍漏油引起)使濾元的污染加劇,壓差增大,反沖洗水量增大,高混進(jìn)水水質(zhì)較差。
2.2部分氣動(dòng)電磁閥法蘭泄漏或開(kāi)關(guān)不到位,引發(fā)不安全因素,阻止自動(dòng)程序的正常進(jìn)行,造成過(guò)濾器反洗不徹底或高混再循環(huán)不到位,嚴(yán)重影響高混出水水質(zhì)。
2.3再生程序設(shè)置不到位,時(shí)間設(shè)置不合理,特別是有些細(xì)節(jié)程序沒(méi)設(shè)置,引起樹(shù)脂再生時(shí)分層不徹底或混合不均,引起陰陽(yáng)樹(shù)脂交叉污染。由于反洗程序和時(shí)間設(shè)置有誤,使樹(shù)脂再生不徹底,甚至沖跑樹(shù)脂,影響高混的周期制水量。
2.4前置過(guò)濾器和高混在投運(yùn)時(shí)沒(méi)有設(shè)置排氣和正洗操作,當(dāng)設(shè)備停運(yùn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),容器內(nèi)的濾元和樹(shù)脂板結(jié)或污染,引起出水水質(zhì)惡化。
3、處理措施
針對(duì)查出的問(wèn)題,根據(jù)運(yùn)行情況,我們進(jìn)行綜合分析,逐步逐項(xiàng)制訂處理措施,使#3機(jī)組各項(xiàng)水質(zhì)迅速好轉(zhuǎn)。
3.1聯(lián)系熱機(jī)檢修將#3機(jī)精處理所有氣動(dòng)電磁閥的法蘭和管道連接法蘭更換成不銹鋼材質(zhì)的高品質(zhì)法蘭,消除了法蘭的泄漏和誤動(dòng)現(xiàn)象。
3.2聯(lián)系熱控化學(xué)儀表班按在線儀表校驗(yàn)規(guī)定,對(duì)所有在線儀表進(jìn)行校正;對(duì)水樣恒溫裝置進(jìn)行維護(hù),確保水樣溫度在25度左右;及時(shí)更換氫離子交換柱內(nèi)失效的陽(yáng)樹(shù)脂,定期清洗濾網(wǎng),定期更換所有表計(jì)內(nèi)的化學(xué)試劑,確保分析儀表的準(zhǔn)確性;
3.3聯(lián)系生產(chǎn)廠家技術(shù)人員修改精處理程序5處,在精處理再生系統(tǒng)中增加了一個(gè)樹(shù)脂再生好后返回高速混床進(jìn)行第二次混合的程序;根據(jù)多次摸索嚴(yán)格控制反洗流量值,使之均勻,在反洗沉降和樹(shù)脂分離再生時(shí),盡量控制流量及流速、壓力使SPT內(nèi)部擾動(dòng)小,減少SPT內(nèi)陰陽(yáng)樹(shù)脂交叉污染。通過(guò)優(yōu)化再生程序后,陰陽(yáng)樹(shù)脂的交叉污染減小至0.1%。根據(jù)陰陽(yáng)樹(shù)脂空氣擦洗反洗出水濁度,及時(shí)調(diào)整空氣擦洗反洗次數(shù),使之清澈透明??刂圃偕釅A濃度、流速在最佳值,并采用在進(jìn)酸堿過(guò)程中暫停浸泡樹(shù)脂1小時(shí)后再進(jìn)酸堿,通過(guò)一系列優(yōu)化試驗(yàn),再生后出水水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),特別是氫電導(dǎo)率降到了0.1us/cm以下,投運(yùn)后高混出水氫電導(dǎo)率一般在0.09us/em左右,其它水質(zhì)氫電導(dǎo)率也都從0.15us/cm降低到0.10us/cm以下。
3.4將前置過(guò)濾器和高混閥門墊子更換,法蘭墊子材質(zhì)原廠家設(shè)計(jì)聚四氟乙烯墊,更換為不銹鋼金屬纏繞墊,解決了閥門墊子經(jīng)常沖出及閥門泄漏問(wèn)題;更換精處理再生系統(tǒng)閥門,原廠家設(shè)計(jì)選型的閥門工藝落后,經(jīng)與廠家商議再生系統(tǒng)閥門全部進(jìn)行更換,徹底解決了閥門內(nèi)漏問(wèn)題。
3.5更換了前置過(guò)濾器濾元;增加了前置過(guò)濾器投運(yùn)前得排氣和反沖洗操作;高速混床投運(yùn)前進(jìn)行手動(dòng)排氣和正洗操作,防止空氣和雜質(zhì)進(jìn)入過(guò)濾器和高混。
4、躬機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)優(yōu)化后所取得的成績(jī)
經(jīng)過(guò)兩年多的探索和不懈努力,目前#3機(jī)的汽水品質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)大部分指標(biāo)可以控制在期望值內(nèi),前置過(guò)濾器的壓差控制在0.40Mpa-0.45 Mpa之間,連續(xù)72小時(shí)不反沖洗也不會(huì)造成因壓差高而跳旁路的現(xiàn)象;高混的周期制水量也達(dá)到設(shè)計(jì)要求,從原來(lái)的8萬(wàn)噸上升到現(xiàn)在的20多萬(wàn)噸,大大降低了生產(chǎn)成本;精處理再生系統(tǒng)的穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)。
投運(yùn)初期和現(xiàn)在的汽水品質(zhì)對(duì)照表:
5、結(jié)束語(yǔ)
在對(duì)#3機(jī)組精處理高混出水水質(zhì)歷時(shí)兩年的處理過(guò)程中,我們對(duì)大容量超臨界機(jī)組的水質(zhì)變化規(guī)律及異常水質(zhì)處理有了深刻的認(rèn)識(shí),積累了大量處理高參數(shù)大容量機(jī)組水質(zhì)的經(jīng)驗(yàn),減少了前置過(guò)濾器反沖洗用水量和高混樹(shù)脂再生的酸堿耗,有效地防止了熱力設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢和積鹽,為進(jìn)一步提高#3機(jī)組汽水品質(zhì)提供了依據(jù)。