陳其亮+朱安江+王新期+王曉英+徐金梅+李鳳蕊+王勇
摘 要:目前,第二采油作業(yè)區(qū)有抽油機井803口井,每年需要調(diào)參的井有50多口井,要更換電機皮帶輪的井有30多口井,在拔電機皮帶輪的過程中,由于皮帶輪與襯套粘連在一起,形成一個環(huán)閉空間,拔不下來,甚至把皮帶輪拔壞,造成損失和工作量加大。
隨著每年調(diào)參的井不斷增多,電機皮帶輪與襯套出現(xiàn)粘連的概率加大,嚴重影響調(diào)參的效果,我們圍繞電機皮帶輪與襯套出現(xiàn)粘連的問題研究探討解決辦法。
關(guān)鍵詞:皮帶輪;襯套;粘連
1 選題理由
在調(diào)參的過程中,由于皮帶輪與襯套出現(xiàn)粘連,形成一個環(huán)閉空間,拔不下來,甚至把皮帶輪拔壞,造成損失和工作量加大,為了解決此問題,我們開展調(diào)查,討論并實施解決方案。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
今年我們作業(yè)區(qū)需要調(diào)參的井有50口井,其中自動盤子調(diào)的有20口井,需要更換皮帶輪調(diào)參的有30口井。(其中造成皮帶輪與襯套發(fā)生粘在一起的有25口井)。通過調(diào)查數(shù)據(jù)得出,發(fā)生粘連25井次,沒有發(fā)生粘連5井次。結(jié)論:目前發(fā)生粘連的情況嚴重,需要找到切實有效的方法解決這種情況。
3 活動目標
(見圖1)
4 原因分析
小組成員根據(jù)調(diào)查,開動大腦,集思廣益,對發(fā)生粘連的原因進行了分析 。末端原因主要有以下幾點:(1)皮帶輪不合適;(2)襯套過大;(3)皮帶輪是鐵制的;(4)襯套與皮帶輪不配套;(5)電機備帽過緊;(6)電機運轉(zhuǎn)時間長7、下雨生銹。
5 要因確認
小組成員分別到生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查驗證,然后進行了要因確認。
6 對策實施
對策一:皮帶輪不合適
根據(jù)現(xiàn)場情況,我們對皮帶輪進行改進,在皮帶輪的內(nèi)孔對稱開了三個8*8毫米的槽。這種皮帶輪可以降低生銹面,使它出現(xiàn)了四個銹點的斷槽,防止皮帶輪與襯套生銹粘連而形成一個環(huán)閉的面,造成皮帶輪把不下來,通過皮帶輪開槽,可以減少皮帶輪與襯套發(fā)生的粘連。以上措施的實施達到對策目標要求。
對策二:襯套過大
選擇合適的襯套。在現(xiàn)場認真仔細檢查,把在調(diào)參過程中遇到的不合格的襯套全部去掉,做到100%更換。
對策三:皮帶輪是鐵制的
調(diào)參時,在皮帶輪的內(nèi)孔內(nèi)側(cè)涂抹一層薄薄的黃油。
對策四:襯套與皮帶輪不配套
選擇合適的皮帶輪與襯套。在現(xiàn)場認真仔細檢查,把在調(diào)參過程中遇到的不合格的襯套全部去掉,做到100%更換。
對策五:電機備帽過緊
在調(diào)參的過程中,皮帶輪的備帽要松緊合適。做到100%皮帶輪的備帽松緊合適。
以上措施的實施都達到了對策目標要求。
7 效果檢查
結(jié)論:本次活動完成了既定目標(見圖2)。
8 效益
8.1 經(jīng)濟效益
因皮帶輪與襯套發(fā)生粘連,皮帶輪拔不出來,需要更換電機產(chǎn)生的費用:
(1)隨車吊換一次電機4小時、人工費:19500元
(2)在調(diào)參過程中,因皮帶輪與襯套發(fā)生粘連,皮帶輪拔壞,每個皮帶輪的費用25000元
(3)因皮帶輪與襯套發(fā)生粘連,皮帶輪拔不出來,更換開槽皮帶輪節(jié)約時間2小時,減少影響產(chǎn)量。(這部分節(jié)約的費用忽略不計了)
(4)加工開槽皮帶輪產(chǎn)生的費用10000元
合計節(jié)約費用34500元,產(chǎn)生的效益為3.45萬元。
8.2 社會效益
(1)通過本小組活動,成功完成了既定目標,
(2)開槽皮帶輪結(jié)構(gòu)簡單緊湊,加工容易,安裝方便,安全可靠。它主要用于在調(diào)參過程中,更換皮帶輪方便,減少了皮帶輪與襯套出現(xiàn)粘連的發(fā)生率。
9 遺留問題及今后打算
(1)還沒有完全消除皮帶輪與襯套發(fā)生粘連的現(xiàn)象。
(2)開槽皮帶輪設(shè)計依然需要優(yōu)化提高。
針對以上問題,我們將以“提高開槽皮帶輪設(shè)計水平 降低皮帶輪與襯套粘連的發(fā)生率”為主要研究方向開展更多的實驗及數(shù)據(jù)采集。
參考文獻
[1] 蔡會軍. 電動機皮帶輪簡易拆卸方法[J]. 河南建材,2002(4)