沈 波
(廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東廣州 510760)
參考文獻(xiàn)
帶濾機(jī)蒸汽罩的改造應(yīng)用
沈 波
(廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東廣州 510760)
針對(duì)RPA帶濾機(jī)投用后,重堿水分指標(biāo)未達(dá)到技術(shù)要求,進(jìn)行了蒸汽罩的應(yīng)用改造,從模擬試驗(yàn)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)到試運(yùn)行整改,最終實(shí)現(xiàn)了蒸汽罩的正常操作和重堿水分的降低。
帶濾機(jī);重堿水分;蒸汽罩;試驗(yàn);改進(jìn)
公司2013年新投用的法國(guó)RPA帶濾機(jī),過(guò)濾面積108 m2,年生產(chǎn)能力達(dá)60萬(wàn)t。投用后,其重堿水分指標(biāo)為17%~17.5%,未達(dá)到設(shè)備采購(gòu)合同中的技術(shù)要求(≤16.5%)。
重堿濾過(guò)水分含量的高低,既是衡量重堿中NaHCO3含量高低的一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),又是影響后續(xù)煅燒爐能力和煅燒能耗高低的主要因素。所以,降低重堿水分,提高重堿燒成率,具有相當(dāng)重要的意義。
早在20世紀(jì)30年代,德國(guó)人貝加茲就提出在過(guò)熱蒸汽的熱能作用下,減小液體的粘度和流動(dòng)阻力,達(dá)到降低濾餅水分的想法。1962年,伯頓首次將蒸汽用于真空過(guò)濾機(jī)的細(xì)煤泥脫水。由于蒸汽的熱能作用,導(dǎo)至濾餅內(nèi),使得液體的表面張力和粘度
降低,并伴有蒸發(fā)現(xiàn)象的發(fā)生,大大降低了濾餅的殘余水分,脫水效果得到改善。
通過(guò)與廠家的溝通及查閱資料,初步確定了帶濾機(jī)降低重堿水分的改造思路:即外接低壓蒸汽,將其導(dǎo)入帶濾機(jī)蒸汽罩,使之噴射到重堿表面,在真空抽吸作用下,滲透到重堿濾餅,加熱以降低水分的表面張力,使其易于被真空吸走,促成重堿水分的進(jìn)一步降低。
圖1 帶濾機(jī)蒸汽罩
考慮重堿(NaHCO3)的介質(zhì)顆粒特性,為檢驗(yàn)技術(shù)路線的可行性,決定先進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn)。
模擬試驗(yàn)過(guò)程如下:通過(guò)相關(guān)試驗(yàn)儀器與設(shè)備,先取出一定量的出堿液,按照實(shí)際洗水當(dāng)量、真空度、過(guò)濾時(shí)間,精確模擬真空過(guò)濾、三次洗滌之后,生成每組兩份相同樣品,其中一份不烘干,另一份進(jìn)行烘干。試驗(yàn)完成后,分別對(duì)每組兩份樣品進(jìn)行重堿水分含量分析、對(duì)比。為檢驗(yàn)效果,對(duì)烘干所用熱源選擇了低壓蒸汽與熱空氣兩種,分兩次試驗(yàn)。
模擬試驗(yàn)的結(jié)果如表1、表2顯示。相比熱空氣,采用低壓蒸汽,效果更為顯著,模擬試驗(yàn)中重堿水分降低達(dá)5%。
表1 重堿水分模擬試驗(yàn)結(jié)果(熱源:熱空氣)
表2 重堿水分模擬試驗(yàn)結(jié)果(熱源:低壓蒸汽)
模擬試驗(yàn)確認(rèn)了技術(shù)可行,接著開始了帶濾機(jī)蒸汽罩的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
先是汽源的選擇。根據(jù)廠家提供的蒸汽參數(shù)(工作溫度120~140 ℃,工作壓力0.2~0.3 MPa,蒸汽量25~35 kg/t純堿),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,有兩個(gè)可以選擇。一個(gè)是碳濾廠房?jī)?nèi)的低壓蒸汽管支管,其壓力≤0.2 MPa、溫度150 ℃。另一個(gè)是煅燒工序外煅燒冷凝水儲(chǔ)罐頂部的外排蒸汽管,其壓力為0.15~0.2 MPa、溫度140~150 ℃,流量約1 t/h。從效益最大化的角度出發(fā),選用煅燒冷凝水儲(chǔ)罐的外排蒸汽管,最具經(jīng)濟(jì)性。
蒸汽罩作為蒸汽噴射到濾餅的關(guān)鍵部件,需要滿足多個(gè)條件:噴射有效+分布均勻+熱量損耗小,以確保在濾餅表面形成合適、有效的蒸汽分布。
圖2 蒸汽罩結(jié)構(gòu)
篩孔結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、布置均勻、穩(wěn)定可靠,作為蒸汽罩的內(nèi)部結(jié)構(gòu)最為合適,可形成較好的蒸汽噴射效果。即在一張鋼板上按照一定的尺寸和布置、開圓形篩孔。而且篩板成本低,制造安裝維護(hù)方便。
為減少熱量損耗,在蒸汽罩兩端設(shè)封閉擋邊、兩側(cè)加裝兩道密封膠板,形成一定的密閉、烘干空間。
根據(jù)帶濾機(jī)的支撐框架,采用方框結(jié)構(gòu)將蒸汽罩固定,并使其與濾布和濾餅保持合適距離,整體直接支撐在帶濾機(jī)兩側(cè)的框架梁上。材質(zhì)方面,選用和帶濾機(jī)零部件相同材料(不銹鋼)。
對(duì)蒸汽罩及配套管道的布置上,結(jié)合帶濾機(jī)工藝流程,確定蒸汽罩的安裝位置在三段洗水、壓輥之前的某段濾餅區(qū)域。配套蒸汽管道結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況具體布置,考慮保溫及安裝流量計(jì)、溫度計(jì)等儀表,以便計(jì)量、控制。
蒸汽罩、管道及儀表的安裝完成后,即開始了蒸汽罩的試投用。試投用后的重堿水分?jǐn)?shù)據(jù)如表3所示(兩小時(shí)取樣分析一次;濾餅厚度37~40 mm;碳化出堿液放量500 m3/h)。
表3 蒸汽罩試投用水分指標(biāo)
從一個(gè)月的試運(yùn)行可以看出,蒸汽罩投用后效果顯著,重堿水分指標(biāo)在15%左右。與此同時(shí),隨著投用時(shí)間的推移,也出現(xiàn)了新的情況,影響到蒸汽罩的持續(xù)使用。主要問(wèn)題是,濾布兩側(cè)顏色變黃,孔隙變大,懷疑蒸汽對(duì)其造成了局部燙壞,影響到濾布的正常使用壽命,增加了使用成本。基于濾布的保護(hù),暫時(shí)停用了蒸汽罩,以便進(jìn)一步的改造處理。
經(jīng)分析,濾布局部燙壞的可能原因有:①帶濾機(jī)皮帶兩側(cè)真空偏小,蒸汽滯留濾餅時(shí)間偏長(zhǎng),間接影響到濾布;②受皮帶裙邊影響,兩側(cè)濾餅厚度薄些,蒸汽穿透濾餅后影響濾布;③蒸汽溫度偏高。
對(duì)此,綜合考慮蒸汽、濾布、真空度等各種因素,對(duì)蒸汽罩進(jìn)行了如下改進(jìn)處理:①蒸汽罩篩孔區(qū)域兩端用0.5 m長(zhǎng)的鋼板封住,縮小蒸汽噴射范圍,控制烘干區(qū)域,避免損壞兩側(cè)濾布(同時(shí)對(duì)進(jìn)入蒸汽罩的兩側(cè)若干蒸汽通道進(jìn)行封閉處理);②在蒸汽主管道上增加噴水裝置,使用清洗濾布的脫鹽水,調(diào)節(jié)蒸汽溫度,控制進(jìn)入蒸汽罩的蒸汽不超過(guò)100 ℃,保證濾布不被燙壞。
經(jīng)過(guò)上述改進(jìn)之后,再次投用蒸汽罩,連續(xù)運(yùn)行了三個(gè)月,濾布正常,沒有損壞,重堿水分也降低了,且持續(xù)穩(wěn)定,效果良好。在連續(xù)運(yùn)行三個(gè)月期間,重堿水分指標(biāo)為16%~16.5%,平均下降了1%。
按每降低1%重堿水分、一噸堿可節(jié)約39 kg中壓蒸汽計(jì)算,年產(chǎn)50萬(wàn)t純堿,可節(jié)約后續(xù)煅燒工序中壓汽消耗量:1×39×500 000÷1 000=19 500 t。根據(jù)蒸汽采購(gòu)成本分析,直接節(jié)約外購(gòu)中壓蒸汽約350萬(wàn)元。結(jié)合蒸汽罩制安成本、自身蒸汽消耗及母液蒸餾負(fù)荷消耗,其綜合經(jīng)濟(jì)效益超300萬(wàn)元。
與傳統(tǒng)的真空轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)相比,帶濾機(jī)具有相當(dāng)多的優(yōu)勢(shì),如設(shè)備能力大、操作彈性大、洗水當(dāng)量小、重堿水分低、自動(dòng)化程度高等,近幾年在純堿行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用越來(lái)越多,成為了濾過(guò)工序的主力設(shè)備,大大提升純堿工藝生產(chǎn)技術(shù)。
對(duì)于新型設(shè)備來(lái)說(shuō),其廣泛應(yīng)用勢(shì)必推動(dòng)著設(shè)備的改進(jìn)、改造與升級(jí)。公司對(duì)帶濾機(jī)重堿水分這個(gè)指標(biāo)的優(yōu)化,在同仁的共同努力下,取得了一點(diǎn)成績(jī),但仍有挖潛改造的空間。期盼眾多技術(shù)人員繼續(xù)深入研究,大膽探索,取得更大的效果。
參考文獻(xiàn)
[1] 孫福興.Hi-Bar蒸汽加壓脫水技術(shù)[J].水力采煤與管道運(yùn)輸,1998(4)
[2] 丁超然.從真空帶濾機(jī)結(jié)構(gòu)特性分析其應(yīng)用優(yōu)勢(shì)[J].純堿工業(yè),2010(3)
TQ114.15
B
1005-8370(2017)03-27-03
2017-03-27
沈波(1982-),大學(xué)本科,化工機(jī)械工程師,廣東南方堿業(yè)股份有限公司開發(fā)部。