侯松欣
摘 要 本文介紹了DCS中使用ST語(yǔ)言計(jì)算一段時(shí)間內(nèi)平均值在MVR蒸發(fā)NMMO中的應(yīng)用。
HOLLiAS(Hollysys integrated Industrial Automation System)是由和利時(shí)基于先進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)的集成工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)。它用一個(gè)開(kāi)放的系統(tǒng)軟件平臺(tái),將和利時(shí)多年開(kāi)發(fā)的各種自動(dòng)化系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,可根據(jù)不同行業(yè)的自動(dòng)化控制需求,提供專業(yè)解決方案。其子系統(tǒng)覆蓋了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層、企業(yè)成產(chǎn)管理層和裝置與過(guò)程控制層。
關(guān)鍵詞 平均值 ST
中圖分類號(hào):TP274 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0 引言
在Lyocell纖維的生產(chǎn)中,溶劑N-甲基嗎啉-N-氧化物(簡(jiǎn)稱NMMO)是一種能夠使纖維素漿粕直接溶解制得Lyocell纖維。
溶劑NMMO的生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)MVR蒸發(fā)過(guò)程生產(chǎn)出高濃度的NMMO溶劑,罐內(nèi)的NMMO是在真空狀態(tài)下蒸發(fā)的。
1軟件介紹
HOLLiAS(Hollysys integrated Industrial Automation System)是由和利時(shí)基于先進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)的集成工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)。它用一個(gè)開(kāi)放的系統(tǒng)軟件平臺(tái),將和利時(shí)多年開(kāi)發(fā)的各種自動(dòng)化系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,可根據(jù)不同行業(yè)的自動(dòng)化控制需求,提供專業(yè)解決方案。其子系統(tǒng)覆蓋了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層、企業(yè)成產(chǎn)管理層和裝置與過(guò)程控制層。
2程序的編寫(xiě)
2.1編程思路
NMMO在罐內(nèi)是處于真空狀態(tài),NMMO的沸騰點(diǎn)也只有70多度,當(dāng)罐內(nèi)的真空值、溫度、進(jìn)料量都相對(duì)平穩(wěn)時(shí),液位也比較平衡,此時(shí)出料進(jìn)料量也比較容易控制。但當(dāng)罐內(nèi)的的真空值、進(jìn)料量等因素變化較快時(shí),液位波動(dòng)明顯,此時(shí)對(duì)于出料調(diào)節(jié)閥和罐內(nèi)液位構(gòu)成的PID回路來(lái)講,因PV值變化幅度大而且快速頻繁,所以PID輸出值變化快,出現(xiàn)振蕩,調(diào)節(jié)效果差,對(duì)后序工段造成很大的影響。
如果我們調(diào)節(jié)儀表的阻尼時(shí)間,能啟到一定的作用,但阻尼時(shí)間越長(zhǎng),儀表的反應(yīng)速度越慢,這樣并不能實(shí)時(shí)反應(yīng)液位的變化狀態(tài),并不符合工藝的要求。
如果使用系統(tǒng)自帶的平均值庫(kù)函數(shù),它只能反應(yīng)固定時(shí)間間隔內(nèi)變量的平均值,不能反映在任意時(shí)刻前單位時(shí)間內(nèi)變量平均值,比如我們采取的是2分鐘的平均值,那么這個(gè)平均值只會(huì)在第2、4、6、8分鐘時(shí)變量的平均值才會(huì)變化一次,其余時(shí)間變量不會(huì)發(fā)生變化,如果是2分鐘變化一次就不能滿足工藝的要求,當(dāng)變量參與PID控制時(shí),大大影響調(diào)節(jié)性能。
基于上述原因,根據(jù)工藝要求,我們決定自己編程建立一個(gè)平均值庫(kù)函數(shù),在編程語(yǔ)言的選擇上,因?yàn)楦鶕?jù)工藝需要,程序可能需要上百個(gè)或上千個(gè)變量累計(jì)求和,計(jì)算過(guò)程需要用到循環(huán)處理語(yǔ)句, LD、CFC、SFC語(yǔ)言不能滿足編程要求,選擇符合IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)的ST文本化編程語(yǔ)言。
考慮到庫(kù)函數(shù)的通用性,結(jié)合CPU的運(yùn)算速度和處理能力,為了滿足不同工藝的要求,采樣周期預(yù)先設(shè)置為1秒、2秒、5秒、10秒。變量數(shù)組最大個(gè)數(shù)定義為1800個(gè),假如變量1秒鐘采集一次,1800個(gè)變量能求取前30分鐘的平均值,這個(gè)時(shí)間基本上滿足絕大多數(shù)的工藝過(guò)程的控制要求了。
2.2程序代碼如下
//程序定時(shí)定時(shí)執(zhí)行
IF PLUS THEN
//數(shù)據(jù)清零
IF SetTime <> SET2 THEN
OUT1:=0;
OUT2:=0;
K:=0;
L:=1;
FOR J:=0 TO SetTime*factor DO
AVE1_1[J]:=0;
END_FOR;
END_IF;
//變量采樣周期選擇
CASE f OF
1: factor:=60;
2: factor:=30;
5: factor:=12;
10: factor:=6;
END_CASE;
OUT2:=0;
//變量采樣
AVE1_1[K]:=IN1;
K:=K+1;
//變量求和
FOR J:=0 TO SetTime*factor - 1 DO
OUT2:=OUT2+AVE1_1[J];
END_FOR;
//求取單位時(shí)間內(nèi)的平均值
OUT1:=OUT2/WORD_TO_REAL(SetTime*factor);
IF K>=SetTime*factor THEN
L:=0;
K:=0;
END_IF;
SET2:=SetTime;
END_IF;
2.3 運(yùn)行分析90
運(yùn)行后,我們截取二個(gè)變量的趨勢(shì)圖,可以明顯的觀察到現(xiàn)場(chǎng)變送器采集的變量數(shù)據(jù)抖動(dòng)大,變化頻繁,而經(jīng)過(guò)求取2分鐘平均值的變量值相對(duì)平滑,并且實(shí)時(shí)反應(yīng)液位的變化情況,沒(méi)有滯后性。
現(xiàn)場(chǎng)變送器傳到DCS的實(shí)時(shí)值,10分鐘趨勢(shì)圖
每2秒鐘采集一次變量的實(shí)時(shí)平均值,10分鐘趨勢(shì)圖
3結(jié)束語(yǔ)
這個(gè)自定義庫(kù)函數(shù)不僅僅用在液位的控制上,還可以用在流量波動(dòng)較大的控制回路中,在實(shí)際生產(chǎn)中也進(jìn)行了應(yīng)用,并取得了明顯的效果。在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)完全滿足工藝控制要求,性能穩(wěn)定可靠,滿足各項(xiàng)工藝要求,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量均有大幅提高
當(dāng)上述代碼加入適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)句,可以求出單位時(shí)間內(nèi)過(guò)程變量的最大值和最小值,也可以去掉的最大值和最小值,單位時(shí)間的平均值更能準(zhǔn)確的反應(yīng)一段時(shí)間內(nèi)液位的變化,曲線相對(duì)更為平滑,且不影響數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,更適合PID的調(diào)節(jié)。
參考文獻(xiàn)
[1] HOLLiAS MACS V6.5.2功能塊說(shuō)明.
[2] HOLLiAS MACS V6.5.2用戶組態(tài)手冊(cè),2014.